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高爐煤氣透平膨脹機碳環(huán)密封的改進

2013-12-06 09:28高守龍
冶金動力 2013年9期
關(guān)鍵詞:軸套腔體氮氣

高守龍

(本溪鋼鐵股份有限公司燃氣廠,遼寧本溪 117000)

1 前言

高爐煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置是利用凈化后的煤氣壓力能,使煤氣通過透平膨脹機膨脹做功,驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,進行能量回收的一種裝置,該裝置簡稱 TRT(T o pG a sP r e s s u r eR e c o v e r yT u r b i n e)。透平膨脹機是TRT的主機,它由定子、轉(zhuǎn)子、軸承箱、靜葉可調(diào)機構(gòu)、密封、聯(lián)軸器等組成(見圖1)。

圖1 透平機示意圖

其中透平進氣側(cè)密封和透平排氣側(cè)密封由拉別令密封和碳環(huán)密封組成,以防止煤氣泄漏對人員和設(shè)備造成危害。

本鋼6#、7#發(fā)電機組自2006年投產(chǎn)以來,透平膨脹機運行中經(jīng)常發(fā)生碳環(huán)密封泄漏煤氣現(xiàn)象,給設(shè)備安全和人身安全帶來威脅,由此引起機組停運檢修,帶來很大的經(jīng)濟損失。

2 存在的問題

2.1 拉別令密封

拉別令密封是節(jié)流膨脹方式的密封結(jié)構(gòu),存在以下四個問題:一是受密封齒數(shù)量限制,節(jié)流膨脹次數(shù)相對較少,泄漏嚴重。二是密封齒易磨損導(dǎo)致密封失效,機組過臨界轉(zhuǎn)速及發(fā)生異常振動時,振幅較大,轉(zhuǎn)子上的齒與套之間會發(fā)生接觸,由于密封齒較薄,當產(chǎn)生摩擦時,密封齒很快被磨損。三是在轉(zhuǎn)子和機體上鑲嵌、更換密封齒較困難,且更換后需做動平衡。四是易引起氣流激振,導(dǎo)致機組振動。拉別令密封的“J”形齒間存在環(huán)形腔室,機組運行時,腔室內(nèi)有強旋氣流,再加上轉(zhuǎn)子的運行軌跡為橢圓形,那么轉(zhuǎn)子圓周各處受強旋氣流的切向力有很大差異,極易引起氣流激振,引起機組振動。

2.2 碳環(huán)密封

碳環(huán)密封對安裝要求嚴格,容易出現(xiàn)碳環(huán)碎裂及拉簧卡在碳環(huán)槽內(nèi)的情況,易引起機組振動及密封失效。

因碳環(huán)后面拉簧的作用,碳環(huán)始終與轉(zhuǎn)子“零”接觸,受碳環(huán)材質(zhì)影響,對軸套有一定磨損,新更換碳環(huán)時由于軸套磨損造成密封間隙調(diào)整困難而泄漏煤氣,必須更換磨損的軸套,增加檢修難度和檢修成本。

在運行中碳環(huán)密封泄漏煤氣,造成廠房內(nèi)煤氣含量超標,為避免設(shè)備和人身安全事故,機組需被迫停機檢修,這首先既影響高爐生產(chǎn),又影響發(fā)電量;其次由于設(shè)備經(jīng)常檢修,造成檢修費用增加;再次為控制煤氣泄漏維持生產(chǎn)必須向碳環(huán)密封加入大量氮氣,這樣又造成運行成本升高。

3 密封原理

透平膨脹機軸端密封是采用拉別令密封(迷宮密封)和碳環(huán)密封組成的兩級密封。拉別令密封是在轉(zhuǎn)軸上鑲有多級錯列的環(huán)形不銹鋼密封條,依次形成多個節(jié)流環(huán),與機體上密封槽相配合而成,被密封介質(zhì)在通過曲折迷宮的間隙時產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng)而達到阻漏的目的。由于迷宮密封的轉(zhuǎn)子和機殼間存在間隙,這種密封對煤氣泄漏有一定阻止作用,使煤氣泄漏量減小,但不能達到泄漏要求(小于50×10-6),這是第一級密封,屬于動密封的前置密封。

碳環(huán)密封屬于浮動密封的一種,因其材質(zhì)為炭精而得名。碳環(huán)密封的結(jié)構(gòu)包括環(huán)形密封腔體和環(huán)形軸套,密封腔體內(nèi)有環(huán)形槽,槽內(nèi)至少裝有二個截面為矩形的環(huán)形石墨密封環(huán),石墨密封環(huán)的內(nèi)徑與環(huán)形軸套之間有0.01~0.04m m的間隙碳環(huán)密封是由腔體和碳環(huán)組成,碳環(huán)采用三瓣環(huán)結(jié)構(gòu),用拉簧將三瓣環(huán)組成圓環(huán)一組,每個碳環(huán)密封由四組碳環(huán)組成,形成四個節(jié)流環(huán),安裝在腔體環(huán)形槽內(nèi),與軸套一起組成密封組(見圖2)。

圖2 碳環(huán)密封結(jié)構(gòu)圖

轉(zhuǎn)子在高速旋轉(zhuǎn)時呈旋浮狀態(tài),對碳環(huán)連續(xù)撞擊,碳環(huán)沿徑向滑動,這時靠三瓣環(huán)拉簧的作用,使碳環(huán)內(nèi)環(huán)面與軸套外圓面之間間隙保持最小有效間隙,實現(xiàn)碳環(huán)的有效密封。腔體與外供氮氣管道相連,氮氣壓力高于煤氣壓力,氮氣壓力一般調(diào)整比煤氣壓力高20k Pa~30k Pa,氮氣在碳環(huán)內(nèi)環(huán)面與軸套外圓面之間形成密封氣膜,氣膜在碳環(huán)旋流槽形成環(huán)流,使密封效果達到最佳,這是透平膨脹機第二級密封。

4 泄漏煤氣原因分析

從密封原理看出,透平膨脹機的第一級密封,是間隙密封,由于透平機運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子徑向跳動,而軸瓦與軸頸的間隙一般為0.20m m~0.25m m,所以第一級密封的間隙必須大于0.25m m,才能保證密封與轉(zhuǎn)子不刮。因為有間隙存在,泄漏煤氣不可避免。第二級密封,是有氮氣做介質(zhì)的浮動式密封。密封效果主要取決于以下幾個方面:(1)透平膨脹機在運行中密封碳環(huán)由于存在磨損,使密封間隙逐漸增大。(2)碳環(huán)加工達不到技術(shù)要求,尺寸加工大了或加工小了,表面光潔度不好,都直接影響密封效果。(3)腔體內(nèi)環(huán)形槽處理不干凈,影響碳環(huán)游動性,氣膜形成不好,使密封間隙增大。(4)碳環(huán)材質(zhì)選擇過硬造成軸套劃傷,碳環(huán)嚴重損壞,同時機組振動超標,甚至發(fā)生透平膨脹機停機。綜上所述,即使有氮氣作為充填介質(zhì)進行密封,但由于上述原因造成碳環(huán)失效煤氣仍要泄漏,所以密封間隙超標是煤氣泄漏的主要原因。隨著運行時間增加,導(dǎo)致煤氣泄漏逐漸增大,這時需要消耗大量氮氣來緩解煤氣泄漏,使運行成本隨之加大。

5 改進措施

5.1 間隙調(diào)整

三瓣環(huán)內(nèi)環(huán)面(密封面)與軸套之間徑向間隙即密封間隙一般為0.15m m~0.35m m,三瓣環(huán)側(cè)面(密封面)與環(huán)形槽的軸向間隙屬密封間隙同樣一般為0.05m m~0.10m m碳環(huán)密封的密封面是碳環(huán)內(nèi)環(huán)面和側(cè)面,密封間隙的大小直接影響煤氣泄漏量,在適當減小密封間隙的同時要考慮碳環(huán)在腔體內(nèi)的游動性,經(jīng)過多次試驗,得出經(jīng)驗數(shù)據(jù),見表1,因此對碳環(huán)加工技術(shù)要求做了調(diào)整,碳環(huán)內(nèi)徑與軸套之間的間隙,碳環(huán)與腔體環(huán)形槽的軸向間隙均從原始設(shè)計值減小為0.03~0.05m m,調(diào)整后達到了預(yù)期效果。

5.2 碳環(huán)材質(zhì)與加工精度的改進

經(jīng)過檢修跟蹤,發(fā)現(xiàn)原M 106 K石墨材質(zhì)的碳環(huán)密封,其硬度較高,脆性較大,易傷軸,壽命短,于是與供應(yīng)商探討重新選擇了M 245 K石墨材質(zhì),該材質(zhì)石墨優(yōu)質(zhì),既有良好的自潤滑性,又有很好的韌性和耐磨性,將其作為加工碳環(huán)的原材料,延長了碳環(huán)的使用壽命,減少了對主軸的傷害。另外,通過運行實踐找到碳環(huán)易損需經(jīng)常更換的另一主要原因,就是碳環(huán)加工精度必須保證,而且最后必須對碳環(huán)側(cè)面整體進行研磨,它是保證碳環(huán)形位公差的一個重要環(huán)節(jié)。

5.3 檢修工藝的改進

對腔體環(huán)槽檢修原來用砂紙改用煤油浸泡,酒精棉球清理的方法,保證了腔體加工精度不受影響。另外,腔體與機殼連接,采用了定位銷定位,解決了安裝精度問題。

6效果

經(jīng)改進后,透平膨脹機運行穩(wěn)定,從振動監(jiān)測數(shù)據(jù)看出機組各部位振動指標均達到設(shè)計要求,檢驗煤氣泄漏量為零,運行成本大幅度下降。

(1)在一個檢修周期內(nèi),煤氣泄漏達到零泄漏。

(2)氮氣消耗量由260m3/h降到60m3/h,年降低成本43萬元。

(3)延長設(shè)備檢修周期,由原來3個月延長到6個月,降低了檢修成本。

7 結(jié)束語

通過對碳環(huán)密封存在問題的改進,消除了設(shè)備泄漏煤氣的隱患,同時降低了運行成本,提高了發(fā)電量,又保證了高爐的穩(wěn)定運行,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。

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