胡春停,劉艷倉
(中鐵隧道集團有限公司,河南洛陽 471009)
目前國內(nèi)特長隧道施工大多采用長隧短打的方式,特別是在地質(zhì)條件較差的山嶺地區(qū),往往設(shè)計較多的斜井或平導,甚至施工過程中增設(shè)迂回平導以增加工作面,提高施工效率。小斷面橫通道向大斷面正洞的轉(zhuǎn)換往往成為安全隱患的集中點和制約施工效率的關(guān)鍵點。為緩解三聯(lián)隧道的工期壓力,確保貴昆鐵路增建二線工程按期實現(xiàn)通車,三聯(lián)隧道2#斜井段增設(shè)洞內(nèi)迂回平導,增加工作面,加快施工進度。文獻[1]重點介紹了燕尾段由單線端挑頂反向施工技術(shù);文獻[2]介紹了由于隧道洞口位于特殊地理位置,采取斜井進正洞挑頂施工的方法及要點;文獻[3]闡述了在特殊條件下斜井進正洞的施工工藝;文獻[4]主要說明黃土隧道CRD開挖挑頂施工,挑頂過程工序繁多,特別是出碴工序極為困難,無法在確保安全的前提下實現(xiàn)快速施工;文獻[5]主要介紹在圍巖條件較好的情況下,斜井進入正洞井底車場的施工;文獻[6]介紹了大斷面斜井以較大角度進入正洞挑頂施工;文獻[7]主要對CRD法和上挑洞法進行分析比較;文獻[8]主要說明斜井井底段的設(shè)計、施工方案的優(yōu)化,采用棚架法挑頂施工技術(shù),確保挑頂?shù)氖┕ぐ踩?文獻[9]通過分析比較斜井與三車道大跨度泥灰?guī)r隧道交岔口的3種具體施工方案,探討最優(yōu)方案;文獻[10]重點闡述了膨脹土隧道橫洞進正洞挑頂技術(shù)的坑道驗算、施工工藝及施工要點??梢钥吹剑陨衔墨I主要針對巖性較好、黃土以及膨脹土隧道頂挑進行研究,工法也較成熟,而對巖體較為破碎的軟弱圍巖研究較少,且傳統(tǒng)的工法挑頂效率較低,安全隱患較大,施工成本較高。本文側(cè)重介紹三聯(lián)隧道在軟弱圍巖條件下,由小斷面進入大斷面洞室施工,經(jīng)過不斷地改進施工工法和優(yōu)化施工工藝,實現(xiàn)了橫通道與正洞交岔段的安全、經(jīng)濟和快速施工。
三聯(lián)隧道位于云南省宣威市境內(nèi),新背開柱車站出站端,為雙線隧道,進口里程DK300+387,出口里程D1K312+601,全長12214m,設(shè)計行車速度160km/h,凈空限界并滿足通行雙層集裝箱要求。三聯(lián)隧道是改建鐵路貴昆線六盤水—沾益段全線最長、地質(zhì)結(jié)構(gòu)最復雜的控制性工程。由于三聯(lián)隧道1#斜井段穿越煤系地層及凝灰?guī)r大變形地段,工期嚴重滯后,為實現(xiàn)按期貫通,于2#斜井段D1K309+340線右側(cè)增設(shè)1900m迂回平導和100 m通風豎井各1座,迂回平導與正洞間設(shè)置橫通道5座。區(qū)段內(nèi)巖性為砂巖夾泥巖、頁巖,紫紅色,薄層狀,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙面泥化現(xiàn)象嚴重,水平巖層,層間結(jié)合力差,巖性較軟,掌子面含少許裂隙水,拱頂極易發(fā)生掉塊,圍巖自穩(wěn)性較差。迂回平導及橫通道位置關(guān)系如圖1所示。
圖1 迂回平導及橫通道位置關(guān)系圖Fig.1 Relationship between bypass gallery and horizontal adits
三聯(lián)隧道正洞Ⅴ級圍巖設(shè)置拱墻I18工字鋼架和拱部φ42小導管超前支護,鋼架縱向間距0.8 m,小導管1.6m/環(huán),每環(huán)38 根,每根長3.5m,環(huán)向間距40cm;設(shè)置拱部φ25中空錨桿和邊墻φ22砂漿錨桿系統(tǒng)支護,錨桿間距0.8m ×1.0 m(環(huán) × 縱),每根長3.5m;拱墻 φ8網(wǎng)片和C25噴射混凝土支護,網(wǎng)格間距25 cm×25 cm,噴射混凝土厚25 cm;全環(huán)50 cm厚C30鋼筋混凝土二次復合襯砌。正洞橫斷面圖如圖2所示。
圖2 正洞橫斷面圖Fig.2 Cross-section of main tunnel
橫通道設(shè)置拱墻φ22砂漿錨桿系統(tǒng)支護,錨桿間距1.2 m ×1.2 m(環(huán) × 縱),每根長2.5 m;拱部 φ8 網(wǎng)片支護,網(wǎng)格間距25 cm×25 cm,拱墻噴射12 cm厚混凝土;拱墻25 cm厚C25混凝土二次復合襯砌。橫通道橫斷面圖如圖3所示。
圖3 橫通道橫斷面圖(單位:cm)Fig.3 Cross-section of horizontal adit(cm)
在橫通道即將進入正洞挑頂前,調(diào)整施工方向,使橫通道到達正洞邊線時垂直于正洞中線方向施工;在距離正洞邊線9.3 m處開始轉(zhuǎn)向施工,橫通道轉(zhuǎn)向的同時,拱頂以一定角度上挑施工,減小橫通道拱頂與正洞拱頂?shù)母卟?橫通道漸變段應加強支護,正洞挑頂前橫通道支護封閉成環(huán);挑頂以垂直于正洞中線的小導洞,并沿正洞拱頂開挖輪廓線開挖一個導洞,相當于正洞上臺階,然后分別向大里程和小里程施工,擴大作業(yè)空間,繼而施工中臺階、下臺階及仰拱,實現(xiàn)從橫通道到正洞施工的快速轉(zhuǎn)換。
3.2.1 橫通道鋼架施工
橫通道洞身與正線貴陽方向夾角為40°,由于橫通道與正洞為非正交關(guān)系,故橫通道開挖至臨近正洞邊線時,型鋼鋼架的立設(shè)采用由正交變?yōu)樾苯?。以中心間距0.8 m安裝異型鋼架,鋼架由垂直于橫通道中線逐漸變?yōu)槠叫杏谡粗芯€。具體施工方法為:拱墻設(shè)型鋼鋼架,拱部中心位置間距80 cm,在橫通道右側(cè)邊墻的鋼架間距取50cm,則左側(cè)邊墻的鋼架間距相應為110 cm;每榀/次鋼架轉(zhuǎn)向約4°,11榀共完成了約40°轉(zhuǎn)向,最后2榀鋼架與正洞中線平行,且最后一榀距正洞邊線50 cm。如圖4所示。
圖4 橫通道段支護示意圖(單位:cm)Fig.4 Sketch of support of horizontal adit section(cm)
3.2.2 橫通道上挑施工
橫通道離正洞開挖邊線9.3m時,拱頂逐漸抬高,每榀拱架上挑15 cm,直至最后一榀拱架累計抬高165 cm。橫通道與正洞相接處設(shè)2榀門型鋼架,為正洞上臺階初期支護拱架提供落腳及作業(yè)空間。2榀門型拱架的高度與異型拱架最后一榀拱頂標高一致,如圖5所示。
圖5 橫通道上挑及加強支護示意圖(單位:cm)Fig.5 Roof ripping and support strengthening of horizontal adit(cm)
3.2.3 橫洞口加強支護
橫通道靠近正洞段(喇叭口)受力結(jié)構(gòu)極為復雜,特別是橫通道與正洞的銳角一側(cè),受力極為薄弱,極易出現(xiàn)變形、開裂甚至坍塌,而門型鋼架不僅是橫洞本身的加強支護,同時也作為該區(qū)段正洞上臺階拱架的承重基礎(chǔ),受力相對集中,因此應對橫通道洞口段進行加強支護。
因原設(shè)計橫通道為拱墻錨噴支護,為確保施工安全,橫通道漸變段設(shè)置全環(huán)I18工字鋼架和拱部φ42小導管加強支護。工字鋼中線縱向間距0.8 m,每榀鋼架設(shè)置8根鎖腳導管,每根長4m,小導管1.6m/環(huán),每環(huán)20根,每根長3.0 m,環(huán)向間距30 cm;拱墻設(shè)置φ22砂漿錨桿和φ8網(wǎng)片支護,錨桿間距1.0 m×0.8 m(環(huán) ×縱),每根長2.5 m,網(wǎng)格間距25 cm ×25 cm;全環(huán)噴射23 cm厚C25混凝土;門型鋼架采用2榀H175型鋼焊接聯(lián)合支護,根據(jù)監(jiān)控量測確定是否在門型鋼架下設(shè)置I18工字鋼套拱,套拱與門型鋼架間隙采用I18工字鋼支撐,間距50 cm;門型鋼架施工完成后橫通道底板一次性澆筑混凝土至正洞邊線,確保在挑頂之前橫通道支護封閉成環(huán)。
垂直導洞挑頂采用垂直于正洞中線的小導洞進入正洞上臺階施工,為便于挖機出碴作業(yè),導洞寬度為5 m,挑頂段高度不低于3.5 m。利用導洞洞碴將橫通道喇叭口段回填成不大于20°的坡道,為導洞施工提供作業(yè)平臺。導洞頂支護鋼架位于正洞初期支護外,沿正洞初期支護外輪廓線布置,同時預留20 cm變形量,腳趾落在基巖上。
導洞拱架采用I16工字鋼,間距0.8m,頂部設(shè)置高約25cm的弧拱,改變平拱的受力結(jié)構(gòu),每榀拱架設(shè)置8根鎖腳導管,每根長3 m;拱部設(shè)置φ42小導管超前支護,1.6m/環(huán),每環(huán)15根,每根長3 m;設(shè)置拱墻φ8網(wǎng)片和C25噴射混凝土臨時支護,網(wǎng)格間距25 cm×25 cm,噴射18 cm厚混凝土。導洞挑頂及支護如圖6和圖7所示。
3.4.1 正洞施工
導洞施工完成后,形成正洞上臺階作業(yè)空間,即可進行正洞上臺階初期支護施工。上臺階拱架一端腳趾坐落在H175門型鋼架橫梁上,另一端坐落在上臺階基巖上,注意腳趾必須墊槽鋼。上臺階導洞段拱架一次架設(shè)完成,然后進行掛網(wǎng)、系統(tǒng)錨桿和噴射混凝土作業(yè),靠近大里程、小里程掌子面按設(shè)計施作超前支護。導洞段上臺階初期支護完成后先拆除大里程導洞邊墻拱架,開始向大里程施工正洞上臺階,上臺階完成5 m后即可拉槽施工中臺階,中臺階施工約30 m后,封閉大里程上臺階、中臺階掌子面,繼而轉(zhuǎn)向小里程施工,一定距離后即可展開下臺階及仰拱施工,盡早封閉成環(huán),至此,橫洞與正洞交岔段開挖支護基本完成。正洞展開工作面如圖8和圖9所示。
3.4.2 支護參數(shù)
挑頂段正洞40 m范圍內(nèi)采取加強支護,拱架間距由80 cm調(diào)整為60 cm,噴射混凝土由23 cm調(diào)整為25 cm,其余初期支護參數(shù)不變。為避免初期支護變形造成侵占二次襯砌凈空,預留變形量由13 cm調(diào)整為20 cm。
為提高施工效率,在節(jié)約成本的基礎(chǔ)上,資源配置應滿足高強度和滿負荷運轉(zhuǎn)需要。由于門型鋼架單根拱架較重,特別是橫梁吊裝較為困難,門型鋼架施工采用挖機配合人工架設(shè)。挑頂期間開挖、拱架支護及噴混凝土均按2班人員配置,濕噴機3臺,其中1臺備用。作業(yè)平臺采用臨時拼裝臺架,出碴先用挖機將洞碴翻至橫通道內(nèi),采用1臺ITC312SL挖裝機配合7臺鐵馬自卸汽車出碴,同時掌子面進行臨時作業(yè)臺架的拼裝和拱架支護作業(yè),出碴作業(yè)不占用循環(huán)時間。
三聯(lián)隧道迂回平導進入正洞共完成3次橫洞與正洞交岔段施工,在不斷積累經(jīng)驗、逐步優(yōu)化的基礎(chǔ)上取得了良好效果。第1個交岔段由于是第1次采用此挑頂工法,施工經(jīng)驗不足,雖經(jīng)過反復研討,仍然出現(xiàn)了難以預料的情況(如垂直導洞開口位置不合理、導洞頂部平拱受力不均勻等),致使轉(zhuǎn)換時間長達16 d;第2個交岔段施工調(diào)整了部分支護參數(shù),如將H175門型鋼架由3榀減少為2榀,門型鋼架套拱暫緩施工等,提高了施工效率,此段施工共用了14 d;第3個交岔段施工取得了較大突破,從施工經(jīng)驗到管理模式以及激勵措施等,都有效地確保了施工生產(chǎn),僅用7 d就完成了三岔段施工,實現(xiàn)了小斷面橫洞到大斷面正洞的快速轉(zhuǎn)換。
1)由于橫通道拱架腳趾比正洞拱架腳趾標高高65 cm,為避免正洞下臺階開挖時門型鋼架立柱懸空,門型鋼架立柱腳趾標高必須保證和正洞下臺階門型鋼架一致,且橫通道底板混凝土必須將門型鋼架立柱腳趾封閉。
2)門型鋼架方形斷面開挖時,盡量保證一次到位,寧超勿欠,避免反復鉆爆作業(yè),危及施工安全。
3)導洞開口位置要充分考慮到挖機操作角度和旋轉(zhuǎn)半徑,以距離銳角邊1 m左右的位置最為方便,盡量避免靠近左側(cè)。
4)導洞臨時支護拱架設(shè)置成弧拱,拱高以30 cm為宜,雖然平拱可以減少不必要的超挖,但受力極為不利。三聯(lián)隧道14#橫通道進正洞挑頂,平拱噴射混凝土后出現(xiàn)頂部彎曲下沉,最后導致拱架嚴重變形,經(jīng)分析為I16工字鋼剛度不足以承受圍巖壓力,隨后將已加工成型的平拱調(diào)整為弧拱,問題得以徹底解決。
5)對于圍巖較好地段,導洞網(wǎng)片及噴射混凝土僅可以支護拱部,但對于圍巖較差地段,特別是軟弱圍巖地段,必須拱墻支護,避免圍巖長時間暴露,出現(xiàn)塌落。
三聯(lián)隧道在迂回平導進入正洞14#橫通道采用垂直于正洞中線的小導洞上挑施工的方法,通過總結(jié)施工經(jīng)驗,優(yōu)化施工工序和施工細節(jié),在13#橫通道進正洞的挑頂施工取得了極大的成功,僅用7 d就全部展開正洞工作面施工,比傳統(tǒng)挑頂工法有很大的安全和效率優(yōu)勢,為軟弱圍巖的快速施工創(chuàng)造了必要條件。目前在門型鋼架橫梁架設(shè)和挑頂橫導洞第1榀、第2榀拱架架設(shè)方面尚存在一定的施工難度和安全風險,如果能再取得一定的改進,既可降低安全風險,又能節(jié)約1 d的挑頂時間,今后將在此方面做進一步研究,希望能有新的突破。
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