【摘 要】汽車發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條是發(fā)動(dòng)機(jī)配氣機(jī)構(gòu)中的關(guān)鍵零部件。正時(shí)鏈條的質(zhì)量將直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命,并嚴(yán)重影響汽車行駛的安全性。本文針對(duì)正時(shí)鏈條生產(chǎn)過(guò)程失效模式進(jìn)行分析,并提出優(yōu)化方案,使產(chǎn)品質(zhì)量滿足使用要求。
【關(guān)鍵詞】汽車發(fā)動(dòng)機(jī);正時(shí)鏈條;優(yōu)化
一、前言
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)傳動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)傳動(dòng)方式有皮帶傳動(dòng)、鏈條傳動(dòng)和齒輪傳動(dòng)等。皮帶傳動(dòng)因皮帶成本低廉、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),在大多數(shù)汽車上均由采用;但由于皮帶的使用壽命限制,在發(fā)動(dòng)機(jī)壽命內(nèi),需要多次維護(hù)或更換。而鏈條傳動(dòng)由于鏈條壽命較長(zhǎng),在發(fā)動(dòng)機(jī)壽命內(nèi),不需要對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),也稱為“免維護(hù)系統(tǒng)”;而且,隨著鏈條傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展,鏈條傳動(dòng)的噪聲也被控制在可以接受的范圍內(nèi),因此,鏈條傳動(dòng)系統(tǒng)越來(lái)越受到各大汽車生產(chǎn)廠商和廣大消費(fèi)者的青睞。所以,鏈條的質(zhì)量將直接決定了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命。下面以某發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條滾子破裂故障為案例,對(duì)其生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,提升其質(zhì)量,以滿足汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的使用要求。
二、故障描述
某型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的正時(shí)鏈條采用的是滾子鏈,鏈條節(jié)數(shù)130節(jié)。鏈條經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)交變負(fù)荷試驗(yàn)290小時(shí)發(fā)現(xiàn)噪音大,314小時(shí)后拆開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)現(xiàn)鏈條上6個(gè)滾子脫落,即該鏈節(jié)僅剩下套筒(滾子零件已沒(méi)有了),而且套筒部分有磨損現(xiàn)象;9個(gè)滾子出現(xiàn)碎裂現(xiàn)象,留有滾子的鏈節(jié),滾子已出現(xiàn)開(kāi)裂和掉塊現(xiàn)象。整根鏈條側(cè)向間隙正常,內(nèi)外鏈板無(wú)明顯啃傷現(xiàn)象。鏈條各鉸鏈副轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,整鏈無(wú)緊節(jié)、死節(jié)現(xiàn)象。
三、故障檢測(cè)
經(jīng)過(guò)常規(guī)尺寸、硬度及金相檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該正時(shí)鏈條的結(jié)構(gòu)尺寸、最大伸長(zhǎng)率和硬度均符合設(shè)計(jì)要求。而在檢測(cè)各配件金相時(shí)發(fā)現(xiàn),該鏈條上未破損的滾子內(nèi)部存在微裂紋。經(jīng)分析,該裂紋是滾子在冷鐓工位時(shí)形成,從而造成正時(shí)鏈條的早期失效。由于滾子的早期失效破裂,導(dǎo)致鏈條套筒直接與鏈輪進(jìn)行嚙合,嚙合機(jī)制發(fā)生變化,鏈條振動(dòng)加大,套筒磨損加劇。
表面未碎裂滾子在金相檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)有滾子存在裂紋(400X)
四、工藝優(yōu)化
1、滾子材料:
材料選用20CrNiMo,20CrNiMo材料具有較好的塑性變形能力。
2、冷墩工藝:采用六工位冷墩機(jī)成形,調(diào)整了沖底方向,增加擠內(nèi)孔工位。
①對(duì)冷擠壓前的材料進(jìn)行球化退火,并進(jìn)行磷化處理。
②冷墩機(jī)進(jìn)行了大保養(yǎng),對(duì)滑塊的精度、模具的精度進(jìn)行了檢查和修整。
③冷擠壓各工位進(jìn)行調(diào)整(如圖):
a、更換送料棘輪(采用線割加工),提高切料長(zhǎng)度的穩(wěn)定性。切料工位采用半封閉切料裝置,確保切刀料的規(guī)則及排除毛刺的產(chǎn)生。
b、3#工位是成型過(guò)程(金屬流動(dòng)過(guò)程)調(diào)整了模具擠壓深度,使坯料長(zhǎng)度基本達(dá)到成品長(zhǎng)度,同時(shí)調(diào)整了芯片的厚度,控制在產(chǎn)品壁厚的1-1.2倍,使得擠壓終極時(shí),金屬具有通暢的流動(dòng)性,避免擠壓微裂紋的發(fā)生。
c、5#工位是反向沖底,同時(shí)內(nèi)孔精擠,對(duì)該工位的沖棒和支承套更換成進(jìn)口件。
3、熱處理工藝:
從對(duì)大量試驗(yàn)后碎裂滾子的分析結(jié)果來(lái)看,滾子首先出現(xiàn)了端部掉塊,隨后開(kāi)裂,最終脫落。對(duì)碎裂滾子進(jìn)行金相組織分析后,也未發(fā)現(xiàn)過(guò)異常。但我們通過(guò)對(duì)冷墩后滾子的原始組織和再結(jié)晶退火后的組織狀態(tài)比對(duì)后發(fā)現(xiàn):
a、冷墩過(guò)程中,由于將材料進(jìn)行了拉伸,按其拉伸原理,沖底部位是金屬變產(chǎn)生形變最大區(qū)域,材料原始的球粒狀組織在該區(qū)域變成了纖維狀,故該區(qū)域是滾子應(yīng)力集中區(qū)。
b、雖然經(jīng)過(guò)550℃再結(jié)晶退火,消除了該區(qū)域的大部份冷墩應(yīng)力,但從組織狀態(tài)來(lái)看,該區(qū)域其纖維狀未得到明顯改變,因此,在熱處理過(guò)程中,先要將纖維狀恢復(fù)正常狀態(tài),勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致該區(qū)域內(nèi)的淬火應(yīng)力大于其它的區(qū)域。
c、從滾子掉塊發(fā)生的部位在沖底端——金屬形變的最大區(qū),也進(jìn)一步得到了證實(shí)。
為了改善熱處理前滾子的組織狀態(tài),將再結(jié)晶退火工藝,調(diào)整為球化退火,即在熱處理前對(duì)滾子進(jìn)行等溫球化,以消除冷墩變形區(qū)纖維狀組織,確保熱處理之前零件組織為球粒狀珠光體和鐵素體,晶粒度控制在5級(jí)以上,以降低熱處理后組織應(yīng)力,以提高滾子的使用壽命。
按此工藝方案,雖然有效解決了滾子的使用壽命,但在調(diào)試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了如下問(wèn)題:
1、在滾子的成形過(guò)程中,部份滾子的拐角處出現(xiàn)了金屬斷裂。
2、去除余料后,滾子端口毛刺大,且端面不平整。
3、去除余料時(shí)支承套(材料為硬質(zhì)合金),尖角處容易報(bào)脫。
為此,在對(duì)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)和實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析后,對(duì)生產(chǎn)工藝再次進(jìn)行如下優(yōu)化調(diào)整:
1、對(duì)冷墩工藝方法進(jìn)行修正,在6 # 工位上去余料的同時(shí)增加模內(nèi)擠孔工步,通過(guò)5 #和 6 # 工步的兩次擠孔,使?jié)L子擠余量從原來(lái)的0.02mm達(dá)到0.07mm。
2、對(duì)5#反向沖底所用的沖棒頭部形狀進(jìn)行修正,采用小圓角過(guò)渡,以減少?zèng)_底撕裂帶的寬度。
3、有效控制冷墩機(jī)和模具的精度,減少工件在工位間移動(dòng)時(shí)位置的偏移量。
五、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上工藝方案的調(diào)整,對(duì)生產(chǎn)的正時(shí)鏈條進(jìn)行了500小時(shí)耐久試驗(yàn)、500小時(shí)共振試驗(yàn)和400小時(shí)熱循環(huán)試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析表明,優(yōu)化后的正時(shí)鏈條滿足產(chǎn)品使用要求。
參考文獻(xiàn):
[1]王建昕.汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原理.北京:清華大學(xué)出版社,2011.
[2]郭慶梁.磨具設(shè)計(jì).北京:中國(guó)輕工業(yè)出版,2010.
作者簡(jiǎn)介:
余海洋,男,1981.5,湖北隨州人,工程師,主要研究方向:汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。