桂江兵 蔣躍東 吳 超 夏艷花 孫宜強
(武漢鋼鐵(集團)公司研究院 湖北 武漢:430080)
簾線鋼是汽車子午線輪胎的主要材料,用于提高輪胎的安全性、耐磨性以及耐疲勞性能,主要加工工藝為:開卷→除鱗(去氧化鐵皮)→粗拉→熱處理→中拉→電鍍、熱處理→濕拉→捻股。2011年,某廠生產(chǎn)的簾線鋼(牌號為LX82A,成分見表1)在開卷、除鱗的過程中斷絲頻繁,遂郵寄斷口試樣至項目組進行分析。利用金相顯微鏡、掃描電鏡對斷口試樣進行分析,找到了簾線鋼開卷斷裂的原因,并制定了改善措施。
表1 化學(xué)成分(wt%)
隨機抽取1個斷口試樣,對其進行超聲波清洗后拍照,宏觀形貌見圖1。
圖1 斷口宏觀形貌
圖1可見,該斷口十分平整,斷口附近的表面有機械損傷的痕跡,斷口無明顯塑性形變。
靠近斷口附近分別制取橫截面試樣和縱截面試樣,縱截面試樣拋光后在金相顯微鏡下觀察,可見明顯微裂紋,見圖2,用3%硝酸酒精浸蝕后觀察,該試樣表層裂紋處有硬化層存在,見圖3。
磨制、拋光橫截面試樣并進行3%硝酸酒精浸蝕后,試樣同樣可見硬化層,見圖4。
圖4 橫截面試樣的硬化層
觀察橫截面試樣的金相組織,結(jié)果見圖5,為索氏體+珠光體+網(wǎng)狀鐵素體。
圖5 橫截面試樣金相組織
為了進一步分析該斷口試樣的高倍組織,利用掃描電鏡對腐蝕后的橫截面試樣進行珠光體形貌分析,結(jié)果見圖6。
圖6 珠光體形貌
圖6可見,放大1500倍時,珠光體球團之間可見大量網(wǎng)狀鐵素體組織,同時兩球團之間珠光體片層較為粗大。
簾線鋼LX82A屬于過共析鋼,正常組織為索氏體+珠光體,該組織相對亞共析鋼珠光體+鐵素體的組織來說,強度較高、而塑性較差,因此抵抗裂紋擴展的能力較亞共析鋼差[1],同時斷口試樣中珠光體球團之間存在的大量的網(wǎng)狀鐵素體組織加劇了微裂紋的擴展,因此,在開卷過程中,由于受到外力的作用,該微裂紋很容易快速擴展,從而導(dǎo)致開卷斷裂??梢哉f,盤條表面存在的微裂紋是導(dǎo)致盤條斷裂的主要原因,而珠光體片球團之間存在的大量網(wǎng)狀鐵素體組織是導(dǎo)致盤條斷裂的次要原因。
通過分析可知,盤條表面存在的微裂紋是導(dǎo)致盤條斷裂的主要原因,而珠光體片球團之間存在的大量網(wǎng)狀鐵素體組織是導(dǎo)致盤條斷裂的次要原因。因此,措施制定主要從減少盤條表面微裂紋、減少珠光體球團之間網(wǎng)狀鐵素體組織兩個方面同時入手,采取的具體措施見表2。
表2 措施制定
為了降低相變中的冷卻速度,對高線廠斯太爾摩線的輥道速度、風(fēng)機風(fēng)量進行了調(diào)整,具體調(diào)整工藝是:將入口輥道速度降至原來的一半,同時將3#至6#風(fēng)機風(fēng)量降低至50%以下。另外,將吐絲溫度提高到900℃~920℃。對工藝調(diào)整后的盤條重新進行珠光體形貌分析,結(jié)果見圖7。圖7可見,工藝調(diào)整后,珠光體球團之間的網(wǎng)狀鐵素體組織明顯減少。另外,通過調(diào)整集卷處插桿的垂直度,減少盤條在C型鉤上的摩擦,盤條表面微裂紋也大大減少。
圖7 工藝調(diào)整后的珠光體形貌
(1)盤條表面存在的微裂紋是導(dǎo)致盤條斷裂的主要原因,而珠光體片球團之間存在的大量網(wǎng)狀鐵素體組織是導(dǎo)致盤條斷裂的次要原因。
(2)調(diào)整集卷處插桿的垂直度、減少盤條在C型鉤上的摩擦可以減少盤條表面的微裂紋,提高吐絲溫度、降低相變中的冷卻速度可以使珠光體球團之間的網(wǎng)狀鐵素體組織大大減少。
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