丁迎生
(天津正和金屬有限公司,天津 300222)
吸氣端蓋是大型空調(diào)壓縮機(jī)零部件,材質(zhì)HT 250,單重56 kg,零件設(shè)計壓力2.8 MPa.鑄件采用樹脂砂生產(chǎn),鑄件上下分型后,中間有一個砂芯,為方便下芯,鑄件只能放置在上箱,上箱高度600 mm,因此導(dǎo)致直澆道相對較高,浪費(fèi)了鐵水。
原工藝采用的是底部澆注工藝。為保證法蘭組織均勻,橫澆道為半圓型,在橫澆道上開設(shè)5片40 mm×5 mm的內(nèi)澆道,在鑄件頂部厚大部位開設(shè)φ80 mm×200mm明冒口,鑄件澆注后模重約80 kg,鑄件出品率為70%。鑄造工藝簡圖如圖1所示。原澆注系統(tǒng)的缺點(diǎn)主要為:
1)頂部冒口中的鐵水經(jīng)過型腔后,溫度降低,再對頂部厚大部位補(bǔ)縮,補(bǔ)縮效果差,鑄件加工后打壓有滲漏現(xiàn)象。
2)流路所占比例大,浪費(fèi)了鐵水。
圖1 鑄造工藝簡圖
經(jīng)過分析鑄件的特點(diǎn)和現(xiàn)有鑄造工藝的不足之后,我們認(rèn)為要改變頂部冒口補(bǔ)縮不足,只有從頂部澆入鐵水是最好的解決方案。于是對該鑄件的鑄造工藝進(jìn)行了大幅度改進(jìn),如圖2所示,去掉了所有的流路,改為從頂部的明冒口澆注。明冒口的上口就是澆注系統(tǒng)的澆口杯,冒口中部放置了泡沫濾網(wǎng)和陶瓷濾網(wǎng)作為擋渣系統(tǒng),冒口頸就是內(nèi)澆口。應(yīng)用該澆注系統(tǒng)澆注后得到的改善有:
1)根本上解決鑄件法蘭面組織粗大、鑄件上部厚大部位疏松等缺陷,得到了內(nèi)在和外觀品質(zhì)優(yōu)良的鑄件。
2)鑄件模重減至64 kg,工藝出品率達(dá)到87.5%,出品率有了大幅度的提高。
3)簡化了后續(xù)的流路清理工作。
圖2 改進(jìn)后鑄造工藝圖
無流路頂部冒口澆注工藝在吸氣端蓋鑄件上取得了成功,我們將此工藝進(jìn)行了歸納總結(jié),并將其應(yīng)用到其他產(chǎn)品,也取得了很好的效果。現(xiàn)將經(jīng)驗歸納如下:
1)無流路頂冒口澆注工藝可應(yīng)用于樹脂砂、水玻璃砂等硬型的鑄造生產(chǎn)。澆注冒口的位置可根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)選擇在鑄件的熱節(jié)部位或次熱節(jié)部位,有利于鑄件的補(bǔ)縮。
2)可應(yīng)用于各種灰鑄鐵,應(yīng)用在樹脂砂球墨鑄鐵生產(chǎn)上發(fā)現(xiàn)在冒口附近由于過熱有表面滲硫和球化衰退現(xiàn)象,澆口宜選擇在非加工面上,在生產(chǎn)中應(yīng)先試做,再謹(jǐn)慎使用。
3)該工藝應(yīng)用在50 kg~200 kg.的鑄件上應(yīng)用效果最理想。鑄件過大,從一處入水會帶來局部過熱,從而產(chǎn)生沖砂、縮孔、組織粗大等鑄造缺陷。
4)濾網(wǎng)的使用經(jīng)驗:在冒口中下部放置陶瓷濾網(wǎng),陶瓷濾網(wǎng)上放置泡沫型濾網(wǎng),結(jié)合使用發(fā)揮了泡沫濾網(wǎng)過濾效果好和陶瓷直孔濾網(wǎng)的整流作用,避免了泡沫濾網(wǎng)熱強(qiáng)度差,容易沖碎的風(fēng)險。濾網(wǎng)的孔徑和厚度根據(jù)需要與廠家協(xié)商。泡沫型濾網(wǎng)的直徑稍大于陶瓷濾網(wǎng),兩個濾網(wǎng)水平放置在冒口中間部位,應(yīng)被冒口側(cè)壁卡緊,保證在澆注過程中不漂浮。
5)濾網(wǎng)表面至砂型上表面應(yīng)保證在100 mm以上,保證了鐵水澆注時不容易外濺。在澆注開始時應(yīng)迅速建立滿杯澆注后再稍小流澆注,保證鐵水是滲透過濾網(wǎng),而不是直接沖過濾網(wǎng),這樣能較好地發(fā)揮濾網(wǎng)的過濾作用,擋渣效果更理想。
[1]李昂,吳密.鑄造工藝設(shè)計技術(shù)與生產(chǎn)質(zhì)量控制實用手冊:第2篇:鑄造工藝設(shè)計技術(shù)[M].北京:金版電子出版社,2003:155-156.