文/張金輝 張東妹
安徽恒源煤電股份有限公司祁東煤礦選煤廠屬礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)入洗能力為2.0Mt/a,煤種為1/3焦煤和肥煤等。選煤工藝為原煤經(jīng)分級脫泥后,采用有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥則進(jìn)入水力分級旋流器分級濃縮,大于0.25mm的粗煤泥采用CSS粗煤泥分選機(jī)分選,小于0.25mm的細(xì)煤泥直接進(jìn)入濃縮壓濾系統(tǒng)。主要產(chǎn)品作為煉焦精煤,灰分指標(biāo)是Ad=10.00%~10.50%,δ±0.1含量為30%左右,屬難選煤。本文就CCS粗煤泥分選機(jī)在祁東煤礦選煤廠的應(yīng)用及分選效果進(jìn)行了闡述。
CSS粗煤泥分選機(jī) (CoalSlurrySeparator), 亦稱TBS干擾床分選機(jī),分選下限可達(dá)0.15mm,上限為3mm,最佳入料粒度范圍是0.25~1mm,精煤灰分可無級可調(diào),尾礦灰分隨入料性質(zhì)從40%到81%變化,EP≤0.12,給定密度波動范圍±0.005g/cm3。具有以水為分選介質(zhì)、結(jié)構(gòu)簡單、對入料煤質(zhì)變化的適應(yīng)性強(qiáng)、分選效率高等優(yōu)勢,是一種較好的粗煤泥分選設(shè)備。
分選機(jī)理。顆粒的密度和粒度不同,在同一流體(水)中的沉降速度也不同。高密度粗粒具有較大的沉降速度,低密度細(xì)粒的沉降速度則較小。如果提供一個(gè)上升流體速度,使其介于低密度細(xì)粒的沉降速度和高密度粗粒的沉降速度之間,高密度粗粒將在該上升流體中沉降,而低密度細(xì)粒則上浮,由此實(shí)現(xiàn)多組分粒群按密度和粒度的分離。同時(shí),在粒度相近或很窄的粒級范圍內(nèi),顆粒的沉降速度取決于顆粒的密度,不同密度的顆粒在一定上升水速作用下將按密度進(jìn)行分選。輕細(xì)顆粒從上部溢流而出,形成溢流產(chǎn)品。沉降快的顆粒從底部排料口排出,形成底流產(chǎn)品。
頂水控制系統(tǒng)。在循環(huán)水進(jìn)入CSS粗煤泥分選機(jī)前的管道上安裝有智能電磁流量計(jì)用于測定頂水流量,通過電信號反饋到控制系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)頂水調(diào)節(jié)閥的開度或頂水專用泵變頻器的輸出,從而實(shí)現(xiàn)頂水流量的穩(wěn)定。頂水通過三根頂水分配管進(jìn)入桶體底部,在CSS桶體底部有均勻分布的噴嘴,形成向上流動的水流。
密度控制系統(tǒng):密度探測裝置主要用來測量桶內(nèi)懸浮液的密度,通過將電信號反饋到控制系統(tǒng),控制排料執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作,從而保持桶內(nèi)干擾床層的穩(wěn)定。
CSS粗煤泥分選機(jī)結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 CSS粗煤泥分選機(jī)結(jié)構(gòu)圖
工藝流程。入洗原煤經(jīng)1mm原煤脫泥篩1mm脫泥,篩上進(jìn)入重介混料桶;篩下水經(jīng)水力旋流器分級后底流進(jìn)入CSS粗煤泥分選機(jī),溢流進(jìn)入濃縮—壓濾煤泥處理系統(tǒng),溢流和底流分別依次經(jīng)振動弧形篩和煤泥離心機(jī)脫水;脫水后的溢流精礦摻入重介精煤,底流尾礦作為產(chǎn)品經(jīng)皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)供給矸石煤泥電廠;CSS粗煤泥分選機(jī)溢流和底流的振動篩篩下水、煤泥離心機(jī)離心液進(jìn)入煤泥水桶。見圖2CSS煤泥分選機(jī)工藝流程所示。
分選效果。祁東煤礦選煤廠在使用CCS粗煤泥分選機(jī)初期,預(yù)先脫除的煤泥經(jīng)水力旋流器分級后,底流部分進(jìn)入粗煤泥分選機(jī),濃度在400g/L~600g/L,滿足入料條件。給定密度在(0.005g/cm3區(qū)間內(nèi),CSS粗煤泥分選機(jī)實(shí)現(xiàn)排料閥自動開閉,精煤灰分控制在10.00%~10.50%之間,尾礦灰分隨入料性質(zhì)在40.00%~65.00%之間波動。
圖2 CSS煤泥分選機(jī)工藝流程
在煤泥水處理流程中,CSS粗煤泥分選機(jī)的溢流和底流,其弧形篩篩下水及煤泥離心機(jī)離心液又返回到煤泥水桶,存在著局部小循環(huán),增加了次生煤泥量,造成CSS粗煤泥分選機(jī)入料中-0.25mm高灰細(xì)泥含量高達(dá)41.29%(見表1),部分高灰細(xì)泥隨CSS粗煤泥分選機(jī)的溢流進(jìn)入精煤產(chǎn)品中,影響了精煤質(zhì)量。在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,精煤灰分只能短期控制在10.00%~10.50%之間,隨后精煤灰分逐漸上升,最終穩(wěn)定在12.79%,不能作為精煤產(chǎn)品。
表1 CSS粗煤泥分選機(jī)入料小篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)
為降低-0.25mm高灰細(xì)泥對CSS粗煤泥分選機(jī)分選效果的影響,針對煤泥水局部小循環(huán),水力分級旋流器底流夾細(xì)高等問題,祁東煤礦選煤廠技術(shù)人員將尾礦弧形篩篩下水及煤泥離心機(jī)離心液改為返回到濃縮壓濾系統(tǒng),調(diào)整水力分級旋流器底流口并增大壓力。CSS煤泥分選機(jī)優(yōu)化改造后,入料中-0.25mm高灰細(xì)泥含量由41.29%下降到31.43%,+0.25mm煤泥分選效果良好,灰分僅為6.91%,精煤總體灰分是10.03%,滿足了精煤產(chǎn)品指標(biāo)要求。
祁東煤礦選煤廠脫泥后的原生煤泥,經(jīng)水力分級旋流器分級和脫水后,粗煤泥進(jìn)入中煤系統(tǒng),產(chǎn)率為8.00%左右,灰分為30.87%,作為動力配煤銷售。但通過CSS煤泥分選機(jī)分選后,精礦回收率達(dá)41.71%,灰分10.00%~10.50%,其產(chǎn)品入進(jìn)重介精煤作為精煤銷售,改造后經(jīng)濟(jì)效益可增收1440萬元。
CSS粗煤泥分選機(jī)流程簡單,操作簡易,改變了原選煤系統(tǒng)中粗煤泥僅分級,而不分選的現(xiàn)狀,針對1~0.25mm的粗煤泥進(jìn)行有效分選,提高了精煤產(chǎn)率,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,對采用原煤預(yù)先脫泥分選工藝,粗煤泥想得到有效分選的選煤廠具有借鑒意義。