2014年11月27日早班3:38,主操作員發(fā)現(xiàn)造氣系統(tǒng)1單元2 #造氣爐水夾套出口蒸汽溫度異常,由正常的115℃左右突然無規(guī)律上升和下降,溫度波動范圍在30℃左右。儀表工對檢測水夾套出口蒸汽溫度的熱電偶進行檢查,并更換了熱電偶后重新開爐,4:35夾套蒸汽出口溫度上升至180℃,溫度仍上下波動。停運該造氣爐并對水夾套進行排污檢查,水夾套無缺水現(xiàn)象,且向1 #和2 #造氣爐水夾套供水的A汽包液位正常;再投運造氣爐,但水夾套出口蒸汽溫度仍無法穩(wěn)定。15:51,水夾套出口蒸汽溫度快速上升;至16:25,出口蒸汽溫度由121℃驟升至194℃;若繼續(xù)運行2 #造氣爐,則有可能導致水夾套超壓爆炸。經(jīng)分析判斷,疑為2 #造氣爐水夾套出口蒸汽閥閥芯脫落,水夾套出口蒸汽受阻而導致氣體溫度上下波動。為保障安全生產,決定2014年11月28日先停止運行2 #造氣爐。2014年12月16日,后工序減量生產,對2 #造氣爐水夾套出口蒸汽閥進行了檢查、處理。
1 處理的難點
1單元共有4臺Φ2650mm造氣爐,1 #和2 #造氣爐共用A汽包,3 #和4 #造氣爐共用B汽包。來自脫氧槽的約100℃軟水經(jīng)自調閥調節(jié)后分別進入A和B汽包,再經(jīng)汽包底部Φ100mm截止閥后分別進入1 ?!? #造氣爐水夾套;水夾套副產的約115℃飽和蒸汽分別經(jīng)A和B汽包下部Φ125mm截止閥后進入汽包,再經(jīng)汽包頂部汽水分離器后匯合,全部蒸汽進入1單元顯熱回收器上部熱管內與1單元所產煤氣換熱后蒸汽過熱至約220℃,再分兩路分別進入A(供1 #和2 #造氣爐)和B(供3 #和4 #造氣爐)蒸汽緩沖罐,供1單元所有的造氣爐制氣用。若要檢修A汽包下部2 #造氣爐水夾套出口蒸汽閥閥芯,1單元造氣爐必須全部停止運行,排空A汽包內高溫軟水,隔斷A汽包與系統(tǒng)蒸汽的連接,否則會造成檢修人員被高溫水汽燙傷事故;又因2014年10月大修已于11月10日結束,11月27日合成氨裝置已進入正常生產時期,1單元造氣系統(tǒng)其余3臺造氣爐已全部投運,只能等到后工段減量生產時才能處理,所以處理難度極大。
2 處理措施
2014年12月16日,因限電,后工序減量生產,決定對2 #造氣爐水夾套出口蒸汽閥(截止閥)進行檢修,相繼采取了以下措施。
(1)停爐降溫。為降低1單元造氣系統(tǒng)水夾套副產蒸汽量及溫度,16日上午9:00,將運行中的1 #,3 #和4 #造氣爐全部停運。
(2)1 #造氣爐水夾套補水措施。為了防止排空A汽包中軟水后發(fā)生1 #造氣爐水夾套缺水,將1 #造氣爐水夾套排污管末端電焊封堵,再在排污管道上開孔接一次水水管,必要時可用一次水為水夾套補水。
(3)隔斷系統(tǒng)蒸汽。因A和B蒸汽緩沖罐不僅連通A和B汽包出口的水夾套副產蒸汽,還與減壓后的二次蒸汽(即灰渣發(fā)電鍋爐和潛熱鍋爐輸送至造氣系統(tǒng)的蒸汽在分氣缸混合后,再經(jīng)蒸汽自調閥減壓后的蒸汽)總管連通,為防止系統(tǒng)蒸汽經(jīng)蒸汽緩沖罐串至汽包,2014年12月16日14:00,操作工關閉了顯熱回收器出口蒸汽進A和B蒸汽緩沖罐的Φ325mm閘板閥;隨后,打開A和B汽包上部蒸汽放空閥及A和B汽包出口蒸汽至顯熱回收器的總管導淋閥,讓1 #,3 #和4 #造