王 帥,蘆 川,王延召,趙健信
(安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽 455004)
安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠2#14000空壓機由沈陽鼓風機廠生產(chǎn),型號:D H-90,排氣量73000m3/h,為單進氣、雙軸、齒輪式、四級等溫離心式壓縮機。由型號為T 7200-4/1430的電動機為其供能,通過齒式聯(lián)軸器驅(qū)動增速器大齒輪,大齒輪驅(qū)動兩側(cè)平行配置的呈H型布置的兩個從動小齒輪軸,轉(zhuǎn)速(低速軸/高速軸)為:7142/9090r/m i n,一、二級葉輪和三、四級葉輪分別由兩個小齒輪帶動,每級葉輪在水平和垂直方向上各有一個測振點,四個葉輪分別對氣體做功,氣體經(jīng)擴壓流動后壓力和溫度均得到升高;同時氣體在三個中間冷卻器中進行冷卻,以期最大限度達到等溫壓縮。機組結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 空壓機結(jié)構(gòu)圖
此臺空壓機自2001年投產(chǎn)以來運行基本正常,從2011年7月25日開始,三四級振動值不斷升高,尤其是三四級水平方向的振動逐漸超過設計停車值。但因當時公司生產(chǎn)需要,不能臨時停車檢修,經(jīng)廠專題會議討論,決定暫時把振動聯(lián)鎖停車值調(diào)高到90μm,維持生產(chǎn)正常,如果期間四個振動值都超出了設計停車值,就必須停車檢修。這種狀態(tài)一直持續(xù)到9月12日停車檢修。期間振動值變化情況如表1所示。
表1 振動值變化表 μm
根據(jù)我廠實際情況和對本臺設備的長期監(jiān)測,對下列可能引起本臺設備振動高的原因進行了分析和排查。
壓縮機與電機軸對中不好是導致機組振動增大的直接原因,為了確保聯(lián)軸器對中良好,用激光對中儀檢查了電機與壓縮機的對中情況,結(jié)果在常溫20℃左右的情況下,發(fā)現(xiàn)壓縮機與空壓機對中情況沒有問題,所以對中問題不是造成本臺設備振動大的主要原因。本次對中數(shù)據(jù)和標準數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 對中數(shù)據(jù)對比表 m m
D H 90型空壓機為等溫型空氣壓縮機,要求各級的進口溫度接近常溫,這樣能提高壓縮機的空氣流量。為了把高溫氣體冷卻到常溫,在一、二、三級的排氣口各安裝一臺水冷卻器。高溫氣體在冷卻過程中,會產(chǎn)生冷凝水,可以通過疏水閥排除,但中間冷卻器的排水方式不當或排水不及時,將會造成冷凝水積聚,積水在冷卻器內(nèi)增多后容易被氣流夾帶而對葉輪產(chǎn)生沖刷,也會加大機器振動。
檢修中把機組級間換熱器的排凝口加大,排凝管線改為不銹鋼管線,確保級間換熱器不會因排凝管線堵塞造成液擊。通過采取上述改造措施后,葉輪的沖刷現(xiàn)象從根本上得到了解決。
處理后,果然起到了一定的效果。三四級振動有所下降,調(diào)整后的振動數(shù)據(jù)如表3。
表3 冷卻器處理前后振動值對比表 μm
經(jīng)過調(diào)整,振動值平均下調(diào)10μm。但調(diào)整后的數(shù)值仍然達不到要求,所以中間冷卻器析出的冷凝水不是主要原因。
由于我廠周圍環(huán)境較差,空氣中的灰塵較多,設備經(jīng)過長時間運行后,葉輪上會有一層較厚的積灰,影響轉(zhuǎn)子動平衡。于是在設備拆卸后,對三四級轉(zhuǎn)子做了動平衡試驗,最終不平衡量為280m g,小于標準值430m g。從而排除了轉(zhuǎn)子動平衡故障引起本臺設備振動的因素。
齒輪傳動要保證齒面有一定的接觸面積和正確的接觸位置,如果齒側(cè)間隙過大或過小都將增加附加載荷,增加齒輪傳動的磨損,從而導致振動增大。而輪齒接觸面積不正確,也會造成局部應力集中,加速輪齒磨損,導致振動增大。本次設備停車后,首先用打表法對齒側(cè)間隙進行了檢查,齒側(cè)間隙0.65 m m,在正常范圍(0.51m m~0.84m m)之間,然后用涂色法檢查了齒輪嚙合跡線,嚙合跡線沿齒寬方向均勻分布且接觸面積大于標準(80%)。說明齒輪嚙合精度差也不是引起本臺設備振動大的主要因素。
軸瓦與轉(zhuǎn)子的配合情況是影響機組穩(wěn)定運行的重要原因,軸瓦與軸頸不能均勻接觸以及軸瓦間隙過大和緊力過小都會導致軸承振動升高。我廠D H-90型空壓機軸承為剖分式可傾瓦軸承,其中上瓦2個瓦塊,下瓦3個瓦塊,共5個瓦塊。軸瓦示意圖如圖2。在檢查三四級軸瓦與軸徑的配合情況情況時發(fā)現(xiàn)三級軸承下瓦側(cè)面標號為5的瓦塊的厚度要比四級軸承相對應的瓦塊厚度大出0.08m m,高于標準要求0.02m m,這樣轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)中,轉(zhuǎn)子兩端水平方向的受力不均勻,直接導致了轉(zhuǎn)子的振動增大,所以軸瓦與軸頸的配合應該是引起本臺設備振動的主要因素。
圖2 空壓機軸瓦分布示意圖
油質(zhì)不好很容易導致軸瓦積碳,從而導致軸瓦所形成的油膜不理想,使振動逐漸增加。由于該潤滑油運行一年多未更換,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油油質(zhì)變差,各種理化指標已經(jīng)有所改變,設備檢修時也發(fā)現(xiàn)軸瓦上有黑色積碳,所以潤滑油質(zhì)差也應該是導致本套設備振動大的要因。
經(jīng)過分析,確定了轉(zhuǎn)子與軸瓦配合不當和潤滑油油脂變差為引起空壓機三四級振動高的主要原因。2011年9月對以上兩個原因進行了處理。
(1)將三級軸承厚度大的瓦塊拆下,從備件瓦塊中選擇一個厚度與四級對應瓦塊接近的瓦塊,由于備件瓦塊仍然比四級對應瓦塊厚0.03m m,仍然高于標準要求0.02m m,于是將備件瓦塊放在細砂紙上,對其瓦背打磨,使其與四級對應瓦塊厚度差降至0.02m m后回裝,回裝后對軸瓦間隙和緊力重新進行了檢測,以保證兩副軸瓦與主軸配合良好。
(2)為了保證設備潤滑系統(tǒng)的清潔,在軸承和油管進油箱前法蘭處用120目~200目的不銹鋼網(wǎng)對潤滑系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)進行了過濾,然后將潤滑油全部更換為新油。
經(jīng)過處理,9月22日順利開車,開車后振動值一直比較正常。檢修前后振動數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 檢修前后空壓機三四級振動對比表 μm
對本臺設備振動原因進行分析和對癥處理后,從表4可以看出,此空壓機三四級振動明顯下降,且振動值遠低于設計停車值,為機組安全運行提供了有力保障。本次檢修也為此型號空壓機的同類故障提供了一定的借鑒。
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