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嘉閔高架路北延伸段工程南北走向5標段位于嘉定區(qū),南起躍華江,北至曹安路。主要為主線高架橋、G2立交橋、跨線橋及地面道路。
本標段道路工程包括地面道路聯(lián)絡(luò)通道及G2高速拼寬段。其中G2高速拼寬段的G2公路方向的工程范圍長約1.85 km。G2高速路基拼寬段填筑高度約3 m,設(shè)計允許沉降值為15 cm,采用水泥攪拌樁加固方案。
水泥攪拌樁采用濕噴法,單軸雙向攪拌,總樁數(shù)19 535 根,Φ700 mm,正三角形布置,樁間距2 m,處理深度18~20 m,采用強度等級P.O 32.5水泥,設(shè)計水泥摻入量100 kg/m。原設(shè)計水灰比0.6,水泥土室內(nèi)試驗28 d無側(cè)限抗壓強度為R28,大于等于1.0 MPa。
水泥攪拌樁加固由于水泥用量少,水泥水化反應(yīng)完全是在土的圍繞下產(chǎn)生的,凝結(jié)速度比在混凝土緩慢,無側(cè)限抗壓強度增長慢,需28 d齡期方可達到設(shè)計強度,其施工周期長,對工期影響較大。其次,水泥攪拌樁大面積施工過程中,漿液水灰比難以控制,單樁水泥用量難以保證,施工質(zhì)量控制難度大。
水灰比是水和水泥按質(zhì)量計算的比率,一般規(guī)范要求的水灰比在0.45~0.60之間。使用P.O 32.5水泥施工時,按設(shè)計或工藝試驗確定的水灰比在拌漿桶中進行標準拌制。
本工程為加快水泥攪拌樁強度增長,縮短攪拌樁養(yǎng)護時間,對其配合比進行優(yōu)化,原則是以不改變每延米水泥用量為前提,與設(shè)計商議將水灰比0.6改為0.4,通過降低水的用量來加快水泥凝結(jié)硬化,縮短水泥攪拌樁齡期。
先在拌漿桶中加入500 kg水泥和200 kg清水,并用強制拌和機進行拌和,拌和完成后,發(fā)現(xiàn)漿液非常稠,甚至出現(xiàn)了一定比例的水泥結(jié)塊漂浮在漿液表面,其主要原因是漿液中清水用量減少,大大增加了拌和的難度,拌和情況非常不理想,這種漿液是無法作為原料壓入基底的。
項目部對拌和情況進行分析,考慮從兩個角度改善水泥漿拌和效果,第一,優(yōu)化配合比,加入LEX-9型高效減水劑,從水泥漿材料自身提高其流動性。第二,提高拌和機電機轉(zhuǎn)速,原葉片旋轉(zhuǎn)速度為60 r/min,改良后葉片轉(zhuǎn)速為80 r/min,改善了水泥漿拌和效果。
針對拌和試驗后采取的2 項優(yōu)化措施,拌和后的水泥漿流動性明顯提高,拌和達到預(yù)期效果,故開始對漿液進行預(yù)壓,本次預(yù)壓在地面上操作,根據(jù)水泥漿射出距離確定壓漿效果。試驗發(fā)現(xiàn)0.4水灰比的漿液雖然已經(jīng)達到了高流態(tài),但是由于其相對密度較大,傳統(tǒng)的0.2 MPa的壓漿機雖能將漿液壓出,但是水頭較小,壓出的水泥漿量非常小,且不連續(xù)。
根據(jù)這一情況,項目部對壓漿設(shè)備進行跟換,將原先0.2 MPa壓漿機改為自制最大壓力值2 MPa壓漿機,現(xiàn)場實際操作壓力值控制在1.46 MPa,壓漿量與提升速度相匹配,并根據(jù)壓漿機的壓力值跟換相應(yīng)的壓漿管及接頭,確保管道接頭位置的抗壓及密封性能。
深層攪拌樁的施工工序為:深層攪拌機定位→預(yù)拌下沉→制配水泥漿→噴漿攪拌、提升→重復攪拌下沉→重復攪拌提升直至孔口→關(guān)閉攪拌機、清洗→移至下一根樁、重復以上工序。
施工時,先將深層攪拌機用鋼絲繩掛在起重機上,用輸漿膠管將儲料罐砂漿泵與深層攪拌機接通,開動電動機,攪拌機葉片相向而轉(zhuǎn),借設(shè)備自重,沉至要求加固深度,再均勻速度提起攪拌機,與此同時開動砂漿泵將砂漿從深層攪拌樁中心管不斷壓入土中,由攪拌葉片將水泥漿與深層處的軟土攪拌,邊攪拌邊噴漿直到提至地面,即完成一次攪拌過程。
為了確保樁體每米摻合量以及水泥漿用量達到設(shè)計要求,每臺機械均配備電腦記錄儀,同時現(xiàn)場應(yīng)配備水泥漿密度測定儀。嚴格按設(shè)計樁位、樁長、樁數(shù)、噴漿量以及實驗確定的參數(shù)施工。攪拌樁的完整性、均勻性、連續(xù)性、無側(cè)限抗壓強度應(yīng)滿足設(shè)計要求。
為避免每根樁的水泥用量準確無誤,施工現(xiàn)場配置1個拌漿桶和1 個儲漿桶,拌漿桶尺寸Φ1 050 mm,高0.75 m,容積為0.65 m3;儲漿桶尺寸Φ2 000 mm,高1 m,容積為3.1 m3,并根據(jù)不同樁長標識刻度線。先在拌漿桶內(nèi)進行水泥、水及外加劑的拌和,拌和均勻后灌入儲漿桶內(nèi),儲漿桶內(nèi)積滿1 根樁的漿液后,以20 m樁長的攪拌樁為例,儲漿桶高度為0.465 m,一次性將漿液注入基底。
一般情況下,水泥攪拌樁的下鉆速度控制在0.38~0.75 m/min的速率,主要靠設(shè)備自身質(zhì)量,實際采用0.6 m/min的速率。提升的時候,伴隨著攪拌、噴漿的過程,一般為0.3~0.5 m/min,考慮到水灰比降低后,對壓漿效果造成不利影響,實際采用0.35 m/min,適當放慢壓漿時的提升速度。
為保證水泥攪拌樁樁端、樁頂及樁身質(zhì)量,提鉆噴漿時應(yīng)參照儀表上面的電流表讀數(shù)判斷是否已進入持力層,樁底必須進入持力層0.5 m,然后在樁底部停留30 s,進行磨樁端,余漿上提過程中全部噴入樁體。
水泥攪拌法在施工到頂端0.3~0.5 m范圍,因上覆壓力較小,攪拌質(zhì)量較差。因此,施工的樁頂標高應(yīng)比設(shè)計確定的基底標高高出約0.5 m。待開挖基時,再將上部樁身質(zhì)量較差的0.5 m樁段鑿去。
通過對單軸雙向水泥攪拌樁施工工藝的改良,保證每延米水泥摻量100 kg不變的情況下,調(diào)整水灰比至0.4,大大提高了水泥攪拌樁的早期強度,10 d齡期達到了1.48 MPa,相比原設(shè)計要求的28 d齡期縮短了18 d,為本工程后期G2高速公路拼寬段爭得了大量寶貴時間。同時采用3.1 m3儲漿桶確保1 根樁對應(yīng)1 罐漿液的施工措施,有效地控制了單樁水泥漿用量,使水泥攪拌樁檢測結(jié)果達到了100%合格。另外,本方法共計節(jié)約工程造價32.23 萬元。
水泥攪拌樁是一種有效處理軟基的辦法,對公路建成后降低工后不均勻沉降、路的側(cè)向位移和橋頭跳車等都有很顯著和效果。作為隱蔽工程,一旦被路堤等構(gòu)筑物所覆蓋,易構(gòu)成隱患,且不好檢查及補救。故對水泥攪拌樁施工工藝的研究,優(yōu)化水泥漿配合比、改良水泥攪拌樁的施工機械,從而達到了較好的實施效果。