李敏
稠油熱采是遼河油田稠油開發(fā)的主要方式,保證注汽質(zhì)量,保持注汽干度平穩(wěn)是提高稠油采收率的關(guān)鍵因
素。注汽鍋爐應(yīng)用干度自控系統(tǒng)能夠有效控制注汽干度,保證注汽質(zhì)量。
一、 背景
蒸汽干度決定了同等條件下單井注汽周期產(chǎn)量及油汽比,更是確保注汽鍋爐安全運(yùn)行的重要指標(biāo)。但是傳統(tǒng)鍋爐控制方式無法實(shí)時(shí)保持注汽干度的穩(wěn)定,原因是多方面的,一是熱采鍋爐老化,設(shè)備本身存在缺陷,二是油溫、油壓等變化,三是注汽鍋爐為高溫高壓設(shè)備,員工每1小時(shí)巡檢一次,無法做到時(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。所以就需要一種能夠解決上述所面臨問題的新型控制系統(tǒng)。
目前存在的干度自控實(shí)施方法
· 電導(dǎo)率電極:電導(dǎo)率電極測(cè)試的是鍋爐入水和爐出口分離器分離出來的水的電導(dǎo)率,由于鍋爐入水中HCO3-在爐管高溫加熱下會(huì)發(fā)生電離,因此測(cè)試的爐水電導(dǎo)率根本不是入水電導(dǎo)率的因濃縮后的電導(dǎo)率值,測(cè)量干度一定會(huì)偏高。
· PH值電極:水的PH值和堿度根本就是兩個(gè)不同的概念,鍋爐干度人工化驗(yàn)測(cè)試的入水和爐水的堿度,PH值測(cè)試的只是水中的酸堿度,因此不可能有理想的理論吻合。
· 選擇性電極:選擇性電極目前一般采用Na+和CL-選擇電極,理論上是可以實(shí)現(xiàn)干度測(cè)量的,但由于入水、爐水的溫度差異以及選擇電極本身屬于試驗(yàn)室設(shè)備,根本無法在線長(zhǎng)期測(cè)試。
· 孔板和噴嘴差壓法:孔板和噴嘴差壓法是在鍋爐出口安裝差壓式流量計(jì)測(cè)定濕飽和蒸汽的體積流量,利用密度計(jì)算公式反推干度值,需要在線于人工化驗(yàn)干度對(duì)比,計(jì)算誤差系數(shù)加以修正,人為可以改變顯示值(如停爐后干度顯示任何值),絕對(duì)不能用此值來控制干度,事實(shí)上,此方法在多臺(tái)注汽鍋爐上都應(yīng)用過,現(xiàn)場(chǎng)證明是失敗的。
· 弱中子源:利用弱中子放射性原理在穿透汽水混合物產(chǎn)生的衰減率不同而測(cè)試干度,實(shí)際運(yùn)行中,管壁會(huì)有一定的藥垢或輕微水垢,如連續(xù)測(cè)試,會(huì)有一定的誤差產(chǎn)生,放射源在高溫條件下的安全問題也值得重視。注汽鍋爐的干度控制關(guān)鍵在于干度在線測(cè)試的準(zhǔn)確度、可靠性、長(zhǎng)期性、適應(yīng)性。下面將展示一種滿足上述要求的新型在線干度控制系統(tǒng)。
二、蒸汽干度測(cè)試原理
干度測(cè)量基本原理。油田稠油熱采專用熱采鍋爐產(chǎn)生的是濕飽和蒸汽,根據(jù)熱力學(xué)知識(shí),濕飽和蒸汽熱焓計(jì)算公式為:Q=h+x*r;因此,我們只要測(cè)定鍋爐出口蒸汽熱焓、飽和水焓以及汽化潛熱,注汽鍋爐干度就可以計(jì)算出來。
濕蒸汽熱力學(xué)特性。對(duì)蒸汽的熱力過程存在一點(diǎn)、兩線、三區(qū)、五態(tài):一點(diǎn)是臨界點(diǎn);兩線為飽和液體線和飽和蒸汽線;三區(qū)為未飽和液體(過冷液體)區(qū)、濕蒸汽區(qū)、過熱蒸汽區(qū);五態(tài)為未飽和液體(過冷液體)狀態(tài)、飽和液體狀態(tài)、濕飽和蒸汽狀態(tài)、干飽和蒸汽狀態(tài)和過熱蒸汽狀態(tài)。
干度計(jì)算公式及其推導(dǎo)過程。假如某一取樣管內(nèi)流過濕蒸汽,已知入口處的溫度為t1,干度為x1,(處于II區(qū)),在截面2-2處加入壓力為P2、溫度為t2、質(zhì)量流量為W2的水(處于I區(qū)),調(diào)節(jié)注入水量W2,使3-3處的濕蒸汽和水達(dá)到完全混合并處于II區(qū)。測(cè)量3-3處的壓力為P3,溫度為t3,質(zhì)量流量為W3。整個(gè)系統(tǒng)與外界無熱量交換。
實(shí)施方法。把混合裝置及各種測(cè)試儀表高度集成在管道內(nèi),測(cè)出式6中的流量、溫度參數(shù),判斷3-3處混合物是否達(dá)到穩(wěn)定并處于未飽和水區(qū),這樣就可以計(jì)算出蒸汽干度。
三、蒸汽干度自控原理
干度在線測(cè)試后,通過設(shè)定干度控制值,允許波動(dòng)值以及檢測(cè)時(shí)間,在鍋爐手動(dòng)調(diào)整穩(wěn)態(tài)后,轉(zhuǎn)向自動(dòng)控制,本系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)鍋爐燃油量,保持人工調(diào)節(jié)的結(jié)果,實(shí)現(xiàn)干度的穩(wěn)定。
四、效果分析
1、干度自控系統(tǒng)的應(yīng)用對(duì)注汽質(zhì)量控制的有效性。
2、實(shí)際效益
實(shí)際效益主要包括四部分:
稠油熱采收率是與注汽質(zhì)量密切相關(guān)的,干度波動(dòng)大小直接影響原油產(chǎn)量。按干度變化1%對(duì)石油產(chǎn)量影響0.2%,年稠油產(chǎn)量按140萬噸算,可使稠油增產(chǎn)0.36萬噸。
降低單耗。干度每升高1%,注汽單耗增加約0.4 kg/m3。年注汽量按600萬噸算,注汽鍋爐每年可節(jié)約燃油0.15萬噸。
延長(zhǎng)熱采鍋爐使用壽命,降低維修費(fèi)用。熱采鍋爐為高溫高壓設(shè)備,需定期年檢維修。采用此系統(tǒng),可以減少甚至杜干度過高、蒸汽過熱引起爐管碳化現(xiàn)象的發(fā)生,降低維修費(fèi)用。
保證員工健康、安全。熱采鍋爐為高溫高壓設(shè)備,員工進(jìn)入鍋爐房就處在一種高溫高壓、高噪音、高灰塵環(huán)境,對(duì)員工身心健康、安全非常不利。按照HSE工作理念,講求以人為本,將員工的安全、健康放在第一位。此系統(tǒng)可以自行控制熱采鍋爐平穩(wěn)運(yùn)行,減少員工在鍋爐房滯留時(shí)間,確保了員工安全健康。
(作者單位:中國(guó)石油遼河油田公司曙光采油廠熱注作業(yè)二區(qū))