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車輛液壓減振器閥系異響成因分析

2014-08-07 00:02潘俊斌 韋友超 肖光育
關(guān)鍵詞:減振器

潘俊斌 韋友超 肖光育

摘要:內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響一直是減振器異響問題最突出和最難以控制的一種。文章通過對(duì)某車輛因減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的異響故障進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試和原因分析,據(jù)此總結(jié)出該模式異響的成因,以及異響與減振器外特性曲線間的關(guān)系,并提出針對(duì)該模式異響減振器的測(cè)試方法。

關(guān)鍵詞:減振器;內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響;阻尼力曲線;閥系振動(dòng)

中圖分類號(hào):U463文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)21-0082-03

隨著人們對(duì)車輛整車性能要求的提高,對(duì)汽車振動(dòng)和噪聲控制的要求也越來越重要,由于汽車上的主要噪聲源和振動(dòng)源得到了較好的控制,以前被忽視的其他運(yùn)動(dòng)零部件的噪聲問題逐漸引起人們的重視,其中,由于懸架液壓減振器引發(fā)的車內(nèi)異響噪聲問題尤其日益突出。

汽車懸架液壓減振器異響可以分為摩擦異響、氣流異響、液流異響和結(jié)構(gòu)異響四種,其中由于結(jié)構(gòu)原因?qū)е碌漠愴懯悄壳白钔怀?、最難以控制的一種異響,國(guó)內(nèi)外大量的試驗(yàn)和研究表明:這種結(jié)構(gòu)異響與減振器活塞桿的高頻振動(dòng)有關(guān),振動(dòng)頻率大致在100~500Hz范

圍內(nèi)。

某車輛在進(jìn)行出廠檢查時(shí),車輛以25~40km/h行駛時(shí),一定比例的車輛內(nèi)明顯可聽到后懸掛部位發(fā)出“咕嚕、咕?!甭曧?,經(jīng)分析判斷該聲響由后減振器內(nèi)部因素引起,本文針對(duì)該車輛減振器異響模式進(jìn)行分析,并提出在減振器性能臺(tái)架上可對(duì)存在結(jié)構(gòu)異響減振器新的測(cè)試判斷方法。

1減振器結(jié)構(gòu)工作原理

圖1液壓減振器結(jié)構(gòu)原理圖

典型的液壓減振器結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,其工作原理如下:

車輪上跳時(shí),減振器處于壓縮行程被壓縮,活塞1相對(duì)工作缸2向下運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅱ和底閥4上閥Ⅳ被打開,壓縮阻尼力由油液流過這個(gè)兩個(gè)閥時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成;車輪下落時(shí),減振器處于復(fù)原行程被拉伸,活塞1相對(duì)工作缸2向上運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅰ被打開,復(fù)原阻尼力由油液流過閥Ⅰ時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成,車輛行駛時(shí),由于車輪不停上下振動(dòng),減振器在壓縮行程和復(fù)原行程之間不停轉(zhuǎn)換運(yùn)動(dòng)著。

阻尼力原理公式

F(復(fù)原)=(PA-PB)×(A活塞-A連桿)(1)

F(壓縮)=(PB-PC)×A連桿(2)

其中,F(xiàn)(復(fù)原)、F(壓縮)表示復(fù)原阻尼力和壓縮阻尼力,PA、PB、PC分別表示圖1中三個(gè)油腔的壓力,A活塞、A連桿表示活塞和連桿和截面積。

另阻尼力F與活塞速度有關(guān)系公式:

F= C×VX(3)

公式中C為減振器阻尼系數(shù),單位N·s/m,V是減振器活塞運(yùn)動(dòng)速度,X是不同結(jié)構(gòu)閥系作用的的指數(shù)值,該值X大于0。

2懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型

圖21/4懸架模型

圖2為簡(jiǎn)化后的車身和車輪1/4懸架二自由度振動(dòng)模型,其中m2為懸架簧上質(zhì)量,m1為懸架簧下質(zhì)量,K為懸架剛度,Kt為輪胎垂直剛度,C為減振器阻尼系數(shù),z2為簧上質(zhì)量位移,即是車身位移,z1為簧下質(zhì)量位移,即是車輪位移,其力學(xué)方程式為:

(4)

無阻尼自由振動(dòng)時(shí)(C=0),(5)

簧上質(zhì)量m2不動(dòng)時(shí)(z2=0),(6)

簧下質(zhì)量偏頻,即車輪偏頻為:(7)

3試驗(yàn)方法和試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1試驗(yàn)方法

該車型懸架剛度k=36.8N/mm,輪胎剛度Kt =253.6N/mm,懸架簧下質(zhì)量m1=61.5kg,根據(jù)公式(7),該車簧下質(zhì)量,既車輪偏頻為:

根據(jù)車輪偏頻值和懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型,使用MTS-849減振器性能試驗(yàn)臺(tái)對(duì)減振器進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),減振器安裝要求為:

(1)減振器垂直安裝在試驗(yàn)臺(tái)上,無側(cè)向力發(fā)生;(2)減振器上端(活塞桿端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接在試驗(yàn)臺(tái)帶有傳感器的固定端,下端(貯油筒端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接試驗(yàn)臺(tái)的運(yùn)動(dòng)端;(3)減振器起始位置為行程中點(diǎn)位置。

試驗(yàn)規(guī)范為:

(1)試驗(yàn)溫度為室溫20℃±2℃;(2)活塞運(yùn)動(dòng)行程10mm;(3)振動(dòng)波形為正弦波,頻率分別為7Hz,8Hz,9Hz,10Hz,11Hz,12Hz,13Hz,14Hz,15Hz九個(gè)頻率;(4)減振器預(yù)運(yùn)行5個(gè)循環(huán)后,記錄九個(gè)頻率的時(shí)間-阻尼力特性曲線。

3.2試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和分析

圖3異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

對(duì)在經(jīng)裝車判斷為異響故障減振器試件和無異響的零件分別進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖3、圖4,圖3為異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,圖4為無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,橫坐標(biāo)為時(shí)間(s),縱坐標(biāo)為阻尼力(N),試驗(yàn)記錄起始點(diǎn)s=0為減振器壓縮行程結(jié)束、復(fù)原行程開始的轉(zhuǎn)換點(diǎn),整條曲線記錄的是減振器從復(fù)原行程開始至結(jié)束轉(zhuǎn)換到壓縮行程開始至結(jié)束的一個(gè)周期過程中減振器阻尼力與時(shí)間的變化

關(guān)系。

圖4無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

觀察對(duì)比兩者的試驗(yàn)曲線數(shù)據(jù),結(jié)果如下:

3.2.1?圖3中,部分阻尼力曲線段不平滑,出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,抖動(dòng)在減振器行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后附近位置開始出現(xiàn),而圖4阻尼力曲線光滑過渡無明顯抖動(dòng)。

3.2.2?圖3中,曲線抖動(dòng)是具有明顯的“沖擊~衰減”特征的振動(dòng),其頻率大致在350~500Hz范圍。

3.2.3?圖3中,從時(shí)間零點(diǎn)位置到抖動(dòng)出現(xiàn)的范圍內(nèi),阻尼力并不為0,而是隨著速度的增加而加大。

3.2.4?圖3低頻率曲線中,阻尼力曲線抖動(dòng)不存在或很不明顯,頻率逐步增大的曲線中,抖動(dòng)開始出現(xiàn)并隨頻率增大而加大,抖動(dòng)量可在曲線上測(cè)量出其數(shù)值,圖5顯示的是頻率與抖動(dòng)量變化關(guān)系,橫坐標(biāo)為頻率(Hz),縱坐標(biāo)為載荷(N)可以看到,抖動(dòng)量(振動(dòng)沖擊載荷)從10Hz頻率開始明顯增大。

圖5頻率與沖擊載荷關(guān)系圖

3.2.5?圖3中,同一頻率曲線中壓縮行程中的抖動(dòng)程度小于復(fù)原行程中的抖動(dòng),頻率不相同,兩者不是由同一個(gè)振動(dòng)源造成。

根據(jù)以上信息,歸納總結(jié)如下:異響減振器的阻尼力曲線存在異常抖動(dòng),該抖動(dòng)特征是頻率350~500Hz的衰減振動(dòng),并隨著車輪輸入頻率的提高而加劇。

異響試件的阻尼力曲線存在抖動(dòng),既活塞桿受到了振動(dòng)沖擊載荷,根據(jù)公式(1)、(2),壓縮和復(fù)原阻尼力與壓力差、面積呈正比關(guān)系,因?yàn)闇p振器活塞和連桿剛性體,尺寸基本不變化,既公式中的面積不變,所以阻尼力的變化,是由于三個(gè)油腔壓力PA、PB、PC出現(xiàn)了波動(dòng),該波動(dòng)最大可能發(fā)生根源是如圖2中減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)中閥Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ由于閥系結(jié)構(gòu)因素產(chǎn)生一定頻率和振幅的振動(dòng),工作閥節(jié)流面積隨之波動(dòng),最后導(dǎo)致壓力差的波動(dòng)。

4異響原因判定

從以上分析可以知,該異響產(chǎn)生的原因?yàn)椋很囕喰旭傔^程中,由于道路的不平,引起車輪共振(本文研究車輛車輪偏頻大約為11Hz左右),導(dǎo)致減振器在換向過程中,尤其在壓縮行程結(jié)束復(fù)原行程開始的位置,由于減振器閥系結(jié)構(gòu)匹配不合理,在連桿中形成頻率較高(350~500Hz)、載荷較大(大于30N)的沖擊振動(dòng),該振動(dòng)經(jīng)由連桿傳遞到車身,經(jīng)過車身的放大作用,形成容易被司機(jī)和乘客察覺到的聲響。

5改進(jìn)措施及驗(yàn)證效果

根據(jù)以上分析結(jié)果,對(duì)減振器閥系進(jìn)行優(yōu)化,措施為:

(1)優(yōu)化活塞上的復(fù)原閥和流通閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(2)優(yōu)化底閥的壓縮閥和補(bǔ)償閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(3)優(yōu)化活塞活塞和底閥上的凡爾線,減小閥片與活塞和底閥的粘附作用;

根據(jù)該措施制作的樣件按相同的測(cè)試規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖6所示,阻尼力曲線相比有顯著改善,復(fù)原阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至14Hz,沖擊載荷為20N,壓縮阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至12Hz,沖擊載荷為10N,裝車路試經(jīng)評(píng)估確認(rèn),該狀態(tài)車輛可以接受。

圖6改進(jìn)后的減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

措施批量斷點(diǎn)實(shí)施后,車輛該問題故障率由之前的9.6%下降為0.03%,效果明顯,措施有效。

6結(jié)論

本文通過對(duì)某車輛異響減振器成因的分析和改進(jìn)結(jié)果,得到以下結(jié)論:

(1)減振器結(jié)構(gòu)異響主要原因在于:受道路激勵(lì)車輪發(fā)生共振,減振器閥系的閥門受此激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng),引起高頻沖擊載荷,經(jīng)連桿傳遞到車身,引起異響。

(2)減振器閥系振動(dòng)型異響,發(fā)生在壓縮行程和復(fù)原行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后的附近位置,而且此振動(dòng)在復(fù)原行程中比在壓縮行程中發(fā)生更早更嚴(yán)重。

(3)根據(jù)車輪偏頻范圍和懸架系統(tǒng)模型制定的測(cè)試規(guī)范,可對(duì)存在閥系振動(dòng)型異響的減振器在普通的減振器試驗(yàn)性能臺(tái)進(jìn)行檢測(cè),并能獲得定量的測(cè)試數(shù)據(jù)。

本文得到的“減振器閥系振動(dòng)型異響可在普通試驗(yàn)性能臺(tái)上檢測(cè)”的結(jié)論,以及所進(jìn)行的分析工作,為進(jìn)一步通過理論分析和實(shí)驗(yàn)分析手段,深入研究懸架系統(tǒng)中減振器異響問題奠定了良好的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

[1]余志生.汽車?yán)碚摚ǖ诙妫M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1989.

[2]舒紅宇,王立勇,吳碧華,殷偉,李政.液力減振器結(jié)構(gòu)異響發(fā)生的微過程分析[J].振動(dòng)工程學(xué)報(bào),2005,(3).

[3]楊基忠,俞大衛(wèi),車輛筒式減振器高頻畸變特性研

究.兵工學(xué)報(bào)之坦克裝甲車與發(fā)動(dòng)機(jī)分冊(cè),1999.

[4] 袁尚平.SAN TANA 2000 型轎車后部異響的診斷與分析[D].上海交通大學(xué),2000.

[5]羅惕乾.流體力學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

[6]俞德孚,馬彪,李曉蕾.車輛隨機(jī)振動(dòng)與懸架控制原理[M].北京:兵器工業(yè)出版社,1992.

作者簡(jiǎn)介:潘俊斌(1976-),男,上汽通用五菱汽車股份有限公司工程師,研究方向:汽車底盤懸架系統(tǒng)及零部件開發(fā)設(shè)計(jì)。

endprint

摘要:內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響一直是減振器異響問題最突出和最難以控制的一種。文章通過對(duì)某車輛因減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的異響故障進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試和原因分析,據(jù)此總結(jié)出該模式異響的成因,以及異響與減振器外特性曲線間的關(guān)系,并提出針對(duì)該模式異響減振器的測(cè)試方法。

關(guān)鍵詞:減振器;內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響;阻尼力曲線;閥系振動(dòng)

中圖分類號(hào):U463文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)21-0082-03

隨著人們對(duì)車輛整車性能要求的提高,對(duì)汽車振動(dòng)和噪聲控制的要求也越來越重要,由于汽車上的主要噪聲源和振動(dòng)源得到了較好的控制,以前被忽視的其他運(yùn)動(dòng)零部件的噪聲問題逐漸引起人們的重視,其中,由于懸架液壓減振器引發(fā)的車內(nèi)異響噪聲問題尤其日益突出。

汽車懸架液壓減振器異響可以分為摩擦異響、氣流異響、液流異響和結(jié)構(gòu)異響四種,其中由于結(jié)構(gòu)原因?qū)е碌漠愴懯悄壳白钔怀觥⒆铍y以控制的一種異響,國(guó)內(nèi)外大量的試驗(yàn)和研究表明:這種結(jié)構(gòu)異響與減振器活塞桿的高頻振動(dòng)有關(guān),振動(dòng)頻率大致在100~500Hz范

圍內(nèi)。

某車輛在進(jìn)行出廠檢查時(shí),車輛以25~40km/h行駛時(shí),一定比例的車輛內(nèi)明顯可聽到后懸掛部位發(fā)出“咕嚕、咕嚕”聲響,經(jīng)分析判斷該聲響由后減振器內(nèi)部因素引起,本文針對(duì)該車輛減振器異響模式進(jìn)行分析,并提出在減振器性能臺(tái)架上可對(duì)存在結(jié)構(gòu)異響減振器新的測(cè)試判斷方法。

1減振器結(jié)構(gòu)工作原理

圖1液壓減振器結(jié)構(gòu)原理圖

典型的液壓減振器結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,其工作原理如下:

車輪上跳時(shí),減振器處于壓縮行程被壓縮,活塞1相對(duì)工作缸2向下運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅱ和底閥4上閥Ⅳ被打開,壓縮阻尼力由油液流過這個(gè)兩個(gè)閥時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成;車輪下落時(shí),減振器處于復(fù)原行程被拉伸,活塞1相對(duì)工作缸2向上運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅰ被打開,復(fù)原阻尼力由油液流過閥Ⅰ時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成,車輛行駛時(shí),由于車輪不停上下振動(dòng),減振器在壓縮行程和復(fù)原行程之間不停轉(zhuǎn)換運(yùn)動(dòng)著。

阻尼力原理公式

F(復(fù)原)=(PA-PB)×(A活塞-A連桿)(1)

F(壓縮)=(PB-PC)×A連桿(2)

其中,F(xiàn)(復(fù)原)、F(壓縮)表示復(fù)原阻尼力和壓縮阻尼力,PA、PB、PC分別表示圖1中三個(gè)油腔的壓力,A活塞、A連桿表示活塞和連桿和截面積。

另阻尼力F與活塞速度有關(guān)系公式:

F= C×VX(3)

公式中C為減振器阻尼系數(shù),單位N·s/m,V是減振器活塞運(yùn)動(dòng)速度,X是不同結(jié)構(gòu)閥系作用的的指數(shù)值,該值X大于0。

2懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型

圖21/4懸架模型

圖2為簡(jiǎn)化后的車身和車輪1/4懸架二自由度振動(dòng)模型,其中m2為懸架簧上質(zhì)量,m1為懸架簧下質(zhì)量,K為懸架剛度,Kt為輪胎垂直剛度,C為減振器阻尼系數(shù),z2為簧上質(zhì)量位移,即是車身位移,z1為簧下質(zhì)量位移,即是車輪位移,其力學(xué)方程式為:

(4)

無阻尼自由振動(dòng)時(shí)(C=0),(5)

簧上質(zhì)量m2不動(dòng)時(shí)(z2=0),(6)

簧下質(zhì)量偏頻,即車輪偏頻為:(7)

3試驗(yàn)方法和試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1試驗(yàn)方法

該車型懸架剛度k=36.8N/mm,輪胎剛度Kt =253.6N/mm,懸架簧下質(zhì)量m1=61.5kg,根據(jù)公式(7),該車簧下質(zhì)量,既車輪偏頻為:

根據(jù)車輪偏頻值和懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型,使用MTS-849減振器性能試驗(yàn)臺(tái)對(duì)減振器進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),減振器安裝要求為:

(1)減振器垂直安裝在試驗(yàn)臺(tái)上,無側(cè)向力發(fā)生;(2)減振器上端(活塞桿端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接在試驗(yàn)臺(tái)帶有傳感器的固定端,下端(貯油筒端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接試驗(yàn)臺(tái)的運(yùn)動(dòng)端;(3)減振器起始位置為行程中點(diǎn)位置。

試驗(yàn)規(guī)范為:

(1)試驗(yàn)溫度為室溫20℃±2℃;(2)活塞運(yùn)動(dòng)行程10mm;(3)振動(dòng)波形為正弦波,頻率分別為7Hz,8Hz,9Hz,10Hz,11Hz,12Hz,13Hz,14Hz,15Hz九個(gè)頻率;(4)減振器預(yù)運(yùn)行5個(gè)循環(huán)后,記錄九個(gè)頻率的時(shí)間-阻尼力特性曲線。

3.2試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和分析

圖3異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

對(duì)在經(jīng)裝車判斷為異響故障減振器試件和無異響的零件分別進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖3、圖4,圖3為異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,圖4為無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,橫坐標(biāo)為時(shí)間(s),縱坐標(biāo)為阻尼力(N),試驗(yàn)記錄起始點(diǎn)s=0為減振器壓縮行程結(jié)束、復(fù)原行程開始的轉(zhuǎn)換點(diǎn),整條曲線記錄的是減振器從復(fù)原行程開始至結(jié)束轉(zhuǎn)換到壓縮行程開始至結(jié)束的一個(gè)周期過程中減振器阻尼力與時(shí)間的變化

關(guān)系。

圖4無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

觀察對(duì)比兩者的試驗(yàn)曲線數(shù)據(jù),結(jié)果如下:

3.2.1?圖3中,部分阻尼力曲線段不平滑,出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,抖動(dòng)在減振器行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后附近位置開始出現(xiàn),而圖4阻尼力曲線光滑過渡無明顯抖動(dòng)。

3.2.2?圖3中,曲線抖動(dòng)是具有明顯的“沖擊~衰減”特征的振動(dòng),其頻率大致在350~500Hz范圍。

3.2.3?圖3中,從時(shí)間零點(diǎn)位置到抖動(dòng)出現(xiàn)的范圍內(nèi),阻尼力并不為0,而是隨著速度的增加而加大。

3.2.4?圖3低頻率曲線中,阻尼力曲線抖動(dòng)不存在或很不明顯,頻率逐步增大的曲線中,抖動(dòng)開始出現(xiàn)并隨頻率增大而加大,抖動(dòng)量可在曲線上測(cè)量出其數(shù)值,圖5顯示的是頻率與抖動(dòng)量變化關(guān)系,橫坐標(biāo)為頻率(Hz),縱坐標(biāo)為載荷(N)可以看到,抖動(dòng)量(振動(dòng)沖擊載荷)從10Hz頻率開始明顯增大。

圖5頻率與沖擊載荷關(guān)系圖

3.2.5?圖3中,同一頻率曲線中壓縮行程中的抖動(dòng)程度小于復(fù)原行程中的抖動(dòng),頻率不相同,兩者不是由同一個(gè)振動(dòng)源造成。

根據(jù)以上信息,歸納總結(jié)如下:異響減振器的阻尼力曲線存在異常抖動(dòng),該抖動(dòng)特征是頻率350~500Hz的衰減振動(dòng),并隨著車輪輸入頻率的提高而加劇。

異響試件的阻尼力曲線存在抖動(dòng),既活塞桿受到了振動(dòng)沖擊載荷,根據(jù)公式(1)、(2),壓縮和復(fù)原阻尼力與壓力差、面積呈正比關(guān)系,因?yàn)闇p振器活塞和連桿剛性體,尺寸基本不變化,既公式中的面積不變,所以阻尼力的變化,是由于三個(gè)油腔壓力PA、PB、PC出現(xiàn)了波動(dòng),該波動(dòng)最大可能發(fā)生根源是如圖2中減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)中閥Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ由于閥系結(jié)構(gòu)因素產(chǎn)生一定頻率和振幅的振動(dòng),工作閥節(jié)流面積隨之波動(dòng),最后導(dǎo)致壓力差的波動(dòng)。

4異響原因判定

從以上分析可以知,該異響產(chǎn)生的原因?yàn)椋很囕喰旭傔^程中,由于道路的不平,引起車輪共振(本文研究車輛車輪偏頻大約為11Hz左右),導(dǎo)致減振器在換向過程中,尤其在壓縮行程結(jié)束復(fù)原行程開始的位置,由于減振器閥系結(jié)構(gòu)匹配不合理,在連桿中形成頻率較高(350~500Hz)、載荷較大(大于30N)的沖擊振動(dòng),該振動(dòng)經(jīng)由連桿傳遞到車身,經(jīng)過車身的放大作用,形成容易被司機(jī)和乘客察覺到的聲響。

5改進(jìn)措施及驗(yàn)證效果

根據(jù)以上分析結(jié)果,對(duì)減振器閥系進(jìn)行優(yōu)化,措施為:

(1)優(yōu)化活塞上的復(fù)原閥和流通閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(2)優(yōu)化底閥的壓縮閥和補(bǔ)償閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(3)優(yōu)化活塞活塞和底閥上的凡爾線,減小閥片與活塞和底閥的粘附作用;

根據(jù)該措施制作的樣件按相同的測(cè)試規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖6所示,阻尼力曲線相比有顯著改善,復(fù)原阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至14Hz,沖擊載荷為20N,壓縮阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至12Hz,沖擊載荷為10N,裝車路試經(jīng)評(píng)估確認(rèn),該狀態(tài)車輛可以接受。

圖6改進(jìn)后的減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

措施批量斷點(diǎn)實(shí)施后,車輛該問題故障率由之前的9.6%下降為0.03%,效果明顯,措施有效。

6結(jié)論

本文通過對(duì)某車輛異響減振器成因的分析和改進(jìn)結(jié)果,得到以下結(jié)論:

(1)減振器結(jié)構(gòu)異響主要原因在于:受道路激勵(lì)車輪發(fā)生共振,減振器閥系的閥門受此激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng),引起高頻沖擊載荷,經(jīng)連桿傳遞到車身,引起異響。

(2)減振器閥系振動(dòng)型異響,發(fā)生在壓縮行程和復(fù)原行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后的附近位置,而且此振動(dòng)在復(fù)原行程中比在壓縮行程中發(fā)生更早更嚴(yán)重。

(3)根據(jù)車輪偏頻范圍和懸架系統(tǒng)模型制定的測(cè)試規(guī)范,可對(duì)存在閥系振動(dòng)型異響的減振器在普通的減振器試驗(yàn)性能臺(tái)進(jìn)行檢測(cè),并能獲得定量的測(cè)試數(shù)據(jù)。

本文得到的“減振器閥系振動(dòng)型異響可在普通試驗(yàn)性能臺(tái)上檢測(cè)”的結(jié)論,以及所進(jìn)行的分析工作,為進(jìn)一步通過理論分析和實(shí)驗(yàn)分析手段,深入研究懸架系統(tǒng)中減振器異響問題奠定了良好的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

[1]余志生.汽車?yán)碚摚ǖ诙妫M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1989.

[2]舒紅宇,王立勇,吳碧華,殷偉,李政.液力減振器結(jié)構(gòu)異響發(fā)生的微過程分析[J].振動(dòng)工程學(xué)報(bào),2005,(3).

[3]楊基忠,俞大衛(wèi),車輛筒式減振器高頻畸變特性研

究.兵工學(xué)報(bào)之坦克裝甲車與發(fā)動(dòng)機(jī)分冊(cè),1999.

[4] 袁尚平.SAN TANA 2000 型轎車后部異響的診斷與分析[D].上海交通大學(xué),2000.

[5]羅惕乾.流體力學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

[6]俞德孚,馬彪,李曉蕾.車輛隨機(jī)振動(dòng)與懸架控制原理[M].北京:兵器工業(yè)出版社,1992.

作者簡(jiǎn)介:潘俊斌(1976-),男,上汽通用五菱汽車股份有限公司工程師,研究方向:汽車底盤懸架系統(tǒng)及零部件開發(fā)設(shè)計(jì)。

endprint

摘要:內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響一直是減振器異響問題最突出和最難以控制的一種。文章通過對(duì)某車輛因減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的異響故障進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試和原因分析,據(jù)此總結(jié)出該模式異響的成因,以及異響與減振器外特性曲線間的關(guān)系,并提出針對(duì)該模式異響減振器的測(cè)試方法。

關(guān)鍵詞:減振器;內(nèi)部結(jié)構(gòu)異響;阻尼力曲線;閥系振動(dòng)

中圖分類號(hào):U463文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)21-0082-03

隨著人們對(duì)車輛整車性能要求的提高,對(duì)汽車振動(dòng)和噪聲控制的要求也越來越重要,由于汽車上的主要噪聲源和振動(dòng)源得到了較好的控制,以前被忽視的其他運(yùn)動(dòng)零部件的噪聲問題逐漸引起人們的重視,其中,由于懸架液壓減振器引發(fā)的車內(nèi)異響噪聲問題尤其日益突出。

汽車懸架液壓減振器異響可以分為摩擦異響、氣流異響、液流異響和結(jié)構(gòu)異響四種,其中由于結(jié)構(gòu)原因?qū)е碌漠愴懯悄壳白钔怀?、最難以控制的一種異響,國(guó)內(nèi)外大量的試驗(yàn)和研究表明:這種結(jié)構(gòu)異響與減振器活塞桿的高頻振動(dòng)有關(guān),振動(dòng)頻率大致在100~500Hz范

圍內(nèi)。

某車輛在進(jìn)行出廠檢查時(shí),車輛以25~40km/h行駛時(shí),一定比例的車輛內(nèi)明顯可聽到后懸掛部位發(fā)出“咕嚕、咕?!甭曧?,經(jīng)分析判斷該聲響由后減振器內(nèi)部因素引起,本文針對(duì)該車輛減振器異響模式進(jìn)行分析,并提出在減振器性能臺(tái)架上可對(duì)存在結(jié)構(gòu)異響減振器新的測(cè)試判斷方法。

1減振器結(jié)構(gòu)工作原理

圖1液壓減振器結(jié)構(gòu)原理圖

典型的液壓減振器結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,其工作原理如下:

車輪上跳時(shí),減振器處于壓縮行程被壓縮,活塞1相對(duì)工作缸2向下運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅱ和底閥4上閥Ⅳ被打開,壓縮阻尼力由油液流過這個(gè)兩個(gè)閥時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成;車輪下落時(shí),減振器處于復(fù)原行程被拉伸,活塞1相對(duì)工作缸2向上運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞1上的閥Ⅰ被打開,復(fù)原阻尼力由油液流過閥Ⅰ時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成,車輛行駛時(shí),由于車輪不停上下振動(dòng),減振器在壓縮行程和復(fù)原行程之間不停轉(zhuǎn)換運(yùn)動(dòng)著。

阻尼力原理公式

F(復(fù)原)=(PA-PB)×(A活塞-A連桿)(1)

F(壓縮)=(PB-PC)×A連桿(2)

其中,F(xiàn)(復(fù)原)、F(壓縮)表示復(fù)原阻尼力和壓縮阻尼力,PA、PB、PC分別表示圖1中三個(gè)油腔的壓力,A活塞、A連桿表示活塞和連桿和截面積。

另阻尼力F與活塞速度有關(guān)系公式:

F= C×VX(3)

公式中C為減振器阻尼系數(shù),單位N·s/m,V是減振器活塞運(yùn)動(dòng)速度,X是不同結(jié)構(gòu)閥系作用的的指數(shù)值,該值X大于0。

2懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型

圖21/4懸架模型

圖2為簡(jiǎn)化后的車身和車輪1/4懸架二自由度振動(dòng)模型,其中m2為懸架簧上質(zhì)量,m1為懸架簧下質(zhì)量,K為懸架剛度,Kt為輪胎垂直剛度,C為減振器阻尼系數(shù),z2為簧上質(zhì)量位移,即是車身位移,z1為簧下質(zhì)量位移,即是車輪位移,其力學(xué)方程式為:

(4)

無阻尼自由振動(dòng)時(shí)(C=0),(5)

簧上質(zhì)量m2不動(dòng)時(shí)(z2=0),(6)

簧下質(zhì)量偏頻,即車輪偏頻為:(7)

3試驗(yàn)方法和試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1試驗(yàn)方法

該車型懸架剛度k=36.8N/mm,輪胎剛度Kt =253.6N/mm,懸架簧下質(zhì)量m1=61.5kg,根據(jù)公式(7),該車簧下質(zhì)量,既車輪偏頻為:

根據(jù)車輪偏頻值和懸架系統(tǒng)振動(dòng)模型,使用MTS-849減振器性能試驗(yàn)臺(tái)對(duì)減振器進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),減振器安裝要求為:

(1)減振器垂直安裝在試驗(yàn)臺(tái)上,無側(cè)向力發(fā)生;(2)減振器上端(活塞桿端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接在試驗(yàn)臺(tái)帶有傳感器的固定端,下端(貯油筒端)不通過橡膠襯套直接聯(lián)接試驗(yàn)臺(tái)的運(yùn)動(dòng)端;(3)減振器起始位置為行程中點(diǎn)位置。

試驗(yàn)規(guī)范為:

(1)試驗(yàn)溫度為室溫20℃±2℃;(2)活塞運(yùn)動(dòng)行程10mm;(3)振動(dòng)波形為正弦波,頻率分別為7Hz,8Hz,9Hz,10Hz,11Hz,12Hz,13Hz,14Hz,15Hz九個(gè)頻率;(4)減振器預(yù)運(yùn)行5個(gè)循環(huán)后,記錄九個(gè)頻率的時(shí)間-阻尼力特性曲線。

3.2試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和分析

圖3異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

對(duì)在經(jīng)裝車判斷為異響故障減振器試件和無異響的零件分別進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖3、圖4,圖3為異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,圖4為無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線,橫坐標(biāo)為時(shí)間(s),縱坐標(biāo)為阻尼力(N),試驗(yàn)記錄起始點(diǎn)s=0為減振器壓縮行程結(jié)束、復(fù)原行程開始的轉(zhuǎn)換點(diǎn),整條曲線記錄的是減振器從復(fù)原行程開始至結(jié)束轉(zhuǎn)換到壓縮行程開始至結(jié)束的一個(gè)周期過程中減振器阻尼力與時(shí)間的變化

關(guān)系。

圖4無異響減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

觀察對(duì)比兩者的試驗(yàn)曲線數(shù)據(jù),結(jié)果如下:

3.2.1?圖3中,部分阻尼力曲線段不平滑,出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,抖動(dòng)在減振器行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后附近位置開始出現(xiàn),而圖4阻尼力曲線光滑過渡無明顯抖動(dòng)。

3.2.2?圖3中,曲線抖動(dòng)是具有明顯的“沖擊~衰減”特征的振動(dòng),其頻率大致在350~500Hz范圍。

3.2.3?圖3中,從時(shí)間零點(diǎn)位置到抖動(dòng)出現(xiàn)的范圍內(nèi),阻尼力并不為0,而是隨著速度的增加而加大。

3.2.4?圖3低頻率曲線中,阻尼力曲線抖動(dòng)不存在或很不明顯,頻率逐步增大的曲線中,抖動(dòng)開始出現(xiàn)并隨頻率增大而加大,抖動(dòng)量可在曲線上測(cè)量出其數(shù)值,圖5顯示的是頻率與抖動(dòng)量變化關(guān)系,橫坐標(biāo)為頻率(Hz),縱坐標(biāo)為載荷(N)可以看到,抖動(dòng)量(振動(dòng)沖擊載荷)從10Hz頻率開始明顯增大。

圖5頻率與沖擊載荷關(guān)系圖

3.2.5?圖3中,同一頻率曲線中壓縮行程中的抖動(dòng)程度小于復(fù)原行程中的抖動(dòng),頻率不相同,兩者不是由同一個(gè)振動(dòng)源造成。

根據(jù)以上信息,歸納總結(jié)如下:異響減振器的阻尼力曲線存在異常抖動(dòng),該抖動(dòng)特征是頻率350~500Hz的衰減振動(dòng),并隨著車輪輸入頻率的提高而加劇。

異響試件的阻尼力曲線存在抖動(dòng),既活塞桿受到了振動(dòng)沖擊載荷,根據(jù)公式(1)、(2),壓縮和復(fù)原阻尼力與壓力差、面積呈正比關(guān)系,因?yàn)闇p振器活塞和連桿剛性體,尺寸基本不變化,既公式中的面積不變,所以阻尼力的變化,是由于三個(gè)油腔壓力PA、PB、PC出現(xiàn)了波動(dòng),該波動(dòng)最大可能發(fā)生根源是如圖2中減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)中閥Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ由于閥系結(jié)構(gòu)因素產(chǎn)生一定頻率和振幅的振動(dòng),工作閥節(jié)流面積隨之波動(dòng),最后導(dǎo)致壓力差的波動(dòng)。

4異響原因判定

從以上分析可以知,該異響產(chǎn)生的原因?yàn)椋很囕喰旭傔^程中,由于道路的不平,引起車輪共振(本文研究車輛車輪偏頻大約為11Hz左右),導(dǎo)致減振器在換向過程中,尤其在壓縮行程結(jié)束復(fù)原行程開始的位置,由于減振器閥系結(jié)構(gòu)匹配不合理,在連桿中形成頻率較高(350~500Hz)、載荷較大(大于30N)的沖擊振動(dòng),該振動(dòng)經(jīng)由連桿傳遞到車身,經(jīng)過車身的放大作用,形成容易被司機(jī)和乘客察覺到的聲響。

5改進(jìn)措施及驗(yàn)證效果

根據(jù)以上分析結(jié)果,對(duì)減振器閥系進(jìn)行優(yōu)化,措施為:

(1)優(yōu)化活塞上的復(fù)原閥和流通閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(2)優(yōu)化底閥的壓縮閥和補(bǔ)償閥結(jié)構(gòu),更改閥片結(jié)構(gòu)、尺寸,改變閥系固有特性。

(3)優(yōu)化活塞活塞和底閥上的凡爾線,減小閥片與活塞和底閥的粘附作用;

根據(jù)該措施制作的樣件按相同的測(cè)試規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖6所示,阻尼力曲線相比有顯著改善,復(fù)原阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至14Hz,沖擊載荷為20N,壓縮阻尼力曲線出現(xiàn)抖動(dòng)的頻率已延遲至12Hz,沖擊載荷為10N,裝車路試經(jīng)評(píng)估確認(rèn),該狀態(tài)車輛可以接受。

圖6改進(jìn)后的減振器時(shí)間-阻尼力外特性曲線

措施批量斷點(diǎn)實(shí)施后,車輛該問題故障率由之前的9.6%下降為0.03%,效果明顯,措施有效。

6結(jié)論

本文通過對(duì)某車輛異響減振器成因的分析和改進(jìn)結(jié)果,得到以下結(jié)論:

(1)減振器結(jié)構(gòu)異響主要原因在于:受道路激勵(lì)車輪發(fā)生共振,減振器閥系的閥門受此激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng),引起高頻沖擊載荷,經(jīng)連桿傳遞到車身,引起異響。

(2)減振器閥系振動(dòng)型異響,發(fā)生在壓縮行程和復(fù)原行程轉(zhuǎn)換結(jié)束后的附近位置,而且此振動(dòng)在復(fù)原行程中比在壓縮行程中發(fā)生更早更嚴(yán)重。

(3)根據(jù)車輪偏頻范圍和懸架系統(tǒng)模型制定的測(cè)試規(guī)范,可對(duì)存在閥系振動(dòng)型異響的減振器在普通的減振器試驗(yàn)性能臺(tái)進(jìn)行檢測(cè),并能獲得定量的測(cè)試數(shù)據(jù)。

本文得到的“減振器閥系振動(dòng)型異響可在普通試驗(yàn)性能臺(tái)上檢測(cè)”的結(jié)論,以及所進(jìn)行的分析工作,為進(jìn)一步通過理論分析和實(shí)驗(yàn)分析手段,深入研究懸架系統(tǒng)中減振器異響問題奠定了良好的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介:潘俊斌(1976-),男,上汽通用五菱汽車股份有限公司工程師,研究方向:汽車底盤懸架系統(tǒng)及零部件開發(fā)設(shè)計(jì)。

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