蔡曉燕 高攀
摘 要:針對傳統(tǒng)的液壓缸測試效率低、精度差等缺點,設計了一種計算機控制的液壓缸試驗臺,不僅精度高,而且操作方便,性能可靠,通過實際的應用,體現(xiàn)了它的優(yōu)越性。
關鍵詞:液壓缸;PLC;自動控制
中圖分類號:TB 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3198(2014)15-0193-01
1 前言
液壓油缸是液壓傳動系統(tǒng)的一個重要執(zhí)行元件,它可以將液壓能轉變?yōu)橹本€往復運動的機械能,它結構簡單,工作可靠,在機械系統(tǒng)中得到了廣泛應用。液壓缸性能的好壞決定了整個液壓系統(tǒng)的性能,因此對液壓油缸的各項性能檢測就顯得尤為重要。傳統(tǒng)的液壓缸測試主要采用手工操作的方式,不僅勞動強度大,而且工作效率低,測試數(shù)據(jù)精度也不高。針對這些問題,本文設計了一種計算機控制的液壓缸試驗臺,保留了手動控制的同時增加了計算機自動控制方式,便于從傳統(tǒng)控制方式到自動控制方式的過度。
2 試驗臺的結構和功能
本液壓試驗臺主要由三大部分組成:液壓系統(tǒng),電氣控制系統(tǒng),數(shù)據(jù)的采集與顯示系統(tǒng),通過本試驗臺可以完成液壓油缸的出廠檢驗,包括對油缸的啟動壓力測試、往復性能測試、耐壓測試、泄露量測試和報表打印等。
2.1 液壓系統(tǒng)
液壓系統(tǒng)主要包括液壓油箱總成1套、液壓油泵及電動機組3臺套、壓力調節(jié)和壓力輸出及回油總管系統(tǒng)、測試接口管路及液壓閥。通過高壓軟管,將被測油缸接入液壓管路,系統(tǒng)中每臺油泵的出口壓力可以通過接入的溢流閥進行手動調節(jié),壓力大小主要采用機械式壓力表進行測量和顯示。
2.2 電氣控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)的核心為計算機和PLC,可以分別通過試驗臺面板和人機界面對每臺液壓泵的起、??刂?,過載保護,液壓缸的加載控制,故障報警等功能。由于電機的容量比較大,控制中采用Y-△啟動方式。另外,通過對相關電磁閥的控制可以實現(xiàn)對液壓總管壓力的加載或卸載,控制油缸連桿的伸出或縮回等功能??刂品绞接惺謩硬僮骱陀嬎銠C控制操作兩種。
2.3 數(shù)據(jù)采集與顯示系統(tǒng)
顯示系統(tǒng)由試驗臺操作面板顯示和計算機人機界面顯示組成。系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的采集主要是通過各個傳感器來完成的,傳感器獲取的數(shù)據(jù)分別傳送至數(shù)字顯示單片機和數(shù)據(jù)采集卡,分別用于試驗臺操作面板數(shù)字顯示和人機界面顯示。試驗臺面板上除了有7個壓力表和4個數(shù)碼表外,還指示了系統(tǒng)中電動機及溢流閥的工作狀態(tài),報警狀況等。在上位機界面中,系統(tǒng)元件的工作狀態(tài)則由數(shù)據(jù)采集卡不斷更新顯示。
3 電氣控制系統(tǒng)設計
3.1 設計方案
在整體的設計中,選用計算機和PLC作為控制的核心,采用主從式控制方式。即計算機作為上位機進行集中的監(jiān)控,通過軟件完成可視化人機界面的設計、數(shù)據(jù)庫的建立、報表的打印等功能;PLC作為下位機,完成對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的不斷采集和輸出控制。上位機和PLC之間通過RS232轉RS485轉換接頭連接,整個系統(tǒng)方案的原理框圖如圖1所示,為了實現(xiàn)上位機的實時監(jiān)控,各個傳感器的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)采集卡傳送至計算機。另外傳感器的數(shù)據(jù)也要傳送到單片機,以便于試驗臺面板上的數(shù)字顯示。
3.2.1 上位機
按照控制系統(tǒng)的要求計算機采用Intel的雙核處理器E7400,配聯(lián)想17寸方屏顯示器;數(shù)據(jù)采集卡選用研華生產的PCI-8333多功能模入模出接口卡,不僅使用方便而且轉換速度快。傳感器現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)采集卡傳送至計算機,上位機的人機操作界面利用面向對象的Visual Basic 6.0集成環(huán)境設計,選擇其中的串行通信控件MSComm與PLC進行數(shù)據(jù)交換,上位機的操作界面如圖2所示。
上位機操作界面為了形象地反應出試驗中油泵及溢流閥的狀態(tài),界面
中模擬出了液壓系統(tǒng)的示意圖,如圖2右上部分所示。液壓系統(tǒng)中電機、溢流閥、油缸等的狀態(tài),傳感器的讀數(shù)都可以實時地顯示出來,起到監(jiān)視的作用。在控制方面,人機界面可以設定試驗相關的參數(shù),點擊按鈕直接完成相關的試驗,并保存試驗數(shù)據(jù)。
3.2.2 下位機
下位機PLC選用西門子的S7-200性價比較高的CPU224,它集成了14個數(shù)字量輸入點,10個數(shù)字量輸出點,由于I/O點不能完全滿足系統(tǒng)監(jiān)控的要求,硬件上還擴展了一個數(shù)字量輸入模塊EM221和一個數(shù)字量輸出模塊EM222,它們分別集成了8個輸入、輸出點,保證系統(tǒng)可靠性的同時也留有一定余量,便于系統(tǒng)后期的更新和拓展。其中,使用輸入點20個,輸出點15個,主要起控制作用的I/O分配如表1所示,另外還包含了濾器堵塞、油溫高、油位低等參量的輸入與輸出。
3.3 試驗過程的控制
手動操作方式中,只需通過試驗臺上的按鈕或動作開關按照一定的流程選擇相應動作,就可以進行試驗,試驗中注意觀察現(xiàn)場動作,另外,還要記錄相關的參數(shù)和實驗結果。
利用計算機進行控制時,先要做好一定的試驗準備,比如在人機界面中輸入油缸參數(shù),往返次數(shù),耐壓時間等,一旦選擇開始進行某個試驗,計算機可以自動完成并且記錄試驗數(shù)據(jù)。
4 結論
本試驗臺通過某液壓缸生產廠的實際運行證明系統(tǒng)運行穩(wěn)定,降低了操作人員勞動強度的同時也提高了生產效率和自動化程度,有一定的實際意義。
參考文獻
[1]張曉東.液壓缸試驗臺計算機控制系統(tǒng)的設計[J].機械工程與自動化,2010,(4).
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