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抽油井偏磨原因分析及預(yù)防措施

2013-08-14 05:42李立群
河南科技 2013年14期
關(guān)鍵詞:檢泵油桿沖程

李立群

(大慶油田第四采油廠 第三油礦,黑龍江 大慶 163511)

1 偏磨原因分析

某礦自1999年出現(xiàn)第一口偏磨油井以來,截止到2002年底,已累計(jì)發(fā)現(xiàn)偏磨井285井次。僅2002年就出現(xiàn)164井次,占當(dāng)年檢泵井的46.9%。通過對(duì)164口桿管偏磨井的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)具有以下共同規(guī)律。

1.1 含水影響

統(tǒng)計(jì)含水小于75%的油井,偏磨井?dāng)?shù)為17口,占檢泵井的10.4%。而含水大于76%的油井,偏磨井?dāng)?shù)147口,占檢泵井的89.6%。尤其當(dāng)含水大于86%以上時(shí),偏磨井?dāng)?shù)高達(dá)109口,占檢泵井的66.4%。從不同含水區(qū)域統(tǒng)計(jì)表可以看出:當(dāng)單井含水超過76%以上時(shí),含水越高,偏磨井?dāng)?shù)越多。含水在76%-80%時(shí),偏磨井?dāng)?shù)15口,占總偏磨井?dāng)?shù)的9.0%;含水在81%-85%時(shí),偏磨井?dāng)?shù)23口,占14%;當(dāng)含水高于90%時(shí),偏磨井?dāng)?shù)56口,占34.1%。如某井,1998年,單井含水75.6%,該井未出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象,1999年5月,該井含水達(dá)到76.3%時(shí),油井因偏磨而檢泵一次,此后,隨含水的上升,該井偏磨現(xiàn)象是越來越嚴(yán)重,到2003年,已因偏磨檢泵5井次,平均檢泵周期233天。有關(guān)資料表明:當(dāng)原油含水高于85%以后,乳化液的物性發(fā)生了改變,由原來油包水型改為水包油型。因此,抽油桿與油管間的接觸也呈現(xiàn)非潤滑狀態(tài)。

1.2 抽汲參數(shù)影響

統(tǒng)計(jì)164口偏磨井,泵徑在Φ70mm以上的有58口,占偏磨井的35.4%;沖程3m以上的有130口井,占79.3%;沖次高于9次/分以上的有85口井,占51.8%。從偏磨井生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表可以看出,在泵徑方面,大泵偏磨幾率較高。Φ57mm泵偏磨井共有31口,占偏磨總數(shù)的18.9%;Φ70mm泵偏磨井有33口,占20.1%;Φ83mm泵偏磨井有25口,占15.2%;三項(xiàng)合計(jì)89口,占54.3%。在沖程方面:3m以上沖程偏磨幾率較高。3m沖程偏磨井有116口,占偏磨井?dāng)?shù)的70.7%;4.2m沖程偏磨井有5口,占10.8%;二項(xiàng)合計(jì)121口,占81.5%。在沖次方面:6次/分沖次偏磨幾率較高。6次/分偏磨井有53口,占偏磨總井?dāng)?shù)的32.3%;9次/分偏磨井55口,占33.5%;二項(xiàng)合計(jì)65.8%。如某井,泵徑Φ70mm,沖程3m,沖次9次/分,從2000年開始,頻繁由于偏磨檢泵,檢泵周期只有185天。過大的抽汲參數(shù)一方面增加了抽油桿運(yùn)動(dòng)頻次,進(jìn)而加大了桿管偏磨的幾率,另一方面使油井的沉沒度過低,易于產(chǎn)生液擊現(xiàn)象。

1.3 沉沒度影響

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,沉沒度低于100m的偏磨井有88口,占總數(shù)的53.7%,特別是有67口井沉沒度低于50m,占40.9%。如某井2000年以來,沉沒度在50m左右,功圖顯示,油井嚴(yán)重供液不足,至2002年,已偏磨檢泵4次,平均檢泵周期182天??梢?,過低的沉沒度使油井產(chǎn)生了液擊現(xiàn)象。

不同沉沒度區(qū)間統(tǒng)計(jì)表

2 預(yù)防措施

2.1 合理調(diào)整抽汲參數(shù)

在保證生產(chǎn)的前提下,優(yōu)化抽汲參數(shù),對(duì)減緩偏磨現(xiàn)象尤為重要。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),長沖程、慢次次對(duì)緩解偏磨現(xiàn)象很實(shí)用。到2010年,這個(gè)區(qū)塊共優(yōu)化抽汲參數(shù)1324井次,沖程利用率由優(yōu)化前54.2%上升到優(yōu)化后的64.3%;沖次利用率由原來的63.4%下降到49.5%;油井平均沉沒度由2002年的255m升到2010年的378m;沉沒度小于50m的井由原來的152口下降到53口。如某井,2001年日產(chǎn)液35噸/日、產(chǎn)油3.5噸/日,綜合含水90%,采用Φ57mm泵徑,3m沖程,9次/分參數(shù)生產(chǎn),沉沒度57.31m,2002年。調(diào)整參數(shù)為泵徑Φ44mm,2.5m沖程,6次/分沖次,調(diào)整后,日產(chǎn)液31噸/日,產(chǎn)油2.8噸,含水90.3%,沉沒度上升到201.3m。原來偏程檢泵4次,平均檢泵周期197天,調(diào)整后,減緩偏磨現(xiàn)象,平均檢泵周期751天。

2.2 使用抽油桿扶正器

應(yīng)用犧牲法原理研制出抽油桿扶正器。即在抽油桿柱上安裝若干耐磨材料的小短節(jié),使短節(jié)與油管相磨,變油管與抽油桿的硬磨擦為管、桿之間的軟磨擦,最終延長桿管的使用壽命。扶正器的使用大約經(jīng)歷了三個(gè)階段:第一階段,在部分偏磨井段上應(yīng)用,使用后發(fā)現(xiàn)偏磨點(diǎn)上移;如某井,偏磨長度為598-689m之間,在這一區(qū)間增加了30個(gè)扶正器后,偏磨點(diǎn)上移至352-524m之間;第二階段,全井應(yīng)用,使用后發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)偏磨;第三階段,全井泵內(nèi)扶正。此外,對(duì)扶正器的安裝間距進(jìn)行了研究,扶正器的安裝間距:

式中:m-是自然數(shù);E-材料彈性模量,210×109N/m2

I-抽油桿截面慣性矩,對(duì)于圓鋼I=(π/64)d4

當(dāng)取m=1時(shí),扶正效果最好。

3 結(jié)論

3.1 水驅(qū)油井偏磨因素主要受含水上升導(dǎo)致乳化液性質(zhì)改變,而使桿管之間失去了潤滑作用,同時(shí)由于抽汲參數(shù)過大,沉沒度過低更使得這一現(xiàn)象雪上加霜。

3.2 含水上升是油田開發(fā)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)情況。因此,治理偏磨現(xiàn)象主要從兩方面入手:一是合理調(diào)整抽汲參數(shù),盡量采用長沖程,慢沖次的抽汲組合;二是應(yīng)用抽油桿扶正器,減緩偏磨現(xiàn)象。

3.3 應(yīng)繼續(xù)對(duì)扶正器進(jìn)行深入研究,包括材質(zhì)、種類、安裝方式等,最大限度延長桿管的使用壽命。

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