趙紅飛 丁曉明 呂俊成
(上汽通用五菱汽車股份有限公司)
近年來方向盤的振動問題一直是國內(nèi)外學者研究的熱門話題。文獻[1]通過研究輪胎的非均勻性、輪胎氣壓以及路面-輪胎的激勵力,找到了方向盤振動的主要影響因素;文獻[2-3]分析了制動扭矩波動和底盤振動傳速靈敏度對方向盤振動的影響,并進行了視頻和時域的驗證,為分析方向盤振動提供了很好的方法。文章針對某微型車在路試階段出現(xiàn)的方向盤抖動嚴重的問題,采用試驗分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、模態(tài)測試并結(jié)合專家動態(tài)感知評審的方法,對該問題進行評價并提出問題解決途徑。
某微型車在各造車試驗階段中均出現(xiàn)時速在80 km/h以上時,方向盤抖動較嚴重的現(xiàn)象,不僅影響汽車的安全駕駛,同時也會引起客戶的抱怨。而至今沒有一個評價方向盤振動的具體標準,只是通過人為的主觀評價來判斷。這就導致了問題在處理過程中無標準可依,在以后發(fā)生類似問題時也無法判斷其可靠性。圖1示出汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的構(gòu)成示意圖。
文章通過使用LMS Test.Lab系統(tǒng)對抖動汽車進行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其子系統(tǒng)零件的動靜態(tài)測試,得到一系列數(shù)據(jù)反饋。由數(shù)據(jù)顯示可以看出,該車型的方向盤在抖動過程中最大的振動加速度達到0.95 g,由于振動加速度過大,造成人手在握方向盤時會有振手感覺。圖2示出該車型在車速為110 km/h時方向盤的Y向振動加速度曲線圖。
經(jīng)過采取各種補救措施,組織相關專家進行動態(tài)感知評審,并進行多次相關測試得出:方向盤Y向振動加速度為0.17 g時為客戶可接受狀態(tài);方向盤Y向振動加速度為0.21 g時,方向盤抖動情況較嚴重,客戶不能接受。
經(jīng)過對數(shù)據(jù)的分析研究及專家的動態(tài)感知評審,確定該問題的解決目標:
1)主觀評價車速在≤130 km/h時,方向盤再無抖動現(xiàn)象;
2)方向盤Y向振動加速度標準值的確定。
改進目標的確定分3步進行:
1)采取一系列短期措施,將所有抖動汽車分為“抖動可接受”與“抖動不可接受”2種狀態(tài)。
2)對這些汽車進行測試,選取該車型2種狀態(tài)下方向盤振動加速度最為接近的2個值,其中,可接受狀態(tài)的方向盤Y向振動加速度為0.17 g,不可接受狀態(tài)的方向盤Y向振動加速度為0.21 g。
3)通過比較分析,考慮其他不可控因素的影響,確定當車速≤130 km/h時,方向盤抖動可接受狀態(tài)為振動加速度<0.15 g。
圖3示出方向盤Y向振動加速度曲線圖。
經(jīng)過測試以及專家的動態(tài)感知評審,得到車速在110 km/h附近時的方向盤抖動最為嚴重,根據(jù)計算,此時輪胎的轉(zhuǎn)動頻率約為17 Hz(其中含有車速表精確度的影響)。圖4和圖5分別示出方向盤與轉(zhuǎn)向節(jié)的Y向頻譜。根據(jù)圖4和圖5顯示,在17 Hz附近,方向盤和轉(zhuǎn)向節(jié)(轉(zhuǎn)向節(jié)為輪胎測試點)均達到最大振動加速度值,因此,可確定輪胎為方向盤振動的主要激勵源。
將激勵源輪胎在動平衡機上進行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)抖動汽車均存在輪胎動平衡質(zhì)量不合格,導致輪胎在實際轉(zhuǎn)動中出現(xiàn)振動或擺動。
對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(方向盤、轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向拉桿及轉(zhuǎn)向節(jié))進行動態(tài)測試,得到傳遞函數(shù)結(jié)果,如圖6所示。從圖6可以看出:轉(zhuǎn)向器測試點在17.5 Hz時,與輪胎激勵形成共振,從而將振動放大;轉(zhuǎn)向中間軸下端(轉(zhuǎn)向器上端)測試點在17.5 Hz時,振動也有放大,但相比轉(zhuǎn)向器測試點放大幅度較小。
對方向盤進行模態(tài)測試,得到方向盤的1階模態(tài)為27.75 Hz,這與振動頻率不一致,因此不會存在共振問題。對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進行模態(tài)測試,得到結(jié)果如圖7所示,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)1階模態(tài)為17.97 Hz,與方向盤實際抖動關鍵頻率吻合,又與輪胎激勵頻率相近。
由以上分析可知,該車型方向盤抖動的主要原因是轉(zhuǎn)向器模態(tài)與輪胎高速轉(zhuǎn)動頻率發(fā)生耦合。具體分解到各個零件為:
1)輪胎作為激勵源,動平衡質(zhì)量不合格,從而引起較大幅度的振動和擺動,是主要原因;
2)轉(zhuǎn)向器將輪胎激勵放大,是主要原因;
3)轉(zhuǎn)向中間軸振動有所放大,但相比轉(zhuǎn)向器放大幅度較小,是次要原因;
4)方向盤1階模態(tài)為27.75 Hz,與振動頻率無關,是次要原因;
5)轉(zhuǎn)向管柱和轉(zhuǎn)向拉桿振動頻率與激勵無共振,是次要原因。
在嚴格控制其他因素的前提下,針對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的關鍵傳遞路徑(轉(zhuǎn)向器)進行剛度提升。轉(zhuǎn)向器結(jié)構(gòu),如圖8所示。
轉(zhuǎn)向器的改進措施為:
1)導套長度由10 mm增加到16 mm,從而提高轉(zhuǎn)向器子系統(tǒng)的剛度。
2)齒輪齒條間隙調(diào)節(jié):控制齒輪齒條間隙在0.08mm以下。轉(zhuǎn)向齒輪的回轉(zhuǎn)力矩在0.49~1.57N·m(空載狀態(tài)),力矩波動控制在0.49N·m以內(nèi),全行程中齒條最大啟動力不超過218N(空載狀態(tài))。從而改進轉(zhuǎn)向器齒輪齒條的嚙合狀態(tài),提高嚙合精度以及提高轉(zhuǎn)向器剛度。
將更改后零件進行裝車后,主觀評價認為汽車方向盤抖動情況改善明顯,抖動情況可以接受。另經(jīng)測試,方向盤的振動加速度已經(jīng)降至0.12 g(<0.15 g),完全滿足改進目標,如圖9所示。
與多數(shù)方向盤抖動嚴重問題的解決方案(從輪胎動平衡(激勵)以及方向盤模態(tài)(響應)方面)不同,文章通過對該車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的振動測試與數(shù)據(jù)分析,確定問題產(chǎn)生的主要原因為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的傳遞路徑放大了路面激勵。通過有針對性地更改傳遞路徑的有關參數(shù),使方向盤抖動情況明顯改善,完全滿足改進目標,從而為以后此類問題的分析研究提供了可靠的依據(jù)和系統(tǒng)方法。