武輝斌, 張 毅, 盧艷軍
(太原煤炭(氣化)集團(tuán)有限公司焦化廠,山西 太原 030024)
剩余氨水產(chǎn)生于煉焦生產(chǎn)過(guò)程,約為裝爐煤量的15%左右,內(nèi)含氨、酚、氰化物等,是焦化污水的主要來(lái)源。根據(jù)環(huán)境保護(hù)的要求,剩余氨水必須加以處理才能外排[1]。蒸氨就是將剩余氨水進(jìn)行蒸餾。通過(guò)蒸氨處理,降低剩余氨水中的NH3-N含量,為下一步生化處理作必要的前期準(zhǔn)備[2]。同時(shí),回收的氨水用于生產(chǎn)硫酸銨。目前,國(guó)內(nèi)外的蒸氨工藝主要有水蒸氣直接蒸氨工藝、導(dǎo)熱油加熱間接蒸氨工藝、管式爐加熱間接蒸氨工藝以及水蒸氣加熱間接蒸氨工藝等[3]。
太原煤炭(氣化)集團(tuán)有限公司焦化廠蒸氨工藝采用的是水蒸氣直接蒸氨工藝。原設(shè)計(jì)工藝是,剩余氨水先到酚氰工段,在剩余氨水槽沉淀分離焦油后,用泵打入焦炭過(guò)濾器再次除焦油;之后,煤油加N-503萃取油萃取脫酚。脫酚之后的剩余氨水作為蒸氨的原料氨水貯存在氨水槽中。原料氨水通過(guò)氨水泵從氨水槽中抽出,經(jīng)板式換熱器與蒸氨塔出水進(jìn)行熱交換,進(jìn)入混勻器。在混勻器中,氨水與NaOH混合后從塔頂?shù)牡?塊進(jìn)料板進(jìn)入蒸氨塔,塔底通入飽和蒸汽作為熱源,對(duì)氨水進(jìn)行直接蒸餾。NaOH通過(guò)隔膜計(jì)量泵從堿槽中抽入到混勻器。由于剩余氨水中的固定銨是強(qiáng)酸弱堿生成的鹽類,在水中加熱難以分解,所以,加入NaOH進(jìn)行固定銨的分解。反應(yīng)式如式(1)。
在蒸氨塔內(nèi),氨水逐級(jí)下降與蒸汽反復(fù)接觸,使NH3轉(zhuǎn)移到氣相中,從塔底排出時(shí)已降至要求的濃度。經(jīng)過(guò)蒸餾的、氨濃度較低的廢水進(jìn)入換熱器,與進(jìn)塔氨水進(jìn)行熱交換,然后送往生化站作進(jìn)一步處理。富含NH3的氣相從塔頂進(jìn)入分凝器,進(jìn)一步濃縮后經(jīng)管線送往硫銨飽和器。其工藝流程如圖1。
圖1 蒸氨工藝流程示意圖
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),板式換熱器的廢水通道經(jīng)常發(fā)生堵塞,使蒸氨退水不暢,同時(shí)使換熱器傳熱效果變差,剩余氨水的預(yù)熱溫度降低,蒸氨效果變差。堵塞嚴(yán)重時(shí),甚至需停止生產(chǎn)運(yùn)行,清洗換熱器。頻繁的清洗不僅造成了巨大的人力、物力浪費(fèi),而且加劇了設(shè)備的腐蝕程度。
首先,對(duì)堵塞換熱器廢水通道的固體物通過(guò)8410等離子發(fā)射光譜儀進(jìn)行分析,結(jié)果如表1所示。
表1 8410等離子發(fā)射光譜儀分析結(jié)果
從表1分析結(jié)果可以看出,固體物主要是CaCO3、Mg(OH)2和一些雜質(zhì)。其中,CaCO3、Mg(OH)2的來(lái)源是,氨水中的鈣鎂重碳酸鹽遇熱后分解為碳酸鈣沉淀物以及松軟無(wú)定形的氫氧化鎂。其反應(yīng)見(jiàn)式(2)~(4)。
反應(yīng)式(2)~(4)的沉淀物,一部分黏結(jié)在塔內(nèi)的塔板上,另外部分則懸浮在廢水中。板式換熱器是由許多波紋形的傳熱板片按一定的間隔、通過(guò)橡膠墊片壓緊組成的可拆卸的換熱設(shè)備。板片組裝時(shí),2組交替排列,板與板之間用黏結(jié)劑固定橡膠密封板條,其作用是防止流體泄漏并使兩板之間形成狹窄的網(wǎng)形流道。換熱板片壓成各種波紋形,以增加換熱板片的面積和剛性,并能使流體在低流速下形成湍流,達(dá)到強(qiáng)化傳熱的效果。板上的4個(gè)角孔形成了流體的分配管和泄集管。2種換熱介質(zhì)分別流入各自流道,形成逆流或并流,通過(guò)每個(gè)板片進(jìn)行熱量的交換。由于板式換熱器的流道間隙較小(僅為2.5 mm ~6.0 mm),因此,當(dāng)廢水流經(jīng)換熱器時(shí),其中的Mg(OH)2和CaCO3便沉積在換熱器表面,從而使換熱器發(fā)生堵塞,造成廢水流經(jīng)換熱器時(shí)流速下降,大大降低了換熱器的傳熱效率。
堵塞換熱器廢水通道的另外一些雜質(zhì)來(lái)源于原料氨水的不潔凈。由于原料氨水是先經(jīng)過(guò)冷鼓、酚氰等多道工序后才進(jìn)行蒸氨處理的,因此,除了氨水原本含有的焦油等雜質(zhì)外,不可避免地會(huì)帶進(jìn)萃取脫酚時(shí)的煤油等其他油類及固體雜質(zhì),致使原料氨水中雜質(zhì)含量進(jìn)一步增大,從而造成換熱器堵塞。
在蒸氨過(guò)程中,由于Mg(OH)2和CaCO3的生成是不可避免的,因此,我們采取了在蒸氨塔和換熱器之間安裝旋液分離器的措施,進(jìn)行固液分離。蒸氨廢水由分離器的圓筒部分以切線方向進(jìn)入作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生離心力,下行至圓錐部分時(shí)的運(yùn)動(dòng)更加劇烈。其中的固體雜質(zhì)受離心力的作用被拋向器壁,并沿器壁按螺旋線下流至出口(底流)。通過(guò)該裝置可分離出大部分Mg(OH)2和CaCO3。處理后的廢水,由中心的出口溢流進(jìn)入換熱器。
通過(guò)對(duì)工藝流程的分析發(fā)現(xiàn),剩余氨水中含油高是由于油水分離不清所致。因此,為了避免氨水槽和混勻器底部積累的油進(jìn)入蒸氨系統(tǒng)中,我們加強(qiáng)了氨水槽和混勻器的放油管理,每天對(duì)氨水槽和混勻器進(jìn)行放油,直到看見(jiàn)有氨水排出為止。
在氨水泵前增加酸洗池。當(dāng)換熱器堵塞需要清洗時(shí),只需要將鹽酸和緩蝕劑配好的酸洗液倒入酸洗池中,通過(guò)氨水泵將酸洗液吸入,即可清洗到蒸氨系統(tǒng)的每個(gè)部分,從而縮短了停產(chǎn)時(shí)間,進(jìn)一步提高了工作效率。改造后的工藝流程如圖2。
圖2 改造后的蒸氨工藝流程示意圖
改造后的蒸氨裝置基本上消除了換熱器廢水通道的堵塞現(xiàn)象。裝置連續(xù)運(yùn)行一年來(lái),沒(méi)有出現(xiàn)因堵塞帶來(lái)的蒸氨退水不暢以及換熱效果差導(dǎo)致的氨水預(yù)熱溫度低等問(wèn)題,蒸氨廢水的合格率達(dá)到了98%以上。第38頁(yè)圖3是蒸氨裝置改造前、后一年中蒸氨廢水合格率的對(duì)比圖。通過(guò)改造蒸氨裝置,由原來(lái)的頻繁開、停車變?yōu)楝F(xiàn)在的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行,真正發(fā)揮了蒸氨裝置的環(huán)?;厥兆饔谩?/p>
改造后,蒸氨裝置徹底改善了運(yùn)行狀況,提高了運(yùn)行效率,故障率大為降低。
圖3 改造前、后蒸氨廢水合格率的對(duì)比圖
改造前,每季度清洗板式換熱器1次,每次需用鹽酸50 kg。按鹽酸單價(jià)1 700元/t計(jì),年需人民幣:
改造前,每季度拆洗1次板式換熱器,每次更換專用橡膠墊88個(gè)。按橡膠墊單價(jià)33元/條計(jì),年需人民幣:
改造前,每年更換1次換熱板,共87塊,每塊單價(jià)128元,年需人民幣:
改造后,每年共計(jì)節(jié)約人民幣:
在蒸氨塔和換熱器之間安裝旋液分離器,有效地降低了廢水中所含的固體雜質(zhì)。同時(shí),通過(guò)定期對(duì)氨水槽和混勻器底部放油,降低了氨水中的含油量,有效地解決了換熱器廢水通道堵塞的問(wèn)題。蒸氨廢水的合格率全年保持在98%以上,真正發(fā)揮了蒸氨裝置的環(huán)?;厥兆饔?。
[1]肖瑞華.煉焦化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)答[M].北京: 冶金工業(yè)出版社, 2008: 147.
[2]徐進(jìn),張春明.淺析焦化廠蒸氨工藝改造[J].南鋼科技與管理, 2008( 1) : 39-42.
[3]海全勝,李萬(wàn)眾.剩余氨水蒸氨工藝及設(shè)備探討[J].煤化工, 2009( 6) : 48-51.