安徽三星化工有限責任公司(以下簡稱“三星化工公司”)生產(chǎn)裝置采用的壓縮機機型較多,部分零部件及輔助設(shè)備上存在設(shè)計不合理、制造材質(zhì)差等問題,故事故發(fā)生率較多,平均運轉(zhuǎn)率低,嚴重制約了生產(chǎn)能力的發(fā)揮,為了進一步挖潛節(jié)能、降低生產(chǎn)成本,需對其部分進行改造。
1 存在問題和原因分析
1.1MH12型壓縮機
(1)存在問題:3臺MH12型壓縮機四段氣閥容易損壞,使用周期有時不到2d,更換頻繁。
(2)原因分析:每次更換MH12型壓縮機四段氣閥時,發(fā)現(xiàn)氣閥室內(nèi)經(jīng)常有水,夏季氣閥帶水更多,損壞氣閥更加頻繁。由于氣閥室內(nèi)有水,改變了閥片的運動規(guī)律,造成氣閥彈簧、閥片的斷裂,氣閥工作失效,因此,氣體帶水是氣閥損壞的主要原因。
1.26M32型壓縮機
(1)存在問題
2臺6M32型壓縮機的一段活塞打壞、堵頭擊穿、活塞桿拉斷、連桿瓦燒壞、十字頭銷斷裂引起機身拉裂;二段連桿瓦燒壞;三段氣閥容易損壞,使用周期<7d;四段缸內(nèi)有異響聲、活塞托瓦完全磨損、水冷器北面封頭1塊隔板與水冷器芯間O形密封圈被吹落、氣閥密封鋁墊經(jīng)常斷裂;六段水冷器內(nèi)列管炸裂、填料(有時使用周期<3個月)由于超溫導(dǎo)致變形,致使氣體泄漏、出口氣體超溫、活塞與缸套咬死、活塞桿拉斷;五段和六段切氣或并氣時,容易造成氨合成系統(tǒng)補充氣中微量CO和CO 2超標,引起氨合成塔催化劑中毒;制約壓縮機長周期運行。
(2)原因分析如下
①原四段、五段、六段水冷器為列管式水冷器,由于循環(huán)水水質(zhì)較差,容易結(jié)垢堵塞,造成換熱效果差,出口氣體溫度高,水冷器阻力大;且水冷器列管制造質(zhì)量欠缺,如六段水冷器列管厚薄不均(2.0~2.5mm)。
②潤滑油系統(tǒng)油量過小,油過濾器經(jīng)常堵塞,關(guān)鍵部位油路不暢、注油量不足,造成運動部件的潤滑效果不良而燒壞連桿瓦。氣爐水夾套副產(chǎn)蒸汽放空。
(4)A汽包排水。2014年12月16日14:30,關(guān)閉A汽包軟水自調(diào)閥前、后軟水閥及手動補水閥,打開2 #造氣爐水夾套排污閥,排空A汽包內(nèi)軟水。
(5)檢修閥門。2014年12月16日14:40,A汽包前預(yù)備1根連接一次水水管,以便高溫氣體噴出時用一次水降溫;拆卸A汽包下部2 #造氣爐水夾套進水閥及出口蒸汽閥;拆卸過程中僅少量高溫蒸汽溢出,發(fā)現(xiàn)水夾套進水閥完好,但出口蒸汽閥閥芯脫落,隨后對閥門進行檢修并安裝。
(6)恢復(fù)原工藝流程。2014年12月16日15:10,操作工開啟A和B蒸汽緩沖罐頂部蒸汽進口閥及汽包上部所關(guān)閉的蒸汽進口閥和放空閥,開啟A汽包軟水自調(diào)閥,關(guān)閉A和B汽包至一單元造氣系統(tǒng)顯熱回收器的蒸汽管導(dǎo)淋閥;恢復(fù)1 #造氣爐水夾套排污管道,并保持暢通,拆除一次水水管,15:20檢修順利結(jié)束。15:20后工段加量生產(chǎn),1 #,3 #和4 #造氣爐重新投運。
3 檢修效果
2014年12月17日,2 #造氣爐重新投運后水夾套出口蒸汽溫度恢復(fù)正常,穩(wěn)定在(115±1)℃。通過周密計劃和安排,一次高難度的檢修圓滿成功,既未影響生產(chǎn),又確保了檢修安全。
(收到修改稿日期20150308)
③因設(shè)計制造、材質(zhì)等原因,如機身、主軸剛度不夠,在運行過程中致使機身被拉裂;一段、四段、六段活塞圓度、圓柱度未達到設(shè)計要求,且為鑄鐵制造,質(zhì)量大,造成氣缸磨損嚴重、打壞、堵頭擊穿、活塞桿拉斷、活塞環(huán)、托瓦易被磨損。
④切氣或并氣時,五段氣體一部分到五出總管(Φ159mm×20mm),一部分由五段副線(Φ102mm×14mm)到六段入口,如果五段副線閥開度過大,氣體阻力小,造成五段氣體倒入六段入口總管,經(jīng)其他壓縮機進入氨合成系統(tǒng)補充氣總管,造成合成催化劑中毒。
六段氣缸為單作用式,另設(shè)一平衡管改變活塞兩端的受力,造成六段銅質(zhì)活塞環(huán)磨損,大量銅粉附在出口氣閥,造成出口氣閥泄漏,導(dǎo)致出口氣體超溫,嚴重時發(fā)生活塞環(huán)抱死,活塞桿拉斷故障。
⑤用于冷卻六段聚四氟乙烯填料的循環(huán)水水質(zhì)差,經(jīng)常造成填料盒冷卻水通道堵塞,且六段出口氣體壓力較高(28MPa),活塞桿與填料密封摩擦產(chǎn)生的熱量較大,不能及時被帶走,使填料超溫變形,密封失效而出現(xiàn)六段氣體泄漏。
⑥由于來自變換系統(tǒng)的氣體中含有較多的催化劑粉末等固體雜質(zhì),堵塞三段氣閥通道,并使鋼閥片開啟、關(guān)閉運動規(guī)律改變,造成氣閥彈簧、閥片的斷裂。
⑦四段氣閥密封鋁墊強度較低,同時鋁墊寬度較窄(僅5mm);維修工裝配時,頂絲的壓緊力度往往不夠,且四段出口氣體壓力較高(6.0MPa左右),鋁墊經(jīng)常被沖斷,造成氣體泄漏。
2 改造措施及效果
2.1MH12型壓縮機的改造措施
2013年5至8月,在每臺MH12型壓縮機四段進口管路上分別安裝了Φ1400mm氣液分離器。改進后,保證了氣液充分分離,把帶液現(xiàn)象降低到了最低程度,氣閥的使用壽命由原來<2d延長至>3個月,每月節(jié)省氣閥維修費用9000元左右,同時減少影響生產(chǎn)45臺·時。
2.26M32型壓縮機的改造措施
(1)將四、五、六段原來的水冷器分別更換為水冷面積為60.5,46.0和42.5m 2的套管式水冷器,增強了換熱效果,降低了出口氣體溫度。
(2)一段、二段十字頭及連桿的進油管規(guī)格由DN20mm改為DN25mm,在進油管上增設(shè)了1只壓力表,可用于觀察其油量;循環(huán)主油泵流量由315L/min擴大為400L/min,且增設(shè)了1只容積為3m 3的油箱;在四、六段氣缸旁增設(shè)1臺注油泵,增加四、六段注油量,減少了活塞環(huán)的磨損。改用溴化鋰制冷機組制得的冷水代替原循環(huán)水冷卻五、六段填料,冷卻水進水管由原來的Φ10mm擴大至Φ18mm,增大冷卻水水量。
(3)一段活塞的材質(zhì)由鑄鐵改為空心鑄鋁,且在一段活塞環(huán)外圓柱面上堆焊巴氏合金,并增加活塞托瓦的軸間長度,延長使用壽命。
(4)更換四段氣缸并增設(shè)氣缸套,將四段活塞環(huán)由鑄鐵改為粉末冶金材質(zhì),四段活塞托瓦由巴氏合金改為碳纖增強聚四氟乙烯材質(zhì),延長了四段活塞組件的使用壽命。
(5)將六段缸由單作用式改為雙作用式,增設(shè)六段后置填料函,以減小六段活塞環(huán)磨損度;2013年5月,六段填料冷卻水由循環(huán)水改為溴化鋰制冷機組制得的冷水;改造后,六段出口氣體溫度正常,使填料運行周期由原<3個月延長至>14個月,每年節(jié)約填料維修費用近10萬元。
(6)將拉裂后的一段機身整體更換,并在原基礎(chǔ)上加高了60mm,增加了4.2t質(zhì)量,減輕了機體整體振動;主軸由原Φ280mm改為Φ300mm,增強了剛度;改進后,延長了其使用壽命。
(7)將五段副線管由原Φ102mm縮小至Φ59mm后,五段、六段切氣或并氣時,再未出現(xiàn)過氨合成系統(tǒng)補充氣中微量CO和CO 2超標現(xiàn)象。
(8)2014年3月,將三段氣閥改用聚醚醚酮防污氣閥;2014年4月,將四段氣閥內(nèi)墊更換了原尺寸的紫銅墊。更換后,效果非常明顯。
3 結(jié)語
通過對延長氫氮壓縮機運行周期進行技術(shù)研究,氫氮壓縮機存在的問題得到了較圓滿解決,實現(xiàn)了裝置穩(wěn)定、長周期運行的要求。年節(jié)約維修費用約60萬元,年減少影響生產(chǎn)800臺·時,年多生產(chǎn)合成氨近500t。與2014年同期相比,可多創(chuàng)經(jīng)濟效益近200萬元。
(收到修改稿時間20150413)