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玉門煉油廠污水處理系統(tǒng)優(yōu)化改造

2013-07-19 02:52:58劉永紅王茲堯亢曉崢孫長江
石油煉制與化工 2013年2期
關(guān)鍵詞:油池含油氨氮

劉永紅,王茲堯,亢曉崢,孫長江

(玉門油田公司科技信息處,甘肅 酒泉735019)

玉門煉油廠始建于1939年,相繼建成投產(chǎn)2.50Mt/a常減壓蒸餾、0.8Mt/a重油催化裂化、0.50Mt/a柴油加氫改質(zhì)、0.3Mt/a催化重整等裝置,經(jīng)過配套改造,加工能力達(dá)到3.0Mt/a。污水處理系統(tǒng)于1981年6月建成投用,采用傳統(tǒng)“隔油-氣?。崩先坠に嚕瑸樘岣呶鬯幚砟芰涂偱潘呐欧刨|(zhì)量,2000年改擴建為3.0Mt/a污水處理裝置。但隨著煉油原料重質(zhì)化和劣質(zhì)化趨勢加劇,上游裝置排放污水的水質(zhì)成分愈加復(fù)雜[1],經(jīng)常對污水處理系統(tǒng)造成嚴(yán)重沖擊,不能達(dá)到排放指標(biāo)要求。另外,玉門煉油廠地處極端缺水地區(qū),周邊生態(tài)十分脆弱[2],因此,對污水處理和排放提出了更高的要求[3]。針對上述狀況,玉門煉油廠在2010年9月完成了對污水處理系統(tǒng)的改造,本文主要介紹該廠污水處理系統(tǒng)的改造及改造后的運行效果。

1 改造前工藝

1.1 工藝流程

污水處理系統(tǒng)包含含油、含堿污水處理單元,原則流程見圖1。含堿污水經(jīng)機械格柵、含堿調(diào)節(jié)池、平流式隔油池去除較大的泥沙雜質(zhì)、浮油,經(jīng)加酸調(diào)節(jié)pH值后與經(jīng)過含油調(diào)節(jié)池處理的含油污水和北路污水匯合,進(jìn)入隔油池,去除污水中大部分油后送入一級浮選池、二級浮選池,進(jìn)一步去除污水中的余油、COD和懸浮膠體,達(dá)到生化進(jìn)水要求后進(jìn)入生化池,生化后的污水經(jīng)機械過濾器過濾懸浮物后排放或回用。

1.2 存在的主要問題

污水處理系統(tǒng)各階段水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。從表1可以看出,總排水中COD、硫化物、揮發(fā)酚、BOD5、氨氮含量嚴(yán)重超標(biāo),其中COD質(zhì)量濃度為583.09mg/L,超標(biāo)463.09mg/L;硫化物質(zhì)量濃度為19.14mg/L,超標(biāo)18.14mg/L;揮發(fā)酚質(zhì)量濃度為13.33mg/L,超標(biāo)12.83mg/L;BOD5質(zhì)量濃度為129.63mg/L,超標(biāo)69.63mg/L;氨氮質(zhì)量濃度為127.87mg/L,超標(biāo)77.87mg/L。指標(biāo)超標(biāo)的原因:①由于含油污水量較大,南北兩路合計為300t/h,直接進(jìn)入含油調(diào)節(jié)池易發(fā)生短流現(xiàn)象,無法發(fā)揮出調(diào)節(jié)池的作用。②噴射式氣浮運行效率較差。③“三泥”始終在裝置內(nèi)循環(huán),影響污水處理效果。④含硫污水和堿渣摻入含油污水進(jìn)行處理,導(dǎo)致污水中硫化物、氨氮和揮發(fā)酚等物質(zhì)含量過高,SBR生物處理負(fù)荷偏高,污泥生長受到嚴(yán)重制約。

表1 改造前各階段水質(zhì)排放典型數(shù)據(jù)

2 改造方案

根據(jù)污水系統(tǒng)情況,采用以下就地挖潛、分別優(yōu)化的改造方案:

(1)改造調(diào)節(jié)池。在含油調(diào)節(jié)池內(nèi)新建預(yù)隔油池,含油污水直接進(jìn)入預(yù)隔油池,將大部分浮油收集后再進(jìn)入調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)與來水充分混合。由于調(diào)節(jié)池結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,進(jìn)水路徑發(fā)生了改變,解決了原調(diào)節(jié)池發(fā)生短流的現(xiàn)象,更好地發(fā)揮調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量的作用。

(2)建造北路污水提升池。將北路污水流程由直接進(jìn)入隔油池改為集中收集在污水井,然后由泵提升至含堿調(diào)節(jié)池進(jìn)口,加強高濃度污水預(yù)處理,降低對后續(xù)處理的沖擊。

(3)新建隔油池、油水分離器。由于來水水質(zhì)、水量不穩(wěn)定,當(dāng)含有大量浮油的污水排放下來時,預(yù)處理設(shè)施薄弱,不能將浮油及時收集,給生化系統(tǒng)增加負(fù)擔(dān),影響生化系統(tǒng)正常功能的發(fā)揮,因此新建隔油池、油水分離器,與預(yù)隔油池、調(diào)節(jié)池結(jié)合,加強浮油去除效率,為后續(xù)各單元的高效運行創(chuàng)造條件。

(4)應(yīng)用加壓式溶氣氣浮。原浮選系統(tǒng)采用噴射式氣浮,溶氣罐壓力依靠回流泵維持,溶氣罐壓力較低(0.1~0.2MPa),溶氣效果差,回流泵運行臺數(shù)多(2~3臺),效率低,維修頻繁,一旦出現(xiàn)波動,調(diào)整難度大,勞動強度大,操作恢復(fù)較慢。本次改造過程中將原噴射式氣浮改為加壓式溶氣氣浮,溶氣罐壓力保持在0.3~0.5MPa,形成礬花的效果好,氣泡量大、密集、氣泡細(xì)小,對水體擾動小,浮渣上浮效果好,有利于浮選池的平穩(wěn)運行,確保提供給后續(xù)單元水質(zhì)的穩(wěn)定,并且回流泵運行臺數(shù)減少為1臺。

(5)采用厭氧生物處理技術(shù)。根據(jù)煉油污水可生化性較差的特點,在新的工藝中應(yīng)用厭氧生物處理技術(shù)。污水經(jīng)過預(yù)處理后進(jìn)入生化處理裝置,先通過厭氧反應(yīng)進(jìn)行水解,將大分子的難降解的物質(zhì)降解成小分子的物質(zhì),提高B/C值(BOD和COD的比值),改善水的可生化性。

(6)采用BAF與蠕動床結(jié)合技術(shù)。采用蠕動床進(jìn)行一級好氧生物處理,BAF(曝氣式生物濾池)進(jìn)行二級好氧生物處理,可以高效降解COD、BOD5,并提高硫化物、氨氮、揮發(fā)酚的去除率。

(7)新建污泥處理系統(tǒng),將污水處理過程中排放的活性污泥進(jìn)行濃縮、調(diào)理、脫水處理,并將污泥進(jìn)行單獨處理。

改造后工藝流程見圖2。含堿污水和北路污水進(jìn)入含堿污水調(diào)節(jié)池,經(jīng)加酸調(diào)pH值后與經(jīng)過預(yù)隔油池處理的含油污水匯合,進(jìn)入隔油池、油水分離器,將污水中大部分的油去除后送入一級浮選池、二級浮選池,去除污水中的余油、COD和懸浮膠體,利用分配器進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)池,經(jīng)過調(diào)整B/C值后進(jìn)入蠕動床,利用生化工藝對污水中的COD進(jìn)行降解,之后進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離,澄清以后的污水進(jìn)入BAF池,進(jìn)一步降解COD、NH3-N等污染物,出水進(jìn)入沉淀池進(jìn)一步對懸浮物進(jìn)行去除,最后經(jīng)多介質(zhì)機械過濾器過濾,出水進(jìn)排放口排放或回用。

圖2 改造后水處理系統(tǒng)原則流程

3 改造后運行效果

污水處理場改造工程于2010年9月完成,改造后各處理階段水質(zhì)情況見表2。改造后運行情況如下:①加強排放管理,控制上游裝置排放的水量和水質(zhì),同時應(yīng)用酸性水汽提工藝處理全廠酸性水,使污水處理場進(jìn)水水質(zhì)改善,氨氮含量大幅降低。②北路污水流程改造,加強了高濃度污水的預(yù)處理,避免了異常來水直接進(jìn)入隔油池,降低了對后續(xù)單元造成的沖擊;預(yù)隔油池、調(diào)節(jié)池、隔油池、油水分離器投運后,提高了石油類物質(zhì)的去除率,油水分離器出口(隔油池出口)石油類物質(zhì)質(zhì)量濃度由改造前的47.93mg/L降至14.53mg/L。③加壓式溶氣氣浮的投運,提高了浮選的處理效率,二級浮選池出口石油類質(zhì)量濃度由改造前的26.56mg/L降至9.58mg/L,對COD、硫化物的去除率都有不同幅度的提高,出水水質(zhì)明顯改善,滿足了生化系統(tǒng)的進(jìn)水要求,減輕了生化系統(tǒng)的運行負(fù)荷,為活性污泥正常生長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。④生化系統(tǒng)應(yīng)用了新型生物膜法BAF池,與蠕動床活性污泥法相結(jié)合,優(yōu)勢互補,提高了有機物、硫化物、揮發(fā)酚、氨氮的去除率,大幅度提高了總排出水質(zhì)量。裝置總排出水石油類物質(zhì)、COD、BOD5、硫化物、懸浮物、氰化物、氨氮、揮發(fā)酚質(zhì)量濃度分別為0.71,54.00,29.7,0.02,14.67,0.04,0.48,0.27mg/L,pH 值為7.37,實現(xiàn)了污水完全達(dá)標(biāo)排放。⑤污泥處理系統(tǒng)解決了“三泥”在裝置內(nèi)往復(fù)循環(huán)無法處理的難題,降低了由廢渣池返回調(diào)節(jié)池再處理污水對生產(chǎn)的擾動,有利于排放水質(zhì)量的提高。⑥達(dá)標(biāo)后的污水可用作電廠除灰水,每年可節(jié)約污水排放費用300萬元。

表2 改造后各處理階段水質(zhì)情況

4 結(jié) 論

針對原污水處理系統(tǒng)排放水不合格的情況,通過改造調(diào)節(jié)池、建造北路污水提升池、提高浮油去除效率、應(yīng)用加壓式溶氣氣浮、采用厭氧生物處理技術(shù)、采用BAF與蠕動床結(jié)合技術(shù)、新建污泥處理系統(tǒng)等措施,大幅度提高了總排出水質(zhì)量,總排出水中石油類物質(zhì)、COD、BOD5、硫化物、懸浮物、氰化物、氨氮、揮發(fā)酚質(zhì)量濃度分別為0.71,54.00,29.7,0.02,14.67,0.04,0.48,0.27mg/L,pH 值為7.37,滿足GB 8978—1996排放標(biāo)準(zhǔn)。處理達(dá)標(biāo)后的污水可用作電廠除灰水,每年可節(jié)約排污費300萬元。

[1]王曉華,鄒周慶,蔡崢嶸.岳陽化工總廠污水廠的改造工程[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2001,24(s1):44-45

[2]戴爾阜,方創(chuàng)琳.甘肅河西地區(qū)生態(tài)問題與生態(tài)環(huán)境建設(shè)[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2002,16(2):1-5

[3]楊雙春,閆光緒,郭紹輝.建沒環(huán)境友好型煉油企業(yè)方案研究[J].現(xiàn)代化工,2007,27(4):58-60

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