劉 琦
(山東陽煤恒通化工股份有限公司化工廠,山東 臨沂 276100)
山東陽煤恒通化工股份有限公司(以下簡稱陽煤恒通)40萬t/a 離子膜燒堿項(xiàng)目一、二期各20萬t/a裝置分別于2011年7月1日和2012年4月25日順利投產(chǎn)運(yùn)行。氯氣輸送設(shè)備選用4H-3/4100型國產(chǎn)氯氣透平式壓縮機(jī)。該壓縮機(jī)運(yùn)行以來,各項(xiàng)指標(biāo)總體平穩(wěn),綜合效益顯著。
氯中含水:≤100×10-6;
一級氯氣進(jìn)口溫度:20~30 ℃,一級氯氣進(jìn)口壓力(絕壓):≥0.085 MPa;
氯氣出口壓力(絕壓):≤0.38 MPa;
適用燒堿產(chǎn)量:10萬t/a,流量:4 100 Nm3/h。
氯氣透平壓縮機(jī)是一種多級離心式壓縮機(jī),其工作原理是借助于葉輪的高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力對氯氣做功,把葉輪旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為動能,使氣體流速得到提高,氣體在流經(jīng)擴(kuò)壓器和蝸殼時(shí)速度降低,氣體的動能轉(zhuǎn)化為靜壓能,使氯氣壓力升高,滿足工藝使用要求。
2012年3月27日9:30,氯氫處理崗位操作工發(fā)現(xiàn)1#透平機(jī)軸向位移報(bào)警(報(bào)警值為±0.15),9:47,軸向位移在-0.15~0.13 mm 之間波動。9:48以后,軸向位移顯示又恢復(fù)正常,為-0.1mm 左右。10:12,1#透平機(jī)跳閘。
事后檢查報(bào)警記錄發(fā)現(xiàn),10:12,1# 透平機(jī)前軸瓦(遠(yuǎn)離電機(jī)側(cè))徑向振動值為197.16 μm(連鎖跳機(jī)值為50 μm),同時(shí)軸向位移值為0.98 mm(連鎖值為±0.30 mm)。
11:00,維修人員對1#機(jī)前軸瓦進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)前軸瓦徑向瓦塊磨損嚴(yán)重,2只瓦塊的固定螺絲脫落。將主機(jī)前軸瓦瓦塊進(jìn)行更換,對輕微磨損的主軸進(jìn)行修復(fù)后開機(jī)運(yùn)行正常。
原因分析,(1)由于廠家裝配質(zhì)量差,前軸瓦有2塊瓦塊的固定螺絲脫落,造成透平機(jī)運(yùn)行過程中瓦塊晃動,磨損加大,振動值超高,連鎖跳機(jī);(2)因?yàn)橥钙綑C(jī)每次開停車都要經(jīng)過臨界,在臨界區(qū)時(shí)振值是最大的,最容易造成徑向瓦塊和止推瓦塊磨損,間隙增大。因此,頻繁開停機(jī)也能造成透平機(jī)前軸瓦振動值超高連鎖跳車。
采取的措施,(1)堅(jiān)持計(jì)劃檢修、提高裝配質(zhì)量、杜絕誤操作。在計(jì)劃檢修時(shí)徹底檢查測量系統(tǒng),開車前進(jìn)一步確認(rèn),及時(shí)更換有任何問題的零部件。在停車備用期間,停相關(guān)測量系統(tǒng)的電源。避免長期通電對電氣元件的影響。(2)聯(lián)系廠家對防喘振自動系統(tǒng)進(jìn)行完善,達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),投運(yùn)防喘振系統(tǒng),確保機(jī)組的安全運(yùn)行,防喘振自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)必須建立在流量測量系統(tǒng)準(zhǔn)確無誤的情況下才能投運(yùn),否則反會帶來更大的影響。(3)調(diào)整連鎖設(shè)置,對于透平機(jī)前后軸瓦的4個振動值測點(diǎn)的連鎖停機(jī)調(diào)整如下:當(dāng)出現(xiàn)任意一點(diǎn)振動值超限值時(shí),透平機(jī)只報(bào)警不連鎖停機(jī)。當(dāng)出現(xiàn)任意2點(diǎn)到高限值時(shí),透平機(jī)連鎖停機(jī)。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)與相關(guān)廠家論證,調(diào)整軸位移值報(bào)警值為±0.275 mm。
2012年3月24日,12:55:09,2#透機(jī)后軸瓦(靠近電機(jī)側(cè))徑向振動值高報(bào)警,振動值為38.25 μm(報(bào)警值為38 μm),此后,2# 機(jī)后軸瓦徑向振動一直在較高的振動值波動,并且連續(xù)報(bào)警。13:01:15,振動值達(dá)到52.44 μm(跳閘值為50 μm),2#透平機(jī)跳閘。
維修人員隨后對透平機(jī)拆開檢查發(fā)現(xiàn),后軸瓦徑向瓦塊巴氏合金磨損嚴(yán)重,主軸磨損較重,磨損最大處減少了0.17 mm。拆開增速箱,發(fā)現(xiàn)增速箱的高速軸前后軸瓦均有所磨損,增速箱高速軸前軸瓦磨損較后軸瓦嚴(yán)重。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),增速箱徑向間隙達(dá)到0.55 mm。
原因分析:在2# 透平機(jī)跳閘之前,潤滑油油溫,油壓都正常,經(jīng)化驗(yàn)分析,潤滑油的各項(xiàng)指標(biāo)都在控制指標(biāo)范圍內(nèi),可以排除潤滑油造成軸瓦的損壞?;旧峡烧J(rèn)為是由于增速箱徑向間隙過大(達(dá)到0.55 mm,合理值為0.12~0.15 mm),增速箱和透平機(jī)主機(jī)的同軸度偏離值大,帶動透平機(jī)轉(zhuǎn)子后軸瓦振動加大,軸瓦嚴(yán)重磨損,隨后造成主軸的磨損、后軸瓦徑向振動值高報(bào)警,2#透平機(jī)跳閘。
采取的措施,(1)嚴(yán)格控制增速箱和主機(jī)的同軸度偏離值為0.05 mm 以下。(2)定時(shí)檢查潤滑油油溫,油壓是否正常,潤滑油的各項(xiàng)指標(biāo)都在指標(biāo)范圍內(nèi)。(3)針對透平機(jī)在修復(fù)過程中,焊接材料與原材料接縫處有過渡帶,位置正好與振動探頭相對,影響電信號反饋,造成振值偏高,堅(jiān)決要求返廠修復(fù)接縫處。
2012年4月2日15:00,操作工發(fā)現(xiàn)3#透平機(jī)后軸瓦溫度偏高達(dá)到77 ℃,平均2.5 h 上升1 ℃,對3# 透平機(jī)停機(jī)檢查。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),主機(jī)后軸瓦徑向間隙在指標(biāo)下限0.105 mm(標(biāo)準(zhǔn)為0.09~0.14 mm)。然后重新調(diào)整后軸瓦間隙,最后調(diào)整為0.12 mm。對前軸瓦的測振點(diǎn)進(jìn)行校正。試開機(jī),發(fā)現(xiàn)前軸瓦的振動值偏大在三十二微米左右,且有上漲的趨勢。隨后嘗試帶負(fù)荷,發(fā)現(xiàn)只要透平機(jī)帶負(fù)荷,前軸瓦振動值就上漲,并且不斷地觸及報(bào)警值38 μm,空負(fù)荷運(yùn)行4 h 后,情況仍然沒用好轉(zhuǎn),決定停機(jī)檢修。拆開前軸瓦進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主機(jī)前軸承有一個下瓦塊損壞,瓦塊上有直徑3 mm 的孔洞,更換瓦塊后,開3# 透平機(jī)運(yùn)行正常。
原因分析,(1)造成軸瓦溫度高的原因是后軸瓦徑向間隙處于下限0.11 mm,由于3# 透平機(jī)的后軸有傷,光滑度和平整度都比不上新軸,調(diào)整徑向間隙不能偏小,否則,容易造成瓦溫高,由于3#透平機(jī)在上次檢修時(shí)后軸瓦徑向間隙為0.11 mm。徑向間隙太低,是造成透平機(jī)后軸瓦溫度偏高的主要原因。(2)造成前軸瓦振動大的原因?yàn)榍拜S瓦有一個瓦塊損壞,出現(xiàn)孔洞,瓦塊表面形不成油膜,造成振動大。
采取措施,(1)3# 透平機(jī)主機(jī)后軸瓦徑向間隙不能太低,應(yīng)大于0.11 mm 以上,一般調(diào)整為0.12 mm。(2)重新找正機(jī)組,校對前軸瓦測振點(diǎn)。(3)加強(qiáng)潤滑油的管理,每3個月,全面進(jìn)行一次潤滑油質(zhì)的分析,保證油質(zhì)的良好穩(wěn)定。日常的運(yùn)行過程中嚴(yán)格控制好油壓、油溫,備用機(jī)的潤滑油除檢修外,保持在正常運(yùn)行狀態(tài)。
2012年4月25日,5# 透平機(jī)機(jī)在加壓準(zhǔn)備并系統(tǒng)時(shí),主推力軸承溫度瞬間超溫報(bào)警,軸向位移報(bào)警,拆檢后發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊燒壞,更換了備用瓦塊,在投運(yùn)行時(shí),溫度偏高,在并入系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),主推力瓦溫度為70 ℃左右,比其他機(jī)高接近20 ℃,在開機(jī)準(zhǔn)備并系統(tǒng)過程中,又出現(xiàn)第一次現(xiàn)象,現(xiàn)場拆檢發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊損壞無法使用,維修人員在更換瓦塊時(shí)發(fā)現(xiàn),5# 機(jī)后軸承盒上下盒端面不在一平面內(nèi),相差0.05 mm,更換瓦塊后于5月5日試車并系統(tǒng)時(shí)又出現(xiàn)軸瓦溫度瞬間超溫,軸向位移瓦溫報(bào)警,緊急停車后,拆檢發(fā)現(xiàn)主推力瓦磨損。
分析原因,5月11日廠家技術(shù)人員現(xiàn)場拆檢,發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊出廠錯裝成副推力瓦塊,造成后續(xù)2次瓦塊繼續(xù)裝錯,由于瓦塊裝錯,在加壓運(yùn)行過程中不能形成油楔,無法形成油膜和平衡軸向力,造成瓦塊損壞。更換成主推力瓦塊后,并系統(tǒng)運(yùn)行正常。
采取措施,(1)加強(qiáng)計(jì)劃檢修。雖然廠家建議每年拆檢1次,但根據(jù)本公司透平機(jī)運(yùn)行情況,運(yùn)行6 000個臺時(shí)就應(yīng)該進(jìn)行1次計(jì)劃檢修,主要檢查增速箱和主機(jī)的同軸度,檢查主機(jī)前后軸承的徑向間隙和瓦塊情況。(2)嚴(yán)格操作規(guī)程。如果在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)軸振動值和軸位移值偏高,振動值超過30μm,軸位移接近報(bào)警值±0.15 mm 時(shí),并且有上漲的趨勢,只要出現(xiàn)其中1種情況,應(yīng)停機(jī)檢修。(3)加強(qiáng)透平機(jī)備品備件的管理,保證備品備件的齊全。
2012年4月3日14:40,1# 透平機(jī)機(jī)后軸瓦軸2個振動測點(diǎn)中的1個振值測點(diǎn)迅速超高報(bào)警(報(bào)警值50 μm),并很快達(dá)到150 μm 以上,而另一個振值測點(diǎn)始終在17 μm 恒定。聯(lián)系透平機(jī)廠家儀表人員進(jìn)行檢查,認(rèn)定為測點(diǎn)損壞,只能用一個測振點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測。4月4日,5:44,操作工發(fā)現(xiàn),1#機(jī)的后軸瓦剩下的一個振值也在波動,波動范圍為六十微米左右。停車檢查發(fā)現(xiàn)軸瓦的2個測振線全部磨壞,瓦塊和軸未見異常,打開前軸瓦進(jìn)行檢查未見異常,拆開增速箱進(jìn)行檢查,軸和軸瓦未見異常,隨后對后軸瓦的2根測振線進(jìn)行更換,開機(jī)后,運(yùn)行正常。
原因?yàn)閺S家在裝配測振線的過程中,測振線未安裝固定好,被高速轉(zhuǎn)動部件磨壞,造成測定值失真超高。
采取措施,(1)更換后軸瓦的2根測振線。(2)提高操作工的責(zé)任心,嚴(yán)密監(jiān)控透平機(jī)的運(yùn)行參數(shù),加強(qiáng)現(xiàn)場的巡檢,及早發(fā)現(xiàn)透平機(jī)運(yùn)行的異常情況。以便于及時(shí)處理。(3)建立健全透平機(jī)的運(yùn)行檔案,從運(yùn)行臺時(shí),檢修記錄,備件更換,運(yùn)行情況等幾個方面著手,使透平機(jī)的運(yùn)行和檢修處在一個可控的狀態(tài)。
2012年15點(diǎn)19分31-33秒,5#透平機(jī)軸振動值開始上升,振動值為8.82 μm。15:19:35,振動值達(dá)到43.56μm。此時(shí)超過高報(bào)警值(高報(bào)警值為38μm),計(jì)算機(jī)報(bào)警,但沒達(dá)到連鎖值(超高報(bào)警值即連鎖值為50 μm)。15:19:38,振動值達(dá)到95.72 μm,超過連鎖值(50 μm),連鎖跳車。停機(jī)后維修人員對軸承進(jìn)行拆檢,未發(fā)現(xiàn)異常情況,各間隙正常,同時(shí)檢查探頭連線、線圈阻值、延長線絕緣、接頭連接、端子連接、變送器(前置發(fā)達(dá)器)、穿線管緊固等,沒有發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)。聯(lián)校測振系統(tǒng)也未發(fā)現(xiàn)異常。正常開車后,測振數(shù)據(jù)一直為6.8 μm 左右,數(shù)據(jù)平穩(wěn)。
故障為單點(diǎn)超限連鎖跳車,如果是機(jī)械故障一般應(yīng)該出現(xiàn)2個測點(diǎn)同時(shí)超限的情況,同時(shí)軸承溫度應(yīng)該發(fā)生變化,從拆檢情況看,軸承軸頸未發(fā)現(xiàn)問題,開機(jī)后正常,初步判定為振動測點(diǎn)假信號造成連鎖跳車。5#透平機(jī)測振點(diǎn)出現(xiàn)假信號可能存在以下幾個方面的原因:(1)傳感器故障。傳感器,也就是探頭,其核心部件是線圈。通常的故障是線圈燒壞短路或短路,損壞后不會自動恢復(fù)。從檢查情況看,未發(fā)現(xiàn)異常,可以判定不是由探頭部件的損壞造成的。(2)延伸電纜故障。電纜本身斷路。如果出現(xiàn)斷路現(xiàn)象,測量數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)最大,達(dá)到量程值200或0,根據(jù)計(jì)算機(jī)歷史數(shù)據(jù)以及拆檢,未發(fā)現(xiàn)有損毀現(xiàn)象判定,應(yīng)該排除這種情況。(3)前置發(fā)達(dá)器(變送器)故障。變送器本身損壞,根據(jù)測振系統(tǒng)的運(yùn)行情況看,此項(xiàng)可以排除。(4)外界因素。變送器的電源瞬間有大的波動(如電網(wǎng)諧波竄入),也可能造成測量數(shù)據(jù)大的變化。外界瞬間強(qiáng)干擾信號(電磁、電流等信號)的竄入,也可能造成測量數(shù)據(jù)大的變化。(5)以上各部件的連接部分、接線端子部分松動,以及虛連現(xiàn)象。由于長時(shí)間處在振動的環(huán)境下運(yùn)行,測振系統(tǒng)中各部件之間的連接有可能松動,接線端子部分松動,連接接頭可能出現(xiàn)虛連現(xiàn)象也可能造成假信號。
采取措施,(1)針對連鎖跳車的情況,加強(qiáng)與生產(chǎn)廠家和同行業(yè)的進(jìn)一步交流。(2)采用整根電纜,取消中間接頭,解決由于延伸電纜中間有接頭產(chǎn)生虛連的問題。(3)堅(jiān)持計(jì)劃檢修和行之有效的措施,在計(jì)劃檢修時(shí),徹底檢查測量系統(tǒng),開車前,進(jìn)一步確認(rèn),及時(shí)更換有問題的零部件。機(jī)器停車備用期間,停相關(guān)測量系統(tǒng)的電源。避免長期通電對電氣元件的影響。(4)完善防喘振自動系統(tǒng)的運(yùn)行條件,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,在流量測量系統(tǒng)準(zhǔn)確無誤的情況下投運(yùn)防喘振系統(tǒng),確保機(jī)組的安全運(yùn)行。
鑒于以上存在的問題,陽煤恒通化工通過采取重新修訂透平機(jī)操作和檢修規(guī)程,加強(qiáng)工藝指標(biāo)控制,堅(jiān)持計(jì)劃檢修和備品備件的管理,調(diào)整連鎖設(shè)置,完善防喘振自動系統(tǒng)等措施,保證了氯氣壓縮機(jī)的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。