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二熱軋精軋液壓活套改造研究

2014-09-27 23:56張全維梁鋒
關(guān)鍵詞:改造

張全維 梁鋒

摘要:液壓活套是二熱軋精軋機(jī)組的重要組成部分,由于原裝設(shè)計(jì)的液壓活套閥臺(tái)伺服閥的選型不太合理,導(dǎo)致其張力和角度波動(dòng)大,不利于控制和正常生產(chǎn)。針對(duì)此狀況,我們通過改造液壓活套閥臺(tái)來(lái)解決了其張力和角度波動(dòng)大的問題,起到了優(yōu)質(zhì)增效的效果。

關(guān)鍵詞:熱軋;液壓活套;伺服閥;改造

中圖分類號(hào):THl37.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-8937(2014)17-0024-02

1概述

液壓活套是現(xiàn)代熱連軋生產(chǎn)線精軋機(jī)組必不可少的部分,安裝在個(gè)精軋機(jī)組之間,以保證熱連軋過程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。精軋機(jī)各機(jī)架間采用液壓活套的具體作用是:

①緩沖金屬流量的變化,給控制調(diào)整以時(shí)間,并防止成疊進(jìn)鋼,造成事故。②調(diào)節(jié)各架的軋制速度以保證連軋常數(shù),當(dāng)各種工藝參數(shù)產(chǎn)生波動(dòng)時(shí)發(fā)出信號(hào)和命令,以便快速進(jìn)行調(diào)整。③帶鋼能在一定范圍內(nèi)保持恒定的小張力,防止因張力過大引起帶鋼拉縮,造成寬度不均勻甚至拉斷。④精軋最后幾個(gè)機(jī)架間的活套,還可以調(diào)節(jié)張力,以控制帶鋼厚度。

2二熱軋精軋液壓活套的結(jié)構(gòu)

熱軋廠1450生產(chǎn)線簡(jiǎn)稱二熱軋,其精軋機(jī)組共有7臺(tái)精軋機(jī),精軋機(jī)組之間有6套液壓活套系統(tǒng)。其中F1-F6精軋機(jī)出口各有1套液壓活套系統(tǒng),能夠保證在7臺(tái)精軋機(jī)之間進(jìn)行7道次單向連軋,使鋼坯軋制到成品厚度。液壓活套的由液壓閥臺(tái)、液壓缸、管路、活套輥、旋轉(zhuǎn)臂、擺臂以及控制部分組成,其中控制部分包括活套壓力環(huán)即張力環(huán)和活套位置環(huán)即角度環(huán)兩部分。活套結(jié)構(gòu)采用液壓缸直接推動(dòng)活套旋轉(zhuǎn)臂,活套旋轉(zhuǎn)臂上裝有活套輥形式,其控制簡(jiǎn)單、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小、反應(yīng)快。帶鋼從前一精軋機(jī)進(jìn)入后一精軋機(jī)時(shí),活套旋轉(zhuǎn)臂立刻升起開始工作,按需要在兩精軋機(jī)間建立張力,并形成套量,保證軋機(jī)間的連軋關(guān)系;當(dāng)帶鋼拋出前一精軋機(jī)后,活套臂立刻降下待命(處于9 ?);換輥時(shí)處于61 ?,并用銷軸鎖定。其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

3二熱軋精軋液壓活套改造的原因及措施

原有活套設(shè)計(jì)的伺服閥型號(hào)為:MOD-079F2029B1-

HP5,伺服閥流量大,可控性不好,張力和角度波動(dòng)較大??刂剖峭ㄟ^外置式控制板控制,分為放大板和勵(lì)磁板,更換時(shí)必須重新調(diào)整兩塊板的可調(diào)電阻以滿足控制要求,且控制板零漂現(xiàn)象比較嚴(yán)重,用一段時(shí)間后在標(biāo)定過程中會(huì)出振蕩現(xiàn)象,此時(shí)又必須微調(diào)可調(diào)電阻,調(diào)整參數(shù)較繁瑣;同時(shí)原伺服閥閥芯反饋為電壓信號(hào),任一線路出現(xiàn)開路活套不受控以極限速度起落套,不僅容易發(fā)生故障而且甚至導(dǎo)致廢鋼。因此進(jìn)行改造。

根據(jù)原有設(shè)計(jì)安裝的伺服閥存在流量大、可控性不好、張力和角度波動(dòng)大、控制維護(hù)困難等情況,將原有伺服閥型號(hào)改為:D791-4028/S25JOQB6VSX2-B。根據(jù)上圖的訂貨參數(shù)可知:此伺服閥流量小,最大流量只有250 L/min;閥芯反饋信號(hào)為電流,容易控制;其余參數(shù)與原有伺服閥的參數(shù)區(qū)別不大。同時(shí)由于原有伺服閥的安裝結(jié)構(gòu)和新選型的伺服閥安裝結(jié)構(gòu)有所不同,所以在原有閥臺(tái)的基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì)伺服閥安裝結(jié)構(gòu),增加伺服閥轉(zhuǎn)換型號(hào)所需的伺服閥過渡閥塊。此伺服閥控制是通過內(nèi)置式控制板控制,控制板集成在內(nèi)部的伺服閥,更改柜內(nèi)控制線路,增加電壓轉(zhuǎn)電流、電流轉(zhuǎn)電壓轉(zhuǎn)換兩個(gè)模塊,方便調(diào)整控制參數(shù)。

4二熱軋精軋液壓活套改造后的效果

液壓活套改造后液壓活套的張力和角度波動(dòng)小,標(biāo)定過程穩(wěn)定,解決振蕩和零漂問題,整個(gè)活套系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,并且方便調(diào)整控制參數(shù),以利于板型控制,1#~6#活套標(biāo)定運(yùn)行穩(wěn)定,降低了故障時(shí)間和廢鋼率。液壓活套改造前后軋制2.75 mm厚度的規(guī)格時(shí)6#活套的張力波動(dòng),如圖2和圖3所示。

通過改造前后軋制2.75 mm厚度規(guī)格時(shí)的張力對(duì)比可知:軋鋼過程中,改造前6#活套張力的波動(dòng)在30~50 kN之間,而改造后6#活套張力的波動(dòng)在40~48 kN之間,張力波動(dòng)減小60%,同時(shí)由于張力波動(dòng)變小直接減少了活套角度的波動(dòng)。液壓活套改造后具體效果有如下幾點(diǎn):

①伺服閥流量較原來(lái)小,可控性增強(qiáng),同時(shí)由于零漂很穩(wěn)定,軋制過程中張力的穩(wěn)定性大大提高。避免了因張力不穩(wěn)定導(dǎo)致的帶鋼厚度拉薄和寬度拉窄。

②因控制板集成在伺服閥內(nèi)部,減少了線路的干擾,安全性提高,當(dāng)線路出現(xiàn)故障時(shí),不會(huì)出現(xiàn)極速起落套的情況,方便了控制,活套張力和角度波動(dòng)明顯變小,利于板型控制。

③方便維護(hù):原來(lái)的伺服閥如果更換則必須重新調(diào)整控制板可調(diào)電阻,調(diào)試時(shí)間較長(zhǎng);改造后如果需要更換伺服閥,只需要在程序中微調(diào)零漂即可,調(diào)試時(shí)間極短。

5結(jié)語(yǔ)

總之,二熱軋精軋液壓活套改造后不僅降低了故障率和維護(hù)成本與工作量,而且直接減少了廢鋼和提高了二熱軋鋼卷質(zhì)量,間接減少了協(xié)議卷及質(zhì)量異議。

參考文獻(xiàn):

[1] 董躍敏.國(guó)豐1450熱軋廠精軋機(jī)活套控制[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2012,(12).

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