李曄(中冶南方工程技術(shù)有限公司,湖北 武漢 430223)
據(jù)工藝要求,轉(zhuǎn)爐的傾動(dòng)角度為±360,轉(zhuǎn)爐爐口和爐底方向軸線與地平面垂直時(shí)為零位狀態(tài),爐子傾動(dòng)負(fù)載力矩屬于反陰性的位能負(fù)載。當(dāng)爐體從0向加料側(cè)或者出鋼側(cè)傾動(dòng)過程中,爐體處于正力矩狀態(tài)時(shí),電動(dòng)機(jī)工作在電動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)爐體從加料側(cè)或者出鋼側(cè)搖回0或者轉(zhuǎn)爐減速的過程中,電動(dòng)機(jī)處于發(fā)電運(yùn)行狀態(tài)。這部分能量將會(huì)對(duì)變頻調(diào)速裝置直流回路的電容充電導(dǎo)致直流母線電壓升高,傳統(tǒng)傾動(dòng)能耗制動(dòng)控制方案通過配置制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻的方法將電機(jī)發(fā)電能量轉(zhuǎn)化為熱能耗散掉,以保證直流電容不會(huì)產(chǎn)生過電壓,這種方式會(huì)造成能量浪費(fèi),而且制動(dòng)電阻工作時(shí)產(chǎn)生熱量還可能影響周圍其它設(shè)備,制動(dòng)電阻的放電過程也會(huì)產(chǎn)生很大噪音。如果將傳統(tǒng)方案中的整流單元用整流/回饋單元替代,就能將電機(jī)在發(fā)電狀態(tài)下產(chǎn)生的能量回饋至電網(wǎng),從而達(dá)到節(jié)能增效的目的,但是采用整流/回饋方案比傳統(tǒng)的能耗制動(dòng)方案初期投資大。這里以漣鋼210t轉(zhuǎn)爐的傾動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)為列,計(jì)算了擬用整流/回饋控制方案替代能耗制動(dòng)方案需要增加的投資,同時(shí)對(duì)比整流/回饋控制方案下實(shí)現(xiàn)節(jié)電所帶來的回報(bào)。
漣鋼210t轉(zhuǎn)爐與2009年9月投產(chǎn),轉(zhuǎn)爐由4臺(tái)傾動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),每臺(tái)電機(jī)功率300kW,正常情況下4臺(tái)電機(jī)同時(shí)工作。調(diào)速方式采用變頻調(diào)速,原設(shè)計(jì)方案采用整流單元外加制動(dòng)電阻方式吸收電機(jī)發(fā)電狀態(tài)產(chǎn)生的能量,電機(jī)控制回路采用整流-直流中間回路-逆變的結(jié)構(gòu),整流器、逆變器均為功率500kW。
圖1 能耗制動(dòng)方案電路圖
圖2 整流/回饋控制方案整流/回饋環(huán)節(jié)電路圖
由于兩種方案的主要區(qū)別在于整流回路以及中間直流環(huán)節(jié),所以這里只針對(duì)該部分設(shè)計(jì)進(jìn)行討論,能耗制動(dòng)方案電路圖如圖1所示。
能耗制動(dòng)方案整流部分主要設(shè)備清單及價(jià)格如表1所示(這里只列出兩種方案有區(qū)別部分),該方案此部分總價(jià)為:184183.6 元。
表1
整流/回饋控制方案整流/回饋環(huán)節(jié)電路圖如圖2所示,整流/回饋控制方案用整流/回饋單元替代了能耗制動(dòng)方案中的整流單元,并增加了1臺(tái)自耦變壓器,同時(shí)省去了制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻。
整流/回饋方案整流部分所需主要設(shè)備及價(jià)格如表2所示。
表2 主要設(shè)備及價(jià)格表
上述設(shè)備總價(jià)為234430.6元。
考慮傾動(dòng)裝置需要4套設(shè)備,整流/回饋方案相比能耗制動(dòng)方案需要增加投資:184183元。
由于漣鋼轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)并未采用整流/回饋方案,所以無法直接測(cè)量一段時(shí)間內(nèi)回饋至電網(wǎng)的電量。這里利用傾動(dòng)電機(jī)的逆變器采樣一個(gè)爐次時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)爐功率隨時(shí)間的變化情況,來間接計(jì)算一個(gè)爐次時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)爐的發(fā)電情況。一個(gè)爐次操作周期內(nèi)轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)的動(dòng)作時(shí)間主要集中在兌鐵和出鋼-出渣階段,其余的時(shí)間轉(zhuǎn)爐位于吹煉階段。轉(zhuǎn)爐位于0位,傾動(dòng)系統(tǒng)不工作。
圖2為轉(zhuǎn)爐出鋼-0-倒渣-0過程期間。通過逆變器采樣的電機(jī)功率變化波形,采樣周期249ms其中正值表示電機(jī)處于電動(dòng)狀態(tài),從電網(wǎng)吸收能量;負(fù)值表示電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài)。
圖3 轉(zhuǎn)爐出鋼-0°-倒渣-0°過程期間,通過逆變器采樣的電機(jī)功率變化波形圖
這部分能量最終以發(fā)熱的形式消耗在制動(dòng)電阻上,如果采用整流/回饋方案這部分能量將全部回饋至電網(wǎng),由此就可以估計(jì)采用整流/回饋控制方案向電網(wǎng)回饋的電量;功率數(shù)值為0部分表示轉(zhuǎn)爐處于停止?fàn)顟B(tài),電機(jī)不工作。但此時(shí)整流器、逆變器等仍會(huì)有較小功率損耗。將圖3數(shù)據(jù)導(dǎo)出并處理、分析得到以下數(shù)據(jù):整個(gè)出鋼-出渣工程用時(shí)約16分鐘,其中約2.3分鐘工作在電動(dòng)狀態(tài),約1.8分鐘工作在發(fā)電狀態(tài),約12分鐘處于停止?fàn)顟B(tài),如圖4所示。整個(gè)出鋼-出渣過程電機(jī)發(fā)出的電量為2.03kWh。
圖4 出剛-出渣工程用時(shí)分析圖
圖5為轉(zhuǎn)爐0°-兌鐵-0°過程期間,通過逆變器采樣的電機(jī)功率變化波形,采樣時(shí)間240ms。
將圖5數(shù)據(jù)導(dǎo)出并處理并分析得到以下數(shù)據(jù):整個(gè)兌鐵過程用時(shí)約4分鐘,其中約16%時(shí)間工作在電動(dòng)狀態(tài),約23%時(shí)間工作在發(fā)電狀態(tài),約61%時(shí)間處于停止?fàn)顟B(tài),如圖6所示。整個(gè)兌鐵過程電機(jī)發(fā)出的電量為0.75kWh。
圖5 轉(zhuǎn)爐0°-兌鐵-0°過程期間,通過逆變器采樣的電機(jī)功率變化波形圖
圖6 轉(zhuǎn)爐-兌鐵過程用時(shí)分析圖
綜合考慮上述兩種情況,由此估算出轉(zhuǎn)爐一個(gè)爐次內(nèi)能向電網(wǎng)回饋電能約2.8度,考慮到不同地區(qū),不同時(shí)段電價(jià)差異不同,取平均電價(jià)0.7元/度來估算電能回收效益。按一座轉(zhuǎn)爐每天產(chǎn)量30爐,一年350個(gè)正常工作日估算一年可節(jié)約電費(fèi)20580元??紤]到初期投資,10年內(nèi)可以收回升本實(shí)現(xiàn)盈利。另外,上述價(jià)格為面價(jià),一般廠家可以提供40%的讓利,也需要6年的時(shí)間收回成本。
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