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變壓吸附(PSA)脫碳系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化

2014-09-11 02:40:32楊戰(zhàn)波曹洪剛
山西化工 2014年2期
關(guān)鍵詞:工段空速脫碳

楊戰(zhàn)波, 楊 勇, 曹洪剛

(河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司,河南 濮陽(yáng) 457004)

引 言

河南省中原大化有限責(zé)任公司乙二醇項(xiàng)目變壓吸附裝置自2012年8月份投產(chǎn)以來(lái),低負(fù)荷生產(chǎn)穩(wěn)定,在高負(fù)荷試車中出現(xiàn)了脫碳工段出口CO2含量超標(biāo),進(jìn)而影響后續(xù)CO工段產(chǎn)品氣純度,造成無(wú)法提高負(fù)荷。此后,對(duì)裝置進(jìn)行技改和運(yùn)行調(diào)整,再次開車過程中未高負(fù)荷運(yùn)行,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,CO2沒有超標(biāo)現(xiàn)象。為應(yīng)對(duì)全年度高負(fù)荷生產(chǎn)需要,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析,尋找系統(tǒng)存在的工藝技術(shù)隱患,尋找最適合的操作方法,預(yù)防工藝事故再次出現(xiàn)。

1 脫碳工序簡(jiǎn)介

1.1 工藝說(shuō)明

在變壓吸附過程中吸附床內(nèi)吸附劑解吸是依靠降低雜質(zhì)分壓實(shí)現(xiàn)的。本裝置采用的方法是:降低吸附床壓力(泄壓)及沖洗解吸。變壓吸附循環(huán)中吸附、解吸過程示意圖見圖1[1]。

升壓過程(A-B):經(jīng)解吸再生后的吸附床處于過程的最低壓力P1,床內(nèi)雜質(zhì)吸附量為Q1(A點(diǎn))。在此條件下用產(chǎn)品組分升壓到吸附壓力P3,床內(nèi)雜質(zhì)吸附量Q1不變(B點(diǎn))。

圖1 變壓吸附循環(huán)中吸附-解吸過程示意圖

吸附過程(B-C):在恒定的吸附壓力下原料氣不斷進(jìn)入吸附床,同時(shí)輸出產(chǎn)品組分。吸附床內(nèi)雜質(zhì)組分的吸留量逐步增加,當(dāng)?shù)竭_(dá)規(guī)定的吸留量Q3(C點(diǎn))時(shí)停止進(jìn)入原料氣,吸附終止。此時(shí),吸附床內(nèi)仍預(yù)留有一部分未吸附雜質(zhì)的吸附劑(如吸附劑全部吸附雜質(zhì),吸附量可為Q4,C′點(diǎn))。

逆放過程(D-E):開始逆著進(jìn)入原料氣輸出產(chǎn)品的方向降低壓力,直到變壓吸附過程的最低壓力P1(通常接近大氣壓力),床內(nèi)大部分吸留的雜質(zhì)隨氣流排出塔外,床內(nèi)雜質(zhì)吸留量為Q2。

沖洗過程(E-A):根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)定的吸附等溫線,在壓力P1下吸附床仍有一部分雜質(zhì)吸留量,為使這部分雜質(zhì)盡可能解吸,要求床內(nèi)壓力進(jìn)一步降低。在此,利用CO制取和氫制取工段的不含CO2等雜質(zhì)氣的尾氣對(duì)吸附床進(jìn)一步置換和沖洗,從而達(dá)到吸附劑再生的目的,床內(nèi)雜質(zhì)吸留量降低到過程的最低量Q1時(shí),再生終止。至此,吸附床完成一次吸附-解吸再生過程,再次升壓進(jìn)行下一次循環(huán)[1]。

PSA-CO2/R工序采用14-3-8/P工藝運(yùn)行,即,3臺(tái)吸附器處于進(jìn)入原料氣、產(chǎn)出半產(chǎn)品氣的吸附步驟,其余11臺(tái)吸附器處于吸附劑再生的不同步驟。14座塔在程序安排上相互錯(cuò)開,以保證原料氣連續(xù)輸入、半產(chǎn)品氣連續(xù)輸出。

1.2 吸附劑介紹

脫碳吸附劑有多種,根據(jù)工藝對(duì)產(chǎn)品氣分離的要求,本裝置脫碳選擇了硅膠作為主要吸附劑,其對(duì)CO2的吸附容量、穿透曲線、動(dòng)態(tài)吸附性能、吸附選擇性等比較適合工藝條件的要求。

2 PSA-CO2/R脫碳工序影響因素分析

2.1 空速因素影響分析

空速主要是吸附步驟原料氣進(jìn)氣速度與工段吸附時(shí)間的比值,PSA-CO2/R 采用14-3-8工藝運(yùn)行,運(yùn)行中共14個(gè)分周期,其中吸附占用3個(gè)分周期,利用調(diào)整分周期長(zhǎng)短控制空速的大小。

圖2為空速與脫碳?xì)釩O2含量運(yùn)行圖。通過數(shù)據(jù)分析,空速對(duì)半產(chǎn)品氣CO2含量的影響不大,但是空速的相對(duì)變化量對(duì)CO2產(chǎn)品氣影響較大,期間出現(xiàn)的CO2含量上升,均由于在負(fù)荷較高情況下空速調(diào)整速度過快,造成工段出口產(chǎn)品氣中CO2含量異常上升。由于吸附時(shí)空速的調(diào)整與解析氣量的平衡影響著工段出口的CO2含量,吸附空速的調(diào)整過快會(huì)打破與解析的平衡,造成CO2的超標(biāo)。

圖2 空速與脫碳?xì)釩O2含量運(yùn)行圖

圖2 出現(xiàn)的CO2超標(biāo)問題原因是空速短時(shí)間變量大,造成CO2穿越吸附塔,形成飽和吸附,解析困難。由于CO2含量對(duì)空速調(diào)整有一定的滯后性,空速調(diào)整過快、幅度過大以及生產(chǎn)負(fù)荷均對(duì)系統(tǒng)解析造成影響。隨著空速的增大,其調(diào)整幅度和速度要逐漸降低。

2.2 溫度因素影響分析

在運(yùn)行過程中經(jīng)歷不同季節(jié),受環(huán)境溫度的影響,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)及控制條件情況也有較大差別。環(huán)境溫度對(duì)生產(chǎn)的影響主要是吸附床層溫度低對(duì)吸附劑性能的影響。低溫有利于吸附但同時(shí)不利于解析,溫度降低到一定程度會(huì)造成吸附和解析的失衡,造成出口端產(chǎn)品氣CO2超標(biāo)??刂坪线m的床層溫度才能保持吸附劑正常工作。溫度與脫碳?xì)獾倪\(yùn)行圖如圖3。本工段采用的吸附劑最佳工作溫度范圍在20℃~40℃。在本裝置工作的當(dāng)?shù)丨h(huán)境溫度冬夏溫差較大,夏季工作時(shí),吸附溫度20℃~30℃,沖洗溫度20℃~35℃,吸附劑工作運(yùn)行較好;冬季及低溫環(huán)境下吸附溫度下降至5℃~15℃,解析時(shí)沖洗的工作溫度為0℃~15℃,吸附劑吸附與解析難以平衡,出口產(chǎn)品氣CO2含量難以控制,影響負(fù)荷的提高。通過10月~12月2個(gè)運(yùn)行時(shí)段不同工作溫度下裝置運(yùn)行的分析,尋求吸附平衡的最佳控制范圍。

圖3 溫度與脫碳?xì)釩O2運(yùn)行圖

通過2段運(yùn)行情況分析,溫度因素對(duì)CO2超標(biāo)有一定影響,其中解析氣溫度對(duì)CO2含量的影響最明顯,溫度降至10℃以下后低溫解析難度增大,通過調(diào)整空速和沖洗氣量能降低出口CO2含量,但其對(duì)空速有明顯限制作用,對(duì)后續(xù)負(fù)荷提高和控制影響較大。另一方面,在CO2超標(biāo)后,吸附劑過飽和后低溫難以解析,在負(fù)荷30%左右時(shí)能達(dá)到最大平衡,提高空速即打破解析和吸附的平衡。

2.3 組分因素影響分析

原料氣組分的變動(dòng)對(duì)分離會(huì)造成一定的影響,由于變壓吸附是利用平衡濃度和分壓變化的原理來(lái)工作的,吸附劑吸附能力相對(duì)變化較小,單一組分含量超出設(shè)計(jì)工作范圍或在穩(wěn)定工況下異常升高會(huì)造成出口端含量超標(biāo)。根據(jù)設(shè)計(jì),本裝置原料氣組分如表1。

表1 原料氣組成

主要組分變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)的影響:H2和CO組分變動(dòng)對(duì)半產(chǎn)品質(zhì)量影響較小,對(duì)半產(chǎn)品H2和CO組分比例產(chǎn)生一定的影響,后續(xù)工段需根據(jù)變化調(diào)整吸附時(shí)間,保障產(chǎn)品氣量的連續(xù)穩(wěn)定。

由于后續(xù)CO制取工段吸附劑對(duì)N2、CH4與CO的分離系數(shù)相差較小,分離較難,N2、CH4濃度產(chǎn)生波動(dòng)對(duì)后續(xù)CO產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響,雖根據(jù)原料氣設(shè)計(jì)組分濃度不超范圍,但是短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)會(huì)造成后續(xù)產(chǎn)品氣CO濃度下降。圖4為運(yùn)行中的實(shí)例,N2對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響。由于脫碳工序?qū)2吸附有限,原料氣中N2的波動(dòng)會(huì)直接反應(yīng)到后續(xù)工段。

圖4 N2對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響

根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,在原料氣中N2或CH4出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)要平衡半產(chǎn)品氣中CO含量和N2含量,適當(dāng)降低空速、減少脫碳工段產(chǎn)品氣中N2的含量,避免產(chǎn)品氣中N2的大幅波動(dòng)。為保障后續(xù)產(chǎn)品氣質(zhì)量的穩(wěn)定,脫碳工序需調(diào)整N2的吸附前沿向下移,減小N2的穿越量,消除原料氣N2或CH4波動(dòng)對(duì)后續(xù)CO制取的影響。

CO2組分變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響最大,由于其在脫碳工序中解析難度相對(duì)較大,CO2組分濃度超出設(shè)定值或在運(yùn)行中大幅波動(dòng),會(huì)造成吸附塔CO2的流出曲線向出口平移甚至達(dá)到穿透濃度造成出口含量超標(biāo)。

2.4 壓力因素影響分析

高壓有利于雜質(zhì)組分的吸附和提高吸附量,但過高的壓力對(duì)壓縮功需求高,另外,根據(jù)工藝狀況,選擇合適的吸附壓力有利于節(jié)省能耗。本裝置根據(jù)前、后工段的實(shí)際情況,吸附壓力選擇為3.2MPa,實(shí)際運(yùn)行壓力在3.0MPa~3.2MPa。在運(yùn)行中壓力對(duì)運(yùn)行的不利影響不明顯。

2.5 操作因素影響分析

PSA裝置自動(dòng)化程度高,但運(yùn)行過程中相關(guān)自動(dòng)設(shè)備工況的調(diào)整對(duì)裝置有明顯影響,如尾氣壓縮機(jī)外送量減小,解析氣排氣壓力提高,沖洗氣量減少,不利吸附劑解析。另外,手動(dòng)調(diào)節(jié)閥設(shè)置和逆放、沖洗等壓力的設(shè)置對(duì)吸附劑的解析有明顯影響,合理的調(diào)整系統(tǒng)解析壓力有利于吸附劑的再生,對(duì)提高負(fù)荷和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量有利。

3 結(jié)論

溫度、空速、組分等均對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生影響,但更多時(shí)候是以復(fù)合影響的情況出現(xiàn),對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行主要是吸附的動(dòng)態(tài)平衡變化和溫度因素的影響。

脫碳最佳運(yùn)行溫度范圍在20℃~40℃,設(shè)計(jì)中也是以常溫工作為主。變壓吸附在解析過程中由于壓力變化會(huì)降溫,受環(huán)境溫度影響,吸附溫度和解析溫度的溫差會(huì)達(dá)到20℃以上,冬季解析溫度最低會(huì)在0℃以下。在低溫情況下吸附的動(dòng)態(tài)平衡會(huì)產(chǎn)生較大變化,保持裝置運(yùn)行時(shí)對(duì)解析條件要求更高,會(huì)造成生產(chǎn)物流平衡產(chǎn)生偏移。在解決本裝置運(yùn)行中以控制解析氣量和解析時(shí)間來(lái)控制脫碳工段運(yùn)行。由于脫碳工段沖洗氣來(lái)自后續(xù)的CO分離和H2分離工段,但受限于原料氣工藝條件的限制,原料氣溫度全年運(yùn)行在10℃~25℃。夏季環(huán)境溫度高,床層溫度及解析氣溫度高,運(yùn)行中出現(xiàn)CO2含量升高后,適當(dāng)調(diào)整溫度即可降低。冬季低溫環(huán)境,床層溫度低,解析氣溫度通過與環(huán)境的換熱溫度更低,最低至0℃以下,高負(fù)荷下很容易造成吸附劑吸附與解析無(wú)法平衡。

隨著溫度的下降,吸附劑吸附能力提高,解析能力下降,動(dòng)態(tài)吸附容量減少,為提高產(chǎn)氣率,增加空速,吸附與解析的平衡很容易被打破。

為避免工藝事故的出現(xiàn),尤其在低溫情況下,采取控制空速預(yù)防解析與吸附失衡,并引用部分半產(chǎn)品H2作為脫碳工段沖洗氣,增加解析能力,另外,在原料氣調(diào)整過中要緩慢操作,調(diào)節(jié)幅度要小和調(diào)節(jié)頻率要低,確定裝置穩(wěn)定的情況下再進(jìn)行后續(xù)操作。

[1]顧飛龍.變壓吸附空氣分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J].化工裝備技術(shù),1999,20(1):47-51.

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