高瓊
摘要:由于硅鋼的特殊的熱傳導(dǎo)性能,需要硅鋼保溫爐以實(shí)現(xiàn)板坯在大于150℃和大于200℃時(shí)裝入加熱爐。文章介紹了寶鋼1580熱軋?jiān)鼋ǖ膬勺桎摫貭t的控制系統(tǒng),它是基于兩套中小型的DCS集散控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的,對(duì)提高燃?xì)饫寐剩档湍芎钠鸬搅嗣黠@的效果。
關(guān)鍵詞:硅鋼保溫爐;壓力自動(dòng)調(diào)節(jié);數(shù)據(jù)采集;OP輸出值;儀表控制系統(tǒng)
中圖分類號(hào):TG232文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-2374(2012)04-0059-02
由于硅鋼的特殊的熱傳導(dǎo)性能,需要硅鋼保溫爐以實(shí)現(xiàn)板坯在大于150℃和大于200℃時(shí)裝入加熱爐。寶鋼1580熱軋?jiān)鼋▋勺貭t,均采用帶燃燒供熱的坑式爐。每座保溫爐有兩個(gè)裝料室,中間用隔墻分開。每個(gè)裝料室配備4個(gè)燒嘴,每個(gè)燒嘴均配備火焰監(jiān)視裝置。
保溫爐燃燒采用焦?fàn)t煤氣,焦?fàn)t煤氣總管(DN150)采用壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)以保證煤氣壓力的穩(wěn)定。助燃用空氣由鼓風(fēng)機(jī)供給。燃燒用焦?fàn)t煤氣和助燃用空氣采用空燃比自動(dòng)調(diào)節(jié)以保證保溫爐爐溫的穩(wěn)定以及達(dá)到最佳的燃燒效果。
每座保溫爐爐溫的爐罩均由高罩和低罩組成,高罩和低罩的移動(dòng)采用順序控制,在DCS中完成。
一、系統(tǒng)的組成
保溫爐以爐溫作為控制目標(biāo)熱工參數(shù),每座保溫爐均有兩個(gè)K型(200℃~900℃)的熱電偶實(shí)現(xiàn)爐溫檢測(cè),其檢測(cè)信號(hào)送至新增的一套HONEYWELL的Plant Scape控制系統(tǒng)內(nèi)的溫度變送器,信號(hào)轉(zhuǎn)換后進(jìn)入Plant Scape R310集散系統(tǒng)內(nèi),它是由Plant Scape DCS監(jiān)控與C200回路邏輯控制器組成?,F(xiàn)場(chǎng)控制級(jí)的Plant Scape復(fù)合控制器從相應(yīng)的I/O模塊中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并通過其控制模塊來實(shí)現(xiàn)控制功能。針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過程開發(fā)的DCS系統(tǒng)應(yīng)用軟件對(duì)相關(guān)信息采集后,按照設(shè)定及一定的組態(tài)對(duì)溫度進(jìn)行自動(dòng)控制,并且來調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,又通過I/O模塊送至現(xiàn)場(chǎng)的煤氣調(diào)節(jié)閥(FCV-1101)使煤氣調(diào)節(jié)閥得以自動(dòng)控制。而在同時(shí),煤氣流量的檢測(cè)信號(hào)送至控制系統(tǒng)內(nèi)后按照預(yù)先設(shè)定的空燃比系數(shù),在控制器內(nèi)對(duì)空氣調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制的OP輸出值,從而使空氣調(diào)節(jié)閥(FCV-1201)也得以自動(dòng)控制。
二、硅鋼保溫爐系統(tǒng)的過程控制功能
在此控制系統(tǒng)內(nèi),是以爐溫作為控制目標(biāo)的熱工參數(shù)的,有以下幾點(diǎn)過程控制,儀表檢測(cè)及聯(lián)鎖。
保溫爐爐溫檢測(cè),記錄(每座爐2點(diǎn));
保溫爐燒嘴火焰檢測(cè),報(bào)警(每座爐8點(diǎn));
焦?fàn)t煤氣總管壓力檢測(cè),報(bào)警;
焦?fàn)t煤氣總管壓力自動(dòng)調(diào)節(jié);
鼓風(fēng)機(jī)出口壓力檢測(cè),報(bào)警;
保溫爐進(jìn)口焦?fàn)t煤氣總管流量檢測(cè);
保溫爐進(jìn)口焦?fàn)t煤氣總管壓力檢測(cè)、報(bào)警;
保溫爐進(jìn)口助燃空氣總管流量檢測(cè);
保溫爐進(jìn)口助燃空氣總管壓力檢測(cè)、報(bào)警;
保溫爐爐溫自動(dòng)控制系統(tǒng);
儀表用壓縮空氣壓力檢測(cè)、報(bào)警;
保溫爐焦?fàn)t煤氣總管快速切斷閥連鎖控制系統(tǒng)。
三、控制系統(tǒng)組態(tài)框圖及功能說明
(一)保溫爐爐溫自動(dòng)控制
保溫爐爐溫自動(dòng)控制,采用空氣,煤氣自動(dòng)配比調(diào)節(jié),達(dá)到爐溫穩(wěn)定的目的,并使燃燒達(dá)到最佳效果。
注:保溫爐空氣調(diào)節(jié)閥控制,即根據(jù)煤氣量,參照配比調(diào)節(jié)空氣使空氣、煤氣保持預(yù)定的比例。
I——顯示I/R——顯示,記錄
I/R/A——顯示,記錄,報(bào)警
圖 1控制系統(tǒng)組態(tài)框圖
此系統(tǒng)由兩個(gè)調(diào)節(jié)回路組成串級(jí)回路。主回路為煤氣流量調(diào)節(jié),爐溫作為調(diào)節(jié)器的過程變量(PV),工藝所確定的目標(biāo)爐溫為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值(SP)隨爐溫的變化不斷地調(diào)節(jié)煤氣流量,從而使?fàn)t溫達(dá)到或接近設(shè)定值。副回路為助燃空氣流量調(diào)節(jié),空氣流量作為調(diào)節(jié)器的過程變量(PV),煤氣流量×系數(shù)(比例為:空/煤=5~8/1)作為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值(SP)隨著煤氣流量的變化,空氣流量也隨著按比例改變。
(二)煤氣總管壓力調(diào)節(jié)
隨著煤氣壓力的變化, PID不斷調(diào)整調(diào)節(jié)閥的開度,使煤氣總管壓力穩(wěn)定,這種壓力穩(wěn)定是按設(shè)定值定義的。
(三)保溫爐煤氣快速切斷閥控制
保溫爐進(jìn)口煤氣快速切斷閥控制為安全連鎖控制。在出現(xiàn)事故情況下,當(dāng)空氣、煤氣或儀表用壓縮空氣壓力低于各設(shè)定值或鼓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)異常斷點(diǎn)時(shí),快速切斷閥快速切斷煤氣,以避免煤氣、空氣在管道中混合而產(chǎn)生爆炸的可能性,確保安全。
(四)保溫爐火焰監(jiān)視
保溫爐每個(gè)燒嘴均配備火焰檢測(cè)裝置,在DCS中進(jìn)行監(jiān)視。當(dāng)出現(xiàn)火焰燃燒異常時(shí),能及時(shí)處理。
四、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
以上檢測(cè)內(nèi)容,除保溫爐每個(gè)燒嘴前的空氣,煤氣管道壓力檢測(cè)就地顯示外,其余檢測(cè)信號(hào)和控制功能均由設(shè)置在板坯庫(kù)管理室內(nèi)的本工程新增的一套HONEYWELL的Plant Scape控制系統(tǒng)來完成,同操作臺(tái)共同組成一個(gè)中小型集散系統(tǒng)。
Plant Scape R310集散控制系統(tǒng)由Plant Scape DCS監(jiān)控與C200回路邏輯控制器構(gòu)成。系統(tǒng)軟件除了具備編程、組態(tài)、系統(tǒng)生成外,還具備了操作站的所有操作及顯示功能?,F(xiàn)場(chǎng)控制級(jí)的Plant Scape復(fù)合控制器由控制模塊、電源模塊及相應(yīng)的I/O模塊組成,具備數(shù)據(jù)采集、控制功能。
針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過程開發(fā)的DCS系統(tǒng)應(yīng)用軟件主要由控制組態(tài)軟件和監(jiān)控組態(tài)軟件兩大部分組成,其中控制組態(tài)軟件主要包括Quick Build、Control Build和Station,監(jiān)控組態(tài)軟件包括工藝流程圖、控制回路圖、順序控制圖、歷史趨勢(shì)圖、報(bào)警系統(tǒng)圖和參數(shù)報(bào)表等。
在系統(tǒng)中一組相關(guān)信息的集合是通過操作系統(tǒng)中的操作站對(duì)點(diǎn)的概念的使用來完成的。點(diǎn)的類型一般有數(shù)字點(diǎn)和模擬點(diǎn)。數(shù)字點(diǎn)用于對(duì)開關(guān)量的監(jiān)控,如閥門開關(guān),而模擬點(diǎn)用于對(duì)連續(xù)量的監(jiān)控,如溫度。
點(diǎn)的參數(shù)。點(diǎn)一般擁有多個(gè)參數(shù),這些參數(shù)用于描述點(diǎn)的各個(gè)屬性,如在前面的組態(tài)框圖中所述的當(dāng)前測(cè)量值、報(bào)警設(shè)置、控制輸出等,如下所述:
PV—當(dāng)前測(cè)量值,如當(dāng)前溫度;
SP—點(diǎn)的設(shè)定值,如聯(lián)鎖設(shè)定或壓力控制的壓力設(shè)定;
OP—點(diǎn)的控制輸出,如閥門開關(guān)設(shè)定或壓力控制回路的閥門輸出設(shè)定;
MD—點(diǎn)的操作模式,即手動(dòng)或自動(dòng)等模式。
如對(duì)壓力控制回路可設(shè)定為自動(dòng)模式,這時(shí)壓力將按SP的設(shè)定值進(jìn)行自動(dòng)控制并調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,在前面所述的以爐溫的變化控制煤氣量的組態(tài)框圖中,即以600℃作為SP的設(shè)置值進(jìn)行自動(dòng)控制來調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,使煤氣調(diào)節(jié)閥門的輸出設(shè)定值得以
控制。
當(dāng)設(shè)定為手動(dòng)模式時(shí),閥門開度將由OP的輸出值設(shè)定,同時(shí)SP將跟蹤PV值,SP此時(shí)不可由人工設(shè)定。當(dāng)再切換為自動(dòng)模式時(shí),OP值從手動(dòng)模式時(shí)的輸出值開始變化,由SP重新設(shè)定回路控制設(shè)定。
回路中的數(shù)字點(diǎn)只有兩種狀態(tài)即0或1的狀態(tài),而模擬點(diǎn)則復(fù)雜一些,自動(dòng)模式中,根據(jù)工藝要求只需設(shè)定SP,之后回路會(huì)按SP值及PV值自動(dòng)調(diào)節(jié)OP輸出作用至控制對(duì)象,使PV接近SP值,當(dāng)PV發(fā)生波動(dòng)后,回路又會(huì)自動(dòng)調(diào)整OP直至再次穩(wěn)定。
當(dāng)切換為手動(dòng)模式時(shí),為實(shí)現(xiàn)無擾動(dòng)切換(即手動(dòng)輸出完畢再切換回自動(dòng)時(shí),OP不產(chǎn)生大的波動(dòng)),此時(shí)SP將保持和PV相同的值。所以當(dāng)從手動(dòng)切換為自動(dòng)時(shí),應(yīng)重新把SP按工藝要求再設(shè)定一次。
五、結(jié)語
從這套中小型的DCS集散控制系統(tǒng)中,我們看出不僅使原有的手動(dòng)執(zhí)行器PID調(diào)節(jié)已不能迅速有效地實(shí)現(xiàn)工藝要求所設(shè)定值,而且固有的組態(tài)使它能夠跳出傳統(tǒng)的PLC復(fù)雜程序設(shè)計(jì)而自動(dòng)地作到PID調(diào)節(jié)?;诖吮貭t控制過程的DCS系統(tǒng)試投運(yùn)后,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了爐溫控制系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。運(yùn)行結(jié)果表明:系統(tǒng)技術(shù)性能優(yōu)良,運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠,操作直觀方便,控制效果良好。對(duì)提高燃?xì)饫寐?、降低能耗具有明顯效果。
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