李振華 李文濤
摘 要:文章主要論述了我廠1200mm冷軋機列Ф1000mm大型推上油缸密封的改造,將原密封由夾布橡膠“V”型組合墊片改為填充聚四氟乙烯組合密封,從密封對伺服油缸動態(tài)特性的影響入手,將“V”型密封a與四氟組合密封對油缸在液壓伺服系統(tǒng)中的工作性能進行對比,從而總結(jié)出填充聚四氟乙烯組合密封的優(yōu)點、特點。
關(guān)鍵詞:密封;改造;填充聚四氟乙烯組合密封;“V“型組合密封
引言
我廠冷軋機為日本日立株式會社六十年代產(chǎn)1200毫米四輥可逆式板帶軋機,該軋機為全液壓、機液伺服軋機,其技術(shù)水平在當時很先進,但目前國內(nèi)、外精軋機均采用電液伺服系統(tǒng)控制,已很少采用機液伺服。現(xiàn)在國外精軋機的液壓伺服系統(tǒng)工作頻率已達到20Hz,國內(nèi)也已達到10~15Hz,而這臺軋機測試結(jié)果只能達到約2Hz(在伺服系統(tǒng)中,油缸總是在較高頻率下作往復(fù)運動的,其每分鐘的動作次數(shù)稱之為頻率)。
1 原設(shè)備狀況
該油缸原用密封為“V”型橡膠夾布組合墊片,由5片密封組合在一起,通過增加或減少缸蓋下的墊片來調(diào)整其松緊程度的。由于是5組密封,所以其密封效果很好,但其摩擦力也是所有密封中最大的,可達到油缸總出力的3%,最大可達到5%,也就是說阻力可以達到幾十噸,甚至上百噸,如此大的阻力對油缸的性能會產(chǎn)生很大的影響:(1)降低油缸的反應(yīng)頻率;(2)僅依靠柱塞的自重(約4噸)難以返回零位,還有余下20毫米的空行程不能自行收回,因此更換支撐輥時就必須強制柱塞收回,這將大大延長換輥時間,約需2~3小時,十分影響生產(chǎn)效率,增加了工人的勞動強度;(3)由于摩擦力大,密封磨損較快,使用一段時間后將產(chǎn)生泄漏現(xiàn)象,在帶材軋制過程中這種泄漏是絕不允許存在的,將直接造成帶卷同板差增大,甚至報廢。因此要定期拆下一部分墊片,以補償密封的磨損部分,這給檢修、維護帶來很大的不便。(4)這種密封的松緊,是通過增加或減少油缸缸蓋下的墊片厚度來調(diào)整的,所以兩油缸密封松緊程度是否一致不易控制;另外調(diào)整時必須抽出工作輥、支撐輥并拆下缸蓋,所以耗時很長耽誤生產(chǎn),而且增加了生產(chǎn)、維護工人的勞動強度。
2 改造的目的及改造方案選擇
前文提到我廠冷軋機的控制系統(tǒng)為機液伺服,這種控制方式的缺點是反應(yīng)速度低、軋制精度差,單片軋制還可以維持,但是帶材軋制就很難達到工藝要求,以前試軋帶材均因同板差過大而報廢,所以要實現(xiàn)帶材生產(chǎn)必需對冷軋機的液壓伺服系統(tǒng)進行改造,即將機液伺服改為電液伺服系統(tǒng),使其系統(tǒng)的頻率提高到5~10Hz,以滿足帶材生產(chǎn)的需求。
在液壓伺服系統(tǒng)中,最重要的執(zhí)行元件液壓缸,它直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的動態(tài)特性。機液伺服系統(tǒng)本身的頻率很低,一般柱塞缸就可以滿足使用要求;但電液伺服系統(tǒng)就不同,其工作頻率高,故對液壓缸的要求也較高,而柱塞缸的收回完全依靠外力,并且密封阻力大,動作不靈活,所以電液伺服系統(tǒng)中的油缸大都為活塞缸,由伺服閥控制向其上、下腔供、瀉油,動作靈活,阻力小故能夠達到較高的動作頻率。
對我廠冷軋機的這兩臺直徑為Φ1000毫米油缸的改造,曾與多家科研院所取得聯(lián)系,他們均主張為將柱塞缸改為活塞缸,這種方案不僅需投資60~80萬元,將油缸整體拆除,而且需停車4個月。這對于工廠將意味著幾千萬元產(chǎn)值的損失,能否在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,作盡可能小的改動,而又不影響生產(chǎn)呢?經(jīng)過多方調(diào)研、咨詢,決定采用一種新型密封技術(shù)——填充聚四氟乙烯組合密封,采用這種密封就可以較好地解決柱塞缸動態(tài)特性差這一難題。
3 聚四氟乙烯組合密封的應(yīng)用
在液壓伺服系統(tǒng)中,對密封有較高的要求:(1)動靜態(tài)特性基本一致;(2)摩擦力小且穩(wěn)定;(3)泄漏量?。唬?)使用壽命長,性能穩(wěn)定;(5)檢修、維護方便等特點。
在目前所有的密封材料中,以填充聚四氟乙烯為主體材料的新型組合密封以其優(yōu)異的性能完全可以適應(yīng)以上要求,所以國外應(yīng)用的密封已逐步淘汰了老式密封而采用了這種組合密封。
下面,對填充聚四氟乙稀組合密封和夾布橡膠“V”型組合墊片的綜合性能加以對比(見表1)。
由表1中可以直觀的比較出兩種密封的性能差別。
應(yīng)指出的是填充聚四氟乙烯組合密封質(zhì)地很軟,易于加工成形,但是也易受損,所以它對工作表面的光潔度、工作環(huán)境及塵封要求較高,工作時一個很小的硬點就可能將其表面劃傷,造成泄漏。因此在清洗、安裝過程中應(yīng)注意保持工作環(huán)境的清潔,并將各零件表面的尖角、飛邊清理干凈,防止密封表面劃傷。最后安裝好塵封及防塵罩。
4 改造后的密封結(jié)構(gòu)
為了盡可能小的對油缸結(jié)構(gòu)改動,工作人員在原“V”型密封的銅質(zhì)支撐環(huán)和壓緊環(huán)上加裝含油尼龍的擋環(huán),這樣就形成安裝組合密封的溝槽。其中“O”型圈作為彈性體,聚四氟乙烯環(huán)作為滑動環(huán),在直徑方向的密封予壓縮量是保證密封效果的基本條件,一般取W(予壓縮量)=15%~25%。為保證密封高壓端有足夠的進油空間和“O”型圈壓縮變形空間,因此在密封溝槽寬度方向還要保留一定的間隙量B=H+0.5~1.0mm,其中B=溝槽寬度,H=密封寬度。
在密封安裝時首先要保證其溝槽的空間,溝槽的寬度為14毫米,與密封間保留1毫米的間隙,并依此確定缸蓋下的墊片厚度,然后分別裝好“O”型圈、密封、上擋環(huán),最后裝上壓環(huán),此時就可以吊入活塞。由于活塞的下部有一段300的倒角,而且將尖角導(dǎo)鈍,所以不用擔心活塞將密封的表面劃傷,但是當密封即將與活塞相接觸時,還應(yīng)注意以較小的下落速度并盡可能克服活塞的擺動以保護密封,活塞安裝到位后,就可以蓋上缸蓋,至此密封安裝過程結(jié)束。
5 使用效果
該密封安裝完成后,工作人員進行了保壓實驗,在軋制合壓200噸、400噸、500噸、800噸、1000噸各保壓10分鐘,未發(fā)現(xiàn)有“失壓”現(xiàn)象。投入生產(chǎn)后,操作手一致反映軋制過程中軋機反應(yīng)較改造前靈敏,調(diào)整速度快,板材同板差減小,軋制精度提高;另外換輥時再也不用鉆到軋機下面用千斤頂強制柱塞收回,并且大大縮短了支撐輥換輥時間,由原來的2~3小時縮短為45分鐘,有效提高了生產(chǎn)效率,降低了工人勞動強度。
6 結(jié)束語
(1)此次改造不僅解決了油缸密封問題,而且提高了軋機的性能及控制精度,達到了預(yù)期的目的;同時還積累了經(jīng)驗,在我廠1200mm熱軋機上也運用了這項技術(shù),改造了兩臺直徑為Φ900mm的油缸,也取得較圓滿的結(jié)果。(2)填充聚四氟乙烯組合密封結(jié)合使用了“0”型圈,所以具備了靜密封性能穩(wěn)定可靠的優(yōu)點;(3)填充聚四氟乙烯組合密封不僅具有老式密封的優(yōu)點,而且還具備自潤滑性、摩擦系數(shù)小、動態(tài)特性好、耐腐蝕、不吸水等特點,是一種可靠的密封換代產(chǎn)品;(4)此次改造后使用至今,該密封一直未出現(xiàn)滲漏,軋機運行正常;(5)此次改造投資小,而且對軋機的改動也很小,不僅為企業(yè)節(jié)約了資金,而且贏得了寶貴的生產(chǎn)時間。
參考文獻
[1]機械設(shè)計手冊[M].機械工業(yè)出版社.