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燒結(jié)機機尾除塵風(fēng)機高壓變頻節(jié)能技術(shù)改造

2014-07-14 08:38邱慶利蘇潤寧邵雪平
中國科技縱橫 2014年6期
關(guān)鍵詞:節(jié)能風(fēng)機

邱慶利+蘇潤寧+邵雪平

【摘 要】 國家政策調(diào)控,節(jié)能減排是企業(yè)生存與發(fā)展的重中之重,大容量高壓電機是除塵風(fēng)機的主要發(fā)展方向。高壓電機日耗電量很高,通過變頻器節(jié)能改造保證了電機的穩(wěn)定運行,減少了資源浪費。

【關(guān)鍵詞】 節(jié)能 變頻改造 風(fēng)機

1 前言

隨著社會的發(fā)展,國家用電需求不斷增加,電力資源已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,尤其在用電高峰期,供電部門往往要通過拉閘斷等手段來限制用電量。失去電力的支持,一切生產(chǎn)將不能進行,無疑對企業(yè)來說是一個致命的打擊。為了響應(yīng)國家和政府“節(jié)能減排”的號召。我廠逐步對“用電大戶”除塵風(fēng)機進行了變頻改造,我廠高壓除塵風(fēng)機好幾十臺通過變頻改造實驗逐步進行改造完成。為企業(yè)節(jié)能減排創(chuàng)造更多的財富。

萊鋼型鋼煉鐵廠265系統(tǒng)機尾風(fēng)機驅(qū)動電機功率為800KW,59.5A,電壓等級10KV,轉(zhuǎn)速743r/min,功率因數(shù)0.82,電機采用直接起動、工頻運行。機尾除塵引風(fēng)機長期處于運行狀態(tài),日常風(fēng)門開度為90%,只有檢修時才停機,每年需花費大量電費。

2 現(xiàn)狀

風(fēng)機依靠風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量。風(fēng)機風(fēng)門執(zhí)行器常常出現(xiàn)機械犯卡、手動和自動不能工作等原因,造成風(fēng)機風(fēng)門關(guān)不嚴,或無法正常打開,給除塵操作人員帶來極大困難。風(fēng)門關(guān)不嚴開機,極易使風(fēng)機起動時,電機三相過負荷告警、三相過流動作。遇有特殊情況,如電機運行電流偏高時,唯一辦法,只能減少風(fēng)門開度,來實現(xiàn)降低負載運行電流,減少風(fēng)門的開度而電機的額度功率是不變的,雖減少了風(fēng)門開度,隨之電量的消耗掉了。風(fēng)門調(diào)節(jié)過程中,由于風(fēng)機固有特性不變,僅僅靠關(guān)小風(fēng)門的開度,人為地增大管路阻力來調(diào)節(jié)風(fēng)量,這樣不僅運行效率低,電能損耗大,同時,電機保持額定轉(zhuǎn)速運行,轉(zhuǎn)子葉輪磨損快,設(shè)備使用壽命縮短。

3 變頻器調(diào)速節(jié)能原理

異步電機的轉(zhuǎn)速n與頻率f、電機轉(zhuǎn)差率s、電機磁極對數(shù)p有如下關(guān)系:n=60f(1-s)/p (1-1),Q/Qo=n/no (1-2),M/Mo=(n/no)1 (1-3),N/No=(n/no)3 (1-4),n、Q、M、N、為調(diào)節(jié)變化的轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率,no、Qo、Mo、N為額定轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率。由(1-1)式可知,轉(zhuǎn)速與頻率成正比,只要改變頻率即可改變電機轉(zhuǎn)速;由(1-2)式可知,流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比;由(1-3)式可知,轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的二次方成正比;由(1-4)式可知,輸出功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。由此可見,當(dāng)負荷變化而轉(zhuǎn)速降低時,則輸出功率將按三次方遞減,變頻器就是按照這種原理達到節(jié)能效果的。

4 改造方案

4.1 初步方案確定

在確定了實施后,我們進行了前后達三個多月的生產(chǎn)跟蹤。對造成除塵風(fēng)機能耗大的各種原因進行確認落實。

(1)通過改變定子繞組連接的方式來改變定子的極對數(shù),使異步電機的同步轉(zhuǎn)速60f/P發(fā)生變化。來達到調(diào)速目的。其屬有級調(diào)速,而且調(diào)速級差大,從而限制了它的使用范圍。

(2)串級調(diào)速是在繞線型感應(yīng)電動機的轉(zhuǎn)子電路中串入一個與轉(zhuǎn)子電動勢相反的附加電動勢,用以減少轉(zhuǎn)子電流,降低轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩,從而達到調(diào)速的目的。調(diào)速效率高,可實現(xiàn)無級調(diào)速。但對電網(wǎng)干擾大、調(diào)速范圍窄、功率因數(shù)也比較低、必須是繞線式轉(zhuǎn)子。

(3)變頻調(diào)速的優(yōu)越性強,變頻調(diào)速的優(yōu)越性通過改變供電電源的頻率實現(xiàn),具有以下調(diào)速范圍寬、效率最高、平滑性好、優(yōu)良的動態(tài)特性和靜態(tài)特性等優(yōu)點。

基于上述特性,高壓變頻器特別適用于根據(jù)工藝要求需要對速度或流量進行控制的場合。根據(jù)節(jié)能目標30%計算,計劃改造后一期機尾除塵引風(fēng)機日耗能有功電度13440kWh以內(nèi)。如果改造成功,再進行推廣,以降低投資風(fēng)險。

4.2 具體實施方案

高壓柜控制回路改造:在原有高壓柜端子基礎(chǔ)上,保證原回路、功能完整,設(shè)計新的控制回路。實現(xiàn)變頻器準備好高壓柜才能合閘送電,變頻器故障時高壓柜實現(xiàn)跳閘斷電。

故障信號遠傳:設(shè)立遠方操作箱,遠程起停電機、手動設(shè)定頻率、了解故障信息。將故障信號傳至集中監(jiān)控以及時發(fā)現(xiàn)故障、及時處理。

控制方式為:由直接起動(工頻起動)改為變頻軟起動(變頻起動),10KV電源→10KV等級高壓變頻器→10KV高壓電動機(圖1),其中QF是用戶高壓開關(guān)柜的斷路器;QS2、QS3是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供變頻運行操作;QS1是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供工頻操作;且QS1與QS2、QS3互鎖,安全可靠。(圖2)

5 經(jīng)濟效益評估

項目實施后,根據(jù)除塵工藝要求,設(shè)定變頻輸出頻率20Hz~40Hz,升速、降速迅速,電機除塵效果良好。電機啟動運行平穩(wěn),減少了啟動電流對電機的沖擊,降低風(fēng)機葉輪的磨損,提高風(fēng)機使用壽命和維護周期,不但節(jié)約了大量維修費用,還每年可節(jié)約電費191.29萬元。

6 結(jié)語

變頻改造大大降低了電力資源的消耗,提高了設(shè)備運行的安全指數(shù),減少了維護費用。延長了電機等設(shè)備的運行壽命,減輕了軸承磨損程度提高了使用時間。提高了自動化控制水平,為萊鋼高壓風(fēng)機專心提供重要的參考價值。

【摘 要】 國家政策調(diào)控,節(jié)能減排是企業(yè)生存與發(fā)展的重中之重,大容量高壓電機是除塵風(fēng)機的主要發(fā)展方向。高壓電機日耗電量很高,通過變頻器節(jié)能改造保證了電機的穩(wěn)定運行,減少了資源浪費。

【關(guān)鍵詞】 節(jié)能 變頻改造 風(fēng)機

1 前言

隨著社會的發(fā)展,國家用電需求不斷增加,電力資源已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,尤其在用電高峰期,供電部門往往要通過拉閘斷等手段來限制用電量。失去電力的支持,一切生產(chǎn)將不能進行,無疑對企業(yè)來說是一個致命的打擊。為了響應(yīng)國家和政府“節(jié)能減排”的號召。我廠逐步對“用電大戶”除塵風(fēng)機進行了變頻改造,我廠高壓除塵風(fēng)機好幾十臺通過變頻改造實驗逐步進行改造完成。為企業(yè)節(jié)能減排創(chuàng)造更多的財富。

萊鋼型鋼煉鐵廠265系統(tǒng)機尾風(fēng)機驅(qū)動電機功率為800KW,59.5A,電壓等級10KV,轉(zhuǎn)速743r/min,功率因數(shù)0.82,電機采用直接起動、工頻運行。機尾除塵引風(fēng)機長期處于運行狀態(tài),日常風(fēng)門開度為90%,只有檢修時才停機,每年需花費大量電費。

2 現(xiàn)狀

風(fēng)機依靠風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量。風(fēng)機風(fēng)門執(zhí)行器常常出現(xiàn)機械犯卡、手動和自動不能工作等原因,造成風(fēng)機風(fēng)門關(guān)不嚴,或無法正常打開,給除塵操作人員帶來極大困難。風(fēng)門關(guān)不嚴開機,極易使風(fēng)機起動時,電機三相過負荷告警、三相過流動作。遇有特殊情況,如電機運行電流偏高時,唯一辦法,只能減少風(fēng)門開度,來實現(xiàn)降低負載運行電流,減少風(fēng)門的開度而電機的額度功率是不變的,雖減少了風(fēng)門開度,隨之電量的消耗掉了。風(fēng)門調(diào)節(jié)過程中,由于風(fēng)機固有特性不變,僅僅靠關(guān)小風(fēng)門的開度,人為地增大管路阻力來調(diào)節(jié)風(fēng)量,這樣不僅運行效率低,電能損耗大,同時,電機保持額定轉(zhuǎn)速運行,轉(zhuǎn)子葉輪磨損快,設(shè)備使用壽命縮短。

3 變頻器調(diào)速節(jié)能原理

異步電機的轉(zhuǎn)速n與頻率f、電機轉(zhuǎn)差率s、電機磁極對數(shù)p有如下關(guān)系:n=60f(1-s)/p (1-1),Q/Qo=n/no (1-2),M/Mo=(n/no)1 (1-3),N/No=(n/no)3 (1-4),n、Q、M、N、為調(diào)節(jié)變化的轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率,no、Qo、Mo、N為額定轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率。由(1-1)式可知,轉(zhuǎn)速與頻率成正比,只要改變頻率即可改變電機轉(zhuǎn)速;由(1-2)式可知,流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比;由(1-3)式可知,轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的二次方成正比;由(1-4)式可知,輸出功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。由此可見,當(dāng)負荷變化而轉(zhuǎn)速降低時,則輸出功率將按三次方遞減,變頻器就是按照這種原理達到節(jié)能效果的。

4 改造方案

4.1 初步方案確定

在確定了實施后,我們進行了前后達三個多月的生產(chǎn)跟蹤。對造成除塵風(fēng)機能耗大的各種原因進行確認落實。

(1)通過改變定子繞組連接的方式來改變定子的極對數(shù),使異步電機的同步轉(zhuǎn)速60f/P發(fā)生變化。來達到調(diào)速目的。其屬有級調(diào)速,而且調(diào)速級差大,從而限制了它的使用范圍。

(2)串級調(diào)速是在繞線型感應(yīng)電動機的轉(zhuǎn)子電路中串入一個與轉(zhuǎn)子電動勢相反的附加電動勢,用以減少轉(zhuǎn)子電流,降低轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩,從而達到調(diào)速的目的。調(diào)速效率高,可實現(xiàn)無級調(diào)速。但對電網(wǎng)干擾大、調(diào)速范圍窄、功率因數(shù)也比較低、必須是繞線式轉(zhuǎn)子。

(3)變頻調(diào)速的優(yōu)越性強,變頻調(diào)速的優(yōu)越性通過改變供電電源的頻率實現(xiàn),具有以下調(diào)速范圍寬、效率最高、平滑性好、優(yōu)良的動態(tài)特性和靜態(tài)特性等優(yōu)點。

基于上述特性,高壓變頻器特別適用于根據(jù)工藝要求需要對速度或流量進行控制的場合。根據(jù)節(jié)能目標30%計算,計劃改造后一期機尾除塵引風(fēng)機日耗能有功電度13440kWh以內(nèi)。如果改造成功,再進行推廣,以降低投資風(fēng)險。

4.2 具體實施方案

高壓柜控制回路改造:在原有高壓柜端子基礎(chǔ)上,保證原回路、功能完整,設(shè)計新的控制回路。實現(xiàn)變頻器準備好高壓柜才能合閘送電,變頻器故障時高壓柜實現(xiàn)跳閘斷電。

故障信號遠傳:設(shè)立遠方操作箱,遠程起停電機、手動設(shè)定頻率、了解故障信息。將故障信號傳至集中監(jiān)控以及時發(fā)現(xiàn)故障、及時處理。

控制方式為:由直接起動(工頻起動)改為變頻軟起動(變頻起動),10KV電源→10KV等級高壓變頻器→10KV高壓電動機(圖1),其中QF是用戶高壓開關(guān)柜的斷路器;QS2、QS3是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供變頻運行操作;QS1是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供工頻操作;且QS1與QS2、QS3互鎖,安全可靠。(圖2)

5 經(jīng)濟效益評估

項目實施后,根據(jù)除塵工藝要求,設(shè)定變頻輸出頻率20Hz~40Hz,升速、降速迅速,電機除塵效果良好。電機啟動運行平穩(wěn),減少了啟動電流對電機的沖擊,降低風(fēng)機葉輪的磨損,提高風(fēng)機使用壽命和維護周期,不但節(jié)約了大量維修費用,還每年可節(jié)約電費191.29萬元。

6 結(jié)語

變頻改造大大降低了電力資源的消耗,提高了設(shè)備運行的安全指數(shù),減少了維護費用。延長了電機等設(shè)備的運行壽命,減輕了軸承磨損程度提高了使用時間。提高了自動化控制水平,為萊鋼高壓風(fēng)機專心提供重要的參考價值。

【摘 要】 國家政策調(diào)控,節(jié)能減排是企業(yè)生存與發(fā)展的重中之重,大容量高壓電機是除塵風(fēng)機的主要發(fā)展方向。高壓電機日耗電量很高,通過變頻器節(jié)能改造保證了電機的穩(wěn)定運行,減少了資源浪費。

【關(guān)鍵詞】 節(jié)能 變頻改造 風(fēng)機

1 前言

隨著社會的發(fā)展,國家用電需求不斷增加,電力資源已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,尤其在用電高峰期,供電部門往往要通過拉閘斷等手段來限制用電量。失去電力的支持,一切生產(chǎn)將不能進行,無疑對企業(yè)來說是一個致命的打擊。為了響應(yīng)國家和政府“節(jié)能減排”的號召。我廠逐步對“用電大戶”除塵風(fēng)機進行了變頻改造,我廠高壓除塵風(fēng)機好幾十臺通過變頻改造實驗逐步進行改造完成。為企業(yè)節(jié)能減排創(chuàng)造更多的財富。

萊鋼型鋼煉鐵廠265系統(tǒng)機尾風(fēng)機驅(qū)動電機功率為800KW,59.5A,電壓等級10KV,轉(zhuǎn)速743r/min,功率因數(shù)0.82,電機采用直接起動、工頻運行。機尾除塵引風(fēng)機長期處于運行狀態(tài),日常風(fēng)門開度為90%,只有檢修時才停機,每年需花費大量電費。

2 現(xiàn)狀

風(fēng)機依靠風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量。風(fēng)機風(fēng)門執(zhí)行器常常出現(xiàn)機械犯卡、手動和自動不能工作等原因,造成風(fēng)機風(fēng)門關(guān)不嚴,或無法正常打開,給除塵操作人員帶來極大困難。風(fēng)門關(guān)不嚴開機,極易使風(fēng)機起動時,電機三相過負荷告警、三相過流動作。遇有特殊情況,如電機運行電流偏高時,唯一辦法,只能減少風(fēng)門開度,來實現(xiàn)降低負載運行電流,減少風(fēng)門的開度而電機的額度功率是不變的,雖減少了風(fēng)門開度,隨之電量的消耗掉了。風(fēng)門調(diào)節(jié)過程中,由于風(fēng)機固有特性不變,僅僅靠關(guān)小風(fēng)門的開度,人為地增大管路阻力來調(diào)節(jié)風(fēng)量,這樣不僅運行效率低,電能損耗大,同時,電機保持額定轉(zhuǎn)速運行,轉(zhuǎn)子葉輪磨損快,設(shè)備使用壽命縮短。

3 變頻器調(diào)速節(jié)能原理

異步電機的轉(zhuǎn)速n與頻率f、電機轉(zhuǎn)差率s、電機磁極對數(shù)p有如下關(guān)系:n=60f(1-s)/p (1-1),Q/Qo=n/no (1-2),M/Mo=(n/no)1 (1-3),N/No=(n/no)3 (1-4),n、Q、M、N、為調(diào)節(jié)變化的轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率,no、Qo、Mo、N為額定轉(zhuǎn)速、流量、轉(zhuǎn)矩、功率。由(1-1)式可知,轉(zhuǎn)速與頻率成正比,只要改變頻率即可改變電機轉(zhuǎn)速;由(1-2)式可知,流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比;由(1-3)式可知,轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的二次方成正比;由(1-4)式可知,輸出功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。由此可見,當(dāng)負荷變化而轉(zhuǎn)速降低時,則輸出功率將按三次方遞減,變頻器就是按照這種原理達到節(jié)能效果的。

4 改造方案

4.1 初步方案確定

在確定了實施后,我們進行了前后達三個多月的生產(chǎn)跟蹤。對造成除塵風(fēng)機能耗大的各種原因進行確認落實。

(1)通過改變定子繞組連接的方式來改變定子的極對數(shù),使異步電機的同步轉(zhuǎn)速60f/P發(fā)生變化。來達到調(diào)速目的。其屬有級調(diào)速,而且調(diào)速級差大,從而限制了它的使用范圍。

(2)串級調(diào)速是在繞線型感應(yīng)電動機的轉(zhuǎn)子電路中串入一個與轉(zhuǎn)子電動勢相反的附加電動勢,用以減少轉(zhuǎn)子電流,降低轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩,從而達到調(diào)速的目的。調(diào)速效率高,可實現(xiàn)無級調(diào)速。但對電網(wǎng)干擾大、調(diào)速范圍窄、功率因數(shù)也比較低、必須是繞線式轉(zhuǎn)子。

(3)變頻調(diào)速的優(yōu)越性強,變頻調(diào)速的優(yōu)越性通過改變供電電源的頻率實現(xiàn),具有以下調(diào)速范圍寬、效率最高、平滑性好、優(yōu)良的動態(tài)特性和靜態(tài)特性等優(yōu)點。

基于上述特性,高壓變頻器特別適用于根據(jù)工藝要求需要對速度或流量進行控制的場合。根據(jù)節(jié)能目標30%計算,計劃改造后一期機尾除塵引風(fēng)機日耗能有功電度13440kWh以內(nèi)。如果改造成功,再進行推廣,以降低投資風(fēng)險。

4.2 具體實施方案

高壓柜控制回路改造:在原有高壓柜端子基礎(chǔ)上,保證原回路、功能完整,設(shè)計新的控制回路。實現(xiàn)變頻器準備好高壓柜才能合閘送電,變頻器故障時高壓柜實現(xiàn)跳閘斷電。

故障信號遠傳:設(shè)立遠方操作箱,遠程起停電機、手動設(shè)定頻率、了解故障信息。將故障信號傳至集中監(jiān)控以及時發(fā)現(xiàn)故障、及時處理。

控制方式為:由直接起動(工頻起動)改為變頻軟起動(變頻起動),10KV電源→10KV等級高壓變頻器→10KV高壓電動機(圖1),其中QF是用戶高壓開關(guān)柜的斷路器;QS2、QS3是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供變頻運行操作;QS1是變頻器內(nèi)部手動旁路隔離刀閘,供工頻操作;且QS1與QS2、QS3互鎖,安全可靠。(圖2)

5 經(jīng)濟效益評估

項目實施后,根據(jù)除塵工藝要求,設(shè)定變頻輸出頻率20Hz~40Hz,升速、降速迅速,電機除塵效果良好。電機啟動運行平穩(wěn),減少了啟動電流對電機的沖擊,降低風(fēng)機葉輪的磨損,提高風(fēng)機使用壽命和維護周期,不但節(jié)約了大量維修費用,還每年可節(jié)約電費191.29萬元。

6 結(jié)語

變頻改造大大降低了電力資源的消耗,提高了設(shè)備運行的安全指數(shù),減少了維護費用。延長了電機等設(shè)備的運行壽命,減輕了軸承磨損程度提高了使用時間。提高了自動化控制水平,為萊鋼高壓風(fēng)機專心提供重要的參考價值。

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