毛靜華 陳 浩
(1.武鋼煉鐵廠二高爐 湖北 武漢:430080;2.武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 湖北 武漢:430080)
武鋼二號高爐1536m3,第一代爐于1959年投產(chǎn),歷經(jīng)幾代爐齡,三次大修,除主要設(shè)備外其它沒有更新,只是維修后重新使用,所以設(shè)備故障較多。由于市場波動和成本的壓力,二號高爐原燃料變化頻繁,一天之內(nèi)燒結(jié)更換幾個品種。武鋼有五個燒結(jié)廠,生產(chǎn)的燒結(jié)成分不一樣。焦炭更是頻繁更換,武鋼有新老焦爐十座,其中有干熄焦、濕熄焦,新建焦爐,也有已生產(chǎn)幾十年的老焦爐,外購焦的廠家有時一天更換四至五種不同的焦炭。二號高爐技術(shù)人員在生產(chǎn)條件變化中積極轉(zhuǎn)變觀念,采取應對措施,避免設(shè)備故障的擴大。同時,根據(jù)原燃料的變化情況,探索了獨特的操作路線,取得了高爐的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)及爐況的穩(wěn)定順行。
1.1.1 高爐原料性能
二號高爐用料變化較大,一般是一燒、二燒、四燒、五燒甚至是堆場料,TFe%有高有低。焦炭水份、灰份時好時壞,渣量時大時小,爐溫難以控制,造成渣、鐵水流動性變差,出鐵不均勻,影響高爐穩(wěn)定順行。表1是二號高爐用焦炭變化情況,表2、3是二號高爐用燒結(jié)、球團及塊礦的性能變化情況。
1.1.2 持續(xù)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)
二號高爐根據(jù)武鋼原燃料供應狀況,爐料結(jié)構(gòu)設(shè)計為60%燒結(jié)礦+25%球團+15%塊礦。由于燒結(jié)的品種變化頻繁,球團相對穩(wěn)定,而塊礦則變化非常頻繁,就是同一品種礦如海南塊,其中的TFe%、SiO2%、S%變化較大。焦炭來源也是外購焦不斷,水份、灰份、S份變化巨大。因此,二號高爐技術(shù)人員積極商定對策:綜合考慮當爐料變化,保持燒結(jié)礦比例基本不變,調(diào)整球團和塊礦配比,以適應焦炭變化。例如,在2011年7月上旬,風量一直在2700m3/h~2800m3/h徘徊,爐前渣鐵流動性差,渣鐵排放不均。中間改海南礦為蛇紋石,渣鐵流動性差有所改善,風量最高吹到3000m3/h;7月下旬改回海南礦,風量最高到了3100m3/h,渣鐵流動性差改善明顯,這樣,就保證了高爐的穩(wěn)定順行。表4為全年爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化及礦石配比調(diào)整的結(jié)果。
表1 武鋼二號高爐2011年用焦炭指標
表2 武鋼二號高爐2011年用燒結(jié)指標
表3 武鋼二號高爐2011年球團及塊礦指標
表4 武鋼二號高爐2011年月平均爐料結(jié)構(gòu)
1.1.3 強化對入爐原燃料的控制和管理
針對不同時期不同的原燃料,對其核心指標嚴格控制。比如,燒結(jié)礦中一燒、五燒品位相差2%,堿度相差0.2,高時達到0.5。塊礦的品位及SiO2%相差更大,對球團的強度、粒度,焦炭的水分、粒度、強度等,設(shè)專人管理、跟蹤、通報。然后,根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)爐料結(jié)構(gòu)、爐渣堿度,保證高爐爐溫及爐渣堿度的穩(wěn)定性。另外,加強生產(chǎn)過程中的巡檢,如篩網(wǎng)的檢查,礦焦槽t/h值、槽下稱的核定,倉位的變化、翻焦堆場料的時間變化和使用情況的反饋,及時做出操作調(diào)整。
實踐與理論證明減少入爐粉末,不僅能提高產(chǎn)量,降低焦比,同時可以避免爐墻結(jié)厚,維護正常爐型。隨著高爐冶煉的日益強化,對料柱的透氣性要求越來越高,加強篩分,減少入爐粉末,可以有效的增加風量。
高爐根據(jù)原燃料的變化,提前做好操作參數(shù)的調(diào)節(jié)準備。車間制訂了制度:每個班對原燃料的檢查至少兩次,發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)堵塞要及時清理。根據(jù)檢查情況采取的措施要有記錄,下個班根據(jù)上個班的記錄及檢查的實際情況制定操作方針,以保證高爐的穩(wěn)定順行連續(xù)性。
表5 2011年潮焦車數(shù)統(tǒng)計
1.3.1 保持合理的煤氣流分布
噴煤是高爐節(jié)能降焦,降低成本,調(diào)節(jié)爐況的重要手段。提高煤比的關(guān)鍵在于合理的煤氣流分布,而合理的煤氣流分布又是高爐透氣性的的保證。二號高爐在焦炭質(zhì)量良好時,積極擴大礦批及加大礦石布料角度,適當抑制邊緣氣流,提高煤氣利用率,提高焦炭負荷,提高煤比。合理的煤氣流分布更加決定于高爐下部調(diào)劑,即保持合理的風口回旋區(qū)和合理的初始煤氣流分布。最近研究表明:中大型高爐在煤比進一步提高時,邊緣氣流會有一定程度的發(fā)展。為此高爐積極調(diào)整風口,控制進風面積,保證吹透中心,發(fā)展中心氣流,為提高煤比提供有力保證。
1.3.2 探索合理經(jīng)濟煤比
噴煤對高爐熱量的影響僅次于焦炭,煤粉帶入的熱量占整個帶入高爐燃料熱量的30%。高爐的穩(wěn)定順行,就必須要保持最佳的熱平衡。高爐噴煤后若不能維持最佳熱狀態(tài),就會降低置換比,甚至破壞高爐順行,所以,不應一味的追求高煤比。因此,在最佳的熱平衡狀態(tài)下,去追求最高的煤比,才是高爐工作者追求的目標。二號高爐噴煤品種基本為:50%無煙煤+30%貧瘦煤+20%長焰煤,自2011年8月下旬開始,50%無煙煤中含有20%~30%的干熄焦粉。高爐工作者積極探討噴煤對還原過程的影響,對煤氣流和煤氣利用的影響,對順行的影響;結(jié)合富氧鼓風,穩(wěn)定風溫,利用無鐘布料的靈活性,在高爐一定進風面積0.2537m2的基礎(chǔ)上調(diào)整風口及布局,使高爐長期維持最佳的熱平衡。
二號高爐設(shè)計水量6000m3/h,普通工業(yè)水冷卻極易產(chǎn)生水垢,附著管壁上,阻礙導熱,減少水流速,降低高爐冷卻強度,同時腐蝕管壁,降低冷卻設(shè)備的使用壽命。二號高爐總結(jié)多年的生產(chǎn)實踐,通過增加水泵,提高冷卻水壓力,逐步提高冷卻水流量到8000m3/h;定期清洗水冷管壁等措施,最大限度的保證高爐均勻冷卻,整體提高冷卻強度,同時對于爐墻結(jié)厚及渣皮脫落或侵蝕嚴重部位,靈活短期內(nèi)減增水量,使結(jié)厚部位快速清除,侵蝕嚴重部位快速凝結(jié)渣皮,消除隱患,使高爐煤氣流分布均勻,爐型穩(wěn)定。
及時出凈渣鐵,是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行的一個重要的保證條件,也是高爐進一步強化冶煉的前提。由于受場地的限制,二號高爐只有一個出鐵場,一個鐵口工作,因而,影響渣鐵出凈的因素很多。爐溫、堿度的高低、出鐵的次數(shù)、渣鐵流動性的情況、配罐的及時、渣鐵溝修補維護狀況、出鐵設(shè)備等都是制約高爐出渣鐵的瓶頸。針對每一個制約因素,二號高爐技術(shù)人員積極應對,做好穩(wěn)定的爐溫、排出恰當?shù)某鲨F次數(shù)、調(diào)劑適應的堿度、積極聯(lián)系配罐,極力縮短倒配罐時間等。由于主溝的維護是影響高爐出鐵的主要矛盾,二號高爐發(fā)明創(chuàng)造性的用一個出鐵場配兩個夾角為36°的鐵口,消除了由于維護主溝對高爐出凈渣鐵的影響。
二高爐雖然設(shè)計了兩個鐵口,因為夾角太小,無法同時工作。在澆主溝時,做到精心操作,保證質(zhì)量,使每條主溝能過鐵10萬噸以上,同時倒鐵口后,對廢主溝抓緊扣,抓緊澆,然后按規(guī)定烘烤,保證提前十天能進入工作狀態(tài),做到兩條主溝按計劃倒換。在修主溝時,該邊的開口機、炮也同時進行檢修并反復試車,確保投入后設(shè)備運行正常。在這一年里,多次檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題并得到有效處理,避免了設(shè)備故障,提高了生鐵產(chǎn)量,促進了爐況順行。
設(shè)備故障使高爐減風低壓甚至休風,使生產(chǎn)不能連續(xù)性,影響了高爐指標的進一步提升。為了減少設(shè)備故障的耽誤,要求每個班各崗位特別是無料種崗位對所屬的設(shè)備認真點檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報并聯(lián)系處理。另外在出現(xiàn)上料系統(tǒng)的故障不能上料時,及時減風降壓控制料線深度。根據(jù)統(tǒng)計資料,在影響高爐生產(chǎn)的29起設(shè)備故障中,有25起故障是關(guān)于上料系統(tǒng)的,占整個的86.2%,但是通過點檢、巡檢,發(fā)現(xiàn)問題,及時聯(lián)系,及時停氧,及時減風降壓等措施,避免事故的擴大。
武鋼二號高爐積極適應原料變化,在操作和管理上入手,積極調(diào)整操作參數(shù),優(yōu)化布料,注重煤氣流的合理分布,加強生產(chǎn)、設(shè)備管理,變被動為主動,保持爐況在不同的原燃料條件下穩(wěn)定順行。2011年全年產(chǎn)生鐵1222514萬噸,超額完成廠里下達的生產(chǎn)任務(wù),并且全年利用系數(shù)穩(wěn)定在2.2t/m3·d,煤比165kg/t左右,焦比從386.6kg/t降到346.2kg/t。
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2]王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[3]張殿有.高爐冶煉操作技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.
[4]張建鵬.武鋼2號高爐操作特點[C].第三屆全國大高爐煉鐵學術(shù)會議論文集.2002,(11):63-67.
[5]熊良勇,趙志國.武鋼2號高爐生產(chǎn)操作實踐[J].煉鐵,2001,20(8):78-80.
[6]懂漢東,陸隆文,尹 騰.武鋼2號高爐操作技術(shù)優(yōu)化[J].煉鐵,2006,25(3):43-45.