楊斌,劉恒濱,盧丁
(1.章丘市大站水庫管理處,山東章丘 250220;2.濟寧市水利工程施工公司,山東濟寧 272100)
談膠結(jié)礫巖地層帷幕灌漿施工工藝
楊斌1,劉恒濱1,盧丁2
(1.章丘市大站水庫管理處,山東章丘 250220;2.濟寧市水利工程施工公司,山東濟寧 272100)
章丘市大站水庫溢洪閘基礎地質(zhì)以鈣質(zhì)膠結(jié)礫巖為主,該礫巖承載力較高,但孔隙率高,滲透系數(shù)大,較之砂巖等裂隙巖層灌漿難度大,經(jīng)調(diào)整工藝參數(shù),有序?qū)嵤┽∧还酀{,各項指標均達到設計要求,取得了較好的防滲效果。
帷幕灌漿;膠結(jié)礫巖;灌漿施工
大站水庫位于章丘市西巴漏河中游,棗園鎮(zhèn)大站村東,距濟南城區(qū)30km,控制流域面積440 km2,總庫容2 233萬m3,興利庫容961萬m3。是一座以防洪、灌溉為主,兼有供水、養(yǎng)殖等綜合利用的中型水庫,樞紐工程由主壩、西副壩、溢洪閘(道)、放水洞等建筑物組成。水庫建成后,經(jīng)過40多年的運行發(fā)現(xiàn),水庫蓄水時溢洪閘閘下存在滲漏問題,影響水庫安全和蓄水功能,水庫一直不能按設計運行,為此進行了灌漿處理。
1.1 工程地質(zhì)
水庫溢洪閘底高程74.04 m,地層揭露面為膠結(jié)礫巖。膠結(jié)礫巖的成分多為灰?guī)r及火成巖塊,泥質(zhì)、鈣質(zhì)膠結(jié),礫石直徑1.0~15.0 cm不等,呈半膠結(jié)狀,膠結(jié)程度和采取率自上而下增強,底部巖心呈柱狀。該層膠結(jié)礫巖壓水試驗率系數(shù)為10.70~22.80 Lu,屬中等透水層。鉆孔揭示底高程59.51~76.70 m,高程58.80 m以下為強風化泥質(zhì)細砂巖:栗紅色、淺紫紅色,泥質(zhì)結(jié)構,塊狀構造,節(jié)理發(fā)育,節(jié)理面見鐵猛質(zhì)膜,巖心呈碎塊狀,巖心采取率約60%,厚度1.30~4.00 m分布于上游引水渠和閘室。該層透水率為2.69 Lu,屬于不透水層。
1.2 設計要求
此次帷幕灌漿是在溢洪閘上游混凝土鋪蓋下的膠結(jié)礫巖地質(zhì)中實施,帷幕頂部與閘上游混凝土鋪蓋銜接,下部伸入泥質(zhì)細砂巖1.0 m,與主壩的防滲墻相連接,形成一個封閉的防滲體系,降低水庫的滲漏損失。
帷幕灌漿采用普通硅酸鹽水泥內(nèi)摻加水泥用量的10%REA摻加劑。灌漿壓力擬用0.3 MPa,以灌漿實驗確定,灌漿后膠結(jié)礫巖的透水率應小于5 Lu,合格率為80%以上,采用單排三序施工方法。
本次灌漿總體流程為:清理場地→施工放線→灌漿實驗→檢查孔檢驗→綜合分析修正灌漿參數(shù)→灌漿施工→檢查孔檢驗→竣工清理→驗收。
帷幕灌漿采用單排孔,分三序施工,孔距為2 m,由稀至密順序進行,孔深15~16 m,每孔分3段,采用自上而下的灌漿方式。
帷幕灌漿在閘前原有混凝土鋪蓋上進行帷幕灌漿實驗,實驗擬定第一序的2個孔開始施工。按照設計自上而下分3段鉆探施工。實驗時,第一段段長5.0 m,第二段段長5.0 m,第三段段長6.05 m,若未穿入強風化泥質(zhì)細砂巖時,根據(jù)實際鉆孔情況以穿入弱風化泥質(zhì)砂巖層不小于1.0 m,確定孔深。
帷幕灌漿單孔施工程序如下:定孔位→穩(wěn)固鉆機→造孔→下孔口管→待凝→鉆進→測孔深、孔斜→沖孔→壓水→灌漿→灌漿結(jié)束封孔。
3.1 地面產(chǎn)生裂縫和冒漿現(xiàn)象
在第一序孔即先導孔的第一段灌漿過程中灌漿壓力未達到設計壓力,沿灌漿軸線原有的40 cm厚的混凝土鋪蓋被抬起,產(chǎn)生斷裂、裂縫,地面出現(xiàn)了冒漿,冒漿及裂隙在垂直軸方向發(fā)育,距離最大為8 m。根據(jù)鉆孔揭露的工程地質(zhì)進行綜合分析原因如下:混凝土鋪蓋是剛性的,與以下膠結(jié)礫巖地層空隙較大,在較大的灌漿壓力下易沿裂隙方向產(chǎn)生冒漿現(xiàn)象,并將鋪蓋抬起。在進行全面灌漿時采取如下措施:1)灌漿段長自上而下劃分三段,第一段長由擬定的5.0 m變?yōu)?.0 m,灌漿壓力控制在0.1~0.2 MPa,使混凝土與膠結(jié)礫巖的空隙充填密實,防止鋪蓋抬起。第二段長由擬定的5.0 m變?yōu)?.0 m;第三段段長由擬定的6.05 m變?yōu)?.05 m。全孔灌漿主要采取井口封閉自上而下循環(huán)灌漿的方式,在接觸帶灌漿過程中為了達到灌漿效果,壓力采取循序漸進方法,并根據(jù)工程類比確定相應的灌漿壓力,以期達到最好的灌漿效果;下伏灌漿段按0.1 MPa壓力遞增進行壓水和灌漿。2)對于地面抬高、局部漿液串孔現(xiàn)象,在施工過程中,針對不同的情況,采取了停機待凝、跨級配漿、用添加水玻璃(3%~5%)漿液和正常漿液交替灌漿和上述施工方法混合搭配等措施,有效的達到了灌漿目的。經(jīng)過14 d后的檢查孔檢查測試灌漿段達到了設計要求,呂榮值小于5 Lu。
3.2 局部鉆孔吃漿量大
灌漿時有時出現(xiàn)大量吃漿不止,長時間灌漿沒有壓力,原因是膠結(jié)礫巖空隙體積太大或是因為地層的特殊結(jié)構條件促使?jié){液從固定通道附近地面冒出。對第一種情況采取稠漿不間斷繼續(xù)灌漿的措施,直至將膠結(jié)礫巖內(nèi)的空隙全部灌滿,達到防滲目的;對第二種情況,應進一步降低灌注壓力,限制吸漿率不超過5 L/min,以減少漿液在縫隙里的流動速度,促使盡快沉積,在最稠的水泥漿中摻入速凝劑,如水玻璃等,促使盡快凝結(jié)。
3.3 灌漿中斷處理
有時因停電、機械故障等問題出現(xiàn)工地被迫中斷灌漿情況,恢復灌漿時從稀漿開始,如果吸漿率與中斷前接近,則可盡快恢復到中斷前的稠度,否則應逐級變漿。若恢復后的吸漿率減少很多,則短時間內(nèi)即告結(jié)束,說明裂隙口因中斷被堵,應起出栓塞進行掃孔,沖洗后再灌。
帷幕灌漿完成14 d后鉆探檢查孔進行壓水試驗。部位在帷幕中心線上,共取5個檢查孔,位于巖石相對破碎、空隙較大、吃漿量大等地質(zhì)條件復雜的部位。采用自上而下分段卡塞進行壓水實驗。壓水試驗成果以透水率表示。經(jīng)壓水試驗測得第一段平均透水率0.76 Lu,第二段平均透水率0.1 Lu,第三段平均透水率0.06 Lu,均小于5 Lu設計要求,帷幕灌漿取得較好效果。
1)工程全面開工前必須根據(jù)每個工程的實際地質(zhì)、工程機械情況,進行灌漿前的實驗工作,通過灌漿實驗發(fā)現(xiàn)問題,研究解決辦法,在施工規(guī)范許可的范圍內(nèi)制定適合本工程實際情況的施工方案,調(diào)整相應的各項參數(shù),以適應本工程地質(zhì)特點。
2)灌漿前的壓水、沖洗及壓水試驗的壓力均通過灌漿試驗確定為灌漿壓力的80%是可行的。先導孔采用單點法壓水試驗,其他灌漿孔實行簡易壓水和脈沖洗孔即可達到帷幕灌漿的效果。
3)根據(jù)工程類比和查找資料,帷幕灌漿的接觸帶灌漿壓力根據(jù)地質(zhì)情況,最好控制在閘前最高水頭的1.5~2.0倍。
4)采用井口封閉循環(huán)灌漿施工方法的關鍵節(jié)點是要做好管腳封堵,一是要牢固,二是對于低壩低水頭較好的基巖封堵長度要不小于0.5 m。
5)灌漿方式采用井口封閉,自上而下循環(huán)分段灌漿,這種方法可以對已灌過的管段多次復灌,配合多種、多重灌漿方法可以有效的防止或減少地面抬動、冒漿、串孔等灌漿事故的發(fā)生,有效地達到設計指標。
6)施工中,若在建筑物下進行帷幕灌漿,必須先進行帷幕灌漿后再進行建筑物建設。如若建筑物已存在就必須降低灌漿壓力,或密切觀測其位移,防止建筑物被抬起破壞或造成傾斜影響壽命。
(責任編輯 趙其芬)
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1009-6159(2014)-11-0050-02
楊斌(1979—),男,助理工程師