周少兵
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
安康水力發(fā)電廠3號(hào)機(jī)組泄水錐脫落原因分析
周少兵
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
通過對(duì)3號(hào)機(jī)組水導(dǎo)擺度數(shù)值的分析,提出泄水錐脫落是造成機(jī)組各部擺度、振動(dòng)增大的主要原因,并通過機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,推斷出泄水錐脫落的具體時(shí)間,指出泄水錐脫落是由于設(shè)計(jì)缺陷、安裝質(zhì)量問題、運(yùn)行方式不合理、監(jiān)測(cè)手段不完善、檢修人員經(jīng)驗(yàn)不足、分析處理問題能力不強(qiáng)等幾方面原因?qū)е碌?,并提出了針?duì)性的防范措施。
水導(dǎo)擺度;泄水錐;在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);防范措施
安康水電廠機(jī)組為混流式,總裝機(jī)容量為4×200 MW+1×5.25 MW,轉(zhuǎn)輪型號(hào)為HL220-LJ-550。1990年12月首臺(tái)機(jī)組發(fā)電,1992年12月全部機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,主要擔(dān)負(fù)著系統(tǒng)的調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用任務(wù)。
為了掌握機(jī)組的實(shí)時(shí)狀態(tài)信息及推行狀態(tài)檢修,3號(hào)機(jī)組于2008年安裝了1臺(tái)機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PSTA2003。狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)投運(yùn)后,對(duì)機(jī)組振動(dòng)擺度等內(nèi)容的監(jiān)測(cè)取得了較理想的效果。通過分析狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù),可推斷出3號(hào)機(jī)組于2012年3月發(fā)生了泄水錐脫落故障。
2011-08-05,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組在線穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)系統(tǒng)3號(hào)機(jī)水導(dǎo)擺度增大:X向547μm, Y向801μm。隨即監(jiān)視3號(hào)機(jī)水導(dǎo)瓦溫為43 ℃。因當(dāng)時(shí)機(jī)組在汛期滿大負(fù)荷運(yùn)行,所以沒有立即停機(jī)檢查,而是注意監(jiān)視3號(hào)機(jī)組水導(dǎo)瓦溫不超過規(guī)定,水導(dǎo)擺度不超過900μm。2011-11-04,3號(hào)機(jī)組小修,經(jīng)調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙及機(jī)組中心軸線后測(cè)量水導(dǎo)擺度:X向320μm,Y向340μm。水導(dǎo)擺度與之前相比明顯降低。2012-07-02,又發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)水導(dǎo)擺度增大:X向480μm,Y向535μm。2013年3月份,在3號(hào)機(jī)大修時(shí)打開蝸殼及尾水管人孔門檢查,發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)泄水錐脫落,至此3號(hào)機(jī)水導(dǎo)擺度增大的原因才得以弄清。
2010—2012年導(dǎo)軸承擺度和頂蓋水平振動(dòng)的變化趨勢(shì)如表1所示。
表1 2010—2012年導(dǎo)軸承擺度和頂蓋水平振動(dòng)的變化趨勢(shì)
2.1 數(shù)據(jù)特征
對(duì)表1和水導(dǎo)擺度波形、頻譜和軌跡圖中導(dǎo)軸承擺度變化趨勢(shì),水導(dǎo)擺度的波形、頻譜和軌跡,以及相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以得出以下幾點(diǎn)特征判斷。
(1) 將3號(hào)機(jī)目前狀態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)與2009年機(jī)組大修后150 MW工況下水導(dǎo)擺度(X向200μm,Y向210μm)數(shù)據(jù)(現(xiàn)場(chǎng)百分表測(cè)量)相比較,發(fā)現(xiàn)機(jī)組水導(dǎo)擺度在相同工況下有增加的趨勢(shì),Y向擺度值已超過標(biāo)準(zhǔn)允許最大值。其他各測(cè)點(diǎn)擺度、振動(dòng)、溫度正常。
(2) 2012-03-02,3號(hào)機(jī)組帶200 MW負(fù)荷時(shí),頂蓋水平振動(dòng)突然增大許多,同時(shí)水導(dǎo)擺度相位、頂蓋水平振動(dòng)相位發(fā)生突變。
(3) 3號(hào)機(jī)組在空載、開機(jī)或停機(jī)時(shí),水導(dǎo)擺度、上導(dǎo)擺度明顯增大,而擺度振動(dòng)的主要成分均為一倍頻,說明存在水力不平衡的情況。
(4) 水導(dǎo)擺度較大且繼續(xù)不斷變大,而瓦溫基本不變,可以斷定水導(dǎo)抗重螺栓在松動(dòng),軸瓦間隙在不斷變大。
2.2 數(shù)據(jù)分析結(jié)論
(1) 3號(hào)機(jī)泄水錐脫落的時(shí)間應(yīng)該在2012-03-02開機(jī)過程中機(jī)組帶滿負(fù)荷運(yùn)行期間,強(qiáng)大的水流將脫落的泄水錐沖入尾水渠內(nèi),尾水管里襯并沒有因?yàn)闆_撞破壞(事后檢查尾水管并沒有損傷)。
(2) 泄水錐脫落后,頂蓋水平振動(dòng)的一倍頻幅值及其相位發(fā)生突變。水導(dǎo)擺度持續(xù)增大且其相位突變,相位變化量大于100°。
(3) 機(jī)組在開機(jī)啟動(dòng)時(shí),隨著轉(zhuǎn)速的升高,水導(dǎo)、頂蓋、上導(dǎo)擺度急劇增大。在低負(fù)荷運(yùn)行工況下,機(jī)組振動(dòng)明顯。
(4) 泄水錐與轉(zhuǎn)輪上冠固定螺栓個(gè)別先松動(dòng)或斷裂,機(jī)組存在水力及機(jī)械不平衡的因素,是水導(dǎo)擺度一直增大的根本原因。隨著長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷振動(dòng)區(qū)的運(yùn)行,最終因水力振動(dòng)產(chǎn)生交變應(yīng)力,螺栓發(fā)生疲勞破環(huán)而全部斷裂,從而導(dǎo)致泄水錐脫落。
3.1 設(shè)計(jì)缺陷
泄水錐與轉(zhuǎn)輪上冠之間采用普通螺栓連接,把合孔鉆好后未做進(jìn)一步處理。這樣,螺栓擰緊后可能存在一定的間隙,從而使螺釘承受附加彎曲應(yīng)力,由于強(qiáng)度不夠,最終導(dǎo)致螺栓斷裂。
3.2 安裝質(zhì)量問題
螺栓在擰緊后未采取加裝鎖定、點(diǎn)焊等止退措施,同時(shí)轉(zhuǎn)輪上冠與泄水錐接合面未采用連續(xù)焊縫。當(dāng)水力壓力脈動(dòng)加劇產(chǎn)生共振時(shí),引起泄水錐固定螺栓松動(dòng);螺栓松動(dòng)后轉(zhuǎn)輪上冠與泄水錐僅靠它們之間的間斷焊縫連接,且焊縫本身存在局部應(yīng)力,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后致使間斷焊縫開裂;在間斷焊縫開裂后泄水錐因水力振動(dòng)產(chǎn)生交變應(yīng)力,螺釘發(fā)生疲勞破環(huán)而斷裂,最終導(dǎo)致泄水錐脫落。
3.3 運(yùn)行方式不合理
安康水電站機(jī)組主要承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻及事故備用任務(wù),機(jī)組開、停機(jī)頻繁且經(jīng)常在振動(dòng)區(qū)內(nèi)運(yùn)行(1~4號(hào)機(jī)組振動(dòng)區(qū)負(fù)荷為0~100 MW,低水頭情況下為120~150 MW)。在此種運(yùn)行工況下,由于轉(zhuǎn)輪出口處的旋轉(zhuǎn)水流及漩渦脫落和氣蝕等影響,在尾水管內(nèi)會(huì)引起水壓脈動(dòng)。尤其是在尾水管內(nèi)出現(xiàn)大渦帶后,渦帶以接近固定的頻率在管內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),引起水流低頻壓力脈動(dòng),從而引起尾水管壁、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、蝸殼的振動(dòng),機(jī)組水導(dǎo)軸承、頂蓋擺度增大。當(dāng)其頻率與發(fā)電機(jī)或電力系統(tǒng)的自振頻率接近時(shí),發(fā)生共振,最終導(dǎo)致泄水錐固定螺栓松動(dòng)、焊口開裂。
3.4 監(jiān)測(cè)手段不完善
安康水電站狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PSTA2003在泄水錐脫落后,機(jī)組水導(dǎo)擺度增大的情況下,沒有發(fā)告警信號(hào)。
3.5 檢修人員經(jīng)驗(yàn)不足,分析處理問題能力不強(qiáng)
運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組水導(dǎo)擺度增大,卻未做進(jìn)一步分析處理,只是采用停機(jī)調(diào)整機(jī)組軸線及水導(dǎo)瓦間隙的方法來消除水導(dǎo)擺度的增大,未從根本上解決問題。另外,機(jī)組在春季進(jìn)行過流部件檢查時(shí),運(yùn)行人員也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)組泄水錐脫落故障。
(1) 3號(hào)機(jī)組更換新的泄水錐,所有固定螺栓內(nèi)螺紋涂抹天山螺紋鎖固劑防松動(dòng)。螺母鎖緊后在其后面增加雙螺母鎖錠。
(2) 在泄水錐與上冠內(nèi)外部結(jié)合處連續(xù)多層焊接,在每個(gè)M42把合螺栓與上冠之間、螺母與螺母之間、螺母與螺桿頭部之間分別電焊牢固。
(3) 改變機(jī)組運(yùn)行方式,盡量避免機(jī)組在振動(dòng)區(qū)運(yùn)行,機(jī)組開機(jī)或停機(jī)操作時(shí),采用“手動(dòng)”快速加或減負(fù)荷,以減少壓力脈動(dòng)對(duì)水機(jī)部件的損壞。
(4) 機(jī)組在做甩負(fù)荷、過速試驗(yàn)后,或機(jī)組事故停機(jī)后,應(yīng)及時(shí)檢查水導(dǎo)擺度。
(5) 定期檢查。將泄水錐檢查列為小修項(xiàng)目,每年春、秋季小修時(shí)對(duì)泄水錐各部螺栓及焊點(diǎn)進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷,及時(shí)處理。
(6) 完善其他機(jī)組的狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PSTA2003。將機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PSTA2003接入計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),按照規(guī)程規(guī)定當(dāng)機(jī)組擺度超過允許值時(shí),系統(tǒng)應(yīng)作用機(jī)組停機(jī)。另外,將狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)列為運(yùn)行日常巡視、檢查工作項(xiàng)目,以便及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)到機(jī)組擺度數(shù)值。
2013-11-02。
周少兵(1972-),男,工程師,高級(jí)技師,主要從事安康水電廠運(yùn)行工作。