郭立強(qiáng)
【摘 要】 直吹式制粉系統(tǒng)是火力電廠發(fā)電中非常重要的環(huán)節(jié),但是長期以來直吹式制粉系統(tǒng)在制粉的過程中存在單耗偏高的問題,本文重點(diǎn)對直吹式制粉系統(tǒng)制粉過程中單耗偏高的原因和解決對策進(jìn)行了探討,供相關(guān)電力人員參考。
【關(guān)鍵詞】 直吹式制粉;單耗;偏高;對策
一、前言
能源節(jié)約已經(jīng)成為我國生產(chǎn)中非常關(guān)注的問題,我國在火力發(fā)電過程中,長期以來都存在制粉單耗偏高,找到單耗偏高的原因,從而制定出相應(yīng)的解決對策是目前很多電廠亟待解決的問題。
二、直吹式制粉系統(tǒng)制粉單耗特性分析
直吹式制粉系統(tǒng)一般選用中、高速磨,不選用低速磨,原因是變負(fù)荷和低負(fù)荷時(shí)制粉單耗偏高,所以只有長期帶滿負(fù)荷的鍋爐的直吹式制粉系統(tǒng)才選用低速磨。也就是說低速球磨機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)只有在能夠長期帶滿負(fù)荷或較高負(fù)荷時(shí)才經(jīng)濟(jì),顯然,這種經(jīng)濟(jì)性與倉儲式制粉系統(tǒng)相比還是存在差距的。
直吹式鍋爐燃燒器與制粉系統(tǒng)是一一對應(yīng)的,從燃燒穩(wěn)定的角度上講,任何負(fù)荷下“π”型爐選擇合適的磨煤機(jī)運(yùn)行臺數(shù),可以有效降低制粉單耗及機(jī)組廠用電率。但現(xiàn)在隨著標(biāo)煤單價(jià)的提高,為降低發(fā)電企業(yè)運(yùn)營成本,入爐煤由工程煤、煤泥、高硫煤、低硫煤等多煤種及熱值不同摻配燃燒,與此同時(shí)鍋爐制粉系統(tǒng)在同等負(fù)荷條件下總煤量偏大,造成制粉系統(tǒng)單耗升高。
根據(jù)某廠3,4號鍋爐說明書以及試驗(yàn)確認(rèn),在180Mw負(fù)荷以上推薦維持4套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,180Mw負(fù)荷以下負(fù)荷推薦維持3套制粉系統(tǒng)運(yùn)行。
某廠2005年在煤質(zhì)好且穩(wěn)定時(shí)做過經(jīng)濟(jì)型對
比試驗(yàn),即:機(jī)組在185Mw負(fù)荷下運(yùn)行,試驗(yàn)時(shí)間1天,3臺磨運(yùn)行,節(jié)約用電23200kW·h,可節(jié)約用電費(fèi)用8584元,但由于煤粉細(xì)度變粗,導(dǎo)致飛灰可燃物由4.34上升到8.37,增加耗煤費(fèi)用約17668.5元。因此該廠決定,在煤質(zhì)變差且不穩(wěn)定時(shí),180Mw以上負(fù)荷維持4套制粉系統(tǒng)運(yùn)行。
三、直吹式制粉系統(tǒng)制粉單耗偏高原因
制粉系統(tǒng)的耗電占廠用電的25%左右,顯然,在保證制粉系統(tǒng)出力,控制合理煤粉細(xì)度的前提下,降低制粉系統(tǒng)單耗是重要的節(jié)能途徑。
1、中速磨裝載量直接影響磨煤機(jī)出力和電能消耗
磨煤機(jī)中速磨過程中裝載量直接影響煤粉的研磨和研碎能力,速度需要在一定的范圍內(nèi),如果速度太慢,對煤的研磨能力作用太小,出粉率低;反之,如果速度太快,同樣會影響磨煤的出力,增加電耗。因此速度不是越大,其節(jié)約能耗。制粉系統(tǒng)采用中速磨正壓直吹系統(tǒng),每爐配5臺磨煤機(jī),燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),四臺運(yùn)行一臺備用;燃用校核煤種時(shí),五臺運(yùn)行;煤粉細(xì)度為R90≤18%,均勻性指數(shù)n=1.0。煙風(fēng)系統(tǒng)采用平衡通風(fēng)方式,空氣預(yù)熱器采用三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,一、二次風(fēng)加裝暖風(fēng)器。排渣方式采用風(fēng)冷式干渣機(jī)直接進(jìn)。磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)整門跟隨熱風(fēng)調(diào)整門變化,調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度;DCS中一次風(fēng)爐膛差壓自動控制函數(shù)在0~350MW輸出均為10.0kpa,運(yùn)行中值班人員憑經(jīng)驗(yàn)根據(jù)負(fù)荷與煤質(zhì)變化手動設(shè)置一次風(fēng)壓偏置進(jìn)行跟蹤修正。
2、煤質(zhì)對制粉單耗的影響
煤質(zhì)對制粉單耗的影響主要決定于煤的可磨性(原煤被研制成粉的難易程度)和煤的主要性能指標(biāo)(發(fā)熱量、揮發(fā)份),不同質(zhì)的煤種,其可磨性系數(shù)不同,燃燒工況也不同。前者,直接反映制粉單耗的大小,而后者需要通過一系列的調(diào)整來決定制粉單耗的大小。然而,原煤的采購?fù)灰匀说囊庵緸檗D(zhuǎn)移,也就是只能在有效的范圍內(nèi)選擇,即可控性很小。對我們廠而言,原因就是原煤采購的可操作性很小,可選擇的范圍受限制,基本上是混雜煤。
3、設(shè)備自身的問題
磨煤機(jī)套瓦的磨損對磨煤出力會有很大的影響,套瓦磨損嚴(yán)重時(shí),會大幅度降低磨煤出力,可檢查波紋套板的磨損情況,當(dāng)套瓦的凸峰磨損達(dá)到2/3時(shí),應(yīng)更換套瓦。
消除制粉系統(tǒng)較大的漏風(fēng)量,也是提高磨煤出力減小電耗的必要措施。制粉系統(tǒng)就是磨制煤粉和煤粉輸送的一套體系,磨損是免不了的。當(dāng)系統(tǒng)漏風(fēng)時(shí),系統(tǒng)負(fù)壓小不能形成有效的帶粉能力,制粉效率明顯下降。爐的制粉電單耗在六個(gè)月中均有偏高的現(xiàn)象。
4、運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整對單耗的影響
有很多運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整會影響制粉單耗,如煤粉細(xì)度、熱風(fēng)開度、再循環(huán)開度,均勻給煤等。通風(fēng)量的大小決定煤粉細(xì)度,過大和過小都是不利的,通風(fēng)量太大,系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)速增加,煤粉磨制一次合格率降低,經(jīng)粗粉分離器,粗粉被分離出來,經(jīng)回粉管回到磨煤機(jī),作無益的循環(huán),同時(shí)風(fēng)速過大還會增大管道的磨損,電耗增大;反之若風(fēng)量過小,不僅使磨煤出力下降,還使干燥能力下降。當(dāng)通風(fēng)量很小時(shí),燃料大部分集中在筒體的進(jìn)口端,由于鋼球沿筒體長度是近似均勻分布的,因而在筒體的出口端鋼球的能量沒有充分被利用,很大一部分能量消耗在金屬的磨損和發(fā)熱上。同時(shí)因?yàn)橥矁?nèi)風(fēng)速不高,出口端部分合格煤粉不能被氣流帶走,帶出的僅僅是少量的細(xì)煤粉,使得磨煤出力降低。我們知道煤粉細(xì)度與燃燒工況有很大的關(guān)系,煤粉越細(xì),煤粉在爐膛內(nèi)燃燒的越充分,反之,煤粉越粗,煤粉在爐膛內(nèi)燃燒會越不完全,飛灰可燃物所占比例越大,就越不經(jīng)濟(jì)??墒牵悍鄞种品蹎魏木偷?,反之,煤粉細(xì)制粉單耗就高。這是一對矛盾體,所以,煤粉細(xì)度要根據(jù)煤質(zhì)的變化進(jìn)行不斷地調(diào)整。要根據(jù)爐內(nèi)的燃燒情況、制粉單耗的大小情況綜合考慮,也就是煤粉細(xì)度應(yīng)該控制在煤耗加制粉單耗的最佳經(jīng)濟(jì)值上。
四、降低制粉單耗的建議
1、低負(fù)荷時(shí)減少制粉系統(tǒng)投運(yùn)套
電廠采用的“爐前摻混、爐內(nèi)摻燒”手段,雖解決了燃燒穩(wěn)定性的問題,但為保證燃燒穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì),低負(fù)荷下制粉系統(tǒng)投運(yùn)套數(shù)多,制粉單耗嚴(yán)重偏高。建議試行“分磨磨制,爐內(nèi)混燒”的混煤摻燒方法,即2—3套磨煤機(jī)磨好煤、1—2臺磨煤機(jī)磨差煤,各套磨煤機(jī)根據(jù)煤的可磨性和燃燼特性確定各自出力、細(xì)度、鋼球配比等,并使對應(yīng)的燃燒器采用相應(yīng)的配風(fēng)方式。然后根據(jù)燃燒狀況,逐步停掉1—2套磨差煤的制粉系統(tǒng),這樣既保證了低負(fù)荷下的燃燒穩(wěn)定性,又保證煤粉細(xì)度和出力,降低制粉單耗。
2、加強(qiáng)對入爐煤的管理,確保人爐煤的穩(wěn)定
對燃煤摻配工作實(shí)施精細(xì)化管理,提高人爐煤質(zhì)的穩(wěn)定性,確保制粉系統(tǒng)在一種穩(wěn)定的、經(jīng)濟(jì)的工況運(yùn)行,降低制份單耗。
3、加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),解決制粉系統(tǒng)存在的問題
磨煤機(jī)料位失效以及下煤管、落煤管、回粉管、分離器擋板等堵塞造成的空罐堵罐,都是影響制粉單耗和:謀粉細(xì)度的重要因素,建議加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),解決制粉系統(tǒng)存在的這些難題。
例如通過對送風(fēng)機(jī)葉輪改型,加大送風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,提高了鍋爐出口氧量,減少了飛灰可燃物,提高了鍋爐效率。經(jīng)常檢查受熱面的積灰情況,發(fā)現(xiàn)積灰嚴(yán)重時(shí),及時(shí)進(jìn)行沖洗,以提高傳熱效果。對空氣預(yù)熱器漏風(fēng)整治??諝忸A(yù)熱器及與其相連的煙、風(fēng)道、伸縮節(jié)打開保溫后查漏、補(bǔ)漏;空氣預(yù)熱器前、后所有人孔門采用密封焊接,管箱內(nèi)漏管兩端采用堵頭悶堵等措施,減少了空預(yù)器漏風(fēng)。對真空系統(tǒng)進(jìn)行查漏、堵漏。更換凝結(jié)器銅管,有利完善凝汽器真空、端差、過冷度,以及提高凝結(jié)水的品質(zhì)。加大對廢水回收再利用,對廢水系統(tǒng)進(jìn)行改造,防止水塔的溢流等,同時(shí)利用變頻技術(shù)對泵與風(fēng)機(jī)驅(qū)動電源進(jìn)行變頻改造。變頻調(diào)速控制節(jié)能原理是通過改變頻率F來改變電機(jī)轉(zhuǎn)速。理論上這種調(diào)速方式調(diào)節(jié)范圍寬,且線性度很好,變頻器設(shè)備本身能耗很低,無論是輕載還是滿載都有很高的效率。此外其運(yùn)行可靠性,調(diào)節(jié)精度及線性度(可達(dá)99%)都是其他調(diào)速方法無法相比的。因此,應(yīng)推廣先進(jìn)的電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)在熱電廠中的應(yīng)用。
4、積極推進(jìn)運(yùn)行技術(shù)的創(chuàng)新
積極學(xué)習(xí)、掌握燃燒優(yōu)化運(yùn)行方案。運(yùn)行人員積極組織燃燒、加強(qiáng)燃燒調(diào)整,合理配風(fēng),做到初參數(shù)壓紅線運(yùn)行。一切都以提高發(fā)電量為出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樨?fù)荷上升,鍋爐熱負(fù)荷加強(qiáng),爐膛溫度提高,燃燒穩(wěn)定性得到提高,相應(yīng)的熄火、燃油、廠用電率、供電煤耗就能相應(yīng)地得到好轉(zhuǎn)。帶不起負(fù)荷的原因,主要原因是煤質(zhì)差、制粉出力的限制等。提高運(yùn)行人員技術(shù)水平和責(zé)任心。運(yùn)行值班人員,是運(yùn)行崗位中最辛苦和技術(shù)要求高的崗位,上班前休息好,保持心情好,提高責(zé)任心,學(xué)習(xí)燃燒技術(shù),將有助減少人為因素;各運(yùn)行崗位要密切合作,減少操作上失誤等。降低煤耗,鍋爐效率是關(guān)鍵,提高鍋爐效率只有降低飛灰,在燃劣質(zhì)煤時(shí),要求操盤人員,將自己的工作經(jīng)驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)相結(jié)合,從主觀到客觀全方位進(jìn)行分析。
五、結(jié)束語
總之,本文對直吹式制粉系統(tǒng)制粉單耗偏高的原因就行了詳細(xì)的分析,在這個(gè)過程中電廠要針對自身的特點(diǎn)針對性的找到原因,從而制定相關(guān)的解決策略,降低制粉過程中的單耗。
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