張寶峰,谷守全
(唐山鋼鐵股份氣體有限公司,河北唐山063016)
唐鋼擁有兩套空分裝置和Y P O N-2940/1088液化裝置,空分為四川空分設(shè)備制造廠制造的,均為第六代全低壓外壓縮分子篩空分流程。液化裝置為后期搬遷來的設(shè)備,于2009年調(diào)試后運(yùn)行。
該設(shè)備搬遷投入運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),其液化能力下降。投入運(yùn)行后全部液化氧氣產(chǎn)量為每天62t,全部液化氮?dú)鉃?6t/d,液化氧氮時(shí)最大產(chǎn)量為66t/d,達(dá)不到設(shè)計(jì)能力。
液化裝置起到增加液體產(chǎn)能,減少氧氣放散率等目的,該裝置由于液化能力有限,不能滿足原單位生產(chǎn)需求。該裝置設(shè)計(jì)工況一:液氧產(chǎn)量3000m3/h;工況二:液氧產(chǎn)量2350m3/h,液氮?dú)猱a(chǎn)量700m3/h。原料氧氣、循環(huán)氮?dú)庥涩F(xiàn)有管網(wǎng)提供,即1.5M Pa氧氣,0.6M Pa氮?dú)狻?/p>
液化裝置的工作原理是利用循環(huán)氮?dú)庠鰤翰⒔?jīng)預(yù)冷后膨脹制取冷量,使氮?dú)庠谝欢▔毫ο吕鋮s、液化、過冷而變成液氮,液氮節(jié)流后送入低溫液體貯槽。
冷量由熱端透平膨脹機(jī)和冷端透平膨脹機(jī)提供。
氮?dú)獾囊夯旱獨(dú)夤芫W(wǎng)經(jīng)循環(huán)氮壓機(jī)來升壓至2.55M Pa送至液化裝置。一部分進(jìn)入熱端膨脹機(jī)增壓端增壓至4.89M Pa,并同樣經(jīng)其增壓后冷卻器冷卻,然后進(jìn)入主換熱器冷卻,一部分從主換熱器中部抽出進(jìn)入冷端膨脹機(jī),膨脹至0.52M Pa,膨脹后的氮?dú)夥祷刂鲹Q熱器,最后回到氮壓機(jī)的進(jìn)口。另一部分在主換熱器中繼續(xù)換熱冷卻、液化。液化后的液氮一部分節(jié)流后回流返回進(jìn)入主換熱器,一部分進(jìn)入到液氮過冷器過冷,過冷后的液氮又分成兩股,一股作為產(chǎn)品氮引出,另一股作為過冷器的返回液,然后進(jìn)入主換熱器,最后放空。
另一部分從氮壓機(jī)出來后進(jìn)入主換熱器,從主換熱器中部抽出,進(jìn)入熱端膨脹機(jī)膨脹至0.52 M Pa,膨脹后的氮?dú)夥祷刂鲹Q熱器,最后回到氮壓機(jī)的進(jìn)口。
氧氣的液化:氧氣在主換熱器中液化,在過冷器中過冷,最后節(jié)流后送出。
2009年該套液化裝置搬遷至我單位后,產(chǎn)能一直受到限制,達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。搬遷至我單位后氧氣氣源有所變化,按照設(shè)計(jì)要求,氣源氧壓要求在1.6 M Pa,而我單位只有0.6M Pa的低壓氧氣作為液化氧氣氣源,氮?dú)鈿庠吹故浅渥恪0凑丈a(chǎn)計(jì)劃要求該裝置全部液化氮?dú)膺M(jìn)行生產(chǎn),進(jìn)過一段時(shí)間的調(diào)試發(fā)現(xiàn):
(1)液化氮?dú)猱a(chǎn)量受到限制,最大日產(chǎn)在56t。且生產(chǎn)調(diào)試中發(fā)現(xiàn)全部液化氮?dú)鈺r(shí)工況較難控制,很容易出現(xiàn)冷端膨脹機(jī)出口溫度低于-173℃。為防止膨脹機(jī)出口溫度過低,導(dǎo)致膨脹機(jī)機(jī)后見液影響設(shè)備安全運(yùn)行,膨脹機(jī)的膨脹量全部發(fā)揮受到限制。
(2)全部液化氧氣時(shí),液化產(chǎn)量只能達(dá)到1500m3/h,要想增加液化氧氣量出現(xiàn)液化后氧氣溫度上升,氧氣閃蒸增加。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試全部液化氧氣產(chǎn)能也受到限制。
(3)液化部分氧,同時(shí)液化部分氮,產(chǎn)能最大。
(4)循環(huán)氮壓機(jī)、冷端膨脹機(jī)均在設(shè)計(jì)負(fù)荷75%~80%區(qū)間工作,熱端膨脹機(jī)達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷。
(5)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)膨脹機(jī)入口溫度低是限制膨脹機(jī)最大量和在最佳效率工況點(diǎn)工作的原因。
(6)循環(huán)氮壓機(jī)排氣壓力為2.35M Pa,低于設(shè)定壓力2.5M Pa。
圖1 液化裝置工藝流程簡(jiǎn)圖
100t/d液化裝置液化產(chǎn)量受到氧壓低、膨脹機(jī)效率低等綜合因素影響,使近期產(chǎn)量一直處在日產(chǎn)66t左右,全做氮時(shí)日產(chǎn)只有62t,面對(duì)液體氧氮銷售旺季,為發(fā)揮裝置生產(chǎn)能力,增加液體產(chǎn)量,為公司創(chuàng)造更多的利潤(rùn),經(jīng)過采取一系列措施后液化產(chǎn)量日產(chǎn)已經(jīng)逐步達(dá)到日產(chǎn)73t,日增加產(chǎn)量7t。
為增加液化組織產(chǎn)量,小組討論認(rèn)為從以下三方面進(jìn)行突破:
(1)首先分析設(shè)備運(yùn)行狀況,對(duì)比說明書分析運(yùn)行工況的偏差。
(2)然后根據(jù)分析情況調(diào)整液化裝置工況;再進(jìn)一步調(diào)整觀察裝置產(chǎn)量,通過操作調(diào)整觀察是否還有增產(chǎn)空間。
(3)最后外借一部分冷源進(jìn)裝置,從空分裝置冰機(jī)借用冷凍水進(jìn)冷端增加后冷卻器。
通過以上工作使液化裝置日產(chǎn)量已經(jīng)逐步達(dá)到74t/d。
對(duì)液化裝置說明書和現(xiàn)運(yùn)行工況進(jìn)行認(rèn)真比對(duì),通過計(jì)算膨脹機(jī)效率、板式溫區(qū)特點(diǎn),分析總結(jié)為:液化裝置冷量富裕,板式實(shí)際工作時(shí)換熱能力差,換熱效率低,板式溫區(qū)下移,使得膨脹機(jī)工作范圍受限,效率低。
以前認(rèn)為液化裝置產(chǎn)量低肯定是冷量不足,提供不了主夠的冷量,于是把膨脹機(jī)入口全部開到最大狀態(tài)。但是通過分析調(diào)整工況發(fā)現(xiàn),液化裝置板式換熱能力下降,不足以把設(shè)計(jì)氣量的氣體液化。于是采取以下措施:
(1)調(diào)整冷熱端膨脹機(jī)工況,增加熱端膨脹機(jī)、冷端膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速,使出冷端膨脹機(jī)增壓側(cè)壓力由3.3 M Pa增加到3.9M Pa。
(2)提高循環(huán)氮壓機(jī)入口壓力由0.50M Pa提高到0.53M Pa,提高循環(huán)氮壓機(jī)出口壓力由2.35M Pa提高2.55M Pa。
(3)增加熱端膨脹機(jī)膨脹進(jìn)氣量,由7600m3/h,增加到9100m3/h,相應(yīng)減少冷端膨脹機(jī)膨脹進(jìn)氣量,使液化板式溫區(qū)上移,合理增加液化氧氣量。
(4)調(diào)整后在用電量及補(bǔ)充氮?dú)饬坎蛔兊那闆r下日產(chǎn)量增加3t左右。
(5)利用停車定修時(shí)機(jī)對(duì)液化裝置冷端膨脹機(jī)增壓側(cè)冷卻器冷卻上水進(jìn)行改造,改造后可以使用空分設(shè)備大冰機(jī)富裕的冷量(冷凍水)提供給增壓后冷卻器,經(jīng)過調(diào)試使進(jìn)入板式溫度由31℃降低到20℃。改變板式工作溫區(qū),擴(kuò)大熱端溫差,強(qiáng)化熱端換熱能力,同時(shí)對(duì)熱端膨脹機(jī)減量。增加冷凍水,調(diào)試后液化裝置產(chǎn)量每天增加4t。
經(jīng)過不斷摸索,調(diào)試,改造,液化裝置確實(shí)發(fā)揮了其增效創(chuàng)利的作用。經(jīng)過一個(gè)多月攻關(guān)調(diào)試,液化裝置日增產(chǎn)7t,按照年平均每噸670元計(jì)算,每天增加效益4690元,年增效171.2萬元。
通過上述對(duì)液化裝置的提產(chǎn)量攻關(guān),實(shí)現(xiàn)液化組織增加產(chǎn)量的目的,但是由于客觀條件限制,液化組織要想達(dá)到設(shè)計(jì)工況還有一定距離。當(dāng)面對(duì)當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)成本不斷要求降低的今天,成本控制就是競(jìng)爭(zhēng)力。在生產(chǎn)組織管理中如何增加產(chǎn)量降低生產(chǎn)運(yùn)行成本是今后需長(zhǎng)期研究的課題。