劉言信
(河南安陽(yáng)九天精細(xì)化工集團(tuán)公司,河南 安陽(yáng) 455133)
KDON—8000/4000型空分是一套典型的外壓縮流程設(shè)備,是安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)有限公司新建200kt/a乙二醇裝置的配套工程,主要為乙二醇裝置提供純度為99.6%、壓力為0.55MPa的氧氣。此套裝置由開封空分設(shè)備有限公司提供成套的設(shè)備,2012年3月開始土建、設(shè)備安裝,單機(jī)試車等。2012年9月3日調(diào)試成功,生產(chǎn)出合格的氧氣。
(1)空壓機(jī)選用的是開封空分設(shè)備廠生產(chǎn)的DA880型四級(jí)壓縮、二級(jí)冷卻單軸壓縮機(jī),由電機(jī)驅(qū)動(dòng),壓縮機(jī)電機(jī)上帶有水冷卻系統(tǒng),排氣壓力0.65MPa(絕壓),流量為44000m3/h。
(2)預(yù)冷系統(tǒng)由水冷塔和空冷塔及4臺(tái)水泵和一套冷凍機(jī)組組成,冷凍機(jī)組由開利公司提供,螺桿型,型號(hào)為30HXY065A,兩臺(tái)冷卻泵和兩臺(tái)冷凍泵各一用一備。
(3)分子篩純化系統(tǒng)由兩臺(tái)組成,切換使用,周期為4h。再生設(shè)備兩臺(tái):一臺(tái)為立式結(jié)構(gòu)電加熱器;一臺(tái)為臥式蒸汽加熱器,根據(jù)情況選擇使用。
(4)膨脹機(jī)采用增壓膨脹機(jī),由開封空分設(shè)備有限公司生產(chǎn),一用一備。
(5)精餾系統(tǒng)的下塔為篩板塔,上塔為規(guī)整填料塔。上塔采用填料塔,在其他參數(shù)不改變的情況下,效率可提高5%以上。
(6)氧壓機(jī)型號(hào)為ZW-70/2,是立式雙級(jí)雙缸雙作用、水冷、無潤(rùn)滑、活塞式壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,導(dǎo)向環(huán)、活塞環(huán)、填料磨損均勻,壽命長(zhǎng)。
(1)采用直接接觸空冷塔,降低空氣溫度,改善分子篩的工作環(huán)境,另外,還洗滌空氣中的雜質(zhì)。水溫經(jīng)過冷凍機(jī)組可以降至8~10℃,水冷塔和空冷塔采用填料塔,換熱效率高、阻力小、能耗小、可靠性好。
(2)采用分子篩吸附凈化空氣,工藝流程簡(jiǎn)單,啟動(dòng)容易,操作方便,運(yùn)行安全,切換損失小,精餾工況穩(wěn)定,產(chǎn)品提取率高。
(3)上塔采用規(guī)整填料塔,傳熱傳質(zhì)性能好,阻力小,空壓機(jī)排壓降低,使操作可靠,并大大降低能耗。
(4)采用增壓膨脹機(jī),單位制冷量大,膨脹量較小,改善了上塔的精餾工況。
(5)配置了一個(gè)副冷和一個(gè)液氧量筒,定期排放主冷液氧,增加主冷的安全性。
(6)設(shè)置了膨脹機(jī)前溫度調(diào)節(jié)流路,以滿足啟動(dòng)過程以及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工況要求。
(7)主換熱器為三個(gè),分別采用氧氣、氮?dú)狻⑽鄣獨(dú)馀c入塔空氣換熱,并附設(shè)調(diào)節(jié)閥門,可調(diào)節(jié)各板翅式換熱器的熱端溫差,防止偏流,減少冷損。
原料空氣經(jīng)自潔式空氣過濾器去除灰塵和機(jī)械雜質(zhì),在離心式空壓機(jī)中被壓縮至0.53MPa、100℃左右,壓縮空氣經(jīng)空氣冷卻塔洗滌冷卻至8~10℃,然后進(jìn)入自動(dòng)切換使用的分子篩吸附器,以清除 H2O、CO2、C2H2和CnHm,出分子篩的空氣為12~14℃,分成三路。
一路進(jìn)入分餾塔,經(jīng)過主換熱器與返流氣體換熱,空氣被冷卻至液化溫度(-173℃),相應(yīng)有少量氣體液化,這些氣液混合物一起進(jìn)入下塔。
另一路空氣(8000m3/h)作為膨脹氣體,經(jīng)增壓機(jī)增壓并經(jīng)冷卻器冷卻后也進(jìn)入主換熱器與返流氣體換熱。這部分空氣被冷卻至-115℃左右,從主換熱器中部和底部抽出去膨脹機(jī),膨脹后的空氣進(jìn)入上塔中部。
第三路僅少量空氣,去儀表空氣系統(tǒng),作為儀表氣。
在下塔,空氣被初步分離成氮和富氧液空,在塔頂獲得純度99.99%的氣氮,進(jìn)入主冷與液氧換熱冷凝成液氮,部分液氮回下塔作為下塔的回流液。另一部分液氮,經(jīng)過冷器過冷后節(jié)流進(jìn)入上塔頂部,作為上塔回流液。下塔釜液含O236%的液空,經(jīng)過冷器過冷、節(jié)流后進(jìn)入上塔中部參加精餾。
不同狀態(tài)的三股流體進(jìn)入上塔經(jīng)再分離后,在上塔頂部得到流量約12000m3/h、純度為99.99%的氮?dú)?,?jīng)過冷器、主換熱器復(fù)熱后出分餾塔。上塔底部的液氧在主冷被下塔的氮?dú)饧訜岫舭l(fā),其中8000m3/h、純度99.6%的氧氣,經(jīng)主換熱器復(fù)熱后出分餾塔,其余部分作為上升蒸氣參加精餾;在上塔上部尚有約12000m3/h的污氮抽出,仍經(jīng)過冷器、主換熱器復(fù)熱引出分餾塔。
另外,從主冷引出80m3/h液氧到液氧量筒,積累到一定液位后排至液氧儲(chǔ)槽,供銷售用,同時(shí)可以稀釋主冷碳?xì)浠衔餄舛龋M(jìn)一步保證主冷安全。
從分餾塔出來的污氮,其中10000m3/h去HXK-45000/5.3型純化系統(tǒng),再生分子篩,其余去水冷塔升溫、增濕后放空。
合格的氮?dú)獬龇逐s塔后,按用戶需要并入用戶氮?dú)夤芫W(wǎng),加壓后送用戶使用,其余部分去預(yù)冷系統(tǒng)的水冷卻塔,升溫、增濕后放空。
合格的氧氣出分餾塔后,按用戶需要加壓后并入用戶氧氣管網(wǎng),供用戶使用。
4.1.1 振動(dòng)值超標(biāo)聯(lián)鎖跳車
8月2日20時(shí)18分DA880空壓機(jī)檢查結(jié)束后準(zhǔn)時(shí)開車,當(dāng)導(dǎo)葉開至40°時(shí),低壓側(cè)振動(dòng)值開始有小幅度的波動(dòng),升至50μm波動(dòng)減少,繼續(xù)將導(dǎo)葉開到50°時(shí),空壓機(jī)低壓側(cè)振動(dòng)值超過85μm,聯(lián)鎖跳車。打開低壓側(cè)軸瓦檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦過盈間隙過小,調(diào)整好間隙重新開啟仍然出現(xiàn)類似的跳車。懷疑葉輪動(dòng)平衡有問題,返廠做動(dòng)平衡和葉輪探傷,沒有發(fā)現(xiàn)問題,設(shè)計(jì)院專家到現(xiàn)場(chǎng)檢查氣流通道時(shí)發(fā)現(xiàn)氣流通道存在較大問題,高速流動(dòng)的氣流在通道內(nèi)遇到的阻力較大,造成轉(zhuǎn)子產(chǎn)生不平衡力,引起振動(dòng)。由于現(xiàn)場(chǎng)不具備處理的條件,隨后將空壓機(jī)整機(jī)返廠進(jìn)行處理。返廠后將流道、隔板、蝸殼、中間冷卻器均進(jìn)行了檢查處理。流道處理前后圖片對(duì)照見圖1。
4.1.2 自潔式過濾器不反吹
在對(duì)自潔式過濾器試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)自潔式過濾器沒有反吹,并且電磁閥有異常響聲。經(jīng)過電儀人員初步檢查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別電磁閥閥體發(fā)熱,隨即將自潔式過濾器電源斷掉。和廠家聯(lián)系,售后人員到場(chǎng)后,仔細(xì)檢查了電磁閥和控制柜,發(fā)現(xiàn)控制柜上電路板出現(xiàn)故障,更換電路板后恢復(fù)正常。
4.1.3 螺桿油泵損壞
由于在測(cè)試油泵聯(lián)鎖時(shí)同時(shí)啟動(dòng)兩臺(tái)油泵,造成油壓超高,螺桿泵螺桿抱死,電機(jī)將油泵聯(lián)軸器憋斷,油泵損壞。更換兩臺(tái)油泵后,恢復(fù)正常,同時(shí),對(duì)泵后止逆閥進(jìn)行了改造,在止逆閥閥腔上增加了限制閥芯超高的限制器,保證了閥芯只能在允許的范圍內(nèi)活動(dòng),杜絕了由于止逆閥升至過高位置造成油泵憋壓的事故發(fā)生。
4.1.4 空壓機(jī)氣動(dòng)閥開關(guān)不靈活
在空壓機(jī)防喘振自調(diào)閥的測(cè)試中發(fā)現(xiàn)自調(diào)閥開關(guān)不到位,經(jīng)過檢查沒有發(fā)現(xiàn)閥體和定位器的問題。經(jīng)過仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)自調(diào)閥的氣源管線和自潔式過濾器的反吹氣源在一根管線上,當(dāng)自潔式過濾器反吹時(shí)造成氣源壓力下降,最終導(dǎo)致自調(diào)閥開關(guān)不到位。和安裝人員溝通后,安裝了自潔式過濾器專用反吹氣源,杜絕了類似的情況再次發(fā)生。
圖1 流道處理前后對(duì)照
4.2.1 純化器出口加熱溫度上不去
在分子篩活化的時(shí)候,分子篩出口溫度升不上去,加溫時(shí)間過長(zhǎng),并且冷吹時(shí)溫度不下降,不符合正常的分子篩加溫和運(yùn)行曲線。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真的查看,發(fā)現(xiàn)分子篩加溫出口(正常時(shí)的進(jìn)口)測(cè)溫點(diǎn)位置安裝錯(cuò)誤(圖2),只能顯示正常使用時(shí)的進(jìn)口溫度,無法正確反映加溫時(shí)的出口溫度。
圖2 測(cè)溫點(diǎn)示意
安裝位置改變后,發(fā)現(xiàn)仍有一個(gè)不正常,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)溫度計(jì)安裝位置顛倒了,更正后,加溫溫度恢復(fù)正常。
4.2.2 電爐出口加溫時(shí)溫度波動(dòng)較大
由于原設(shè)計(jì)純化器加溫活化閥位置在4m管廊上,管徑為DN150,閥門為DN100,并且沒有操作平臺(tái)。根據(jù)我們的要求將該閥引至地面1m的位置,在DN150的管線上增加一個(gè)DN150的截止閥。在分子篩活化中發(fā)現(xiàn)氣流聲音較大,且閥出口位置有結(jié)霜現(xiàn)象,流量最高只能達(dá)到7000m3/h,電爐出口溫度忽高忽低,加溫受到影響。電爐溫控器廠家到場(chǎng)后對(duì)溫控器進(jìn)行了調(diào)試,沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。安裝公司根據(jù)我們的要求將原DN100加溫閥改為DN150的截止閥,加溫氣量可以達(dá)到12000m3/h,并且電爐出口溫度也相當(dāng)穩(wěn)定,分子篩純化器工作正常了。
4.3.1 膨脹機(jī)開不起來
設(shè)備準(zhǔn)備裸冷時(shí),開啟膨脹機(jī),打開噴嘴20°時(shí)仍然沒有轉(zhuǎn)速,查看各個(gè)閥門沒有發(fā)現(xiàn)問題。經(jīng)過再次仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)增壓水冷器后止逆閥方向裝反,造成氣體送不出去。安裝人員立即調(diào)換,重新開啟膨脹機(jī),轉(zhuǎn)速上去了。經(jīng)過對(duì)設(shè)備裸冷檢查,沒有發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。
4.3.2 安全閥起跳
膨脹機(jī)膨脹端設(shè)計(jì)有超壓保護(hù)安全閥,安全閥的起跳壓力為0.08MPa,但是由于膨脹機(jī)的加溫氣體為分子篩后的氣體,壓力在0.5MPa左右,加溫閥開啟時(shí)稍有不慎安全閥即起跳。鑒于這種情況,車間讓安裝人員將加溫氣體改為污氮?dú)?,這樣既保證了加溫,又防止出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。
9月3日晚20:20氧氣合格后,純度一直保持在99.6%,到9月4日凌晨3:00氧氣純度開始下降,最低降到85%,主冷液位也出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),打開主冷液位負(fù)壓管吹除,從負(fù)壓管內(nèi)吹出液體,顯然是主冷液位過高造成精餾破壞,最終造成氧氣純度下降。打開液體排放閥,通過集散將主冷液位排至2300mm,氧氣純度逐漸恢復(fù)正常。
氧氣合格后,氮?dú)饧兌纫恢辈缓细?。?jīng)過認(rèn)真仔細(xì)的分析,判斷液氮節(jié)流閥開度過大,造成下塔回流液偏少,液氮中含氧量較高,繼而造成氮?dú)饧兌炔缓细瘢瑢⒁旱治鼋拥降獨(dú)夥治鲈诰€表,通過關(guān)小液氮節(jié)流閥,觀察液氮純度的變化趨勢(shì),趨勢(shì)向純度提高的方向變化,將液氮節(jié)流閥關(guān)至22°時(shí),氮?dú)饧兌群细瘢兌纫恢北3衷?0×10-6以下。
由于界內(nèi)工藝設(shè)置聯(lián)鎖較多,易出現(xiàn)使用氧氣直接切斷的情況,且對(duì)氧氣壓力要求較高(必須保證在0.48~0.52MPa之間波動(dòng)),為此,我們?cè)谕馑凸芫€與放空管線之間增加了一條自調(diào)管線。保證了氧氣壓力的穩(wěn)定和設(shè)備的安全。
總之,在8000空分裝置的試開車過程中遇到了很多問題,通過我們的努力得到了解決,我們因此對(duì)整套裝置的性能和特點(diǎn)也有了較深的掌握,為以后的正常生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。