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加工高硫高酸原油常減壓蒸餾裝置的腐蝕與防護

2012-01-05 14:37:22劉志民
石油化工腐蝕與防護 2012年4期
關(guān)鍵詞:常頂常壓塔氯化銨

劉志民,田 剛

(中國石油化工股份有限公司齊魯分公司,山東淄博 255434)

加工高硫高酸原油常減壓蒸餾裝置的腐蝕與防護

劉志民,田 剛

(中國石油化工股份有限公司齊魯分公司,山東淄博 255434)

中國石油化工股份有限公司齊魯分公司勝利煉油廠Ⅳ常減壓蒸餾裝置于2010年4月投產(chǎn),裝置的設(shè)備和管道選材嚴格執(zhí)行了中石化SH/T3096-2001和SH/T3129-2001標準。但是,裝置開工后,在常頂循系統(tǒng)和常一線系統(tǒng)出現(xiàn)了嚴重的氯化銨結(jié)晶垢下腐蝕、電脫鹽操作基本平穩(wěn)但經(jīng)常超標。對常頂循和常一線系統(tǒng)腐蝕的原因和常壓塔頂油氣揮發(fā)線的腐蝕原因等進行了分析,從電脫鹽、工藝和材料角度提出了解決腐蝕問題的措施。

高硫高酸 氯化銨 腐蝕

中國石油化工股份有限公司齊魯分公司勝利煉油廠Ⅳ常減壓蒸餾裝置于2010年4月投入生產(chǎn)運行,加工能力為8 Mt/a。裝置設(shè)計加工的原油為勝利油田的高硫高酸原油。原油酸值為1.685 mgKOH/g,硫質(zhì)量分數(shù)為1.97%,屬高硫高酸-中間基原油。開工以來,在加工勝利高硫高酸原油基礎(chǔ)上,曾摻煉第二常減壓裝置拔頭后的杜巴、沙重、扎庫姆、伊斯姆斯、瑪雅、卡斯提拉、阿爾巴克拉、伊重、索魯士、奧瑞特和埃斯科蘭特等原油,摻煉比約為30%左右。

本裝置設(shè)備選材參照了SH/T3096-2001標準,管線選材參照了SH/T3129-2001標準,基本選材原則為:油品介質(zhì)溫度低于240℃選擇碳鋼;油品介質(zhì)溫度≥240℃選擇TP304不銹鋼;油品介質(zhì)溫度≥288℃,選擇TP316L不銹鋼。

1 裝置煉制原油及運行情況

1.1 煉制原油情況

裝置開工以來所煉原油性質(zhì)比較混雜,原油的酸值一直大于設(shè)計值1.685 mgKOH/g,最高值2.56 mgKOH/g,最低值 1.57 mgKOH/g,平均值2.127 mgKOH/g;硫含量也存在超出設(shè)計值1.90%的情況,最高值2.31%,最低值1.54%,平均值1.98%。

1.2 裝置運行情況

1.2.1 電脫鹽運行情況

該公司規(guī)定電脫鹽脫后原油含鹽指標不超過5 mg/L;脫后原油含水不超過0.2%。自開工以來,電脫鹽效果一直不理想,經(jīng)過調(diào)整,自2010年4月23日起,脫后水質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定在0.35%~0.5%,脫后含鹽在5 mg/L上下徘徊,2011年3月26日增上了第三級電脫鹽罐,脫后含鹽基本達到設(shè)計指標不超過5 mg/L,脫后水含量分析數(shù)據(jù)雖偏離設(shè)計值但比較穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)上看,2011年4月以來后含鹽相對穩(wěn)定,最大值8.1 mg/L,最小值1.3 mg/L,平均值3.82 mg/L,偶爾會出現(xiàn)超標。

1.2.2 常頂含硫污水量分析

裝置開工初期,由于電脫鹽效果不佳,導(dǎo)致常壓塔帶水嚴重,目前常壓塔的水平衡數(shù)據(jù)(2011年8月1日)與設(shè)計值的對比見表1。

表1 常壓塔水平衡數(shù)據(jù)對比Table 1 Comparison of water balance in atmospheric Tower t/h

由表1可以看出,裝置在設(shè)計負荷78%的情況下,脫后含水達4.8 t/h,大于設(shè)計負荷下的0.4t/h,大量的水分通過閃蒸塔頂直接進入常壓塔的中上部,從而加劇了常壓塔頂?shù)母g。即使以設(shè)計指標含水0.2%來計算,設(shè)計負荷下脫后帶水1.5 t/h,而以目前數(shù)據(jù)4.8 t/h倒推,系統(tǒng)內(nèi)脫后帶水應(yīng)在0.65%左右。

2 裝置運行中典型的腐蝕案例分析

裝置開工至今已經(jīng)運行了17個月,在運行過程中出現(xiàn)了多次管線腐蝕穿孔和閥門腐蝕內(nèi)漏等腐蝕事件,集中體現(xiàn)在常頂循環(huán)系統(tǒng)、常一線系統(tǒng)和常頂系統(tǒng)。

2.1 常頂循環(huán)系統(tǒng)的腐蝕

2010年9月發(fā)現(xiàn)頂循泵104A出入口閥門存在內(nèi)漏現(xiàn)象。在停運頂循環(huán)系統(tǒng)后,對泵的出入口閥門進行了更換。從拆檢情況看,閥門閥座密封面沖刷腐蝕嚴重,表面露出制作時堆焊的鱗片狀,閥道內(nèi)部清出幾塊入口過濾網(wǎng)的骨架碎片。濾網(wǎng)材質(zhì)為0Cr18Ni9,閥門密封面材質(zhì)為STL合金。為了解決泵出入口閥門密封面的腐蝕問題,準備了兩種密封面材質(zhì)的新閥門,其中入口閥密封面材質(zhì)為Monel合金,出口閥門密封面材質(zhì)仍然使用STL合金,并于11月30日對常頂循泵出入口閥進行了第二次更換。2011年4月P104A出口閥又出現(xiàn)內(nèi)漏,5月25日對常頂循泵出入口閥再次進行更換,閥門密封面材質(zhì)仍為STL合金。從換下的泵的出入口閥門密封面看,經(jīng)過半年的運行,泵入口閥的Monel合金密封面完好,基本沒有腐蝕,出口閥的STL合金密封面仍然腐蝕嚴重。說明在此部位,閥門密封面使用Monel合金可以從材質(zhì)上解決腐蝕問題。

2.2 常一線系統(tǒng)的腐蝕

常一線工作介質(zhì)為輕柴油,溫度178℃。2010年9月至2011年7月先后發(fā)現(xiàn)常一線泵P105A入口閥門腐蝕內(nèi)漏、汽提塔抽出線彎頭腐蝕泄漏、汽提塔抽出閥后第一個彎頭腐蝕泄漏、汽提塔底部封頭腐蝕泄漏等問題。常一線泵入口閥門密封面STL合金堆焊層腐蝕;汽提塔抽出線上有一彎頭內(nèi)彎腐蝕穿孔泄漏;汽提塔抽出閥后第一彎頭內(nèi)彎腐蝕穿孔泄漏。汽提塔底封頭由10 mm腐蝕減薄至4.1 mm并出現(xiàn)泄漏。

2.3 常頂油氣揮發(fā)線腐蝕

常壓塔頂控制溫度108℃,在腐蝕檢測過程中,發(fā)現(xiàn)從塔頂出口至“三注”注入點之間的碳鋼管線存在比較嚴重的腐蝕,經(jīng)過17個月的運行,管線厚度由12 mm普遍減薄到6.4 mm,局部出現(xiàn)了腐蝕穿孔泄漏。對泄漏部位進行了帶壓堵漏并對減薄管線進行了包盒子處理。說明此部位存在嚴重的露點腐蝕。

2.4 塔頂內(nèi)構(gòu)件腐蝕

2011年9月14日,針對常頂循環(huán)系統(tǒng)抽出油量減少的情況,判斷塔盤及抽出口結(jié)鹽嚴重,進行洗塔處理。洗塔后,常頂循環(huán)系統(tǒng)依然沒有油量,通過管線試通證明管路通暢。由此判斷,由于頂循系統(tǒng)塔盤結(jié)鹽導(dǎo)致的嚴重腐蝕,已經(jīng)將頂循部位的塔盤嚴重腐蝕,塔盤無法進行正常的傳質(zhì),受液槽中沒有油,頂循系統(tǒng)無法正常運行。通過操作調(diào)整,用塔頂冷回流對塔頂溫度進行控制,維持常壓塔的運行操作。

3 腐蝕原因分析

3.1 常頂循環(huán)系統(tǒng)和常一線系統(tǒng)腐蝕的原因

經(jīng)過分析,在常頂循環(huán)系統(tǒng)和常一線的鹽類物質(zhì)主要是NH4Cl鹽結(jié)晶析出。形成NH4Cl鹽必須有四個條件:氨離子、氯離子、水和低于210℃氯化銨結(jié)晶析出的環(huán)境溫度。常壓系統(tǒng)中的氨氮來源有兩個:原油中的氮和電脫鹽注水中的氨氮,原油中的氮元素在常減壓階段沒有轉(zhuǎn)化,因此,氨氮的主要來源是電脫鹽所注凈化水中的氨氮。凈化水的來源是含硫污水經(jīng)過雙塔汽提后的凈化水,其氨氮質(zhì)量分數(shù)一般為80~90 μg/g。氯離子的形成主要是原油中的氯化鈣和氯化鎂等物質(zhì)水解或分解后形成的氯化氫。氯化氫氣體進入分餾塔以氣態(tài)上升,遇氨氮后在有水的環(huán)境中生成氯化銨溶液。氯化銨溶液在低于210℃時結(jié)晶析出,逐漸形成黏稠狀垢物,堵塞塔盤,不僅影響塔盤分離效果,并產(chǎn)生嚴重的氯化銨垢下腐蝕[1]。

3.2 常壓塔頂油氣揮發(fā)線的腐蝕原因

通常認為,常壓塔頂在不超過120℃時存在低溫的H2S+HCl+H2O腐蝕,尤其在有冷凝水存在的情況下腐蝕尤為嚴重。Cl-是由原油中所含的氯化鈣、氯化鎂及氯化鈉水解生成的。氯化鎂在115℃左右開始水解,在120~150℃氯化鈣開始水解,在高溫下350℃左右少量氯化鈉可分解生成氯化氫氣體。氯化氫在氣態(tài)下是無腐蝕性的,但在常壓塔頂含水的露點部位,鹽酸會對金屬產(chǎn)生嚴重腐蝕。這種腐蝕對于碳鋼而言,是均勻腐蝕,對奧氏體不銹鋼易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂,對馬氏體和鐵素體不銹鋼易產(chǎn)生點蝕[2]。本裝置常壓塔頂油氣揮發(fā)線在裝置運行17個月后管線厚度由12 mm減薄到6.4 mm,局部穿孔,說明在塔頂操作溫度為108℃時,仍然有部分介質(zhì)結(jié)露形成鹽酸,導(dǎo)致碳鋼管線的嚴重腐蝕。因此,進一步提高塔頂操作溫度,是解決塔頂油氣揮發(fā)線腐蝕的重要手段。

4 解決出現(xiàn)的腐蝕問題的辦法

4.1 常頂油氣揮發(fā)線露點腐蝕

(1)在工藝操作上,在不影響常頂石腦油干點的前提下,盡量提高常壓塔頂?shù)臏囟龋苊饴饵c腐蝕的產(chǎn)生;

(2)在材質(zhì)方面,考慮將常壓塔出口至“三注”注入點的管線更換為20號+0Cr13復(fù)合板管線,提高材質(zhì)對HCl+H2S+H2O腐蝕的能力;

4.2 常頂循和常一線氯化銨垢下腐蝕

(1)增上第三級電脫鹽并調(diào)整電脫鹽操作。針對電脫鹽運行效果不佳的情況,在2011年3月增上了第三級電脫鹽罐并正常投用,通過運行調(diào)整,脫后含鹽基本達到設(shè)計指標,含水也穩(wěn)定在0.5%左右,原油乳化現(xiàn)象減少;

(2)在抽出口增加工藝防腐注劑,利用緩蝕劑的對氯銨鹽的沖洗和中和作用,減少對設(shè)備和管線的腐蝕。在2010年11月在頂循環(huán)系統(tǒng)增上了高效油溶性緩蝕劑,從操作數(shù)據(jù)上分析,在保持足夠注入量的前提下,常壓塔的壓力降未見有明顯上升,頂循泵的的腐蝕也大大減輕。借鑒頂循系統(tǒng)加注緩蝕劑的經(jīng)驗,2012年1月在常一線抽出閥后也增加緩蝕劑注入措施,減緩了常一線系統(tǒng)的腐蝕問題。

5 結(jié)束語

該常減壓蒸餾裝置出現(xiàn)的常頂循環(huán)系統(tǒng)和常一線系統(tǒng)設(shè)備和管線的腐蝕,主要是氯化銨結(jié)晶導(dǎo)致的垢下腐蝕,通過在抽出線上增加注入緩蝕劑的工藝防腐措施,基本解決了兩個系統(tǒng)的腐蝕問題。

[1]章建華,凌逸群,劉曉輝,等.煉油裝置防腐蝕策略[M].北京:中國石化出版社,2008:10-11.

[2]孫家孔.石油化工裝置設(shè)備腐蝕與防護手冊[M].北京:中國石化出版社,2001:80-83.

Corrosion and Protection of atmospheric-vacuum Distillation Unit Processing High-sulfur and high-TAN Crude Oil

Liu Zhimin,Tian Gang
(SINOPEC Qilu Petrochemical Company,Zhibo,Shandong 255434)

The No.4 atmospheric-vacuum distillation unit in Shengli refinery of SINOPEC Qilu Petrochemical Company was put into operation in April 2010.The material selection of equipment and piping strictly followed Sinopec SH/T3096 -2001 and SH/T3129 - 2001 standards.However,serious underdeposit corrosion of ammonium chloride crystallization occurred on the atmospheric overhead recycle system and the first side-draw line of the unit after start-up.The electro-static desalting unit was operating stably,but the desalted oil was offen off specifications.The corrosion causes of atmospheric overhead,atmospheric 1st side-draw line and atmospheric overhead vapor line were analyzed.And corrosion control measures were proposed in respect of electro-static desalting,process and material selection.

high sulfur high TAN,ammonium chloride,corrosion

TE624.2

A

1007-015X(2012)04-0028-03

2012-04- 18;修改稿收到日期:2012-05-20。

劉志民,高級工程師,1990年畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué),現(xiàn)任該公司勝利煉油廠副總工程師,長期從事煉油設(shè)備管理和設(shè)備防腐管理工作。E-mail:q11zhm@163.com

(編輯 張向陽)

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