宋忠力SONG Zhong-li
(鄭州鐵路局焦作車輛段,焦作454493)
為了適應(yīng)高速重載的需要,鐵路運(yùn)營車輛大部分采用了120型控制閥,是目前運(yùn)用貨車的主型空氣制動(dòng)機(jī),也是確保行車安全的重要設(shè)備,但是在運(yùn)用和檢修中120型控制閥也出現(xiàn)了一些問題。
①120型控制閥在運(yùn)用中抱閘或緊急制動(dòng)。②120型控制閥緩解不良或不緩解。③120型控制閥不制動(dòng)或制動(dòng)靈敏度差。④120型控制閥產(chǎn)生自然制動(dòng)。⑤存在的其它問題。
2.1 120型控制閥在運(yùn)用中抱閘或緊急制動(dòng)的原因分析貨物列車在運(yùn)行途中減速時(shí),施行制動(dòng)過程中120型空氣制動(dòng)機(jī)偶爾出現(xiàn)抱閘不緩解或不制動(dòng)的現(xiàn)象,對(duì)列車運(yùn)行安全構(gòu)成威脅。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致常用制動(dòng)起緊急或不制動(dòng)的原因如下:①運(yùn)行過程中抱閘的主要原因是120型控制閥主鞲鞴橡膠膜板老化。主鞲鞴橡膠膜板老化鼓泡變形、120型控制閥主閥膜板穿孔,導(dǎo)致列車管少量減壓時(shí)副風(fēng)缸及列車管通路主閥主活塞雙側(cè)的壓力值未形成壓力差,無法通過主閥制動(dòng)。列車管在常用制動(dòng)的條件下大量減壓,使得主閥主活塞雙側(cè)的壓力形成一定差值,可通過主閥制動(dòng)。當(dāng)制動(dòng)機(jī)緩解時(shí),列車管只能少量進(jìn)風(fēng)(或者車輛在機(jī)車后部),滑閥無法在列車管的推動(dòng)下到達(dá)指定位置,無法使制動(dòng)機(jī)緩解。假如列車中途停止運(yùn)行后施行緩解,未確認(rèn)全列車緩解的情況下貿(mào)然發(fā)車會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)報(bào)閘。②運(yùn)行過程中產(chǎn)生緊急制動(dòng)的主要原因是制造質(zhì)量不良或構(gòu)件老化。主鞲鞴橡膠膜板老化、粘連,緊急閥主鞲鞴與上蓋偏磨,放風(fēng)閥蓋內(nèi)套竄出,放風(fēng)閥與內(nèi)套偏磨,是由于制動(dòng)閥制造質(zhì)量不良導(dǎo)致的。
2.2 120型控制閥緩解不良或不緩解的主要原因是緊急閥漏泄 如果是輕度漏泄,可能會(huì)影響列車的充風(fēng)速度,浪費(fèi)機(jī)車能源,并且會(huì)制約制動(dòng)缸壓降速度,極易出現(xiàn)踏面擦傷事故;如果是嚴(yán)重漏泄,120型緊急閥排風(fēng)口會(huì)不間斷地排風(fēng),繼而出現(xiàn)抱閘故障。在實(shí)際工作中,諸多因素都會(huì)導(dǎo)致緩解不良故障。比如,檢修時(shí)滑閥與滑閥座研磨效果不佳,使用了不符合設(shè)計(jì)要求的潤滑油或油的粘度過大,滑閥彈力過大;主活塞膜板厚度超限;緩解孔錯(cuò)位或其通孔被異物堵塞,對(duì)主活塞下移造成過大的阻力;緩解通路延期開通;主活塞膜板發(fā)生漏泄,穿孔或主活塞密封圈不入槽,或出現(xiàn)較大的松動(dòng)漏泄。發(fā)生漏泄后,主活塞下側(cè)有制動(dòng)管壓力空氣侵入,主活塞只能小幅度下移或不能下移,使得制動(dòng)缸壓力空氣只能緩慢排除,或根本無法排調(diào)。另一方面,一旦列車制動(dòng)管系統(tǒng)漏泄,局減閥套及局減閥桿密封圈漏泄;緩解閥套下端密封圈也會(huì)快速漏泄;緊急二段閥套及二段閥桿上圈漏泄都會(huì)造成機(jī)車制動(dòng)管升壓困難,主活塞兩側(cè)沒有足夠的壓力差來推動(dòng)作用部移動(dòng),由此產(chǎn)生不緩解或緩解不良的問題。
2.3 120型控制閥不制動(dòng)或制動(dòng)靈敏度差的原因分析 密封圈未事先裝好,或已裝配的密封圈松動(dòng)、未入槽,使得主活塞膜板被損壞。在機(jī)車制動(dòng)管降壓的情況下,漏泄部位成為主活塞下側(cè)副風(fēng)缸壓力空氣外流的通道,副風(fēng)缸與制動(dòng)管同樣壓降,延緩了主活塞上移時(shí)間,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致其無法上移,繼而降低了120型空氣制動(dòng)機(jī)的靈活性。除此之外,因結(jié)構(gòu)組裝或加工不力,使得主活塞上移過程中,在滑閥和銅套滑閥槽之間,主活塞桿導(dǎo)向面和滑閥套導(dǎo)向槽之間,以及滑閥彈簧銷子和銅套之間卡滯;滑閥和節(jié)制閥供油不足,增大了滑閥和主活塞之間的運(yùn)動(dòng)阻力,導(dǎo)致120型控制閥不制動(dòng)。
2.4 120型控制閥產(chǎn)生自然制動(dòng)的原因分析 穩(wěn)定彈簧過弱、主膜板老化、滑閥充氣限制孔被堵塞,或孔徑極小,副風(fēng)缸壓力空氣逆流至制動(dòng)管受阻是導(dǎo)致自然制動(dòng)的主要原因。當(dāng)列車制動(dòng)管稍有漏泄,副風(fēng)缸壓力空氣就通過充氣限制孔逆流至機(jī)車制動(dòng)管,在主活塞雙側(cè)形成一個(gè)壓力差,不僅能很好地壓縮穩(wěn)定彈簧,而且能夠?qū)χ骰钊麠U上移阻力有一定的抵制作用,導(dǎo)致自然制動(dòng)。
2.5 其它問題的原因分析
2.5.1 120型控制閥試驗(yàn)臺(tái)試驗(yàn)時(shí)充氣緩解位局減排氣口漏泄過大 成因分析:滑閥頂面和節(jié)制閥研磨效果不佳,或存在拉傷,使得壓力空氣從第一階段局減通路的排氣口排出。
2.5.2 120型控制閥無加速緩解作用 出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是:①加速緩解風(fēng)路堵塞或不通暢;②有些主閥前蓋的排氣孔縮堵孔孔徑設(shè)計(jì)不合理,打開加速緩解閥時(shí)形成過大的阻力而無法快速打開;③反向拼裝加速緩解頂桿。頂桿在作用部緩解的情況下能夠被制動(dòng)缸壓力推動(dòng)打開加速緩解閥,但是因?yàn)轫敆U密封圈向內(nèi)側(cè)的行程超限,使得軸孔的密封性達(dá)不到預(yù)期,加速緩解風(fēng)缸及制動(dòng)管的壓力空氣從軸孔處通過制動(dòng)缸緩解通路的作用部排氣口排出,致使加速緩解作用達(dá)不到預(yù)期要求。
①建議120型控制閥在生產(chǎn)運(yùn)用中要根據(jù)季節(jié)(如冬季突降低溫、冬春相交階段及各季節(jié)氣溫突變階段)作業(yè)特點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行列車隊(duì)試風(fēng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制動(dòng)機(jī)試驗(yàn)作業(yè)時(shí),其活塞行程及閘調(diào)器技術(shù)狀態(tài)是檢車流程中的兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。檢車時(shí),一旦發(fā)現(xiàn)活塞行程與設(shè)計(jì)要求不符,現(xiàn)場(chǎng)人員首先調(diào)查原因,并采取有效措施加以治理。控制閥在裝車前的搬運(yùn)過程中,要加裝防塵堵,做好防護(hù)。②建議將120型控制閥檢修過程中常見故障分析及處理方法建成網(wǎng)上問題庫,便于日常檢修中故障排除,方便生產(chǎn)需要。③120型控制閥性能的好壞與壓力空氣清潔的程度有著極大的關(guān)系,保持120型控制閥的正常工作要從改善濾塵網(wǎng)性能入手,濾塵網(wǎng)的濾塵作用改善了,120型控制閥工作中的故障就降低了。④120型控制閥出現(xiàn)的故障主要是耐用性不足、制造工藝缺陷等原因引起的。建議120型控制閥生產(chǎn)廠家改進(jìn)易磨耗部件的材質(zhì),減少120型控制閥工作中各配件之間摩擦產(chǎn)生的碎屑,減少120型控制閥工作時(shí)故障的發(fā)生。⑤對(duì)120型控制閥的橡膠件采取嚴(yán)格防油措施。閥件內(nèi)膜板采用耐油性差的天然橡膠件。橡膠件接觸油脂后會(huì)有一定的形變,嚴(yán)重時(shí)會(huì)糜爛,無法發(fā)揮閥的功用。因此,檢修120閥時(shí)必須強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督,配備必要的防油措施加以約束。
綜上所述,只要掌握了120型控制閥故障發(fā)生的規(guī)律,并通過對(duì)具體的故障現(xiàn)象進(jìn)行認(rèn)真分析,就能找準(zhǔn)原因,對(duì)癥處理,確保行車安全。
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