李志
(安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司,安徽 蕪湖 241002)
安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司(以下簡稱蕪湖發(fā)電公司)采用沈陽STOCK公司引進美國技術(shù)生產(chǎn)的EG-2490電子稱重式給煤機,給煤機的變頻控制系統(tǒng)一般由專用的電子控制裝置、變頻器、檢測傳感器和相應(yīng)的外部回路組成,以實現(xiàn)給煤機的啟、停和轉(zhuǎn)速控制,滿足機組負荷變化對給煤量的要求。
蕪湖發(fā)電公司裝機容量為2×660 MW,1臺機組配備6臺給煤機,安裝在原煤倉下面,在運行期間多次出現(xiàn)非正常停運情況。近幾年非計劃停運(以下簡稱非停)次數(shù)統(tǒng)計見表1。
表1 近幾年來非計劃停運次數(shù)統(tǒng)計
通過檢查和分析,對非停的原因總結(jié)如下。
(1)繼電器觸點接觸不良。給煤機啟動指令為長信號,當(dāng)給煤機啟動繼電器觸點抖動或接觸不良時,會造成運行中的給煤機跳閘,給煤機會認為遠程停止,給煤機控制面板無任何報警。
(2)電源板故障。檢查給煤機給煤量指令分散控制系統(tǒng)(DCS)輸出指令正常無變化,給煤機控制系統(tǒng)A1,A2,A3控制卡等硬件工作正常,給煤率稱重傳感器工作正常,給煤機轉(zhuǎn)速探頭檢查正常,無任何報警記錄。檢查發(fā)現(xiàn),給煤機電源板輸出電壓不穩(wěn),造成信號不穩(wěn)定。
(3)CPU主板故障。檢查控制柜內(nèi)電源正常,T1,T2變壓器正常,電源板所有電壓正常,接線無松動,A1,A2,A3控制卡正常(換新的來判斷);換一塊電源板啟動后不久又發(fā)生煤量波動。檢查內(nèi)部參數(shù),發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化。更換CPU主板并投入運行后,參數(shù)正常。判斷CPU主板存在問題。
(4)轉(zhuǎn)速探頭松動。煤量實際值波動,變頻器頻率波動,轉(zhuǎn)速探頭松動,電機的實際轉(zhuǎn)速測量不準(zhǔn)確,對變頻器造成干擾。
(5)A1,A3控制卡松動或掉落。A1,A3控制卡松動或脫落,重新插接牢固后正常。
通過以上分析發(fā)現(xiàn),前3個原因與控制柜振動有間接關(guān)系,后2個原因與控制柜振動則有直接關(guān)系。
由于機柜的振動對設(shè)備安全運行造成了嚴重威脅,改造勢在必行。解決方案是控制柜移位,但控制柜移位后,電纜必須延長。對于測量精度要求很高的稱重傳感器和校驗傳感器來說,延長它的控制線后信號會不會減弱,對測量會不會產(chǎn)生影響,都需要進行論證。
為尋求解決方法,進行了以下工作。
(1)咨詢廠家。廠家回復(fù)用屏蔽性好的線纜是可行的。
(2)對稱重傳感器的原理進行剖析。給煤機用稱重傳感器是重力傳感器,屬于力敏感傳感器的范疇,通常采用金屬電阻應(yīng)變片來作為檢測力的一種變換器件。它的基本原理是將應(yīng)變片安裝在受力的變形體上,將變形體產(chǎn)生的變形由應(yīng)變片變換為電量,電量的大小在變形體結(jié)構(gòu)類型和材料確定的前提下,僅與材料受力的大小有關(guān),從而實現(xiàn)力和電量之間的轉(zhuǎn)換。
用屏蔽電纜進行了對接,接頭用錫焊焊接,外面套熱縮管,防止受潮進水。經(jīng)過改造的傳感器線纜最遠距離達到了40 m。采用如下測試方法:用標(biāo)準(zhǔn)砝碼加載至稱重傳感器的受載端,砝碼的增加范圍為5~25 kg,每次遞增5 kg,檢測結(jié)果見表2。由表2可得以下結(jié)論:測試結(jié)果符合精度要求,合格。
表2 傳感器測試記錄 mV/V
此次改造后,給煤機由于振動原因跳閘的次數(shù)減少至零,取得了一定成效,為以后擴建項目積累了經(jīng)驗。
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