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煤氣放空造成安鋼制氧機(jī)停車事故的緊急處理

2013-09-19 10:44:40侯志勇
低溫與特氣 2013年5期
關(guān)鍵詞:碳?xì)浠衔?/a>制氧機(jī)總烴

侯志勇

(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽(yáng) 455004)

2011年9月22日晚至9月23日,因?yàn)槊簹夥趴?,安?yáng)鋼鐵制氧廠四套運(yùn)行制氧機(jī)組同時(shí)出現(xiàn)主冷總烴快速、嚴(yán)重超標(biāo)的惡性安全事故隱患,由于應(yīng)對(duì)措施得力,決策正確,隱患最終被成功處置、化解。

1 制氧機(jī)主冷液氧碳?xì)浠衔锖砍瑯?biāo),會(huì)引起劇烈爆炸,這在國(guó)內(nèi)外有慘痛教訓(xùn)

制氧機(jī)運(yùn)行的安全性,是一個(gè)牽涉面很廣的問(wèn)題,現(xiàn)在已被越來(lái)越多的人所重視。

1997年12月25日圣誕夜,在馬來(lái)西亞濱吐魯殼牌石油中間蒸餾工廠,某公司空分設(shè)備發(fā)生了空前的惡性爆炸事故。這次大爆炸開(kāi)始于冷凝蒸發(fā)器,并擴(kuò)大到塔身,爆炸的碎片崩飛到周圍100 m。據(jù)說(shuō)爆炸聲響200 km外也可以聽(tīng)到。事故損失巨大,估計(jì)中間蒸餾工廠要恢復(fù)生產(chǎn)至少需要一年半時(shí)間。

近年國(guó)內(nèi)也有幾次比較典型的大爆炸,一次是1996年3月某鋼鐵廠6000制氧機(jī)主冷爆炸,整座空分塔被摧毀并報(bào)廢。一次是1997年5月某乙烯化工廠6000制氧機(jī)空分塔爆炸,沖擊波使500 m內(nèi)的門窗玻璃粉碎,死亡4人,3人重傷,100余人輕傷;包括周邊某鋼廠近期也發(fā)生一次非常嚴(yán)重的主冷劇烈爆炸事故,設(shè)備損毀嚴(yán)重,至今未恢復(fù)生產(chǎn)。

這些爆炸基本都由制氧機(jī)主冷液氧中碳?xì)浠衔锖砍瑯?biāo)引起。

2 主冷液氧中總烴超標(biāo)會(huì)大大增加制氧機(jī)爆炸風(fēng)險(xiǎn)

資料顯示:空分爆炸一般有三個(gè)條件:危險(xiǎn)雜質(zhì)的積聚、液氧的存在和具有一定能量的引爆源。研究發(fā)現(xiàn):振動(dòng)、摩擦與沖擊、靜電放電、壓力脈沖、液態(tài)臭氧的存在、氮的氧化物以及有機(jī)過(guò)氧化物等都是引爆源。

空分裝置的危險(xiǎn)雜質(zhì)包括乙炔和碳?xì)浠衔?。微量的碳?xì)浠衔镫S原料空氣進(jìn)入空分裝置,盡管含量甚微,但由于不飽和碳?xì)浠衔锟赡墚a(chǎn)生分解,產(chǎn)生大量的熱及氫氣而產(chǎn)生危險(xiǎn);或者因與氧發(fā)生氧化反應(yīng),放熱且反應(yīng)速度極快而造成爆炸。

碳?xì)浠衔?、乙炔等在有氧氣存在情況下,化學(xué)活性大幅度增加,當(dāng)濃度增大或超過(guò)爆炸極限時(shí),受到空分切換等工況波動(dòng)沖擊產(chǎn)生靜電,極可能誘發(fā)爆炸。

總烴超標(biāo)不是一定會(huì)爆炸,但卻使爆炸風(fēng)險(xiǎn)急劇增加;也有許多案例表明,總烴不超標(biāo),局部聚集也會(huì)產(chǎn)生爆炸;當(dāng)然,總烴超標(biāo)越大,爆炸危險(xiǎn)也越大。

3 制氧行業(yè)對(duì)液氧中乙炔及其它碳?xì)浠衔锖坑袊?yán)格的極限值規(guī)定

1.GB 16912—2008《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》6.5.2中規(guī)定“大中型制氧機(jī)液氧中乙炔含氧不應(yīng)超過(guò)0.1×10-6,小型制氧機(jī)不應(yīng)超過(guò) 1.0×10-6,超過(guò)時(shí)應(yīng)排放;大、中型制氧機(jī)液氧中的碳?xì)浠衔锟偤坎粦?yīng)超過(guò)100×10-6,超過(guò)時(shí)應(yīng)排放”。

2.《現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理》P340中規(guī)定的乙炔及其它碳?xì)浠衔镌谝貉踔械暮繕O限值見(jiàn)表1。

3.一些資料顯示國(guó)內(nèi)外大型氣體公司對(duì)液氧中乙炔、碳?xì)浠衔锖坑袊?yán)格極限值規(guī)定,見(jiàn)表2。

表1 乙炔及其它碳?xì)浠衔镌谝貉踔械暮繕O限值規(guī)定Table1 Limit for acetylene and hydrocarbons contents in liquid oxygen

表2 部分國(guó)內(nèi)外氣體公司對(duì)液氧中乙炔、碳?xì)浠衔锖康膰?yán)格極限值規(guī)定Table2 The strict limit for acetylene and hydroccarbons contents in liquid oxygen set by some foreign gas companies

4 安鋼制氧廠四套制氧機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,煤氣放空造成制氧機(jī)主冷總烴嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)到或超過(guò)停車極限值

2011年9月22日21∶00開(kāi)始,制氧機(jī)原料空氣進(jìn)口和四套運(yùn)行制氧機(jī)主冷液氧,同時(shí)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)總烴超標(biāo)報(bào)警,達(dá)到或超過(guò)停車極限值。

4.1 2#14000制氧機(jī)進(jìn)口原料空氣總烴超標(biāo)報(bào)警

制氧機(jī)是通過(guò)低溫精餾工藝,將環(huán)境空氣分離成較純凈的氧、氮、氬產(chǎn)品,制氧機(jī)以環(huán)境空氣作為原料空氣。

在此次主冷總烴超標(biāo)前,2#14000制氧機(jī)進(jìn)口原料空氣總烴含量正常值一般在8×10-6。

2011年9月22日21∶00左右開(kāi)始,由于環(huán)境空氣質(zhì)量惡化,2#14000制氧機(jī)原料空氣總烴含量明顯上升,由正常的8×10-6左右快速上升到15×10-6,21∶48 達(dá)到最高值46 ×10-6。

明顯超過(guò)GB 16912—2008規(guī)定的“吸風(fēng)口空氣中允許極限含量”8×10-6。

4.2 2#14000主冷液氧中總烴含量大幅度超標(biāo)

原料空氣進(jìn)口總烴超標(biāo)之后,主冷液氧中總烴隨即直線上升。主冷總烴正常波動(dòng)范圍一般在30 mg/L以下,從23∶15開(kāi)始,主冷總烴含量明顯上升,并超過(guò)報(bào)警值30 mg/L,23日0∶10,不足一小時(shí),總烴直線升至424 mg/L,超過(guò)GB 16912—2008停車值100×10-6,是國(guó)標(biāo) GB 16912—2008建議停車值的4倍多。

4.3 1#23500主冷總烴含量大幅度超標(biāo)

9月22日21∶56,主冷總烴在線分析表從25.87 mg/L突然上升到49.31 mg/L,超過(guò)報(bào)警值30 mg/L,22∶35,DCS計(jì)算機(jī)畫(huà)面總烴滿表100 mg/L,超過(guò)安全聯(lián)鎖停車值100 mg/L。此后主冷總烴測(cè)量數(shù)值一直處在滿表狀態(tài)。

當(dāng)時(shí)操作人員在室外聞到刺鼻氣味。抬頭清楚地看到空中黃色煙霧從制氧廠西面飄過(guò)來(lái),覆蓋整個(gè)制氧廠;22日22∶40,超過(guò)GB 16912—2008停車值 100 × 10-6,23 日 0∶13,總烴 值 是 國(guó) 標(biāo)GB16912—2008建議停車值的4倍多。

4.4 2#和3#23500制氧機(jī)主冷總烴含量大幅度超標(biāo)

2011年9月22日22∶02,2×23000制氧機(jī)組在線設(shè)置的主冷總烴大于30 mg/L報(bào)警值并聲光報(bào)警,當(dāng)時(shí)檢測(cè)的是2#23500制氧機(jī)組,隨后檢測(cè)的數(shù)值是44.36 mg/L,并持續(xù)上漲。

點(diǎn)檢人員在室外能聞到刺鼻的煤氣味。

分子篩吸附器后設(shè)置的CO2檢測(cè)分析儀器顯示負(fù)值,比標(biāo)氣含量還低,表明二氧化碳沒(méi)超標(biāo),分子篩吸附器工作正常。

22∶38,制氧機(jī)主冷液氧中總烴即達(dá)到并超過(guò)GB 16912—2008停車值100×10-6。

DCS遠(yuǎn)程顯示總烴單位是mg/L,量程是100 mg/L;色譜就地可以顯示真實(shí)值。

4.5 碳?xì)浠衔锷V分析儀也處于一個(gè)滿量程狀態(tài)

色譜顯示單位是×10-6(ppm),在總烴超標(biāo)的當(dāng)時(shí),儀控人員曾去總烴色譜分析儀現(xiàn)場(chǎng)檢查其工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)幾臺(tái)運(yùn)行制氧機(jī)分析總烴的在線色譜都因?yàn)榭偀N含量高而處于一個(gè)接近、達(dá)到或超過(guò)最大分析能力的狀態(tài),正常分析時(shí)譜峰是有高低起伏的,而當(dāng)時(shí)的分析譜峰一直呈平頂峰不變,直至總烴回落才指示正常。這說(shuō)明當(dāng)時(shí)總烴含量確實(shí)非常高。

5 煤氣放空導(dǎo)致制氧機(jī)主冷總烴超標(biāo)后的應(yīng)急處理過(guò)程

各崗位第一時(shí)間迅速向制氧調(diào)度和各車間主任報(bào)告總烴嚴(yán)重超標(biāo),得到制氧調(diào)度通知的制氧廠領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員第一時(shí)間迅速趕到制氧機(jī)操作崗位,群策群力,共同應(yīng)對(duì)這一制氧廠前所未有的主冷總烴大范圍、大幅度超標(biāo)的突發(fā)事故。

5.1 組織制氧廠相關(guān)人員迅速到生產(chǎn)崗位,進(jìn)行工藝調(diào)整,向總調(diào)警示制氧風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)制氧機(jī)進(jìn)口原料空氣總烴超標(biāo)、制氧機(jī)分子篩運(yùn)行未見(jiàn)異常以及空氣中彌漫刺鼻的煤氣味,基本上判定總烴超標(biāo)是因環(huán)境空氣總烴超標(biāo)所致,制氧調(diào)度向總調(diào)示警,請(qǐng)總調(diào)查詢廠區(qū)是否有單位對(duì)空非點(diǎn)火排放煤氣,是否可以停止排放或采取點(diǎn)火排放。

全廠統(tǒng)一指揮,通過(guò)工藝調(diào)整,維持及減少主冷液氧總烴含量超標(biāo)。

1.調(diào)整冷量使用方向,增加液氧產(chǎn)量,稀釋液氧中總烴。

(1)降低粗氬量,以不氮塞為原則,比如1#23500由730 m3/h降到300 m3/h,減少液氬產(chǎn)量。

(2)停止液氮生產(chǎn)。節(jié)余的冷量將減少輸出的氣氧轉(zhuǎn)換成液氧形態(tài),增加液氧產(chǎn)量,提高主冷液位,稀釋主冷液氧的總烴。

2.增加冷量生產(chǎn)。在精餾工況允許的情況下,提高膨脹量為最大膨脹量,增加系統(tǒng)冷量,為增產(chǎn)液氧提供冷量支持。

3.降低氣氧產(chǎn)量,增加液氧生產(chǎn)。降低氣氧產(chǎn)量,與增加的冷量,轉(zhuǎn)換生產(chǎn)液氧,使主冷中液氧因?yàn)闇p少氧蒸發(fā)而減少總烴濃縮、積聚;同時(shí)因?yàn)橹骼湟貉踉龆?,稀釋主冷液氧總烴濃度。

4.調(diào)整液氧產(chǎn)品去向。將液氧通過(guò)V4向氧氣管道排放,不使總烴超標(biāo)液氧進(jìn)入液氧貯槽,補(bǔ)充氣氧產(chǎn)品產(chǎn)量;這一部分液氧產(chǎn)品以液氧形式離開(kāi)主冷,可以稀釋主冷中液氧總烴含量;液氧最大排放量標(biāo)準(zhǔn)是氣氧管道碳鋼段不結(jié)霜。

5.對(duì)空排放部分液氧,稀釋主冷中液氧總烴。因?yàn)橐欢ǖ臍庋醍a(chǎn)量只能氣化一定的液氧量。為稀釋主冷總烴,又要排放更多的增產(chǎn)液氧,這部分液氧進(jìn)到液氧貯槽會(huì)污染貯槽液氧,使貯槽內(nèi)的原有液氧也可能處于總烴超標(biāo)的危險(xiǎn)情況,因此,在總烴含量持續(xù)升高的情況下對(duì)空排放部分主冷液氧。通過(guò)損失部分液氧產(chǎn)品來(lái)達(dá)到稀釋主冷中液氧總烴含量的目的。

降低的液位,再通過(guò)前述增產(chǎn)液氧進(jìn)行補(bǔ)充。此種情況下,主冷液氧液位保持在一個(gè)較高水平是一個(gè)非常重要的安全要求,此時(shí)更要保證主冷的滿浸操作。

6.外來(lái)液氧返充主冷。增加主冷液氧量,彌補(bǔ)制氧機(jī)本身液氧生產(chǎn)不足問(wèn)題,滿足降低主冷總烴含量的液氧置換排放要求。對(duì)液氧貯槽進(jìn)行升壓,根據(jù)主冷液氧總烴含量、主冷液氧排放情況和主冷液氧液位情況,向主冷返充產(chǎn)品貯槽內(nèi)基本不含總烴的安全液氧,稀釋和降低主冷總烴含量,稀釋后增加的主冷液氧對(duì)空排放;

7.縮短主冷總烴在線監(jiān)測(cè)頻率,在線分析檢測(cè)和手動(dòng)取樣分析檢測(cè)相結(jié)合。隨時(shí)監(jiān)視主冷碳?xì)浠衔锖孔兓?,采用就地取樣化?yàn)分析主冷總烴與在線分析進(jìn)行比對(duì),確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。

5.2 向總調(diào)示警,調(diào)整無(wú)效,要求停車處理

在當(dāng)時(shí)空氣中總烴超標(biāo)嚴(yán)重情況下,前述工藝調(diào)整效果并不明顯,主冷液氧總烴含量持續(xù)升高,已經(jīng)大大超過(guò)國(guó)標(biāo)停車標(biāo)準(zhǔn),最終升高到什么程度、持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間不可預(yù)測(cè)。

面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),考慮到主冷總烴超標(biāo)還在惡化,考慮到制氧行業(yè)因主冷總烴超標(biāo)爆炸,造成群死群傷重大安全事故屢有發(fā)生,為安全起見(jiàn),相關(guān)專業(yè)人員經(jīng)過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)討論、權(quán)衡,慎重考慮,從制氧技術(shù)和安全角度出發(fā),提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總調(diào)允許制氧機(jī)馬上停產(chǎn)、排液、加溫,徹底解決主冷總烴超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),避免重大事故的發(fā)生。

公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主管單位非常重視和尊重制氧廠的專業(yè)意見(jiàn),同意了制氧廠的停車處理意見(jiàn)。

5.3 征求公司同意后,三臺(tái)23500做制氧機(jī)停車、排液

停車排液,是將制氧機(jī)空分塔內(nèi)低溫液體全部排放干凈,較為徹底排除空分塔內(nèi)低溫液體中的碳?xì)浠衔铮瑫r(shí)為加溫提供條件。

三套23500制氧機(jī)保持空壓機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行;分子篩暫停狀態(tài),分子篩出口空氣旁通作為分子篩再生氣;排放精餾塔內(nèi)低溫液體。

5.4 三套23500制氧機(jī)加溫、冷吹、冷態(tài)開(kāi)車

加溫,是在排凈低溫液體后,人為通過(guò)外來(lái)氣體所攜帶的熱量加熱回升精餾塔溫度,使塔內(nèi)排完低溫液體后還可能凝縮、殘留在管道、容器和設(shè)備內(nèi)的總烴等雜質(zhì)因溫度升高由固態(tài)氣化而隨加溫氣體排出塔外,消除總烴在塔內(nèi)積聚現(xiàn)象。

此次加溫具有針對(duì)性,主要是使凝聚的甲烷等總烴揮發(fā),760 mmHg條件下,甲烷的沸點(diǎn)是-161.45℃,此溫度或高于此溫度,甲烷可以完全蒸發(fā),同時(shí)其它總烴也可以有一定程度的蒸發(fā)。因此加溫溫度控制在-150℃左右,同時(shí)只對(duì)碳?xì)浠衔锟赡芊e聚的主冷、下塔、上塔、粗氬塔冷凝蒸發(fā)器液空側(cè)等部位局部加溫,這與將系統(tǒng)全部加溫到常溫的原有加溫模式不同。這樣既可以解決總烴超標(biāo)問(wèn)題,又能縮短處理時(shí)間,盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

1#23500制氧機(jī):11∶57啟動(dòng)15000中壓氮透,11∶59啟動(dòng)25000低壓氮透;12∶15啟動(dòng)氧透送氧,冷態(tài)開(kāi)車基本結(jié)束。

2#23500制氧機(jī):10∶45啟動(dòng)15000低壓氮透,10∶28啟動(dòng)25000中壓氮透,11∶05啟動(dòng)氧透送氧。

3#23500制氧機(jī):12∶16啟動(dòng)15000低壓氮透,12∶22啟動(dòng)25000中壓氮透,13∶04啟動(dòng)氧透送氧。

5.5 精心維持2#14000制氧機(jī)生產(chǎn)

2#14000制氧機(jī)在主冷總烴嚴(yán)重超標(biāo),爆炸風(fēng)險(xiǎn)急劇增加的情況下,為了維持公司冶金生產(chǎn)的最低需要,我們下定最大決心,集中貯槽液氧,利用貯槽較多液氧可以返充的優(yōu)勢(shì),科學(xué)操作,精心維持了此制氧機(jī)的運(yùn)行供氧、氮,配合總調(diào)安排氧氣用戶調(diào)整、減少或暫停氧氣使用過(guò)程,滿足了用戶氧氣和氮?dú)獾淖畹托枨蟆?/p>

維持運(yùn)行期間,在保證最低氧氣供應(yīng)情況下,盡可能多地排放主冷液氧,以達(dá)到最大限度地稀釋主冷中總烴含量的目的。

1.主冷總烴超標(biāo)報(bào)警后,關(guān)閉產(chǎn)品液氧進(jìn)貯槽閥,防止主冷總烴含量高的液氧污染貯槽液氧。

2.排放主冷液氧,排放時(shí)間從22日0∶46到23日6∶20,共排4次約18 m3液氧,以降低主冷液氧中的總烴;每次排放液氧的標(biāo)準(zhǔn)是先排到主冷安全操作最低液位,再補(bǔ)充到不影響主冷運(yùn)行的最高液位。

3.將壓力貯槽里的產(chǎn)品液氧通過(guò)升壓返充回主冷,從23日2∶00開(kāi)始返充,5∶30結(jié)束,共返充液氧10 m3。

4.調(diào)整自身冷量分配,減少或停止液氬、液氮生產(chǎn),盡可能多地生產(chǎn)液氧。

5.空氣總烴含量逐漸下降、好轉(zhuǎn)之后,23日1∶30開(kāi)空壓機(jī)導(dǎo)葉,由65°至75°全開(kāi),增加原料空氣流量,為增產(chǎn)液氧提供物質(zhì)基礎(chǔ)。

6.原料空氣增加以后,23日2∶40增開(kāi)一臺(tái)膨脹機(jī),補(bǔ)充原料空氣及主塔正常精餾及增產(chǎn)液氧所需的冷量。

7.密切關(guān)注主冷液氧中總烴含量變化情況,并隨時(shí)做好一旦情況惡化、不能受控時(shí)的停車準(zhǔn)備。

8.在凌晨1點(diǎn)左右,在3套23500制氧機(jī)陸續(xù)停車之后,考慮到低壓氮管網(wǎng)供應(yīng)量少、用戶多、壓力波動(dòng)明顯,為確保氧透運(yùn)行的安全性,將氧透保安和密封氮?dú)庥墒褂玫蛪汗芫W(wǎng)氮,改為使用下塔壓力氮,確保保安、密封氮的壓力穩(wěn)定性,確保氧透不會(huì)因密封氮壓力低造成停車。

9.23 日上午 8∶00,主冷總烴 41.67 mg/L,8∶30主冷總烴37 mg/L,空氣中總烴10.117 mg/L,9∶00主冷總烴35 mg/L,9∶35取樣分析主冷總烴42 mg/L,上述數(shù)據(jù)表明,空氣質(zhì)量已基本穩(wěn)定,主冷總烴含量也基本穩(wěn)定,開(kāi)始打開(kāi)液氧生產(chǎn)閥門,對(duì)液氧貯槽進(jìn)行生產(chǎn)。

10.每半小時(shí)檢視一次在線主冷總烴含量:從22日21∶48空氣中總烴AIA1001報(bào)警開(kāi)始,主冷總烴含量處于一個(gè)快速上升狀態(tài),23日2∶20達(dá)到在線分析最高值456 mg/L,伴隨一系列正確、有效的工藝調(diào)整措施,以及空氣中總烴的減少,主冷總烴上升速度和幅度被抑制,開(kāi)始下降,并最終在23日上午10∶00成功降低到一個(gè)能接受的、相對(duì)安全的合理范圍。

11.23日4∶30時(shí),手動(dòng)取樣化驗(yàn)分析值是490 mg/L,遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)在線分析值,是在線分析值的4倍。由于不是一個(gè)取樣位置,不是一臺(tái)分析儀器,因此結(jié)果不具完全可比性。但此值也說(shuō)明,在當(dāng)時(shí)手動(dòng)分析取樣位置的總烴含量可能還要遠(yuǎn)超過(guò)在線分析值。也即存在總烴最高峰值可能不止490 mg/L,如果同比推斷,不考慮分析誤差,峰值是490 mg/L的3~4倍。

當(dāng)然這只是一種推斷:因?yàn)槲覀兊目偀N沒(méi)有閃蒸器取樣模式,可能取樣方式會(huì)對(duì)分析結(jié)果產(chǎn)生影響;總烴同一取樣位置的真實(shí)濃度波動(dòng)一般也會(huì)有一個(gè)時(shí)間過(guò)程。

空氣總烴超標(biāo)反映到主冷液氧總烴超標(biāo),會(huì)有一個(gè)過(guò)程,與空氣總烴含量、入塔空氣量、分子篩吸附效果、液氧和氣氧產(chǎn)量、碳?xì)浠衔镌谥骼湟貉踔械娜芙馄胶庀禂?shù)等相關(guān)。如果某一時(shí)間主冷碳?xì)浠衔锖客蝗唤档?,也可能說(shuō)明是某一部位發(fā)生積聚,可能會(huì)更危險(xiǎn)。

手動(dòng)取樣分析,是對(duì)在線分析儀表的一種結(jié)果驗(yàn)證和比對(duì)手段,采用實(shí)驗(yàn)室色譜儀器分析,與在線分析精度是一樣的,與在線儀表的分析結(jié)果是一個(gè)比對(duì)。

12.23日上午10∶00主冷總烴分析顯示17.4 mg/L,主冷總烴合格并持續(xù)一段時(shí)間,主冷總烴含量大幅度超標(biāo)的安全隱患基本解除,前期總烴超標(biāo)處理過(guò)程結(jié)束,轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行和總烴變化觀察階段。

13.2#14000在此次過(guò)程中,沒(méi)有出現(xiàn)意外情況,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)措施得力,也是因?yàn)楫?dāng)班職工堅(jiān)守崗位,精心操作,同時(shí)也有很多運(yùn)氣成分。

由于在特別危險(xiǎn)的情況下堅(jiān)持生產(chǎn),2#14000夜班制氧工每人都獲得了車間表?yè)P(yáng)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

5.6 總烴超標(biāo)處理后期,還需要增加液氧產(chǎn)量

制氧機(jī)恢復(fù)正常后,一段時(shí)間各機(jī)組依然盡量增加液氧生產(chǎn),同時(shí)控制主冷液氧液位不低于主冷板式換熱器的上端面,保持主冷換熱器在滿浸狀態(tài),保證和增加主冷液氧的流動(dòng)性,減少總烴和乙炔積聚的可能性。

5.7 對(duì)2#14000機(jī)組,盡快擇機(jī)進(jìn)行排液和大加溫操作,徹底消除可能存在的總烴積聚風(fēng)險(xiǎn)

9月30日,利用檢修機(jī)會(huì),停空透,通過(guò)塔板液體下流對(duì)塔板進(jìn)行一次沖刷。

11月4日,利用檢修機(jī)會(huì),??胀福?1月5日排液,5日11點(diǎn)~12日開(kāi)機(jī),對(duì)系統(tǒng)全面、徹底加到常溫并持續(xù),徹底消除可能存在的總烴積聚風(fēng)險(xiǎn)。

6 處理效果

經(jīng)過(guò)上述處理,制氧機(jī)消除了煤氣放空帶來(lái)的安全隱患。

[1]GB 16912—2008 深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程[S].

[2]毛紹融,朱朔元,周智勇.現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理[M].杭州:杭州出版社,2005.

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