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重整抽余油加氫脫烯烴、脫苯生產(chǎn)正已烷工藝技術(shù)

2012-11-05 12:39程建江
當(dāng)代化工 2012年12期
關(guān)鍵詞:正己烷烯烴芳烴

程建江,田 雨

( 新疆康佳投資集團有限公司, 新疆 克拉瑪依 834003)

克拉瑪依石化公司重整生成油經(jīng)環(huán)丁砜苯抽提裝置將芳烴抽出后,所余的抽余油中含有一定量的烯烴和苯等不飽和烴。由于這些物質(zhì)對利用抽余油所生產(chǎn)的正已烷質(zhì)量有直接影響,因此需對這部分物質(zhì)進行處理。克拉瑪依康佳化工公司6萬t/a年抽余油處理工業(yè)裝置,利用經(jīng)過重整裝置來的抽余油內(nèi)(含己烷19%~26%)為原料采用精餾分離,除去輕重組分后,得含正己烷純度為 70%~80%餾分。經(jīng)過705型催化劑加氫脫烯烴,脫除硫、氮等雜質(zhì)后,再經(jīng)過MH-6A催化劑苯加氫,除去苯等不飽和烴,生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的合格正己烷。經(jīng)過裝置的1年運行表明,該工藝技術(shù)具有催化劑活性高,壽命長,無需再生,反應(yīng)條件溫和工藝流程簡單,產(chǎn)品升值高等特點,成功解決了低辛烷值的抽余油出路問題。正己烷主要作溶劑,如植物油萃取時的溶劑、烯烴聚合時的溶劑(如聚丙烯的溶劑)和顏料的稀釋劑等。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成功,為公司增加了產(chǎn)品品種,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)環(huán)保型高附加值產(chǎn)品提供了保證,同時對我國國民經(jīng)濟有一定的意義。

1 工藝路線

1.1 工藝流程

來自苯抽提裝置部分的抽余油進入非芳烴原料罐,在罐中通過沉淀分離除去其中的水。再經(jīng)進料泵升壓,與自克拉瑪依石化公司重整裝置來的氫氣混合后,依次經(jīng)換熱器、加熱器,達(dá)到反應(yīng)溫度,進入吸附器,吸附脫除抽余油中的微量消泡劑后,再從頂部通過抽余油加氫反應(yīng)器,通過催化劑的作用使抽余油中的不飽和烴達(dá)到飽和。反應(yīng)產(chǎn)物進入苯加氫反應(yīng)器除去其中的苯,再經(jīng)換熱、冷卻進入氣液分離罐,在罐中進行氣液相分離。罐頂排出的含氫氣體經(jīng)加氫循環(huán)氫壓縮機升壓后循環(huán)使用,少量含氫氣體排放到放空管網(wǎng);罐底液體送往分離塔進一步分離。用蒸餾方法,將加氫后的混合物分離成正已烷、6#溶劑油、異已烷。

其工藝流程如下:

1.2 裝置規(guī)模

抽余油處理工業(yè)裝置年生產(chǎn)能力 6萬 t,主要設(shè)備有:原料罐、原料泵、脫硫器、閃蒸塔、換熱器、加熱器、吸附器、加氫脫烯烴反應(yīng)器、苯加氫反應(yīng)器、換熱器、氣液分離器、分離塔、產(chǎn)品泵、產(chǎn)品罐等組成。

2 生產(chǎn)運行

2.1 原料分析

抽余油原料是重整汽油經(jīng)萃?。ǔ樘幔┓紵N后的剩余的餾分油,其理化性質(zhì)見表1。組成分析結(jié)果見表2。

2.2 催化劑

脫烯烴催化劑采用中科院開發(fā)研制的MH-705,MH-705的性質(zhì)見表3。

表1 抽余油原料的性質(zhì)Table 1 Properties of raffinate

表2 抽余油組成分析結(jié)果Table 2 Composition of raffinate

表3 MH-705的性質(zhì)Table 3 MH-705 properties

苯加氫催化劑采用中科院開發(fā)研制的MH-6A,MH-6A的性質(zhì)見表4。

表4 MH-6A的性質(zhì)Table 4 Properties of MH-6A catalyst

2.3 運行方案

根據(jù)對抽提芳烴裝置過來的抽余油進行分析與研究,發(fā)現(xiàn)抽余油原料芳烴含量大,達(dá)到2.64,溴價指數(shù)含量高,達(dá)到2 850。餾程范圍比較寬,初餾點偏低及干點偏高,不符合正已烷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量指標(biāo),并且從組成分析結(jié)果看具有11個組分,其特點是:1)主要組分是 2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正已烷及甲基環(huán)戊烷4個組分;2)這4個組分的沸點范圍為(60.0~71.8)℃,相差很小,分離難度很大,對裝置的生產(chǎn)穩(wěn)定帶來影響。因此我們確定了正已烷的生產(chǎn)方案:

抽余油→脫硫→閃蒸塔→消泡劑吸附器→脫烯烴反應(yīng)器→苯加氫反應(yīng)器→換熱器→分離塔→正己烷

為了達(dá)到正己烷的產(chǎn)品質(zhì)量要求,我們制定了裝置主要工藝控制參數(shù)見表5。

表5 裝置主要工藝控制參數(shù)Table 5 Main process parameters

3 產(chǎn)品理化性能

3.1 產(chǎn)品理化性能

抽余油處理裝置按照“抽余油采用精餾分離、加氫脫烯烴、脫苯工藝方案”從2011年3月-2011年6月加工90 d,共計生產(chǎn)出正已烷3 640 t。對生產(chǎn)的正已烷的樣品性質(zhì)進行測定,結(jié)果見表 6。從表6可以看出,各項分析指標(biāo)均達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)要求。

4 結(jié) 論

(1) 采用精餾分離、MH-705催化劑加氫脫烯烴、MH-6A催化劑加氫脫苯技術(shù)生產(chǎn)正已烷成熟可靠,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。

(2) 可以根據(jù)現(xiàn)有裝置工況和原料油性質(zhì),選擇合理的工藝流程,能夠生產(chǎn)出正已烷純度在80%~90%以上的產(chǎn)品,可以滿足不同用戶的需要。

(3) 正已烷產(chǎn)品的生產(chǎn)成功,公司增加了產(chǎn)品品種,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)環(huán)保型高附加值產(chǎn)品提供了保證,也為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益。

表6 正已烷質(zhì)量指標(biāo)及產(chǎn)品性質(zhì)Table 6 Quality indexes and properties of n-hexane product

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