李偉明
(1.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南長沙410012;2.國家金屬采礦工程技術(shù)研究中心,湖南長沙410012;3.金屬礦山安全技術(shù)國家重點實驗室,湖南長沙410012)
安慶銅礦是上世紀(jì)80年代新建的一座大型地下礦山,于1991年投入試生產(chǎn),礦山設(shè)計采選能力3 500 t/d,全礦定員950人。其中馬頭山礦體為接觸交代型銅(鐵)礦體,位于月山巖體東南接觸帶大理巖“舌狀體”前緣,受“舌狀體”構(gòu)造控制,與“舌狀體”同步起伏??傮w走向約297°,局部有小幅度變化。礦體傾向:上部傾向北東,下部傾向南西,礦體分布東高西低,向北西西側(cè)伏。礦體側(cè)伏角沿走向有一定的變化,側(cè)伏角度變化范圍為10°~45°。礦體中間厚,兩端薄,為一向西側(cè)伏的似層狀透鏡體,最大厚度105.29 m,最小厚度0.61 m,平均厚度10.89 m。主礦體頂板圍巖主要是白云石大理巖及大理巖、透輝石矽卡巖,礦圍巖中等穩(wěn)固,礦體總可采儲量550.78萬t,礦石平均銅品位0.55%,鐵品位46.86%,具有較好的開采價值。
大尺度采場在拉底工程形成方面的傳統(tǒng)施工辦法是,先沿采場走向開掘1條拉底巷道,然后以拉底巷道為鑿巖施工空間,施工上向扇形中深孔,再逐排爆破,最終形成一定高度的拉底空間(即底部結(jié)構(gòu))。然而這樣卻難以體現(xiàn)深孔采礦法的高效率的特點。
此次研究的試驗采場為17#采場,位于馬頭山礦體5#線與7A#線之間,垮-510~-570 m這2個水平,礦體厚大,礦體傾角約為60°~80°。采場長度約為30 m,寬度為15 m,高度為60 m。礦石主要為含銅磁鐵礦、含銅矽卡巖和磁鐵礦,下盤圍巖系大理巖,上盤圍巖為矽卡巖和閃長巖。礦石平均體重4.287 t/m3,可爆性較好。
爆破試驗研究選擇了75 mm的鉆孔作為爆破漏斗試驗炮孔,采用了單孔系列、雙孔寬孔距同段爆破和斜面臺階的爆破試驗辦法,得出了爆破后所形成漏斗的形狀、大小,采用辛普生法計算了漏斗的準(zhǔn)確體積,根據(jù)最小二乘法原理,對試驗數(shù)據(jù)進行二次項回歸,求得單位炸藥爆破漏斗體積和比例半徑二參數(shù)與比例埋深的關(guān)系式,通過對回歸方程式求解了爆破漏斗最佳狀態(tài)的各項技術(shù)參數(shù)。
(1)通過系列爆破漏斗試驗,求得該類炸藥在最佳狀態(tài)下的基本參數(shù)。①炮孔體積與裝藥量最佳比例:V/Q=0.438 m3/kg;②最佳比例半徑:rbj=1.195 m;③最佳比例埋深:bj=0.619 m。
(2)根據(jù)單孔系列爆破漏斗試驗和寬孔距同段爆破試驗結(jié)果,換算成現(xiàn)有采礦炮孔(165 mm)下的技術(shù)參數(shù),推薦馬頭山礦體17#采場的鑿巖、爆破設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 推薦的采場鑿巖、爆破設(shè)計參數(shù)Table 1 Recommended drilling and blasting design parameters of stope
(1)鑿巖布置方式。17#試驗采場長度約為30 m,寬度為15 m,高度為60 m。設(shè)計在采場上部頂板位置布置3.8 m高的切頂鑿巖硐室,為滿足鑿巖硐室頂板的穩(wěn)定性要求,特在鑿巖硐室內(nèi)留設(shè)部分3 m寬的條柱和部分點柱。在鑿巖硐室的空間范圍內(nèi)按照爆破漏斗試驗提供的鑿巖參數(shù)布置下向垂直(部分傾斜)大直徑深孔,孔徑為165 mm,孔深為50~60 m,孔網(wǎng)參數(shù)為邊孔間距取2.5 m,中間孔排距2.3~3.5 m,孔間距為2.5~2.8 m。采場設(shè)計底部采用塹溝受礦的底部出礦方式,拉底巷道布置在采場正中間,規(guī)格為寬×高=5 m×3 m,長度為采場長度(30 m),塹溝高度為8 m,塹溝臺面角度為45°,鏟運機由出礦穿脈加進路出礦的底部結(jié)構(gòu)形式。具體布孔方式見圖1所示。
圖1 布孔方式橫剖面Fig.1 Horizontal sectional drawing of holes layout
(2)拉底爆破方式??偟谋评碚撌遣捎们驙钏幇鼣D壓爆破和壓頂落礦相結(jié)合,首先起爆的是中間2排孔,即圖1中3#和4#孔對應(yīng)的整排,依據(jù)采場的長度有10~20個孔,孔底吊堵控塞,每孔裝藥(乳化油炸藥)30 kg,藥面以上填塞1.5 m細(xì)砂,孔內(nèi)采用導(dǎo)爆管一次同段起爆,依據(jù)爆破振動的影響范圍確定一次可爆藥量,根據(jù)可爆藥量決定爆破炮孔數(shù)量。一次壓頂爆破高度可達2.5 m,2次爆破后中間拉底巷道以上部位即達到了設(shè)計要求的塹溝臺面位置。然后再用同樣的方式側(cè)崩2#和5#排孔,一次側(cè)崩高度可達5 m,最后側(cè)崩1#和6#孔即可形成完整規(guī)范的塹溝底部結(jié)構(gòu)。具體爆破順序見圖2所示。
圖2 拉底爆破順序Fig.2 Blasting sequences of undercuting
(1)技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)比較。通過對17#試驗采場的拉底施工試驗,得出了相關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù),同時將其與采用傳統(tǒng)的中深孔拉底方法進行了比較,相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)比較結(jié)果見表2所示。
(2)施工時效比較。做為該方法的最特殊的、最顯著的優(yōu)勢就在于大大縮短了拉底施工的時間,通過現(xiàn)場施工試驗得出的時效結(jié)論如下:試驗過程中采用簡約高效深孔拉底共計多施工深孔約204 m,鉆機臺班效率平均為50 m,深孔拉底施工時間多2 d,爆破加出礦時間共計耗費8 d,只使用了10 d即完成所有拉底工程。如果采用傳統(tǒng)的中深孔拉底的具體時效為,中深孔拉底共計施工炮孔約1 600 m,按相應(yīng)鉆機臺班效率40 m計算,中深孔拉底施工時間共計需要15 d,爆破加出礦時間共計需要約10 d,所有總拉底時間需要25 d。兩者比較,采用簡約高效深孔拉底比采用傳統(tǒng)的中深孔拉底足足節(jié)省了15 d時間。
表2 2種拉底方法的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)比較Table 2 Technical and economical parameter comparison of the two undercutting ways
根據(jù)上述2種拉底方法的技術(shù)經(jīng)濟比較結(jié)果可見,簡約高效深孔拉底方法的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)中深孔拉底方法,其生產(chǎn)成本也較低。在拉底施工時效方面更是具有較大的優(yōu)勢,且減低了底部中深孔拉底時的勞動強度,避免了底部拉底時的安全隱患。所以采用簡約高效深孔拉底是一種可靠的、簡約的、高效的方法,在采用深孔采礦的大尺度采場中具有較好的推廣意義和使用效果。
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