摘要:在高爐冶煉過(guò)稱中,如果高爐入爐原燃料含鋅高、高爐鋅負(fù)荷異常,會(huì)造成高爐上部結(jié)瘤,中套上翹,影響高爐氣流分布,嚴(yán)重制約高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),甚至?xí)?dǎo)致高爐煤氣輸送系統(tǒng)阻塞,影響高爐正常生產(chǎn)。文章通過(guò)對(duì)濟(jì)鋼2#1750高爐鋅平衡的計(jì)算,制定了降低高爐鋅負(fù)荷的措施,取得了一定效果,為濟(jì)鋼其它高爐降低高爐鋅負(fù)荷提供了依據(jù)。
關(guān)鍵詞:高爐鋅平衡;中套;高爐鋅負(fù)荷
中圖分類號(hào):TF033文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-2374(2012)04-0131-02
在高爐冶煉過(guò)稱中,如果高爐入爐原燃料含鋅高、高爐鋅負(fù)荷異常,會(huì)造成高爐上部結(jié)瘤,中套上翹,影響高爐氣流分布,嚴(yán)重制約高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),甚至?xí)?dǎo)致高爐煤氣輸送系統(tǒng)阻塞,影響高爐正常生產(chǎn)。2011年2月濟(jì)鋼2#1750高爐爐頂壓力異常升高,高爐被迫休風(fēng)處理,后發(fā)現(xiàn)煤氣管道堵塞,對(duì)管道粘結(jié)物進(jìn)行化驗(yàn),其鋅含量高達(dá)50.02%;在正常休風(fēng)時(shí),從風(fēng)口流出鋅水,經(jīng)化驗(yàn),鋅含量高達(dá)92%,由于高爐中套下方鋅的富集,造成部分中套上翹,高爐初始?xì)饬鲊?yán)重不平衡,順行程度較差。為此對(duì)濟(jì)鋼2#1750原燃料、高爐產(chǎn)品灰進(jìn)行取樣、分析,較為系統(tǒng)地研究了高爐鋅平衡,并采取了比較有效的控制措施。
一、鋅的富集、循環(huán)形式
鋅是高爐冶煉的微量元素,以原燃料形式進(jìn)入高爐。鋅常以ZnS的狀態(tài)存在;以硫酸鹽或硅酸鹽形式存在的鋅礦物,如爐后很快分解為ZnO。在大于1000℃溫度下,被還原為單質(zhì)鋅。由于其沸點(diǎn)低(907℃),還原出來(lái)的鋅立即氣化進(jìn)入煤氣,上身過(guò)程中一部分隨煤氣排除,但易在管道中凝集;大部分鋅又被氧化成ZnO,并被爐料吸收,再度下降還原,形成循環(huán),另外ZnS的還原機(jī)理和ZnO相似,上述循環(huán),通常成為內(nèi)循環(huán)。另外高爐排除的瓦斯灰和布袋灰,鋅含量較高,作為燒結(jié)或球團(tuán)原料使用,這樣燒結(jié)(球團(tuán))和高爐之間存在循環(huán),稱為外循環(huán)。
二、濟(jì)鋼2#1750高爐鋅平衡計(jì)算
(一)取樣
2011年2月份在煉鐵廠技術(shù)科統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,對(duì)2#1750高爐入爐原燃料(燒結(jié)、球團(tuán)、塊礦、輔料、煤粉)和高爐產(chǎn)品(鐵水、污泥、環(huán)境灰、瓦斯灰、爐渣)等進(jìn)行取樣化驗(yàn),從鋅平衡角度分析了造成高爐鋅含量偏高的原因,并采取相應(yīng)措施,高爐鋅負(fù)荷得到有效控制。
(二)高爐原燃料及高爐產(chǎn)品含鋅情況
濟(jì)鋼2#1750高爐高爐原燃料、產(chǎn)品鋅含量見(jiàn)表1。濟(jì)鋼2#1750高爐和寶鋼2#高爐原燃料及高爐產(chǎn)品鋅含量對(duì)比顯示:
1.濟(jì)鋼2#1750高爐原料中,燒結(jié)礦、球團(tuán)礦鋅含量分別是寶鋼的12.2、100倍,濟(jì)鋼2#高爐爐料結(jié)構(gòu)種燒結(jié)礦比例達(dá)到70%以上,燒結(jié)礦含鋅偏高,其對(duì)高爐的鋅負(fù)荷貢獻(xiàn)最大。
2.濟(jì)鋼2#1750高爐鐵水中鋅含量較低,主要原因?yàn)殇\的揮發(fā)溫度低,其揮發(fā)溫度為907℃,該溫度遠(yuǎn)低于鐵水溫度,同時(shí)在高爐冶煉過(guò)程中鋅主要隨煤氣排除。隨鐵水排除的鋅,在鐵水溝中大部分揮發(fā),最終以出鐵廠環(huán)境灰的形式收集,濟(jì)鋼2#1750高爐環(huán)境灰中鋅含量為0.14%。
3.寶鋼2#高爐鋅的主要去向和濟(jì)鋼2#1750高爐相同,主要通過(guò)污泥和瓦斯灰排除,由于寶鋼原料中鋅含量低,其污泥和瓦斯灰中鋅含量明顯低于濟(jì)鋼2#1750高爐,分別為0.95%和0.123%,而濟(jì)鋼達(dá)到了8.19%和3.9%。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1:
三、濟(jì)鋼2#1750高爐鋅平衡計(jì)算及分析
(一)鋅平衡計(jì)算
按照表1內(nèi)容結(jié)合高爐實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),計(jì)算濟(jì)鋼2#1750高爐鋅收支平衡及分布見(jiàn)表2、表3:
(二)結(jié)果分析
1.通過(guò)表2所示,受濟(jì)鋼原料條件所限,濟(jì)鋼2#1750高爐鋅負(fù)荷高達(dá)1699.95g/噸,遠(yuǎn)高于寶鋼2#高爐134g/噸;同包鋼4#高爐相比,鋅負(fù)荷也明顯高于其1009g/噸的水平,在目前國(guó)內(nèi)高爐中,濟(jì)鋼2#1750高爐鋅符合明顯偏高,已嚴(yán)重影響高爐正常生產(chǎn),必須加大力度控制。
2.表2顯示,濟(jì)鋼2#1750高爐鋅來(lái)源主要為燒結(jié)礦,達(dá)到了88.63%,其余原燃料所占比重較小。
3.表2顯示,污泥中鋅含量偏高,主要原因是鋅在排除過(guò)程中顆粒較細(xì),通過(guò)重力除塵排除效果較差,主要通過(guò)煤氣洗滌產(chǎn)生的污泥進(jìn)行收集。
4.濟(jì)鋼2#1750高爐鋅負(fù)荷偏高,遠(yuǎn)高于行業(yè)內(nèi)150g/t的控制水平,嚴(yán)重影響高爐生產(chǎn)。由于鋅負(fù)荷過(guò)高,部分鋅在中套下部聚集,造成高爐中套上翹,經(jīng)測(cè)量部分風(fēng)口上翹角度超過(guò)5°,造成高爐初始?xì)饬鞑黄胶?,高爐順行程度差。2011年2月20日高爐爐頂壓力異常,爐頂壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈,高爐被迫休風(fēng)處理,后發(fā)現(xiàn)重力除塵器堵塞嚴(yán)重,對(duì)堵塞物進(jìn)行化驗(yàn),其鋅高達(dá)50.2%。從以上實(shí)例充分說(shuō)明了鋅對(duì)高爐生產(chǎn)的危害。
四、抑制高爐鋅負(fù)荷措施
經(jīng)過(guò)對(duì)濟(jì)鋼2#1750高爐鋅平衡及分布的計(jì)算、結(jié)合鋅的循環(huán)富集機(jī)理,制定了比較有效的抑制鋅害的措施:
1.濟(jì)鋼高爐排除的含鐵塵泥作為燒結(jié)礦配料,經(jīng)過(guò)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn),然后高爐進(jìn)行消化,形成了外部循環(huán),造成高爐鋅負(fù)荷越來(lái)越高。從3月份開(kāi)始,燒結(jié)礦原料不再使用煉鐵塵泥。切斷了鋅外部循環(huán)路徑,取得了較好效果。
2.優(yōu)化塊礦,從3月份開(kāi)始,逐步減少了含鋅較高的伊朗礦的使用,采用質(zhì)量相對(duì)較好的澳洲礦。
3.逐步提高了燒結(jié)礦中MgO/Al2O3比值。由于鋅的金屬活動(dòng)性強(qiáng)于鐵,在燒結(jié)過(guò)程中硅和鐵以氧化物離子團(tuán)的形式和鋅結(jié)合,造成脫鋅困難,而鎂正好相反。由于燒結(jié)礦中增加了含鎂輔料的使用比例,使鎂置換了鋅,有利于鋅的排除。
通過(guò)上述措施,在4月份對(duì)濟(jì)鋼原燃料進(jìn)行了化驗(yàn),燒結(jié)礦中鋅降到了0.062%的較低水平,高爐鋅負(fù)荷也降到了830g/t,效果較明顯。
4.由于鋅在中套下方富集造成中套上翹,造成高爐初始?xì)饬鞣植疾黄胶?,高爐順行程度差,針對(duì)此問(wèn)題除更換上翹角度較大中套外,采用較以前斜度較大的風(fēng)口進(jìn)行校正。風(fēng)口斜度從原來(lái)向下斜3°逐步過(guò)渡為向下斜5°和斜7°。從高爐運(yùn)行情況來(lái)看,高爐順行程度明顯加強(qiáng)。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:袁宇皓(1980-),男,山東省濟(jì)南鋼鐵股份有限公司煉鐵廠助理工程師,研究方向:煉鐵工藝技術(shù)管理。
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