趙志鵬
(大唐陽城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
一起因10?kV電纜絕緣擊穿導(dǎo)致機(jī)組跳閘的分析
趙志鵬
(大唐陽城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
某電廠2號機(jī)組停運前負(fù)荷為585 MW,A、B、C、D、E、F 6臺磨煤機(jī)運行正常,鍋爐燃燒穩(wěn)定,機(jī)組處于協(xié)調(diào)控制方式,機(jī)組保護(hù)全部投入。
當(dāng)日18:59:03,運行人員發(fā)現(xiàn)21號電泵突然跳閘,23號電泵A段開關(guān)聯(lián)啟,2號機(jī)組10 kV廠用I段所帶負(fù)荷大面積故障報警,機(jī)組發(fā)生RB,聯(lián)跳2C、2D磨煤機(jī),自投A組、F組油槍。由于蒸汽流量與給水流量嚴(yán)重失衡,導(dǎo)致汽包水位快速下降,最低至-145 mm。
19:03:39,發(fā)電機(jī)負(fù)荷為310 MW,由于23號電泵聯(lián)啟后自動增加給水量,汽包水位開始回升。
19:05:36,汽包水位高Ⅲ值保護(hù)動作于MFT,鍋爐滅火,汽機(jī)跳閘,熱工保護(hù)動作,聯(lián)跳發(fā)變組。
19:10,維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場后立即與運行人員一起對機(jī)組設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)21號電泵開關(guān)差動保護(hù)動作跳閘,開關(guān)下口負(fù)荷側(cè)B相接頭主絕緣擊穿對地放電,2號機(jī)組10 kV常用 I段母線電壓正常,檢查其他電氣、熱工保護(hù)動作正常,設(shè)備無異常。立即安排人員對21號電泵開關(guān)負(fù)荷側(cè)電纜接頭進(jìn)行搶修,并同時匯報國調(diào)機(jī)組跳閘原因和機(jī)組準(zhǔn)備啟動情況。經(jīng)國調(diào)許可,2號機(jī)組鍋爐于19:25點火,于21:33與華東電網(wǎng)并列成功。
2.1 電泵電機(jī)、開關(guān)處電纜檢查
經(jīng)維護(hù)人員現(xiàn)場勘查,21號電泵電機(jī)開關(guān)處B相其中1根電纜有擊穿現(xiàn)象,擊穿點在B相終端頭制作處。由于電纜終端頭為電纜最薄弱處,因此電纜終端頭對制作工藝要求比較嚴(yán)格,在制作過程中必須保證電纜主絕緣層在電纜熱縮前表面干凈、無雜質(zhì),在熱縮后無氣泡產(chǎn)生。同時,在剝除外絕緣層時,不應(yīng)使電纜主絕緣出現(xiàn)劃傷現(xiàn)象。由此可見,此次電纜擊穿的原因主要是,在電纜終端頭制作過程中,制作工藝未能達(dá)到要求,給電纜安全運行造成了隱患,加之電纜長期處于高壓狀態(tài)運行,最終導(dǎo)致電纜擊穿放電,從而導(dǎo)致一次接地故障發(fā)生。這是造成此次機(jī)組停運的直接原因。
2.2 熱工、電氣曲線報表分析
從熱工、電氣曲線報表及運行人員的事故處理情況分析,造成2號鍋爐汽包水位高至高Ⅲ值的原因是,21號電泵開關(guān)負(fù)荷側(cè)B相接頭對地放電后,21號電泵差動保護(hù)動作跳閘,機(jī)組RB,同時23號電泵聯(lián)啟,給水流量在87 s內(nèi)恢復(fù)至原給水量。保護(hù)人員檢查21號電泵電源開關(guān)的差動保護(hù)動作記錄為:DIa=6.29A、DIb=17.88A、DIc=12.32A、HIa=2.62A(制動電流),保護(hù)定值如表1所示。
表1 21號電動給水泵8A差動保護(hù)定值
現(xiàn)場檢查電泵電源開關(guān),電纜室內(nèi)B相電纜有明顯放電痕跡,其他兩相均有電弧燒傷痕跡。根據(jù)動作記錄分析可知,故障點的起源為B相電纜終端頭處,B相接地產(chǎn)生的電弧在開關(guān)柜內(nèi)瞬間發(fā)展為三相弧光接地短路,總共用時220 ms。由于零序電流保護(hù)延時0.4 s,而差動保護(hù)無延時動作,在故障發(fā)展為三相弧光接地短路時,差動保護(hù)先于零序電流保護(hù)動作,將故障點與系統(tǒng)斷開,同時聯(lián)啟23號電泵。由于21號電泵發(fā)生三相弧光接地短路及23號電泵聯(lián)啟,且2臺電泵均在同一段10 kV廠用電源母線上,故造成2號機(jī)組10 kV廠用 I段母線電壓瞬時降低。
由動作記錄可知,故障點在220 ms內(nèi)由單相接地發(fā)展成三相弧光接地短路,導(dǎo)致三相電壓同時降低至1.772 V;而380 V低壓廠用電均取自10 kV母線,致使380 V廠用電電壓同時降低,使得21號送風(fēng)機(jī)液壓油站油泵進(jìn)行切換時,由于380 V電壓低2臺油泵均出現(xiàn)瞬時停運反饋,進(jìn)而導(dǎo)致21號送風(fēng)機(jī)動葉由自動切換至手動,擋板開度保持在58 %,22號送風(fēng)機(jī)動葉隨RB指令逐漸關(guān)閉,鍋爐燃燒變差減弱,主蒸汽流量逐漸降低至944 t/h,而給水自動仍維持1 850 t/h左右的流量,致使汽水流量偏差嚴(yán)重失衡。此時,運行人員看到汽包水位在-133 mm左右,為防止水位進(jìn)一步降低,將汽包水位設(shè)定值由0設(shè)為19,促使汽包水位回調(diào),而未考慮到此時給水流量與蒸汽流量偏差較大,且由于給水自動調(diào)整慣性大的特點,當(dāng)給水流量下降回調(diào)時,汽包水位由于慣性及鍋爐燃燒的加強而迅速升高至高Ⅲ值,觸發(fā)MFT保護(hù)動作滅火,機(jī)組跳閘解列。
(1) 此次由21號電泵開關(guān)處接頭對地放電引發(fā)的機(jī)組停運事故,暴露出檢修部門在機(jī)組小修期間對設(shè)備隱患排查不徹底的問題,充分說明機(jī)組基建期間遺留的事故隱患未能夠得到徹底排查治理。
(2) 此次機(jī)組RB后運行人員對機(jī)組的事故處理,暴露出運行人員對重要輔機(jī)跳閘后的異常處理經(jīng)驗欠缺,判斷不準(zhǔn)確、考慮不周到的問題,導(dǎo)致操作監(jiān)視不到位,處理不果斷。說明運行人員技術(shù)培訓(xùn)和事故處理能力培訓(xùn)不到位。
(3) 21號電泵跳閘同時聯(lián)啟23號電泵,10 kV母線電壓波動引起送風(fēng)機(jī)油站油泵切換時,造成2臺油泵停運反饋同時出現(xiàn),致使送風(fēng)機(jī)動葉自動切換至手動,而不能進(jìn)行自動調(diào)節(jié),暴露出機(jī)組控制邏輯的設(shè)置仍然不合理,需要進(jìn)行邏輯的梳理檢查和改進(jìn)。
(1) 檢修部門應(yīng)提高對機(jī)組電氣設(shè)備的檢修質(zhì)量,針對此次電纜接頭接地放電的情況,認(rèn)真組織開展對10 kV電氣設(shè)備的隱患排查治理,確保電纜接頭接觸良好,無虛接、無破裂損壞、無毛刺,同時要加強電纜中間接頭紅外成像檢查,確保設(shè)備正常運行。
(2) 檢修部門應(yīng)根據(jù)《電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗規(guī)程》的規(guī)定,及時利用停機(jī)機(jī)會組織對電纜主絕緣進(jìn)行交流耐壓試驗,排查設(shè)備隱患并及時消除隱患。
(3) 針對此次機(jī)組停運事件,發(fā)電部應(yīng)制訂詳細(xì)的事故處理預(yù)案,并強化事故模擬演練,提高運行崗位人員對異常工況的處理能力。
(4) 針對此次機(jī)組停運事件,運行各崗位人員要加強異常情況下的汽包水位調(diào)整專題培訓(xùn),使運行人員能夠熟練掌握汽包水位在各種工況下的操作調(diào)整方法。
(5) 針對此次機(jī)組停運事件中暴露出的邏輯設(shè)置不合理的問題,檢修部門應(yīng)進(jìn)行專項排查,落實責(zé)任,消除隱患,提高設(shè)備運行的可靠性。
2013-07-25;
2013-10-17。
趙志鵬(1987-),男,助理工程師,主要從事電廠主變、電纜、高低壓、電機(jī)的運行維護(hù)工作。