殷純宇,陳 甫,鐘廣明
(中國北車集團大連機車車輛有限公司,遼寧 大連 116022)
大連機車車輛有限公司有多臺RJ2井式電阻爐,是上世紀80年代和90年代的產(chǎn)品,主要用于加溫機車從動齒輪、齒圈以及車輪輪芯和整體車輪。其工作原理是將電能轉(zhuǎn)化為熱能,借助熱輻射與對流的傳熱方式加溫工件。
原爐電氣控制方面根據(jù)其作用分為機械裝置的電氣控制(爐門的開啟、工件進和風扇開啟等)和溫度的測量控制。溫度控制部分是模擬儀表(中型圓圖衡儀)控制和數(shù)字式儀表控制,這種控制由人工選擇,不但需要配置專用的儀表人員,費時、費力,控制精度依賴于試驗者的調(diào)節(jié),控制精度不高,一旦生產(chǎn)發(fā)生變化就需重新設(shè)置,操作不便,加熱溫度的數(shù)據(jù)無記錄,不利于對生產(chǎn)工藝的控制,還會因溫度控制不準確而產(chǎn)生廢品和返工品,甚至造成產(chǎn)品質(zhì)量性能下降,為行車埋下安全隱患。為此在原有電氣控制基礎(chǔ)上進行改造,增加了帶有工控機的溫控系統(tǒng),該系統(tǒng)不但具有性能可靠、降低電耗、控制精度高和操作簡單等特點,而且還有良好人機界面和溫度曲線記錄,彌補了原系統(tǒng)的不足,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
電爐控制是一個具有多輸入、多輸出、多回路、具有非線性和耦合特性的調(diào)節(jié)系統(tǒng),包括爐蓋升降控制、風機啟停控制、爐內(nèi)溫度控制和爐內(nèi)溫度記錄。為此,本系統(tǒng)應(yīng)具有如下功能。
實時控制功能是計算機控制系統(tǒng)應(yīng)當完成的基本功能,是保證系統(tǒng)正常工作的必要條件。在此基礎(chǔ)上要保證系統(tǒng)具有良好的控制品質(zhì),以達到提高勞動效率和電爐熱效率、降低耗能的目的。
系統(tǒng)能夠以數(shù)字及圖表兩種形式將當前的工藝過程、工藝條件、重要的現(xiàn)場數(shù)據(jù)、設(shè)備當前工況及實時趨勢曲線圖顯示在監(jiān)控器上,便于操作人員隨時掌握當前的生產(chǎn)狀況。
系統(tǒng)自動記錄爐內(nèi)溫度數(shù)據(jù)、曲線及工況參數(shù),并可以隨時查看閱讀或打印,以便決策分析之用。
當發(fā)生異常情況時,有完善的聲光報警機制,同時自動停止加溫,并對引起異常情況的原因進行分析,以便操作人員及時判斷故障原因并加以排除。另外在啟機時,啟動風扇電機后加熱器才能工作,必須按照一定的次序進行操作,否則加熱器不工作。
幫助是系統(tǒng)良好的人機對話部分,它不但能給操作人員提示信息,而且可以指導(dǎo)操作。
為了完成上述功能,硬件系統(tǒng)采用“工控機+溫控模塊”的結(jié)構(gòu),如圖1所示。整個硬件系統(tǒng)由工控機、溫控模塊、電源、打印機及輸出、輸入執(zhí)行元件等組成。
工控機是整個控制系統(tǒng)的核心,它要完成指令執(zhí)行、算法實現(xiàn)、邏輯判斷、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)和圖表的顯示以及打印等任務(wù)。其性能的好壞直接決定了控制系統(tǒng)的控制效果和控制質(zhì)量,因此要求工控機的可靠性高,實時性準、抗干擾能力強。本系統(tǒng)選用研華公司生產(chǎn)的PPC-L128T工控機,其平板電腦是一款基于IntelAtomN270處理器的低功耗電腦,帶有12.1"的彩色TFTLCD顯示屏、板載PCTe以太網(wǎng)控制器和多COM端口界面控制器。
系統(tǒng)需處理的數(shù)據(jù)量包括2路模擬量輸入、5路開關(guān)量輸入和6路開關(guān)量輸出。模擬量輸入是用于測量爐內(nèi)溫度,開關(guān)量輸入是讀入工作狀態(tài),開關(guān)量輸出用來執(zhí)行控制。考慮系統(tǒng)抗干擾性、實用性以及安裝空間,選擇了研華公司生產(chǎn)的USB-4718溫控模塊。該模塊提供了8路熱電偶輸入、16-bit分辨率、高達0.1%的輸入范圍精度或者4~20mA輸入。工作性能穩(wěn)定、可應(yīng)用于惡劣的工業(yè)環(huán)境,是一款支持USB模塊的計算機測量與控制功能的理想解決方案。該模塊易于使用,是USB即插即用設(shè)備,可從USB接口取電,無需外接電源。
為了防止執(zhí)行元件失控而導(dǎo)致超溫的現(xiàn)象,采用多層自動保護。當溫度超過設(shè)定溫度上限值時報警黃燈閃爍,同時關(guān)閉全部加熱器;當超過設(shè)定報警值時,報警紅燈閃爍蜂鳴響,同時再次關(guān)閉全部加熱器,如果在單位時間內(nèi)溫度還繼續(xù)上升,控制器斷開該設(shè)備電源,可及時提醒操作人員,幫助操作人員迅速判斷故障并加以有效排除。以保護工件和設(shè)備的安全。
在計算機控制系統(tǒng)中,計算機除了完成正常的顯示,處理工作外,更重要的是要實時完成爐內(nèi)溫度檢測控制任務(wù)以及報警和連鎖等工作。這些任務(wù)之間是并行工作的關(guān)系,軟件系統(tǒng)必須具有處理多任務(wù)的能力,否則將會影響系統(tǒng)的性能。
運行平臺為Windows操作系統(tǒng),具有多線程序執(zhí)行機制,可滿足實時性要求。采用面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計技術(shù)VisualBasic為可視化開發(fā)環(huán)境,是Windows環(huán)境下優(yōu)秀的程序設(shè)計工具之一。VisualBasic6.0語言提供的多線程序編程技術(shù),功能性、易用性突出,適于應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫及人機界面的開發(fā)。
ActiveDAQ控件是研華公司提供的一套高效數(shù)據(jù)采集開發(fā)組件,可以方便地應(yīng)用于VisualBasic、VisualC++等以及支持ActiveX控件的組態(tài)軟件中,通過控件的屬性、事件、方法可以方便地進行編程,用來開發(fā)數(shù)據(jù)采集的的各種功能,包括模擬量輸入輸出(軟件中斷)、數(shù)字量輸入輸出、脈沖輸入和輸出等。
應(yīng)用VisualBasic軟件和ActiveDAQ控件進行開發(fā)的軟件系統(tǒng)流程如圖2所示。系統(tǒng)依據(jù)工件類型選擇設(shè)定爐溫、自動供給電爐熱源能量或連續(xù)改變熱源能量的大小,使爐溫穩(wěn)定在設(shè)定范圍,滿足熱處理工藝的需要。溫度自動控制常用調(diào)節(jié)規(guī)律中有二位式、三位式、比例、比例積分和比例積分微分等幾種。電阻爐爐溫控制是這樣一個反饋調(diào)節(jié)過程:比較實際爐溫和需要爐溫得到偏差—通過對偏差的處理獲得控制信號—調(diào)節(jié)電阻爐的熱功率—實現(xiàn)對爐溫的控制。
在系統(tǒng)控制中程序采用嵌套方式設(shè)計。首先使Timer1計時器產(chǎn)生定時系統(tǒng)的采樣周期。啟動A/D,讀入采樣數(shù)據(jù),進行數(shù)字濾波、PID計算、上下限報警處理,然后輸出控制脈沖信號。采用三位式調(diào)節(jié):有上下限兩個給定值,當爐溫低于下限給定值時加熱器全開;當爐溫在上、下限給定值之間時加熱器部分開啟;當爐溫超過上限給定值時加熱器全關(guān)閉。三位式調(diào)節(jié)實現(xiàn)加熱與保溫的功能。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的運行情況,這種控溫方法,精度比較高,系統(tǒng)性能穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)的實際需要。改進后工控機運行主界面如圖3所示。
該電控系統(tǒng)在2011年11月投入使用,至今運行良好,未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了電耗,杜絕了廢品和返工品,減輕了工人的勞動強度。該項目的應(yīng)用,為舊式井式電爐溫度控制系統(tǒng)的改造起到了拋磚引玉作用。
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