鄒 帥, 吳 明
(遼寧石油化工大學, 遼寧 撫順 113001)
2012年世界煉油總能力為44.48億t/a,亞洲煉油能力的增加帶動了全球煉油能力的復蘇,達到12.82億t/a,比2011年增加3600萬t/a。2012年,中國原油一次加工能力達到 5.75億 t/a,僅次于美國;世界煉油廠總數(shù)為655座,中國為53座,占8%[1]。中國的煉油工業(yè),生產(chǎn)能力、企業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備均達到了相當水平,部分領域已達到國際先進水平。但這不能掩蓋我國煉油企業(yè)節(jié)能存在的很多問題,隨著我國煉化工業(yè)的快速發(fā)展及激烈的市場競爭,節(jié)能降耗問題越發(fā)必要。因此,我們應當積極開發(fā)及推廣優(yōu)化換熱流程、加熱爐強化傳熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、低溫余熱利用等技術(shù)煉油工業(yè)中的應用[2,3]。
某煉廠常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖見圖1所示。
(1)初底原油的換熱終溫較低。
(2)低溫余熱沒有充分回收。目前常減壓裝置低溫余熱物流有六條,冬季時,回收熱量僅占全裝置低溫熱總量的35%左右;在夏季時,裝置全年低溫熱平均回收率低于18%。
圖1 常減壓裝置現(xiàn)有原油換熱網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖Fig.1 CDU/ VDU existing crude oil heat exchange network structure
(1)對現(xiàn)有企業(yè)改造項目可進行統(tǒng)一規(guī)劃、分期實施使得熱源、熱阱均需在企業(yè)及鄰近區(qū)域的大系統(tǒng)范圍內(nèi)進行統(tǒng)籌考慮、全面規(guī)劃,同級利用與升級利用措施統(tǒng)籌考慮[4~6]。
(2)熱源、阱匹配也要利用換熱網(wǎng)絡優(yōu)化設計技術(shù)。統(tǒng)籌分析各種工程因素要求的輔助設施投資。
(3)所有設計方案及設想,均需滿足經(jīng)濟評價的要求。
(1)初底原油段換熱流程調(diào)整
①為了提高OHTC,從而多取出高溫位渣油熱量,將E-24/AB由四管程改為六管流程。
②故將渣油二次改進E-28,騰出E-31走常三線一次,常三線二次進E-21,出來后進加熱爐的助燃空氣,再冷卻到一定溫度去減壓塔減一中。
③加大常二中二次換熱器E-20的換熱面積,同時在常二中一次換熱器E-30上再串聯(lián)1臺原油換熱器E-30B,如圖2所示。
圖2 初底原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.2 Heat exchange process adjustment results
(2)脫后原油段換熱流程調(diào)整
保證脫后原油的換熱終溫,從而維持初餾塔合適的拔出率,是脫后原油段換熱流程的重點。按照盡量減少更改原則,本方案僅僅調(diào)整了常頂循換熱流程。E-14/AB走常二線一次,直接進原二次換熱器E-5/AB,如圖3所示。
圖3 脫后原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.3 Desalted crude oil heat exchange process adjustment results
(3)脫前原油段換熱流程調(diào)整
如圖4所示,是方案脫前原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果??梢钥闯觯瑴p三線二次從二段出來后直接進一段,由于溫度比常二線二次高。所以進E-3而不進E-2,E-2改走常二線二次。對換E-2和E-3的熱物流,調(diào)整后,脫前原油的換熱終溫為120.4 ℃,可以滿足電脫鹽工藝要求[7~9]。
圖4 脫前原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.4 Crude oil heat exchange process adjustment results
(4)原油換熱網(wǎng)絡的調(diào)整結(jié)果及分析
如圖5所示,常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡總調(diào)整圖,該圖為上述全部調(diào)整總結(jié)于此。
表1是常減壓裝置換熱網(wǎng)絡采用調(diào)整后的低溫余熱統(tǒng)計。從中可以得到,常頂循、常一線和常二線累積低溫余熱總量為456×104kcal/h,其中蠟油占 38.1%,常一線、常二線和常頂循占 61.9%。目前除了減二、三線在冬季用于發(fā)熱、減四線加熱除鹽水外,剩下的余熱均沒有回收。
表1 換熱網(wǎng)絡調(diào)整后低溫余熱統(tǒng)計Table 1 Low temperature waste heat statistic after adjusting net
基于表1,分析后調(diào)整了內(nèi)部低溫熱水回收流程,主要是回收的常一線、常二線和常頂循的低溫余熱。調(diào)整后的低溫熱熱水回收流程如圖6所示。
圖5 常減壓原油換熱網(wǎng)絡調(diào)整結(jié)果Fig.5 Heat net adjusted result of CDU/ VDU
圖6 低溫余熱熱水回收流程Fig.6 Low temperature waste heat recycling process
(1)網(wǎng)絡改造后的后原油進初餾塔溫度和脫前原油進電脫鹽溫度均得以提高,脫初底原油的換熱終溫由原先的280 ℃提高到288.3 ℃,換熱終溫提高8.3 ℃。
(2)由于初底原油換熱終溫提高了8.3 ℃,因此常壓爐熱負荷降低了212×104kcal/h,降低裝置能耗0.61 kg toc/t原油,折合節(jié)能效益約千萬余元。
(3)對提出的改造方案進行了經(jīng)濟效益分析,新增建設投資98.5萬元,總工程費約為200萬元,每年節(jié)能效益671.72萬元,3.6個月實現(xiàn)投資回報。
(4)常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡改進后的總傳熱火用損比改進前下降了約 3%。常減壓裝置換熱網(wǎng)絡的改進,降低了過程傳熱火用損,提高了裝置能量利用率。
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