荊益龍
(中原油田石油化工總廠(chǎng),河南濮陽(yáng) 457165)
中原油田石油化工總廠(chǎng)10萬(wàn)t/a特種油裝置由南京金陵石油化工設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),由預(yù)分餾、脫芳烴、白土精制和溶劑油分餾三個(gè)單元組成。裝置以常壓塔頂直餾汽油為原料,經(jīng)過(guò)預(yù)分餾單元,分離出<60℃餾分(混合碳五產(chǎn)品)后,將得到的>60℃的餾分——抽提原料,經(jīng)過(guò)脫芳烴單元將芳烴含量降至3%以下,同時(shí)得到芳烴產(chǎn)品;抽余油經(jīng)過(guò)溶劑油分餾單元得到6#抽提溶劑油、120#溶劑油和大于120℃餾分油。特種油裝置工藝流程方框圖如圖1所示。
圖1 特種油裝置工藝流程方框圖
100#預(yù)分餾單元的目的是將<60℃的輕組分割除,保證最終產(chǎn)品6#抽提溶劑油的初餾點(diǎn)。因?yàn)?#抽提溶劑油產(chǎn)品只占抽提原料的12%,若不能將原料中<60℃的組分去除得非常徹底,進(jìn)入后續(xù)單元的<60℃組分會(huì)造成抽提原料的初餾點(diǎn)和6#抽提溶劑油產(chǎn)品的初餾點(diǎn)相差較大,甚至是導(dǎo)致產(chǎn)品不合格。因此,預(yù)分餾塔T-101必須采用高達(dá)9~10的高回流比來(lái)保證6#抽提溶劑油的產(chǎn)品質(zhì)量和收率。100#預(yù)分餾單元工藝流程圖如圖2所示。
圖2 100#預(yù)分餾單元工藝流程圖
正常生產(chǎn)時(shí),為保證抽提原料的初餾點(diǎn)和混合C5純度,預(yù)分餾塔T101必須采用較高的回流比。當(dāng)回流比增大時(shí),精餾產(chǎn)品質(zhì)量提高,混合C5純度和抽提原料的初餾點(diǎn)都得到了保證。但是隨著回流比的增大,塔底重沸器E103和塔頂冷凝器E102的熱負(fù)荷增大,從而使中壓蒸汽和循環(huán)水的耗量也按比例增加,這兩部分是精餾塔操作費(fèi)用的主要部分,所以操作費(fèi)用也隨之增加。
由于6#抽提溶劑油產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的變化和產(chǎn)品銷(xiāo)路、價(jià)格等多方面的因素的影響,溶劑油分餾單元已經(jīng)有一年多沒(méi)有開(kāi)工了。抽余油直接作為化工輕油產(chǎn)品銷(xiāo)售給了中原乙烯作為裂解原料。所以化工輕油對(duì)初餾點(diǎn)沒(méi)有要求,故大回流比、高消耗的操作需要做出調(diào)整。
同時(shí)由于特種油裝置預(yù)分餾塔T101頂產(chǎn)出的副產(chǎn)品——高壓瓦斯,直接進(jìn)入催化裝置V201內(nèi),若高壓瓦斯產(chǎn)量較大,將直接導(dǎo)致催化裝置沉降器的壓力上升,進(jìn)而導(dǎo)致催化裝置的加工量受到影響,最終影響到總廠(chǎng)的產(chǎn)品平衡。大回流比的操作在使精餾產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時(shí),也增大了塔頂高壓瓦斯的產(chǎn)量,為了總廠(chǎng)產(chǎn)品平衡、實(shí)現(xiàn)總廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的最大化,預(yù)分餾塔T-101大回流比的操作也需要作出調(diào)整。
2013年2月中旬開(kāi)始,裝置針對(duì)預(yù)分餾單元分階段做出了以下調(diào)整:
在進(jìn)料溫度保持130℃不變的前提下,將預(yù)分餾塔塔底重沸器E103中壓蒸汽流量由2.2~2.5 t/h,逐步降到 1.5 ~1.8 t/h,降低中壓蒸汽的同時(shí),塔頂回流量同步由 3.2 ~3.5 t/h,降到 2.4 ~2.7 t/h。
調(diào)整后,裝置操作正常,整體未受任何影響。預(yù)分餾塔T101的頂溫由78~82℃降至72~75℃;底溫由158~162℃降至152~155℃;高壓瓦斯調(diào)節(jié)閥PV101/B的開(kāi)度依舊在30% ~50%之間,變化比較小。
由于裝置瓦斯產(chǎn)量沒(méi)有明顯的減少,預(yù)分餾單元繼續(xù)優(yōu)化操作。預(yù)分餾塔塔底重沸器E103中壓蒸汽流量由1.5~1.8 t/h 逐步降到 1.0 ~1.2 t/h;與此同時(shí),塔頂回流量同步由2.4~2.7t/h降到1.2 ~1.4 t/h。
調(diào)整后,預(yù)分餾塔T101頂溫由72~75℃降至62~65℃;底溫由152~155℃降至145~148℃;高壓瓦斯調(diào)節(jié)閥PV101/B的開(kāi)度變化很大,雖然在0~100%之間大幅度的波動(dòng),但瓦斯產(chǎn)量總體上明顯減少,操作調(diào)整取得明顯的效果。
預(yù)分餾塔T101頂回流泵P102額定流量為12 m3/h,調(diào)整后,由于長(zhǎng)時(shí)間低于機(jī)泵負(fù)荷下限工作,摩擦導(dǎo)致泵內(nèi)混合C5氣化,機(jī)泵經(jīng)常不上量,且多次發(fā)生密封泄漏。泵不上量時(shí),預(yù)分餾塔T101就會(huì)有沖塔現(xiàn)象,頂溫、頂壓、回流罐液位均有迅速的上升,導(dǎo)致裝置操作大幅度的波動(dòng)。塔頂冷回流的中斷,就會(huì)產(chǎn)生大量的瓦斯,高壓瓦斯調(diào)節(jié)閥PV101/B的開(kāi)度在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)達(dá)到100%,對(duì)催化裝置的正常生產(chǎn)造成沖擊。
為使回流泵正常上量,必須增大塔底蒸出量,才能保證住相應(yīng)的回流。而增大塔底蒸出量,就必須增加T101底溫。而總廠(chǎng)生產(chǎn)要求,必須減少瓦斯蒸出量,要求底溫不能高于150℃,這樣預(yù)分餾單元的正常生產(chǎn)與預(yù)分餾單元瓦斯產(chǎn)出形成新的矛盾。
為徹底解決瓦斯產(chǎn)量和預(yù)分餾單元正常生產(chǎn)的矛盾,車(chē)間于2013年3月8日,繼續(xù)深入優(yōu)化預(yù)分餾單元的操作。由于對(duì)T101頂餾出產(chǎn)品沒(méi)有嚴(yán)格的要求,因而該組分可少出甚至是不出,只要不影響200#單元進(jìn)料的平穩(wěn),都是允許的。因而此種情況下,探索將精餾塔T101當(dāng)作閃蒸塔使用。
逐步關(guān)小直到關(guān)死塔底重沸器E103的蒸汽,預(yù)分餾塔T101塔底停止加熱后,塔頂壓力由0.28 MPa降至0.25 MPa左右。
由于塔底重沸器停止加熱,<60℃組分進(jìn)入回流罐V101中的數(shù)量大為減少,回流罐液位下降很快,所以停止塔頂回流泵P102的運(yùn)行。停運(yùn)P102后,200#單元進(jìn)料流量正常,操作未受到影響。
逐步關(guān)小原料加熱器E101的蒸汽,逐步降低原料進(jìn)T101溫度。當(dāng)原料進(jìn)塔溫度由130℃降至100℃以下時(shí),塔頂壓力由0.25 MPa降至0.17 MPa以下,T101塔底泵也由于進(jìn)口壓力低,而導(dǎo)致有抽空現(xiàn)象,200#單元進(jìn)料流量發(fā)生劇烈的波動(dòng),由10 t/h降至8 t/h左右,且波動(dòng)幅度很大。200#單元操作受進(jìn)料不穩(wěn)的影響,也發(fā)生很大的波動(dòng)。
只得開(kāi)大原料加熱器E-101蒸汽,又將原料進(jìn)塔溫度提升至110℃左右時(shí),塔頂壓力恢復(fù)至0.20 MPa,T-101 塔底泵抽空現(xiàn)象消失,200#單元進(jìn)料流量恢復(fù)正常。為保險(xiǎn)起見(jiàn),原料進(jìn)塔溫度設(shè)定在115℃。調(diào)整前后,預(yù)分餾塔T-101操作參數(shù)如表1所示。
經(jīng)過(guò)調(diào)整,預(yù)分餾塔T101成功的由精餾塔轉(zhuǎn)變?yōu)榱碎W蒸塔,塔頂高壓瓦斯的產(chǎn)量也最大幅度的減少,瓦斯調(diào)節(jié)閥PV101/B開(kāi)度也保持為0%,消除了導(dǎo)致催化裝置加工量受到影響的不利因素,有利于總廠(chǎng)的產(chǎn)品平衡和實(shí)現(xiàn)總廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
表1 預(yù)分餾塔T-101操作參數(shù)對(duì)比表
經(jīng)過(guò)調(diào)整,預(yù)分餾單元停掉了塔底重沸器E103和塔頂回流泵P102兩臺(tái)耗能設(shè)備,在不影響特種油裝置正常生產(chǎn)的前提下,節(jié)約了大量的蒸汽和電。4月份,特種油裝置耗電62 074 kW·h時(shí),較3月份的63 883 kW·h時(shí),一個(gè)月節(jié)約了1 800 kW·h時(shí)的電能;4月份,蒸汽消耗6 724 t,較3月份的6 440 t,一個(gè)月節(jié)約了280 t的蒸汽。經(jīng)過(guò)操作的調(diào)整,特種油裝置本年度內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)蒸汽和電能13萬(wàn)余元的節(jié)約,不僅降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,還實(shí)現(xiàn)了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。