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聚驅(qū)井偏磨機理及預(yù)防管理措施

2012-04-23 06:08杜強
城市建設(shè)理論研究 2012年35期

杜強

摘要:從抽油桿所受縱、徑兩方向力入手,分析它在抽汲過程中的運動形態(tài),并指出了發(fā)生聚驅(qū)井偏磨的主要原因,即抽油桿在油管內(nèi)的螺旋彎曲和粘彈性聚合物在運動過程中對抽油桿徑向推動作用產(chǎn)生偏磨。在簡單分析已采用配套治理工藝的基礎(chǔ)上,重點闡述了長期生產(chǎn)實踐中總結(jié)出的管理措施。

關(guān)鍵詞:聚驅(qū);偏磨;徑向力

中圖分類號:TU74 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:

聚驅(qū)抽油機井投入開發(fā)見效后,隨著見聚濃度的不斷上升,抽油桿、管偏磨日趨嚴(yán)重,檢泵率隨之上升,檢泵周期逐漸縮短,偏磨已成為聚驅(qū)井生產(chǎn)中所需解決的一個重點問題。

1偏磨機理

隨著聚驅(qū)抽油機井見聚濃度的不斷增高,由于聚合物屬于粘彈性流體(除了粘度高外,流體還具有彈性),聚驅(qū)抽油機井見聚后抽油桿系統(tǒng)會受到兩方面的影響:

(1)抽油泵下行阻力增大,該阻力將使得抽油桿在油管內(nèi)產(chǎn)生螺旋彎曲,造成偏磨和桿斷。統(tǒng)計可對比13口聚驅(qū)抽油機井:最小載荷-理論下載荷=15.75KN。也就是說這部分載荷在下沖程時完全作用在柱塞上部的幾根桿上,從而使其在油管內(nèi)產(chǎn)生螺旋彎曲,造成偏磨和桿斷,這也是抽油桿偏磨多發(fā)在井筒下部的主要原因。

(2)徑向力對抽油桿的影響。徑向力就是在抽油桿上下運動過程中,聚合物溶液對抽油桿產(chǎn)生的垂直于運動方向的力,該力會導(dǎo)致偏磨、桿斷。引入流體運動方程和Maxwell本構(gòu)模型,繪制橫切面流場速度分布曲線,見圖1,可得出對于粘彈性流體來說,抽油桿所受徑向力與其位于油管內(nèi)的偏心距Δr呈指數(shù)關(guān)系,與粘彈性流體的速度梯度dv/dr呈指數(shù)關(guān)系,與粘彈性流體的粘度η0呈正比。抽油桿在油管內(nèi)一旦產(chǎn)生偏心距Δr(抽油桿在運動過程中不可避免),它兩側(cè)流體的速度梯度dv/dr就會不同,速度梯度大的一側(cè)法向力將大于速度梯度小的一側(cè),在ACB與ADB面上,見圖1。分別做定性積分,可得偏心距越大,抽油桿所受的徑向力就越大,該力將迫使抽油桿向油管壁靠攏,直至抽油桿靠上油管壁。當(dāng)抽油泵上下死點時,抽油桿偏心距為0,所受的徑向力為0,如此在一個沖程過程中,抽油桿在徑向力的作用下將在油管內(nèi)橫向運動4次,則抽油桿一年內(nèi)將在油管內(nèi)橫向運動次數(shù)為:

4×4×60×24×365 = 841×104次(沖次為4次/分),(1);

6×4×60×24×365 =1261×104次(沖次為6次/分),(2);

8×4×60×24×365 =1682×104次(沖次為8次/分),(3)

圖1 環(huán)空流場速度分布曲線

分析表明,抽汲速度越高,抽油桿所受聚合物流體的徑向力作用越強,抽油桿在井筒內(nèi)的不穩(wěn)定性將加劇,在加大偏磨的同時,桿斷的幾率也將大幅上升。

(3)抽油桿系統(tǒng)受力分析。由于抽油桿上載荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下載荷,根據(jù)圖2可以看出,在F徑一定的情況下,上沖程F合較下沖程大得多,但下沖程F合方向比上沖程更偏向油管方向。

上沖程下沖程

圖2抽油桿系統(tǒng)受力分析

3工藝措施

目前,將大流道超間隙泵與全井扶正、上下等徑桿組配使用,治理偏磨效果顯著。大流道超間隙泵除增加了柱塞與泵筒的間隙外,還增加了凡爾的過流面積,且只保留1個游動凡爾,從而降低柱塞的下行阻力。全井扶正、上下等徑桿是在全井抽油桿上加扶正環(huán),避免偏磨段上移或下移造成的重復(fù)偏磨。抽油桿上下等徑,是由于抽油桿下部的懸重小,徑向力的影響大,如采用上粗下細(xì)的組合抽油桿,將加劇法向力的作用。另外,對已發(fā)現(xiàn)的偏磨井,在維護(hù)性作業(yè)時加大桿、管更換力度也是十分必要的。

4管理措施

治理聚驅(qū)抽油機井偏磨應(yīng)主要集中在以下三個方面,即降低抽油桿的最大載荷,使其與徑向力的合力減小;提高抽油桿的最小載荷,使其始終處于被拉伸狀態(tài),避免抽油桿在油管內(nèi)產(chǎn)生螺旋彎曲;降低粘彈性采出液在采出過程中對抽油桿的徑向作用,主要應(yīng)控制流體流速,增強桿、管穩(wěn)定性?,F(xiàn)場證明,采用上述工藝治理措施后,仍然有許多井存在偏磨現(xiàn)象。因此,我們從管理入手,總結(jié)出幾點治理辦法。

4.1采用大沖程、小沖次的生產(chǎn)參數(shù)

統(tǒng)計可對比9口沖程為5.5m聚驅(qū)井,沖次由6次/分調(diào)整為4次/分后載荷變化:參數(shù)調(diào)整后,最大載荷由93.67 KN下降到86.62 KN,最小載荷由13.42 KN上升到21.22 KN。由于平均抽汲速度由1.1m/s降為0.7m/s,徑向力也將大幅下降。根據(jù)監(jiān)測得出這9口井的平均沉沒度上升了69.73m,在極大地增強了桿、管穩(wěn)定性,同時,也提高了抽油泵的充滿系數(shù)。

4.2提高洗井質(zhì)量

(1)控制洗井排量。聚驅(qū)井設(shè)計排量大,開發(fā)地層發(fā)育好,滲透率高。高溫洗井液進(jìn)入井筒后,一部分與地層采出液混合排出,一部分漏失到地層內(nèi)部,因此控制好洗井排量就顯得尤為重要。以A井洗井實驗為例。首先,采用單一熱洗泵提火79℃洗井3小時,上返溫度達(dá)53℃后不再上升,洗井不合格。分析原因為該井所在計量間到中轉(zhuǎn)站無單獨熱洗管線(大多計量間如此),受其它井摻水影響,無法保證熱洗排量。其次,采用高壓熱洗車洗井,需停機后連續(xù)打兩罐高溫水,才能保證洗井質(zhì)量,不但影響了機采井的有效時率,而且增加了材料消耗。最后,經(jīng)多次摸索,將中轉(zhuǎn)站摻水泵與熱洗泵串聯(lián)洗井,保證了熱洗排量,洗井效果良好。

(2)洗井時間。2004年5月14日B井洗井,5月15日發(fā)現(xiàn)斷脫。針對這一情況,我們以A井為實驗對象,將洗井時間分別控制在2.5小時和3.5小時,來跟蹤分析其最大載荷變化曲線如圖3。可以得出,洗井時間越長,高載荷對抽油桿的作用時間越長,長時間的作用會使抽油桿的疲勞損傷加劇,強度降低。因此,可采用適當(dāng)縮短熱洗時間,縮短熱洗周期的方法,來保證洗井質(zhì)量。

圖3A井洗井時間與載荷變化關(guān)系曲線

(3)井口回壓。聚驅(qū)開發(fā)中后期,單井地面回油管線由于聚合物作用堵塞嚴(yán)重,致使回壓上升,影響出油、增加載荷,因此必須用高溫水不定期沖洗。以Φ95整筒泵為例,由式4進(jìn)行計算可知,回壓每上升0.1Mpa ,最大載荷將增加:

ΔF=ΔP×π(D1-D2)2/4,(4)

式中:ΔF — 最大載荷增加值;ΔP — 井口回壓增加值;D1 — 抽油泵活塞直徑;D2—抽油桿直徑

即:ΔF=0.1×106×3.14×[(95-25)×10-3]2÷4=0.7×103N

以C井為例,2003年12月5日,為找到該井回壓上升的原因,將其回油管線井口段切割下40cm長,發(fā)現(xiàn)直徑為Φ62mm的管線被堵塞后,直徑已不足20mm,用100℃開水澆淋后,堵塞物全部化開。

(4)合理沉沒度??刂坪侠淼某翛]度(350-450米),不但可以控制泵的充滿系數(shù),避免氣鎖產(chǎn)生的上載荷增加,下載荷降低的后果。同時也可增強桿、管的穩(wěn)定性,降低振動載荷。

(5)跟蹤調(diào)整平衡率。由于聚驅(qū)井液量波動大、機型大,平衡調(diào)整難度大。但為了減小抽油桿的交變載荷,控制抽油桿的自由度。平衡率必須跟蹤調(diào)整,將其控制在90%以上。

5結(jié)論及認(rèn)識

(1)聚驅(qū)井抽油桿偏磨是其所受上、下拉力及徑向力共同作用的結(jié)果,預(yù)防偏磨不但要優(yōu)化管柱配置,還要從管理上下工夫。

(2)抽油桿所受流體的徑向力是由其偏心距引起的,該力的大小主要取決于流體的速度梯度。因此,降低抽油機井的抽汲速度,保證合理的沉沒度,增強其桿、管的穩(wěn)定性尤為重要。

參考文獻(xiàn):

[1] 韓式方.非牛頓流體本構(gòu)方程和計算解析理論[M].科學(xué)出版社.