王 柱,蔡長輝,楊永良,方昌才,曹學軍,李軍艦
(1.宿州金鼎安全研究所,安徽宿州234000;2.中國礦業(yè)大學安全工程學院,江蘇徐州221008; 3.淮南礦業(yè)集團潘三煤礦,安徽淮南232082)
穿層鉆孔預抽瓦斯作為一項區(qū)域性防突技術在諸多礦區(qū)得到廣泛應用,有效地防治了煤與瓦斯突出事故的發(fā)生。然而,在現場應用過程中,由于鉆孔在巖層中施工,鉆孔周圍裂隙發(fā)育程度較高,同時由于封孔質量不高造成了穿層鉆孔瓦斯抽采的濃度低下,抽采的效果不佳,進而達不到區(qū)域防突的目的。
本文采用JD-WFK-2型速凝膨脹封孔劑作為密封材料,對淮南礦業(yè)集團潘三礦17101(3)工作面31組底板巷穿層鉆孔進行封孔、抽采。通過對比速凝膨脹封孔劑和有機發(fā)泡材料兩種封孔材料的封孔效果可知,采用速凝膨脹封孔劑后穿層鉆孔瓦斯抽采濃度提高了近30%,瓦斯治理效果顯著。
淮南礦業(yè)集團潘三煤礦17101(3)工作面及其鄰近瓦斯情況如下:Ⅹ東線11孔 (-649.69m)瓦斯含量為3.73m3/(t·r);Ⅸ西線21孔 (-606.63m)瓦斯含量為 4.14m3/(t·r),1792 (3)工作面原始煤體瓦斯含量4~10m3/(t·r),17101(3)運輸進料巷實測煤體瓦斯含量為7.9508m3/(t·r),實測瓦斯壓力為2.64MPa。工作面及其附近實測瓦斯壓力2.64~5.2MPa。工作面壓力大、地溫高,煤塵有爆炸危險性,煤層自燃傾向性屬Ⅱ級自燃。
1710(3)工作面煤巖層總體呈單斜狀,北高南低,里高外低,13-2煤和13-1煤賦存穩(wěn)定,13-1煤為突出煤層。煤 (巖)層產狀走向200~224°,傾角∠2~10°。工作面跟13-2煤頂板施工,其頂板為砂質泥巖,裂隙及滑面較發(fā)育,易碎,將對工作面回采產生一定影響。工作面地質構造情況較簡單,掘進期間僅軌道巷揭露2條正斷層,分別為Fa1110°∠30°H=0.8m和Fa2100~113°∠42~38° H=2.5m。
工作面標高位于-600m以下,外段約768m已開采保護層 (11-2煤),里段約404m未開采保護層,原始煤體瓦斯含量為3~10m3/(t·r)。
速凝膨脹封孔劑由高分子材料及多種助劑復配而成,外觀為灰色粉末,無毒、無味、無污染、無腐蝕性,所有組份均屬無機系,具有不燃、不助燃、阻燃的特性。該封孔劑按一定比例兌水施工,施工過程料漿發(fā)生單純的物理絡合反應,反應過程不劇烈,無明顯熱量放出,無有毒有害氣體生成。使用該封孔劑操作簡單,安全可靠,封孔長度易控制,初凝時間可調,凝固速度快,密封鉆孔周邊松散煤體和縫隙,凝固膨脹后不析水,膨脹系數高,凝固后微膨脹,密封密實,經濟實用,成本較低。
相對于速凝膨脹封孔劑材料,有機發(fā)泡材料反應劇烈,有大量反應熱放出,有強烈的氣味生成,反應速度太快,初凝時間不可調,封孔長度不易控制,鉆孔周邊松動煤體和縫隙不易密封,與水不結合,封孔不密實,容易漏氣,成本較高。
因此,選用速凝膨脹封孔劑作為穿層抽采鉆孔的密封材料。
(1)鉆孔施工 鉆孔開孔位置保證穿層鉆孔外段16m鉆孔成型高,為提高封孔深度及封孔質量不得在開孔段形成傘檐狀、臺階狀、彎曲狀鉆孔。潘三煤礦穿層鉆孔封孔長度均大于16m。
(2)清孔 封孔前,封孔段內的碎巖必須用壓風清掃干凈,無法清掃干凈的必須用掏勺掏凈。
(3)管路鋪設 如圖1所示,采用2m花管、12m實心雙抗管和2m實心鐵管,花管放置在鉆孔前段用于護孔,雙抗管與花管連接,末端2m包裹棉紗,棉紗通過鐵絲緊敷在抽排管路上,抽排管路長度為16m。將底部鋪設棉紗的抽排管路送至孔中預定深度后,反復抽動抽排管路,使底部棉紗與孔壁充分接觸。在孔口位置處,鋪設一路φ22mm鐵管做為注漿管路,外端預留0.3m。采用速凝膨脹封孔材料或麻皮袋與聚氨酯混合物封堵鉆孔孔口段,孔口段封孔深度大于1.5m。注漿管路孔口連接球閥,孔口段凝固時間不低于20min。
圖1 底板巷穿層鉆孔封孔工藝示意
(4)壓注封孔材料 采用型號OZB-50-6風動注漿泵,將速凝膨脹封孔劑與水按1∶1比例混合后注入孔中。注入的漿液將有效充填鉆孔周圍裂隙,當抽放管路中有漿液流出時,說明鉆孔內裂隙已經得到充分封堵。此時關閉注漿管路,停止注漿。由于速凝膨脹封孔劑具有凝固膨脹后不析水,膨脹系數高,凝固后微膨脹的特點,因此在停泵后,漿液凝固過程中,封孔材料將繼續(xù)膨脹,充填裂隙,達到密封鉆孔的目的。
(5)合茬抽采 待注漿4h后,封孔材料完全凝固,即可連接抽采管路進行瓦斯抽采,抽采負壓保持在13~15kPa。
潘三煤礦在17101(3)工作面底板巷31組穿層抽采鉆孔中使用JD-WFK-2型速凝膨脹封孔劑作為密封材料,在32組穿層鉆孔中使用有機發(fā)泡材料作為密封材料,抽采負壓均為15kPa。
從2013年4月22日至2013年6月22日對兩組鉆孔封孔后的CH4抽采濃度變化進行觀測,觀測結果如圖2、圖3所示。
圖2 31組與32組鉆孔平均抽放濃度對比曲線
圖3 31組與32組鉆孔平均CH4抽放純量對比曲線
由圖2可看出,新工藝、新技術及新材料封孔與老的封孔工藝對比,在相同負壓下,鉆孔的抽放效果得到了很大程度提高,60d后鉆孔的平均抽采濃度由原來約10%,提高到25%左右。
由圖3和圖4可知:17101(3)工作面底板巷31組穿層抽采鉆孔平均抽采已持續(xù)達60d以上,31組鉆孔平均抽采純量0.05m3/min,相比32組穿層鉆孔抽采壽命而言,提高了9倍以上。
圖4 31組與32組鉆孔抽采壽命對比
針對目前底板巷穿層瓦斯抽采鉆孔封孔存在的問題,對穿層抽放鉆孔封孔、堵漏技術進行了研究,通過采用科學的封孔技術和封孔材料,不僅提高了瓦斯抽放量,延長了鉆孔衰減期,減少了鉆孔工程量,而且提高了鉆孔的抽放質量,為提高區(qū)域防突效果、降低生產成本提供了技術支持。
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