梁學輝
(青海黃河水電公司格爾木太陽能發(fā)電分公司,西寧 810016)
李家峽電廠在4號機組正常運行時,監(jiān)控打出“4號機微機保護主變過激磁動作,3340DLA相、B相、C相跳閘,3342DLA相、B相、C相跳閘,614DL跳閘”信號,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)3340DL、3341DL、614DL三相跳閘,4T主變低壓側電壓互感器TV4 A相發(fā)熱、二次側保險熔斷。進一步檢查發(fā)現(xiàn)TV4 A相高壓側直阻由1631Ω降低到1169Ω,下降了28.3%;二次側A相熔斷器熔斷。
a.微機型主變過激磁保護 (機旁UB10屏),按定值加量檢查,保護正確動作,信號正確。
b.集成型主變過激磁保護 (機旁UB14屏),按定值加量檢查,保護正確動作,信號正確。由于集成過激磁保護與微機過激磁保護相比,其實際整定的反時限曲線不同,故在同一動作量下,集成保護動作時間較微機保護慢。
對交流電壓所用的二次電纜搖絕緣 (1000V檔),對地及相間絕緣均為無窮大。
經(jīng)加量檢查,動作邏輯正確,信號正確。
李家峽電廠主變過激磁保護判據(jù)為N=U/f,分為定時限和反時限,定時限延時9s發(fā)信,反時限啟動主變保護出口,跳開相應開關。反時限保護按說明書整定曲線整定。其定值主要點的參考值見下表。
主變過激磁保護定值參考值表
主變過激磁保護電壓量取至TV4 A、B相電壓;主變低壓側TV4主要用于保護 (過激磁、發(fā)電機失磁)、同期 (勵磁、調速、同期裝置),變比為18/0.1=180。主變低壓側TV4高壓側直阻降低,相當于一次線圈匝數(shù)減小,這時變比約為129;由于一次側電壓不變,相應的二次電壓就升高,達到保護動作值,出口跳閘。由于TV4的A相一次繞組對地絕緣下降,而TV二次回路有一點接地,相應的TV一、二次之間的絕緣水平相應下降,因耦合、感應等作用,二次回路產(chǎn)生過壓及過流現(xiàn)象,導致二次保險熔斷。TV4二次側熔斷器電流為6A,一次側熔斷器電流為0.5A;從二次側A相熔斷器熔斷情況判斷,熔斷電流不大。
故障前Ua=Ub≈57.73V,Uab=100V;故障后由于A相變比變?yōu)?29,故Ua≈80.56V,而Ub不變,相位不變,因此Uab≈120.3V;而電源頻率f沒變,過激磁保護判據(jù)N=U/f≈1.2,主變定、反時限過激磁保護均啟動。但反時限延時較短,約5.2s,因此反時限過激磁保護動作出口跳閘。另外根據(jù)TV4二次側熔斷器熔斷情況,判斷熔斷電流僅比額定電流大一點,估計在7A左右,故可以計算出一次側電流為約0.054A左右,故一次側熔斷器未熔斷。TV4電壓互感器斷線保護判據(jù)為三相電壓和大于7V啟動,延時9s發(fā)信;同時二次熔斷器熔斷時間可能與保護動作同時發(fā)生;故保護未動作出口。
由上述分析可見,TV4高壓側匝間短路,可能造成過激磁保護誤動;在機組同期并網(wǎng)過程中,如出現(xiàn)此類故障,由于過激磁保護定值最小為N=1.1;相應一次電壓為19.8kV,由于此時機組是空載狀態(tài),達不到機組勵磁裝置過勵保護定值,這時發(fā)電機機端電壓將會比實際系統(tǒng)電壓高1.8kV左右并網(wǎng),對系統(tǒng)和機組將造成很大的沖擊或使發(fā)電機線棒絕緣受損,對設備造成一定危害。TV4二次側匝間短路,由于是變比增大,不會引起過激磁保護誤動,但由于此時測量的機端電壓比實際值低,故在同期時機組勵磁裝置將調低機端電壓,這樣并網(wǎng)同樣也會引起很大的沖擊或使發(fā)電機線棒絕緣受損。
a.將電壓互感器斷線保護動作時限縮短,但不用于閉鎖保護出口,以開關量的方式送入機組監(jiān)控系統(tǒng),如電壓互感器斷線,則閉鎖同期裝置。
b.李家峽電廠電壓互感器多次故障,從此次二次側熔斷器熔斷情況分析,TV4正常運行時二次側電流較大,TV4 A相電壓上升了39.5%,由于二次側負載沒變,則相應故障時二次電流增大39.5%,按故障時二次電流為7A計算,則TV4正常運行時二次側電流約為5A,接近熔斷電流值。因此,應考慮增大TV4二次側阻抗的技術措施,以降低二次側正常運行時的負荷電流,從而降低電壓互感器的發(fā)熱量,防止電壓互感器被損壞事故的發(fā)生。
c.建議對全廠發(fā)變電機組所用電壓互感器進行一次二次負荷實際工作電流測量,以便進一步分析故障原因,有針對性地采取相關措施,防止類似事故發(fā)生。