国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

提高測壓一次成功率

2014-03-03 06:09:08中國石化河南油田分公司第一采油廠技術(shù)攻關(guān)QC小組
關(guān)鍵詞:凡爾井次壓力計

中國石化河南油田分公司第一采油廠技術(shù)攻關(guān)QC小組

(河南南陽474780)

提高測壓一次成功率

中國石化河南油田分公司第一采油廠技術(shù)攻關(guān)QC小組

(河南南陽474780)

1 小組概況

中國石化河南油田分公司第一采油廠測試大隊技術(shù)攻關(guān)QC小組(表1),成立于2005年,是一支有著豐富理論經(jīng)驗和創(chuàng)新光榮傳統(tǒng)的QC小組。小組活動的宗旨主要針對油、氣、水井測試工作中的工藝問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品研制,提高測試效率和服務(wù)質(zhì)量。小組先后獲得“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”、“省、行業(yè)質(zhì)協(xié)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”、“河南油田優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”的稱號。

2 選擇課題

測壓一次成功率是廠部質(zhì)量考核指標(biāo)之一,這項指標(biāo)的高低,直接影響油井的開抽時率及產(chǎn)量,也是油礦考核測試大隊服務(wù)滿意率的重要指標(biāo)。

2.1 廠部質(zhì)量考核指標(biāo)

廠部年度質(zhì)量目標(biāo):測試一次成功率≥90%。

2.2 選題理由

2012年廠部下達(dá)油水井測壓計劃524井次,實際完成540井次,完成年度計劃的103.05%,測壓一次不成功井次69井次,測壓一次成功率平均為87.22%,距離廠部年度質(zhì)量考核目標(biāo)有一定的差距。

3 設(shè)定目標(biāo)

根據(jù)廠部質(zhì)量考核目標(biāo),小組將目標(biāo)定為90% (柱狀圖略)。

表1 小組概況表

4 目標(biāo)可行性分析

4.1 調(diào)查分析1

4.1.1 測壓完成井次分類統(tǒng)計分析

QC小組對2012年油水井測壓完成的540個井次,按照測壓種類逐月進(jìn)行了分類統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果見表2(柱狀圖略)。

油水井測壓工作量主要集中在檢測、壓降、環(huán)空3項,占年度測壓工作量的89.63%,油井分層、水井分層2項占了10.37%。

4.1.2 測壓一次不成功井次統(tǒng)計分析

QC小組成員根據(jù)2012年年度測壓工藝問題井臺帳,測壓一次不成功井次,按照測壓種類進(jìn)行了統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果見表3(排列圖略)。

從表3中可以看出,2012年測壓一次不成功69井次,油井分層測壓一次不成功35井次,占年度測壓一次不成功井?dāng)?shù)的50.72%,而2012年油井分層測壓完成井次只占年度測壓完成井次的9.63%,所以油井分層測壓一次成功率低是造成年度測壓井次一次成功率低的主要因素。

表22012 年油水井測壓完成井次統(tǒng)計表/井次

表32012 年測壓一次不成功井次統(tǒng)計表

表42012 年油井分層測壓一次不成功井次影響因素統(tǒng)計表

4.2 調(diào)查分析2(尋找癥結(jié))

為了找出油井分層測壓一次成功率低的癥結(jié), QC小組又對影響油井分層測壓一次成功率低的因素進(jìn)一步統(tǒng)計與分析,見表4(餅狀圖略)。

從表4中可以看出,儀器遇阻、壓力資料異常兩項因素影響,造成測壓一次不成功井次為82.86%,是影響油井分層測壓一次成功率低的主要癥結(jié)。

4.3 調(diào)查分析3(目標(biāo)測算)

縱向上分析。從2012年1~12月測壓一次成功率統(tǒng)計中可以看出,2012年5月、11月測壓一次成功率,曾經(jīng)達(dá)到過廠部質(zhì)量考核目標(biāo)。

預(yù)測分析。根據(jù)分析情況來看,要想提高測壓一次成功率,需要解決測壓一次不成功問題的66.67%。認(rèn)為小組成員是有能力的,如果解決油井分層測壓一次不成功2個主要問題的66.67%,測算:87.22%+(1-87.22%)×50.72%×82.86%×66.67%=90.80%>90%。

小結(jié)。縱向上分析,2012年月度測壓一次成功率曾經(jīng)達(dá)到過90%以上質(zhì)量目標(biāo)。同時結(jié)合問題癥結(jié)及解決問題癥結(jié)的能力分析,認(rèn)為QC小組目標(biāo)可以完成。

5 分析原因

小組成員圍繞影響油井分層測壓一次成功率低的主要癥結(jié),運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,找出8條末端因素,并用關(guān)聯(lián)圖整理(圖1)。

圖1 原因分析關(guān)聯(lián)圖

表5 要因確認(rèn)計劃表

6 確定主要原因

6.1要因確認(rèn)表

通過原因分析得出8項末端因素,但是地層出油、地層壓力異常是地層因素,小組無能力解決,不在小組考慮之列,針對其余的6條末端因素,按照要因確認(rèn)方法、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)等做出要因確認(rèn)計劃表(表5)。

6.2要因確認(rèn)

6.2.1要因確認(rèn)1:員工培訓(xùn)不夠

小組成員查閱了大隊職工教育崗2012年基層隊培訓(xùn)計劃,以及協(xié)同大隊職工教育崗對測試2隊3個測壓班人員進(jìn)行了理論知識、操作技能考核見表6、表7,職工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率、考核達(dá)標(biāo)率分別為99.22%、100%符合驗證標(biāo)準(zhǔn)。因此,員工培訓(xùn)不夠不是造成儀器遇阻、壓力資料異常的主要原因。

表6基層隊培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計表

表7考試成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表

圖2分層測壓井的操作方式

表8測壓結(jié)果統(tǒng)計表

6.2.2要因確認(rèn)2:電池電量無檢驗裝置

小組成員在3月14~22日連續(xù)跟蹤了大隊3口月度分層測壓井的操作方式,以及測壓結(jié)果見圖2、表8。

從圖2、表8可以看出:儀器下井前無檢驗裝置,是通過電池發(fā)光二極管頻閃,人為的判斷電池工作電壓≥3.5V,這樣判定不符合電池電壓判定,電池可能存在“虛電”現(xiàn)象,造成壓力計不能按照設(shè)計時間錄取完壓力點(diǎn),測壓不成功,如:H6-18井。因此電池電量無檢驗裝置是造成壓力資料異常的主要原因。

6.2.3要因確認(rèn)3:管柱底部洗井凡爾功能單一

首先從洗井凡爾結(jié)構(gòu)組成上分析,洗井凡爾受管柱內(nèi)液柱壓力控制,當(dāng)?shù)貙訅毫Υ笥诠苤鶅?nèi)的壓力時,井筒中的油就會進(jìn)入測壓管柱內(nèi),在管柱上方形成“死油蓋”,使得投撈器在管柱內(nèi)遇阻(圖3)。其次,小組成員查閱了大隊2012年分層測壓遇阻工藝問題井統(tǒng)計表,遇阻20井次,解決5井次,其他15井次都是通過作業(yè)起管柱取出井下壓力計,作業(yè)現(xiàn)場落實情況為管柱上方油管內(nèi)有死油,造成測壓儀器無法投撈。因此管柱底部洗井凡爾功能單一是造成儀器遇阻的主要原因。

圖3 洗井凡爾結(jié)構(gòu)圖及管柱結(jié)構(gòu)圖

表9 投撈器導(dǎo)向爪張開角度測量統(tǒng)計表

表102012 年測壓工藝問題井統(tǒng)計表

6.2.4 要因確認(rèn)4:投撈器導(dǎo)向爪張開角度大

首先對大隊庫房新采購的投撈器隨機(jī)進(jìn)行了檢查,按照總量的20%進(jìn)行了抽查與測量;其次對測壓班組在用的投撈器進(jìn)行了測量,測量結(jié)果見表9。投撈器導(dǎo)向爪張開角度突出主體6mm,偏差在0~0.5mm之間符合標(biāo)準(zhǔn),因此投撈器導(dǎo)向爪張開角度大不是造成儀器遇阻的主要原因。

6.2.5 要因確認(rèn)5:壓力計工作性能無檢驗裝置

小組成員通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),儀器下井前只是按照操作規(guī)程對下井壓力計進(jìn)行了“自檢”,由于井下是高溫、高壓工作環(huán)境,儀器有可能會出現(xiàn)地面自檢合格,井下出現(xiàn)故障,無法錄取壓力資料。通過調(diào)查2012年度測壓問題井臺帳,發(fā)現(xiàn)有9井次壓力計故障分別是數(shù)據(jù)采集不夠、或不采點(diǎn)、誤差大的問題,占分層測壓一次不成功井次的25.71%見表10。因此,壓力計工作性能無檢驗裝置是造成壓力資料異常的主要原因。

6.2.6 要因確認(rèn)6:儀器未定期校驗

小組成員對4個測試隊壓力計校驗記錄進(jìn)行了調(diào)查(表11),基層隊都能按照壓力計1年定期校驗的規(guī)定,及時校驗壓力計,及時率達(dá)到了100%。因此,儀器未定期校驗不是壓力資料異常的主要原因。

6.3要因確定結(jié)果

通過末端因素逐一確認(rèn)驗證,確定出3條要因:

1)電池電量無檢驗裝置。

2)管柱底部洗井凡爾功能單一。

3)壓力計工作性能無檢驗裝置。

7 制定對策

7.1對策方案的選擇

小組成員利用頭腦風(fēng)暴法,對確定的3條要因分別提出對策方案(表12)。

7.2 對策方案的評價

針對3個要因提出的實施方案,小組成員通過調(diào)研、模擬試驗,從有效性、經(jīng)濟(jì)性和可實施性等幾個方面進(jìn)行了綜合評價,以確定最佳方案,以下是對策方案評價。

1)要因1:電池電量無檢驗裝置方案評價(表13、表14)。

方案綜合評價結(jié)論。針對電池電量無檢驗裝置所提出的2種方案,通過上述模擬試驗分析對比,選擇最佳方案是:制作插入式數(shù)值顯示電池電壓測量儀。

2)要因2:管柱底部洗井凡爾功能單一方案評價(表15、表16)。

表11 壓力計定期校驗及時率統(tǒng)計表

表12 對策方案表

表13 電池電量無檢驗裝置評價方案1

表14 電池電量無檢驗裝置評價方案2

方案綜合評價結(jié)論。針對管柱底部洗井凡爾功能單一所提出的2種方案,通過上述2種工具結(jié)構(gòu)對比,選擇最佳方案是:改變管柱組配結(jié)構(gòu),研制新型洗井凡爾。

3)要因3:壓力計工作性能無檢驗裝置方案評價(表17、表18)

表15 管柱底部洗井凡爾功能單一評價方案1

表16 管柱底部洗井凡爾功能單一評價方案2

方案綜合評價結(jié)論。針對壓力計工作性能無檢驗裝置提出的2種方案,通過模擬試驗對比,選擇最佳方案是:改變管柱組配結(jié)構(gòu),研制新型洗井凡爾。

7.3 小組按照“5W1H”的原則制訂了對策表(表19)

表17 壓力計工作性能無檢驗裝置評價方案1

表18 壓力計工作性能無檢驗裝置評價方案2

8 對策實施

8.1 對策實施1:制作插入式數(shù)值顯示電池電壓測量儀

8.1.1 電路圖設(shè)計

2013年4月15日小組成員設(shè)計出了電路圖(圖4),并且通過了儀器生產(chǎn)廠家技術(shù)審核。

8.1.2 外協(xié)制作

根據(jù)設(shè)計圖紙,儀器生產(chǎn)廠家按照設(shè)計圖紙,在2013年4月15日~5月6日制作完成了插入式數(shù)值顯示電池電壓測量儀(圖5)。

8.1.3 實施效果分析檢查

加工制作完成后,小組成員朱振國、楊彬于5月8日對大隊庫房庫存的10節(jié)新電池開封進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果見表20。

40

表19 對策表

圖4 電路圖設(shè)計

圖5 插入式數(shù)值顯示電池電壓測量儀

表20 新電池檢驗誤差測量統(tǒng)計表

8.1.4結(jié)論

通過對壓力計新電池測量,經(jīng)測試誤差值在0.02-0.06V之間,小于目標(biāo)值,對策目標(biāo)實現(xiàn)了。

8.2 對策實施2:改變管柱組配結(jié)構(gòu),研制新型洗井凡爾

8.2.1 圖紙設(shè)計

根據(jù)Y341-115可洗井封隔器的結(jié)構(gòu),將定壓洗井凡爾設(shè)計為具有橋式通道的定壓洗井凡爾(圖6)。外徑為114mm,內(nèi)徑為46~46.5mm。材質(zhì)選用35CrMo,調(diào)質(zhì)HBC30-35;通過對壓縮彈簧的計算,購置合適的壓縮彈簧,設(shè)計了新型定壓洗井凡爾,圖紙設(shè)計后報請測試大隊技術(shù)委員會,以及廠部技術(shù)專家的審核。

8.2.2 加工制作

設(shè)計審核報批后,通過大隊機(jī)動崗報計劃。2013年5月6日由機(jī)械加工廠按照設(shè)計圖紙制作了3套新型定壓洗井凡爾(圖7)。

圖6 新型定壓洗井凡爾設(shè)計圖

圖7 新型定壓洗井凡爾圖片

8.2.3 實施效果檢查

1)新型洗井凡爾加工完成后,小組成員在5月8日用內(nèi)徑規(guī)、游標(biāo)卡尺對加工后的洗井凡爾進(jìn)行了測量。

2)通過大隊領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào),委托機(jī)修廠井下工具修復(fù)車間進(jìn)行了打壓試驗,試驗按照最高工作壓力的1.25倍,保壓15min進(jìn)行了試壓。

表21 新型定壓洗井凡爾測量試驗參數(shù)表

3)同時用與新洗井凡爾相配套的試壓裝置,對定壓凡爾開啟壓力進(jìn)行了實驗,實驗結(jié)果見表21。

圖8 管柱對比圖

4)現(xiàn)場試驗。雙4-508井是雙河油田5月份的油井檢泵分層測壓井,QC小組通過地質(zhì)研究所協(xié)調(diào),更改了原管柱設(shè)計,下入了新型定壓洗井凡爾,見管柱設(shè)計對比圖(圖8)。2013年5月26日下管柱關(guān)井,5月30日拔壓力計時儀器在井口遇阻,作業(yè)隊用一組洗井車洗井,洗井后用投撈器順利撈出井下兩級三段工作筒內(nèi)壓力計,電腦回放壓力資料合格。

8.2.4 結(jié)論

中心通道直徑偏差在0.45~0.50mm之間;工具耐壓達(dá)到32MPa;凡爾開啟壓力1.4~1.46MPa之間,都符合目標(biāo)值,現(xiàn)場試驗也獲得成功,對策目標(biāo)實現(xiàn)。

8.3 對策實施3:制作室內(nèi)模擬裝置

8.3.1 設(shè)計

2013年4月8日小組成員根據(jù)對策,設(shè)計出了室內(nèi)模擬裝置圖,上報大隊技術(shù)委員會,并且通過了大隊技術(shù)委員會的審核,見圖9。

圖9 室內(nèi)模擬裝置制作設(shè)計圖

8.3.2 加工制作

小組成員與大隊儀器修復(fù)車間的師傅們一起加工制作室內(nèi)模擬裝置,制作工作與2013年4月25日完成,見圖10。

圖10 室內(nèi)模擬裝置圖片

8.3.3 實施效果檢查

2013年4月28日小組成員在大隊修復(fù)車間進(jìn)行了壓力試驗,試驗按照最高工作壓力的1.25倍,保壓時間10min、20min、30min進(jìn)行了試壓,試壓結(jié)果見表22,及壓力計比對見表23。

表22 試驗情況統(tǒng)計表

表23 壓力計比對統(tǒng)計表(2013年5月14日)

8.3.4 結(jié)論

模擬裝置承壓筒最高耐壓值達(dá)到了32MPa符合目標(biāo)值,并且在壓力計比對過程中發(fā)現(xiàn)了一支壓力計超差,避免了儀器下井前“帶病”工作,對策目標(biāo)實現(xiàn)了。

9 效果檢查

9.1目標(biāo)值檢查

通過活動2013年6~12月測壓一次成功率明顯提高,最高是93.6%、最低的是90%,平均為91.32%,活動效果顯著見表24(折線圖、柱狀圖略),小組活動目標(biāo)值實現(xiàn)了。

9.2 活動前后主要影響因素評估

1)小組成員對2013年6~12月測壓一次不成功井次,按照測壓種類進(jìn)行了統(tǒng)計,見表25。

表242013 年1~12月測壓臺賬統(tǒng)計表

根據(jù)表25做出餅狀圖(圖11),從圖11上可看出分層測壓一次不成功井次占22%,活動前分層測壓一次不成功井次占50.72%,油井分層測壓一次不成功井次得到了有效控制,效果達(dá)到了預(yù)期的目的。

表252013 年6~12月按照測壓種類不成功井次統(tǒng)計表

圖112013 年6~12月按照測壓種類不成功井次餅狀圖制圖人:崔秀青制圖時間:2013年12月31日

2)小組成員對2013年6~12月活動后油井分層測壓不成功井次影響因素進(jìn)行了統(tǒng)計,見表26。

表262013 年6~12月分層測壓不成功井次影響因素統(tǒng)計表

小組成員根據(jù)表26做出了餅狀圖(圖12),從圖12中可以看出儀器遇阻、壓力資料異常兩項占分層測壓不成功井次的33.33%,活動前儀器遇阻、壓力資料異常兩項占82.86%,問題的癥結(jié)得到了有效的解決見圖12。

圖12 儀器遇阻占分層測壓不成功井次圖

9.3 解決問題“癥結(jié)”能力測算

對小組解決問題“癥結(jié)”的能力進(jìn)行了測算,解決了影響油井分層測壓一次成功率低的2個主要問題的82.86%,說明活動中所采取的措施有效,測算公式如下:35×(1-82.86%)=6(井次)

9.4 經(jīng)濟(jì)效益

9.4.1 產(chǎn)出部分

1)通過活動,2013年6~12月分層測壓遇阻2井次,與2012年同期對比,分層測壓遇阻減少11井次(2012年遇阻13井次);壓力資料異常減少4井次;減少分層測壓重新下管柱復(fù)測6口(參照2012年6~12月統(tǒng)計數(shù)據(jù))。

按照油田作業(yè)維護(hù)費(fèi)用計算:節(jié)約作業(yè)費(fèi)用=井次×單井作業(yè)費(fèi)用=6×60000=360000(元)。

2)通過活動提高了油井開抽時率,減少測試占產(chǎn),單井按照1.5t計算,影響天數(shù)按照2天計算,噸油成本2286元。

按照油田增油費(fèi)用計算:創(chuàng)校=井?dāng)?shù)×單井產(chǎn)量×影響天數(shù)×噸油成本=11×1.5×2×2286=75437 (元)。

9.4.2 投入部分

插入式驗電器:價格=單個價格×數(shù)量=450×3=1350(元)。

新式洗井凡爾:價格=單個價格×數(shù)量=1050× 3=3150(元)。

壓力計工作性能室內(nèi)模擬裝置:價格=單個價格×數(shù)量=350×1=350(元)。

總投入=1350+3150+350=4850(元)。

創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益=產(chǎn)出-投入=(360000+75437)-4850=430587(元)。

9.5 社會效益

通過小組活動,提高了測壓一次成功率,減少了油井維護(hù)作業(yè)費(fèi)用的支出,同時減輕了工人的勞動強(qiáng)度。減少了測壓占產(chǎn)時間,提高了油井開抽時率。

10 制定鞏固措施

1)活動期后,為了鞏固項目成果,本小組制訂了幾項措施,見表27。

2)鞏固期效果檢查(表28,折線圖略)。從表28中可以看出2013年10~12月測壓一次成功率分別為91.5%、91.7%、93.6%,月度測壓一次成功率高于廠部質(zhì)量考核目標(biāo)(≥90%),鞏固期效果好。

表27 鞏固措施匯總表

表282013 年10~12月測壓一次成功率統(tǒng)計表

11 總結(jié)及下一步打算

11.1 總結(jié)

本次活動小組成員運(yùn)用QC方法,通過不懈的努力,實現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。在活動實施過程中小組成員在遇到難題時,能夠認(rèn)真分析總結(jié),并能夠大膽創(chuàng)新,提出各種方案進(jìn)行模擬實驗與分析,得出最好的工藝方案,最終使問題得以解決。在整個活動中,全體小組成員集思廣益,群策群力,較好地發(fā)揮了主觀能動性。提高了團(tuán)隊意識,為今后更好的發(fā)揮團(tuán)隊協(xié)作精神,解決生產(chǎn)過程中的實際問題提供了有力的保證(雷達(dá)圖略)。

11.2 下一步打算

下一步,QC小組將圍繞井斜在25。以上偏心分注井測試難度大、測試調(diào)配時間長,不能滿足分注井換封作業(yè)調(diào)配工期的問題,開展新一輪的QC活動。

■成果點(diǎn)評

優(yōu)點(diǎn):選題理由簡明扼要、采取層層分析找癥結(jié),目標(biāo)可行性分析有理有據(jù),用事實、數(shù)據(jù)確認(rèn)要因,對策采取先評價后擇優(yōu)原則,效果對比收效顯著。

不足之處:有些對策方案可比性不強(qiáng)(如電池電量無檢驗裝置)。方案之間如果容易選擇,可以不必多方比較。

攝影/徐志武

路萍

2014-09-16

猜你喜歡
凡爾井次壓力計
提升泥漿泵凡爾總成耐久度的方法分析
抽油機(jī)井躺井中高溫高礦化度治理技術(shù)
新生代(2019年9期)2019-11-14 08:30:17
抽油機(jī)井躺井中高溫高礦化度治理技術(shù)
雙固定凡爾抽油泵應(yīng)用效果評價及適用性研究
石油知識(2019年2期)2019-05-16 08:24:50
高精度井下存儲式電子壓力計的研制
活塞壓力計的活塞系統(tǒng)設(shè)計研究
電子測試(2018年10期)2018-06-26 05:54:06
對如何降低油井維護(hù)性作業(yè)井次的幾點(diǎn)方法
被騙子
堵塞式壓力計驗封資料分析與應(yīng)用
深井泵異物卡凡爾的新解除方法
双流县| 安塞县| 大新县| 桂东县| 宜都市| 泰州市| 静海县| 高州市| 阿拉尔市| 黄骅市| 永丰县| 鹤庆县| 北京市| 苏尼特右旗| 平顶山市| 广安市| 乌审旗| 绥中县| 利辛县| 苏州市| 汪清县| 金湖县| 乌审旗| 蓝田县| 蕲春县| 康平县| 锦屏县| 济宁市| 洪泽县| 清镇市| 大洼县| 浠水县| 平山县| 宿迁市| 内黄县| 德格县| 成安县| 建湖县| 长子县| 新乡市| 郧西县|