舒 均 盛
(浙江省緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)
緊水灘水電廠是浙江省甌江干流的一個大型水電站,裝有 6臺立式水輪發(fā)電機組,型號為SF-K50-30/6400,額定功率 50MW,轉(zhuǎn)子額定電壓163V,共有30個磁極。其中3號機于1987年底投產(chǎn),已經(jīng)運行了二十多年,運行情況一直良好。2007年9月,該機組進行大修,大修前用1000V兆歐表測得轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻為10M?。在大修過程中用GD-1帶電清洗劑進行清洗,然后用1000V兆歐表測量轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻,開始測量時絕緣電阻阻值約為 20M?,約20秒鐘后絕緣電阻突然降為 0。低于《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》中的要求值0.5M?,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子絕緣過低故障。
由于轉(zhuǎn)子絕緣電阻為0,初步判斷是轉(zhuǎn)子的某一部位出現(xiàn)直接接地現(xiàn)象,為了進一步判斷故障的部位,在轉(zhuǎn)子的兩極加入200A直流電流,測量轉(zhuǎn)子各磁極對地電壓,發(fā)現(xiàn)13號磁極對地電壓最低,為電壓的過零點,初步判斷13號磁極內(nèi)部有故障。詳細數(shù)據(jù)如表1、圖1所示。
為了判斷該故障是否為臨時性故障,是否可用沖擊電壓法消除。于是對轉(zhuǎn)子施加沖擊電壓,聽到13號磁極內(nèi)部發(fā)出“啪”的一聲響。再次測量轉(zhuǎn)子絕緣電阻,轉(zhuǎn)子絕緣電阻為0.2 MΩ,可以確定是磁極內(nèi)部發(fā)生了永久性的故障,用電壓沖擊法不能將該故障消除。
表1 轉(zhuǎn)子各磁極電壓表 (輸入直流電流200A)
圖1 轉(zhuǎn)子各磁極電壓分布
拆除13號磁極兩側(cè)的電氣軟接頭,測得13號磁極對地絕緣電阻僅為0.2 MΩ, 12號磁極至轉(zhuǎn)子引線、14號磁極至轉(zhuǎn)子引線的絕緣電阻分別為500 MΩ、100 MΩ。說明轉(zhuǎn)子13號磁極內(nèi)部確實存在故障,因此需要對13號磁極進行解體檢修。
拆除13號磁極兩側(cè)的阻尼環(huán)接頭,拔出磁極鍵,將該磁極吊離轉(zhuǎn)子,然后對磁極進行全面檢查,并進行解體,具體現(xiàn)象如下:
(1)磁極壓板與鐵心的上下端部之間間隙過大,特別是端部的四個角上有1~2cm間隙。
(2)磁極和鐵心線圈的上下兩個端部及其兩者之間的環(huán)氧絕緣隔板有很多碳粉。
(3)磁極線圈靠近極靴部分有一個地方銅導(dǎo)體完全裸露,其附近的絕緣被擊穿,絕緣材料已經(jīng)碳化,如圖2所示。
圖2 磁極線圈故障點照片
(4)位于磁極線圈與磁極鐵心之間的環(huán)氧絕緣板靠近極靴部位也有明顯的燒傷現(xiàn)象,如圖3所示。這些現(xiàn)象可能是對轉(zhuǎn)子電壓沖擊過程中出現(xiàn)的。
(5)極靴內(nèi)表面絕緣漆存在明顯缺陷,絕緣漆多處不完整,沒有將金屬部位全部覆蓋,很多部位金屬直接裸露在外面,如圖4所示。
圖3 絕緣板燒傷點照片
圖4 極靴內(nèi)表面絕緣漆照片
根據(jù)磁極的結(jié)構(gòu)特點,磁極線圈與極靴、壓板、鐵心之間通過與磁極線圈兩側(cè)粘連的環(huán)氧絕緣板以及磁極線圈與鐵心之間的環(huán)氧絕緣隔板提供絕緣,如圖5所示。在正常的情況下,機組運行時轉(zhuǎn)子的額定電壓只有163V,轉(zhuǎn)子對絕緣的要求不高,磁極線圈銅導(dǎo)體某些部位裸露是允許的,而且我國很多機組的磁極也普遍存在這種現(xiàn)象,那么為什么還會出現(xiàn)故障呢,現(xiàn)將故障的原因分析如下:
水輪發(fā)電機在運行過程中,碳刷因為與滑環(huán)摩擦產(chǎn)生許多碳粉,這些碳粉有相當(dāng)一部分會進入發(fā)電機內(nèi)部。由于發(fā)電機機采用雙路自循環(huán)徑向密閉通風(fēng)形式,采用轉(zhuǎn)子自轉(zhuǎn)打風(fēng)作用進行空氣循環(huán)。這部分碳粉隨著通風(fēng)冷卻系統(tǒng)的氣流運動,最后附著在定、轉(zhuǎn)子的表面。因為發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極壓板的上下兩個端部與鐵心之間存在較大的間隙,特別是端部的四個角最大間隙達2厘米,所以有一小部分碳粉就通過這些間隙進入磁極內(nèi)部。這部分碳粉由于轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)受到離心力的作用,逐漸向極靴方向運動,并最終聚集在磁極的極靴內(nèi)表面。隨著時間的推移,在磁極上下端部線圈與鐵心之間靠近極靴部位的碳粉會越積越多,鐵心線圈及其環(huán)氧絕緣板、環(huán)氧絕緣隔板、極靴內(nèi)表面充滿了碳粉。由于極靴內(nèi)表面絕緣漆不完整,有金屬直接暴露在外面。同時磁極線圈上端部靠近極靴部位表面絕緣層不完整,存在導(dǎo)體裸露現(xiàn)象。這樣就在磁極線圈與極靴之間構(gòu)成一個通道,使磁極整體絕緣性能下降,嚴(yán)重威脅機組的安全運行。該發(fā)電機轉(zhuǎn)子共有30個磁極,13號磁極基本上處于轉(zhuǎn)子回路的中間部位,因此正常運行時對地電壓很低,如果按電壓平均分布進行計算,該磁極對地電壓僅為16.3V,因此在機組在運行過程中并沒有出現(xiàn)故障。在對轉(zhuǎn)子進行絕緣電阻測量時,由于施加在故障磁極上的電壓等于兆歐表的額定電壓 1000V,遠遠大于故障磁極所能承受的最大電壓,因而出現(xiàn)如前文所述的試驗現(xiàn)象。
圖5 磁極結(jié)構(gòu)圖
為了消除磁極故障,對磁極進行以下處理:
(1)清掃磁極線圈、鐵心、環(huán)氧絕緣隔板。
(2)將磁極線圈故障點和絕緣板已經(jīng)碳化的絕緣材料(環(huán)氧樹脂)刮除,涂上環(huán)氧樹脂進行絕緣修補。
(3)將磁極線圈所有裸露的銅導(dǎo)體刷環(huán)氧樹脂加強絕緣。
(4)將極靴內(nèi)表面金屬裸露部分涂上絕緣漆。
(5)將磁極進行重新組裝,組裝后用填料將壓板與鐵心之間的間隙全部封堵,防止碳粉進入磁極。
磁極組裝后測得絕緣電阻為500MΩ,說明磁極內(nèi)部故障已經(jīng)消除。將磁極安裝到轉(zhuǎn)子磁軛上,并連接兩側(cè)軟接頭和阻尼環(huán),重新測量轉(zhuǎn)子絕緣電阻,轉(zhuǎn)子絕緣電阻為500MΩ。
該故障處理后機組已經(jīng)累計安全運行達四年,在四年中該磁極運行情況良好,說明本次故障處理是成功的。
注意事項:
在組裝過程中要特別注意在焊接壓板時要分多次焊接,每次焊接后要重新調(diào)節(jié)壓板與鐵心之間的平面度,以防止壓板因受熱而變形。同時在焊接磁極壓板時應(yīng)采取措施防止磁極再次故障時無法進行解體。
為了防止類似故障的發(fā)生,可以從以下幾個方面采取改進措施:
(1)磁極的鐵心與壓板間隙一定要小,必要時用填料對間隙進行封堵,完全阻斷碳粉進入磁極內(nèi)部的通道,防止磁極絕緣過低故障。
(2)在磁極鐵心的內(nèi)表面,特別是在極靴兩個端部表面應(yīng)涂一層絕緣漆,這一層絕緣漆應(yīng)有足夠的電氣絕緣強度,并且表面不能有任何破損,以防止發(fā)生磁極接地故障。
(3)提高磁極線圈的整體絕緣水平,特別是提高
靠近極靴部位的線圈絕緣水平,減少線圈導(dǎo)體的裸露。
[1]DL/T 817-2002, 立式水輪發(fā)電機檢修技術(shù)規(guī)程[S].
[2]DL/T 596—1996, 電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程[S].
[3]劉保德. 水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極線圈故障分析及處理[J].湖北電力, 1995: (2).