葉 明
國電九江電廠5號機組發(fā)電機是日本日立公司生產(chǎn),額定功率350MW,TLFQQ型氫冷交流發(fā)電機。發(fā)電機轉(zhuǎn)子兩端有分體式環(huán)式密封瓦,類似單流環(huán)式結(jié)構(gòu),由四個半環(huán)組成,氫、空側(cè)各兩個半環(huán),并在水平結(jié)合面處用螺栓連接。密封瓦的中間斜坡處,上下各有一根彈簧,將兩密封瓦沿軸向分別壓向前后兩端,使其緊緊靠在密封瓦殼上,具有很好的密封效果。密封瓦來油通過密封環(huán)外圓處彈簧,并從兩半密封環(huán)中間流入,從密封環(huán)與軸之間的徑向間隙處沿軸向兩側(cè)流出,在發(fā)電機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)下,密封瓦與軸之間形成壓力油膜,以封住發(fā)電機內(nèi)部氫氣,防止外漏。
油箱油位嚴重偏低,導(dǎo)致密封油泵無法打出足夠壓力的密封油量,發(fā)電機密封瓦內(nèi)無法建立正常密封壓力油膜,導(dǎo)致發(fā)電機密封瓦漏氫,且回油和補油量不足,還造成密封油油箱的密封油越打越少。為了維持發(fā)電機安全運行,被迫在主機冷油器進油管處加接一根內(nèi)徑50mm的管子至密封油泵進口,以增加密封油泵進油量,保證有足夠的密封油壓,解決發(fā)電機密封瓦漏氫的問題。
主要表現(xiàn)在發(fā)電機油水監(jiān)視器內(nèi)出現(xiàn)積油,放油四天后,再次發(fā)現(xiàn)油水監(jiān)視器內(nèi)出現(xiàn)較多積油,再次放油約2L。為此降低密封油壓,將密封油與氫氣的壓差由58kPa降至40kPa,但仍有密封油漏入發(fā)電機,表現(xiàn)在油水監(jiān)視器還是出現(xiàn)積油。通過開啟發(fā)電機絕緣監(jiān)測裝置、氫氣干燥器、氫氣控制屏的排污閥,發(fā)現(xiàn)均有積油放出??紤]到密封油漏入發(fā)電機的油量不大,只要采取必要措施,還是可以維持發(fā)電機繼續(xù)運行,故未申請停機處理。為確保發(fā)電機正常運行,還是采取了應(yīng)急措施,加強對密封油系統(tǒng)調(diào)整,在確保正常密封效果前提下,盡可能調(diào)低密封油壓,做好發(fā)電機每天排除積油工作,對每日的排油量進行計量,掌握漏油量變化,以便分析對發(fā)電機構(gòu)成的威脅程度,防止發(fā)生發(fā)電機損毀事故。
為查出發(fā)電機密封瓦漏氫的原因,對密封瓦進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子兩端密封瓦處軸頸有嚴重磨損,勵端軸頸處磨損痕跡寬度達30mm,最深達0.45mm,機端軸頸處磨損痕跡寬度14mm,最深凹槽達0.1mm。勵端空側(cè)上密封瓦磨損刮痕很深且其他密封瓦均存在嚴重磨損,測量機端密封瓦間隙,空側(cè)0.21mm,氫側(cè) 0.34mm,勵端密封瓦間隙,空側(cè) 0.68mm,氫側(cè)0.76mm,間隙均嚴重超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)值為空側(cè)0.09±0.02mm、氫側(cè)0.20±0.02mm)。密封瓦與發(fā)動機軸頸之間間隙均嚴重超標(biāo),主要是因為機組啟停過程中出現(xiàn)過溫度控制不當(dāng),轉(zhuǎn)系彎曲度超標(biāo),過臨界轉(zhuǎn)速時軸振嚴重超出制造廠規(guī)定的軸振最大允許值。加之油中雜質(zhì)含量超標(biāo),導(dǎo)致密封瓦和發(fā)電機軸頸嚴重磨損,從而造成密封瓦間隙過大,導(dǎo)致無法在密封瓦與軸之間形成足夠的密封壓力油膜。
密封瓦彈簧松弛,沒有足夠力量將兩密封環(huán)沿軸向分別壓向前后兩端,導(dǎo)致其未緊密靠在密封瓦殼體上,密封瓦與瓦殼體之間出現(xiàn)0.25mm的軸向間隙,造成部分密封油未進入密封瓦內(nèi),而是直接從密封瓦回油管排走。
密封油箱補油浮球閥卡澀,開度過小,造成大部分密封油無法回到密封油箱。主潤滑油系統(tǒng)向密封油箱補入的油量嚴重不足,密封油箱油位嚴重偏低,密封油泵無法向密封瓦提供足夠流量和壓力的密封油。同時密封瓦內(nèi)密封油的量和壓力偏低,促使密封瓦和軸頸磨損。
解體檢查密封油箱補油浮球閥,變質(zhì)的密封油產(chǎn)生的狀沉淀物淤積在補油浮球閥內(nèi)間隙中,使得補油浮球閥卡澀,無法正常開關(guān),卡在四分之一的開度位置。運行中密封瓦的回油無法及時回到密封油箱,使得主潤滑油系統(tǒng)油量不足。
綜上所述,導(dǎo)致密封瓦內(nèi)無法建立正常密封油壓和油膜的根本原因是發(fā)電機轉(zhuǎn)子兩端密封瓦處軸頸磨損嚴重,密封瓦彈簧彈性松弛和密封油箱補油浮球閥卡澀。
停機中對機端密封瓦裝置的內(nèi)油擋進行檢查,查得內(nèi)油擋各密封結(jié)合面0.03mm塞尺塞不進,表面密封膠干燥無油跡,內(nèi)油擋與軸頸間隙合格,發(fā)電機轉(zhuǎn)子平衡槽無積油,機端密封瓦內(nèi)油擋合格。檢查勵端密封瓦的內(nèi)油擋,查得內(nèi)油擋中分面局部存在0.1~0.15mm間隙,標(biāo)準(zhǔn)要求0.05mm塞尺塞不進,其他密封結(jié)合面無異常,內(nèi)油擋與軸頸間隙在合格范圍內(nèi),解體檢查內(nèi)油擋中分面,中分面有積油,存在局部間隙,涂有密封膠處高出未涂密封膠處0.1~0.15mm,勵端發(fā)電機平衡槽上有較多油。
從解體情況,初步可以判定導(dǎo)致發(fā)電機進油原因為勵端密封瓦內(nèi)油擋水平結(jié)合面間隙過大所致。由于發(fā)電機密封油系統(tǒng)設(shè)備結(jié)合面均采用剛性接觸,為了確保絕對密封,檢修過程中在結(jié)合面處涂抹有耐油密封膠。分析認為,大修中勵端內(nèi)油擋最后組裝時,中分面有雜質(zhì)未清理干凈,使勵端內(nèi)油擋中分面被頂起,造成中分面存在間隙,中分面雖涂抹了密封膠,但不能將中分面的密封膠壓死,且由于檢修人員的疏忽,中分面存在涂膠不均勻問題,長期在發(fā)電機風(fēng)扇鼓風(fēng)作用下部分密封膠被吹掉,以致出現(xiàn)局部(總長有240mm)貫穿性間隙,使密封油漏入發(fā)電機內(nèi)。根據(jù)檢查結(jié)果,可確定密封油漏入發(fā)電機原因是檢修人員疏忽所致。
(1)采用冷焊技術(shù)修復(fù)勵端軸頸,利用ERNiCr-3焊絲進行修補,修復(fù)后軸頸直徑482.55mm,橢圓度0.02mm,刀口尺透光檢查均勻,0.02mm塞尺不入。更換磨損嚴重且間隙超標(biāo)的密封瓦,使發(fā)電機密封瓦與軸頸的間隙分別為空側(cè)0.09mm,氫側(cè)0.20mm,達到合格值。
更換兩端密封瓦彈簧,使空側(cè)和氫側(cè)的密封瓦沿軸向分別壓向前、后兩端,緊密靠在密封瓦殼體上,消除了密封瓦與密封瓦殼體之間的軸向間隙。
(2)解體清洗密封油箱補油浮球閥,消除卡澀,清洗后密封油箱補油浮球閥能正常開關(guān),為防止此類問題再次發(fā)生,定期對密封油和主機潤滑油進行凈化處理,并做好油凈化裝置的維護保養(yǎng),保持油凈化裝置的凈化能力,確保密封油品質(zhì)合格。
(3)為確保內(nèi)油擋組裝質(zhì)量,在組裝發(fā)電機兩端密封瓦裝置過程中,嚴格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程,特別是在兩端密封瓦裝置的內(nèi)油擋各結(jié)合面清理中,嚴格按標(biāo)準(zhǔn)進行,裝復(fù)中,內(nèi)油擋各結(jié)合面0.03mm塞尺不入,且結(jié)合面均勻涂抹密封膠,內(nèi)油擋與軸頸間隙,上 0.50mm、下 0.09mm、左0.09mm、右 0.50mm。
(4)加強運行人員技術(shù)培訓(xùn),提高機組運行操作水平,以確保機組通過臨界轉(zhuǎn)速時,軸振控制在合格值范圍內(nèi),避免再次發(fā)生發(fā)電機軸頸和密封瓦嚴重磨損的問題。同時提高檢修人員的檢修水平,培養(yǎng)檢修人員嚴謹細心的作風(fēng)。
采取措施后,經(jīng)檢查確認,密封油箱補油浮球閥運行正常,能維持密封油箱正常油位,能向密封油泵提供足夠的密封油量,密封油泵能向發(fā)電機兩端密封瓦內(nèi)提供達到設(shè)計壓力的密封油量,兩端密封瓦內(nèi)能形成合格壓力的油膜阻止兩端密封瓦漏氫,消除了發(fā)電機兩端密封瓦漏氫問題。不再使用密封油泵進口的臨時管道。發(fā)電機兩個油水監(jiān)視器未出現(xiàn)積油,解決了密封油漏入發(fā)電機的問題。
W13.03-29