顧華軍
(浙江紹興化工有限公司 浙江紹興312075)
於子方
(上海達(dá)門化工工程技術(shù)有限公司 上海200063)
我國氮肥行業(yè)多年取得了很大發(fā)展,合成氨與尿素的產(chǎn)能及產(chǎn)量均居世界第一位。2013年合成氨產(chǎn)量61 977 kt,尿素產(chǎn)量67 066 kt,均創(chuàng)歷史新高。但由于多年快速增長,產(chǎn)能過剩的問題越來越嚴(yán)重,產(chǎn)銷矛盾加劇,產(chǎn)品市場價(jià)格下滑,企業(yè)效益明顯降低。2013年,氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2 876億元,實(shí)現(xiàn)利潤66.4億元,主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為2.31%,虧損企業(yè)增加,行業(yè)虧損面為38.3%。因此,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益已是氮肥行業(yè)面臨的一項(xiàng)十分重要的任務(wù)。
合成氨生產(chǎn)中原料煤與電的成本占全部成本的70%左右,而造氣系統(tǒng)又是影響成本的主要系統(tǒng),努力抓好造氣系統(tǒng)節(jié)能增效是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要環(huán)節(jié)。多年來,不少科研、設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開發(fā)了行之有效的新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)與技術(shù)革新措施,有效地提升了造氣系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)水平,取得了節(jié)能降耗效果與經(jīng)濟(jì)效益?,F(xiàn)就造氣系統(tǒng)的10項(xiàng)主要技術(shù)措施進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,供參考。
該技術(shù)是在原造氣爐加料口上增設(shè)機(jī)電一體化控制的自動(dòng)加焦(煤)機(jī)及相關(guān)配套的料倉、探火孔等,取代原來停爐人工加焦(煤)的操作工藝方法。使用該技術(shù)后,對(duì)氣化生產(chǎn)操作帶來很多有利的效果。其主要效果:① 減輕了加焦(煤)操作工開爐蓋加焦(煤)的勞動(dòng)強(qiáng)度,消除了開爐蓋、點(diǎn)火、加焦(煤)等環(huán)節(jié)存在的不安全因素,同時(shí),有益于操作環(huán)境的清潔;② 減少了停爐開爐蓋加料次數(shù),增加了有效制氣時(shí)間,提高了單爐產(chǎn)氣量,并減少因多次停爐開爐蓋加料所消耗的蒸汽損失;③ 克服了原來因爐面溫度變化幅度大而引起的爐況波動(dòng),減少了熱量損失,保證了氣化層的蓄熱量,使煤氣氣質(zhì)穩(wěn)定、有效成分高。某企業(yè)使用人工加焦與自動(dòng)加焦技術(shù)效果比較見表1。
表1 某企業(yè)使用人工加焦與自動(dòng)加焦技術(shù)效果比較
從表1中數(shù)據(jù)可看出,使用自動(dòng)加焦(煤)技術(shù)后,噸氨入爐標(biāo)煤耗降低了22 kg,蒸汽分解率提高了3.2%~4.0%,噸氨節(jié)約蒸汽80 kg左右。
按原料無煙煤價(jià)格1 150元/t(下同)、蒸汽價(jià)格120元/t(下同)計(jì),噸氨成本可降低34.90元。不同規(guī)模合成氨裝置年經(jīng)濟(jì)效益見表2。
表2 不同規(guī)模合成氨裝置年經(jīng)濟(jì)效益 萬元
從以上分析可見:該技術(shù)對(duì)造氣系統(tǒng)穩(wěn)定操作和安全生產(chǎn)、提高半水煤氣氣量和氣質(zhì)、降低原料煤和蒸汽消耗、提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和改善環(huán)境十分有效。
該技術(shù)是在自動(dòng)焦(煤)技術(shù)應(yīng)用成功后,針對(duì)原來造氣爐排渣是在停爐狀況下進(jìn)行排渣操作、避免停爐帶來的損失、提高造氣爐有效發(fā)氣量、減少熱量損失,并結(jié)合造氣系統(tǒng)生產(chǎn)自動(dòng)化采用DCS,控制水平得到提高而研發(fā)。該技術(shù)在原造氣爐爐下2個(gè)灰倉增設(shè)了上、下2只閥門,并用油壓站的動(dòng)力油來驅(qū)動(dòng);正常生產(chǎn)時(shí)上閥門處于開啟狀態(tài),下閥門處于關(guān)閉狀態(tài);此2只閥門互為聯(lián)鎖,生產(chǎn)中可同時(shí)關(guān)閉,但不能同時(shí)開啟。根據(jù)設(shè)定的頻率出渣,并由造氣爐DCS控制系統(tǒng)來控制,實(shí)現(xiàn)不停爐連續(xù)排渣。與造氣爐自動(dòng)加焦(煤)機(jī)技術(shù)相配套,使氣化爐操作真正做到不停爐自動(dòng)加料與出渣的連續(xù)生產(chǎn)過程。
通過不少生產(chǎn)企業(yè)的使用,證明該技術(shù)具有如下特點(diǎn):
(1)取消了停爐排渣的時(shí)間,增加了造氣爐制氣時(shí)間。根據(jù)使用不同原料煤煤質(zhì)的情況,每臺(tái)造氣爐每天可增加60~90 min制氣時(shí)間,即發(fā)氣量提高了4%~6%。
(2)減少了停爐排渣引起造氣爐的熱量損失。停爐排渣時(shí),爐內(nèi)部分熱量通過渣斗口散發(fā)而損失,自動(dòng)出渣后就不存在這部分熱量損失。
(3)有利于造氣爐爐渣層與爐況的穩(wěn)定。停爐排渣時(shí),造氣爐內(nèi)氣化層溫度大幅降低,剛開爐時(shí)由于氣化溫度低,導(dǎo)致氣化效率差,開爐運(yùn)行幾個(gè)制氣循環(huán)后,氣化層溫度才能逐步恢復(fù)正常。自動(dòng)出渣后避免了此情況,使氣化層溫度穩(wěn)定,有利提高氣化效率、降低原料煤與蒸汽的消耗。
(4)環(huán)境污染得到明顯改善。停爐排渣時(shí),灰塵飛揚(yáng),造成造氣區(qū)域的環(huán)境較差,同時(shí)煤氣外泄,周邊空氣中有害氣體含量常常超標(biāo),存在不安全因素。自動(dòng)出渣后,明顯改善了生產(chǎn)操作現(xiàn)場環(huán)境,并解決了因煤氣的外泄而造成的不安全因素。
總之,該技術(shù)充分運(yùn)用機(jī)電一體化科技,改變了傳統(tǒng)的人工出渣方式,有效地推動(dòng)了工藝優(yōu)化、減少熱損、提高氣化效率、降低消耗、改善了現(xiàn)場環(huán)境,對(duì)企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益。
爐箅是固定層造氣爐的核心部件,對(duì)煤氣發(fā)生過程起著非常重要的作用,過去采用的星形、傘形、塔形爐箅,在運(yùn)行過程中存在較多問題(如風(fēng)量不足、布風(fēng)不勻、排灰破渣能力差、使用壽命短等),嚴(yán)重影響造氣爐制氣能力的發(fā)揮,不少單位研究開發(fā)了各種不同結(jié)構(gòu)型式的新型爐箅,如均布形、螺旋形及發(fā)展至今的專用爐箅和多邊多層爐箅等,對(duì)提高造氣爐的氣化強(qiáng)度和降低原料煤耗起了十分有效的作用。
使用效果:① 由于布風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,使?fàn)t膛截面布風(fēng)均勻;② 提高了通風(fēng)面積,有利增大風(fēng)量、提高煤氣發(fā)氣量;③ 提高了破渣與排渣能力,爐下帶出物減少;④ 使用壽命延長(以鑄鋼取代原來鑄鐵),可達(dá)1年以上。
以某企業(yè)新、舊爐箅(Φ3 000 mm)使用情況對(duì)比為例(表3),使用新爐箅后,造氣爐單爐的產(chǎn)氣量提高了22.2%,返焦率降低了18.5%,爐條機(jī)電流降低了25%。據(jù)統(tǒng)計(jì),每臺(tái)造氣爐每月可增加經(jīng)濟(jì)效益7萬元以上,全年增效77萬元以上。
表3 某企業(yè)新、舊爐箅(Φ 3 000 mm)使用情況比較
該技術(shù)改變了傳統(tǒng)入爐用飽和蒸汽溫度低、含濕量高,而使制氣溫度下降快、爐溫波動(dòng)大,造成蒸汽分解率低、蒸汽消耗大,而且使煤氣中過剩蒸汽較多,造成洗氣塔負(fù)荷增加、循環(huán)冷卻水用量增大等存在的問題,取得了提高蒸汽分解率、減少蒸汽消耗量以及減少循環(huán)冷卻水用量等節(jié)能降耗效果。
目前,企業(yè)用于制氣的過熱蒸汽溫度一般控制在200~250 ℃,在其他條件相同的工況下,其主要效果:①單爐產(chǎn)氣量提高10%~15%;②吹風(fēng)時(shí)間縮短10%左右;③蒸汽分解率提高,噸氨耗蒸汽降低了250~300 kg;④ 噸氨耗循環(huán)冷卻水減少了15~20 m3。不同規(guī)模合成氨裝置采用過熱蒸汽制氣年經(jīng)濟(jì)效益(僅節(jié)約蒸汽)見表4。
表4 不同規(guī)模合成氨裝置采用過熱蒸汽制氣年經(jīng)濟(jì)效益 萬元
從以上分析可見,該項(xiàng)技術(shù)是改善制氣工藝、節(jié)能降耗和提高經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)行之有效的技術(shù)措施。