黃朝暉,劉乃旺,施力,王昕
(1中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 鎮(zhèn)海 315207;2華東理工大學(xué)石油加工研究所,上海 200237)
芳烴產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中常會(huì)因種種原因帶有少量烯烴,這部分烯烴對(duì)芳烴產(chǎn)品的質(zhì)量和它的后續(xù)加工利用造成不利影響,因此必須對(duì)芳烴產(chǎn)物中的烯烴雜質(zhì)進(jìn)行深度脫除,以滿足某些工藝對(duì)烯烴含量嚴(yán)格限制的要求。
工業(yè)上現(xiàn)常采用加氫精制和白土精制的方法除去芳烴中的微量烯烴,但前者因加氫深度難以控制易造成芳烴的損失[1-3],后者雖然是目前應(yīng)用最廣泛的工藝,但易造成大量的廢白土需進(jìn)行處置。國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,到“十二五”期末,對(duì)二甲苯(PX)總產(chǎn)能將達(dá)到1410萬(wàn)噸左右。如此大的PX生產(chǎn)能力,若均采用白土精制,則對(duì)白土的需求量極為巨大,不僅需要消耗大量的白土資源,還會(huì)帶來(lái)白土資源開(kāi)采、白土生產(chǎn)、廢白土處置等一系列的環(huán)境問(wèn)題。
中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司52萬(wàn)噸/年P(guān)X 聯(lián)合裝置芳烴進(jìn)料的溴指數(shù)為 600~1100mgBr/l00g油,為保護(hù)吸附劑 SPX3000,在混合芳烴原料進(jìn)吸附塔之前,需要用顆粒白土脫除芳烴進(jìn)料中的微量烯烴。由于顆粒白土吸附能力有限、失活快,需15天切換1罐白土,每年約需更換2400t顆粒白土。頻繁更換顆粒白土導(dǎo)致了一系列問(wèn)題,不僅增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,使工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變差,廢舊的顆粒白土還會(huì)造成一定量的芳烴損失,最終導(dǎo)致環(huán)境污染[4-5]。
為了解決這個(gè)難題,鎮(zhèn)海石化公司與華東理工大學(xué)合作開(kāi)發(fā)了ROC-Z1高效脫烯烴催化劑[6-8],在經(jīng)歷了1kg和10kg側(cè)線試驗(yàn)基礎(chǔ)上[9-10],利用PX裝置2012年2月進(jìn)行停工換劑的有利時(shí)機(jī),選擇在2011年底進(jìn)行了首次100t工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。
為了確定ROC-Z1脫烯烴催化劑的反應(yīng)機(jī)理,制備了模擬芳烴原料,取工業(yè)原料中組成分布最多的混合二甲苯的分析純?cè)噭橹饕煞?,添加微?-辛烯配成機(jī)理分析實(shí)驗(yàn)的原料,用該催化劑在實(shí)驗(yàn)室裝置上和工業(yè)操作條件下進(jìn)行模擬油的脫烯烴反應(yīng),對(duì)原料和產(chǎn)品進(jìn)行色譜和質(zhì)譜分析,確定其組成變化,推導(dǎo)催化劑作用機(jī)理。實(shí)驗(yàn)流程如圖 1所示。
實(shí)驗(yàn)選用微型加壓固定床反應(yīng)器,不銹鋼制管式反應(yīng)器長(zhǎng)50cm、內(nèi)徑6mm,將2mL的20~40目催化劑與 2mL的石英砂混合后裝填于反應(yīng)器的中部,兩端填充1mL的40~60目的石英砂。操作溫度為175℃,壓力為1MPa,該壓力下可以維持物料處于液相狀態(tài),液相體積空速為30h?1。
1.2.1 工業(yè)試驗(yàn)流程
鎮(zhèn)海煉化PX裝置有2個(gè)白土塔R401A/B,正常生產(chǎn)時(shí)兩塔都是串聯(lián)使用,直至后面二甲苯塔頂吸附分離的原料中溴指數(shù)超標(biāo)(指標(biāo)為≤20mg/100g),將前一個(gè)白土塔切出進(jìn)行更換,另一個(gè)白土單塔運(yùn)行,新?lián)Q的白土塔經(jīng)過(guò)活化脫水后重新作為第二個(gè)白土塔串聯(lián)運(yùn)行。100t工業(yè)試驗(yàn)即以100t ROC-Z1催化劑取代其中一個(gè)白土塔,先作為B塔后作為A塔進(jìn)行了試驗(yàn),具體流程見(jiàn)圖2。試驗(yàn)期間在芳烴裝置白土塔的后塔 R401B中裝入ROC-Z1,裝填量為100t(與白土相同),裝填方式采用密相裝填方式(與白土相同),而前面的R401A中依然裝填普通白土(已投用 15天,未更換),來(lái)自重整裝置的物料先經(jīng) R401A白土精制后再進(jìn)入R401B催化脫除烯烴,最后進(jìn)入二甲苯塔。
圖1 實(shí)驗(yàn)流程
圖2 裝置白土塔流程
1.2.2 試驗(yàn)操作條件
白土塔入口反應(yīng)溫度 160~170℃;反應(yīng)壓力2.0~2.2MPa;空速1.0~1.5;重整油原料溴指數(shù)平均值為1240mgBr/100g。
2.1.1 反應(yīng)前后模擬油組成變化
將配好的純組分原料在規(guī)定條件下進(jìn)行反應(yīng),將反應(yīng)前后的物料進(jìn)行色譜分析,結(jié)果如圖3、圖4。反應(yīng)前后物料成分對(duì)比見(jiàn)表1。
圖3 原料色譜圖
圖4 產(chǎn)物色譜圖
表1 反應(yīng)前后物料成分對(duì)比表(160℃)
由反應(yīng)前后色譜分析圖3和圖4對(duì)比可見(jiàn),產(chǎn)物中甲苯和苯的峰基本消失,表明其是反應(yīng)的主要參加者。從表1的數(shù)據(jù)結(jié)果可以清晰地看出,反應(yīng)前后乙苯和二甲苯的含量基本沒(méi)變化,表明在反應(yīng)過(guò)程中兩者基本沒(méi)有參與進(jìn)行,這主要是因?yàn)榇呋瘎┑闹饕钚猿煞譃榉肿雍Y,在分子篩的有限孔道內(nèi),乙苯的乙基側(cè)鏈和二甲苯的兩個(gè)甲基側(cè)鏈造成了較大的空間位阻,抑制了反應(yīng)的進(jìn)行。而苯和甲苯的空間位阻較小,因此發(fā)生反應(yīng)的可能性大大增強(qiáng)。雖然甲苯較苯還多一個(gè)甲基,但由表1可見(jiàn),甲苯參與反應(yīng)的程度要比苯大,這主要是因?yàn)榧妆降谋江h(huán)形成的π軌道與甲基基團(tuán)中的C—H σ鍵的軌道形成了超共軛 σ-π體系,增加了苯環(huán)周圍電子密度,而且甲基的供電子誘導(dǎo)效應(yīng)要強(qiáng)于苯,從而提高了甲苯的反應(yīng)活性[11-13]。
2.1.2 反應(yīng)機(jī)理分析
產(chǎn)物經(jīng)過(guò)質(zhì)譜分析后所得結(jié)果如圖5所示,由圖5可知,產(chǎn)物主要為C14H22、C15H24和C16H26,其中C14H22為1-辛烯與苯的反應(yīng)產(chǎn)物,C15H24為1-辛烯與甲苯的反應(yīng)產(chǎn)物,C16H26為1-辛烯與二甲苯的反應(yīng)產(chǎn)物,這些反應(yīng)均屬于烷基化反應(yīng)。按照正碳離子理論,反應(yīng)方程式如式(1)所示。
2.1.3 反應(yīng)歷程分析
首先1-辛烯在催化劑酸中心上得到H+,形成正碳離子。生成的正碳離子進(jìn)而與苯環(huán)上的共軛π電子發(fā)生相互作用,形成一個(gè)π絡(luò)合物中間體,通過(guò)σ鍵的進(jìn)一步作用在一個(gè)碳原子上形成穩(wěn)定的絡(luò)合物,釋放出一個(gè)質(zhì)子后生成產(chǎn)物烷基苯[14-15]。反應(yīng)歷程如式(2)~式(5)。
圖5 產(chǎn)物質(zhì)譜圖
由實(shí)驗(yàn)歷程分析可見(jiàn),烯烴與芳烴在催化劑上依據(jù)正碳離子機(jī)理發(fā)生了烷基化反應(yīng)。
2.2.1 工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果
ROC-Z1催化劑工業(yè)試驗(yàn)效果主要通過(guò)R401A/B物料進(jìn)出口的溴指數(shù)以及吸附進(jìn)料的溴指數(shù)來(lái)進(jìn)行確認(rèn),分析頻率為每天8:00同時(shí)取樣進(jìn)行分析。當(dāng)吸附進(jìn)料溴指數(shù)超標(biāo)后(≥20mg/100g油),首先將R401A中的白土進(jìn)行更換,再將R401B切換至前塔,與R401A依次串聯(lián)運(yùn)行,直至吸附進(jìn)料溴指數(shù)再次超標(biāo)時(shí),表明試驗(yàn)結(jié)束,將R401B切出,更換成普通白土。
ROC-Z1脫烯烴催化劑累計(jì)運(yùn)行 46天,根據(jù)R401B在重整油白土精制流程的不同位置,共分為3個(gè)階段,試驗(yàn)期間吸附分離進(jìn)料溴指數(shù)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖6。
為了與工業(yè)白土的脫烯烴效果進(jìn)行對(duì)比,本文作者選擇了2011年3月白土塔R401A一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期的數(shù)據(jù)進(jìn)行參照,數(shù)據(jù)見(jiàn)圖7。
圖6 吸附分離進(jìn)料溴指數(shù)情況
圖7 工業(yè)白土和ROC-Z1運(yùn)行周期內(nèi)烯烴脫除情況
從圖7對(duì)比可以看到,ROC-Z1脫烯烴催化劑在實(shí)際運(yùn)行的46天中,對(duì)烯烴的脫除率一直保持在50%以上,而工業(yè)白土的溴指數(shù)脫除率在第20天就降至50%以下。從這個(gè)數(shù)據(jù)看,按照常用的溴指數(shù)脫除率50%以上的時(shí)間計(jì)算,可以得出ROC-Z1脫烯烴的運(yùn)行時(shí)間至少能達(dá)到白土的2.3倍;在試驗(yàn)過(guò)程中,使用ROC-Z1催化劑的第一階段吸附分離進(jìn)料溴指數(shù)小于20mgBr/100g的合格天數(shù)為13天,同等條件使用工業(yè)白土,吸附分離進(jìn)料溴指數(shù)小于20mgBr/100g的平均合格天數(shù)為3.7天。根據(jù)吸附分離進(jìn)料的指標(biāo)要求計(jì)算,在單個(gè)操作周期內(nèi),ROCZ1對(duì)原料的處理合格天數(shù)能達(dá)到白土的3.5倍。
2.2.2 反應(yīng)前后重整油組分的變化
ROC-Z1脫烯烴催化劑投用完全按原白土程序進(jìn)行活化,由于考慮催化劑中含有分子篩,初期可能會(huì)活性相對(duì)較高,對(duì)R401B進(jìn)出口重整油組分進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)投用初期苯、甲苯增加,說(shuō)明反應(yīng)初期催化劑活性較高,有重芳烴發(fā)生了脫烷基反應(yīng)[16-17],其他時(shí)間 C8A、C9+A等組分無(wú)明顯變化。具體見(jiàn)圖8~圖11。這一點(diǎn)與實(shí)驗(yàn)室模擬油研究時(shí)得到的苯、甲苯含量減少的結(jié)論并不矛盾,因?yàn)槟M油中不含重組分,不會(huì)發(fā)生脫烷基反應(yīng)。
(1)在 ROC-Z1催化劑脫除芳烴中微量烯烴的機(jī)理研究過(guò)程中,通過(guò)質(zhì)譜分析反應(yīng)前后原料的變化,推斷出ROC-Z1催化劑脫烯烴的反應(yīng)為烷基化反應(yīng),遵循正碳離子機(jī)理。
圖8 R401B出入口非芳含量變化(2011年)
圖9 R401B出入口苯、甲苯含量變化(2011年)
圖10 R401B出入口C8芳烴含量變化(2011年)
圖11 R401B出入口C9芳烴含量變化(2011年)
(2)ROC-Z1催化劑工業(yè)試驗(yàn)表明,該催化劑使溴指數(shù)脫除率保持在50%以上的時(shí)間長(zhǎng)度為普通白土的2.3倍;單個(gè)周期內(nèi)能夠使吸附分離進(jìn)料溴指數(shù)合格的天數(shù)是普通白土的 3.5倍,且 ROC-Z1催化劑的使用不會(huì)對(duì)油品組成造成明顯的影響。
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