趙曉亮
摘 要:通過高壓電場節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場 節(jié)能 靜電除塵器 滿負荷
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻一計”活動政策指引下,我們積極探索,不放過一個細節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗,對靜電除塵器電源系統(tǒng)進行優(yōu)化,有效降低電場的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B電場安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場收集,其余由C,D電場收集。A,B電場一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場投用的這兩年時間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場一直處于接近于滿負荷狀態(tài),尤以C,D電場嚴重,因為煙塵經(jīng)過A,B電場后,比電阻增加,C,D電場平均電壓和電流一直處于一個很高的水平,且在非吹煉階段四個電場也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費。長時間滿負荷運行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時期電場工作在標準模式,在非吹煉階段電場即降低負荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場的電能消耗,且電場設(shè)備也不會一直工作在滿負荷狀態(tài)。根據(jù)對電場內(nèi)部的觀察和對C,D電場在標準模式下的電壓和電流的分析,認為在標準模式下,C,D電場提供的能量也遠超出工藝需求,所以針對這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對C,D電場的電壓和電流進行了限幅處理,進一步達到節(jié)能降耗的目的。
對高壓電場的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個電場工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實際情況在繼續(xù)進行第二步,在保證除塵效果的前提下,對工作在標準模式下的C,D電場電壓和電流進行優(yōu)化,進一步達到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號,并通過光纜將該信號傳輸?shù)街悄芸刂茊卧?,通過其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計算,來控制晶閘管的相位角,從而達到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當此時讓電場繼續(xù)工作在標準模式下,勢必會造成電能的巨大浪費。因此在非吹煉期間只要將電場的電流和電壓降低就可以實現(xiàn)電場的節(jié)能目的。
電場由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B兩個電場處于電場的進口,C,D電場處于電場的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場凈化后的煙氣到達C,D電場后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當收塵效率達到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強電能的注入,高比電阻值的粉塵將會產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強的電場,將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費,同時也造成電場內(nèi)部二次揚塵,造成除塵效率低下。圖2為電場電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對比,可以看出,即使電場電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當前C,D電場在正常模式下工作電壓可以達到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場除塵效果,將C,D電場的參數(shù)做適當?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時,C,D電場首先進入節(jié)能模式,A,B電場為收集濺渣護爐時的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護爐完畢后,A,B電場也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號來臨,四個電場恢復(fù)到高電壓模式。具體實施步驟如下。
(1)修改高壓電場控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場增加DB201.DBX0.4為電場模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場模式選擇,當DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時,模式選擇有效,同時DB201.DBB2給出當期電場需要工作的模式,為1時電場處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時電場處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實現(xiàn)在出鋼時,C,D電場進入工作模式2,濺渣護爐結(jié)束后,A,B電場進入工作模式2,即濺渣護爐結(jié)束后,四個電場全部進入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號到來,高壓電場恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場手自動切換,在自動狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動狀態(tài)下,可以實現(xiàn)高壓電場1,2模式的切換。
4.2 C,D電場參數(shù)優(yōu)化
C,D電場工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場的工作方式不僅造成電能的巨大浪費,同時也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達80 ℃,HV檢測單元因為高溫也經(jīng)常保護造成控制柜報光纜故障。為增強電場運行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對電場的控制參數(shù)進行修整,以適應(yīng)當前的工況。
4.3 運行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟效益十分明顯,同時有效的降低了設(shè)備的負荷,增加了設(shè)備運行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻
[1] 趙會良,羅承沐,覃穆,等.電除塵中的高壓供電技術(shù)[J].高電壓技術(shù),1996(1):66-69.
[2] 蒙騮.火電廠影響電除塵器性能的主要因素[J].2006,11.endprint
摘 要:通過高壓電場節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場 節(jié)能 靜電除塵器 滿負荷
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻一計”活動政策指引下,我們積極探索,不放過一個細節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗,對靜電除塵器電源系統(tǒng)進行優(yōu)化,有效降低電場的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B電場安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場收集,其余由C,D電場收集。A,B電場一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場投用的這兩年時間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場一直處于接近于滿負荷狀態(tài),尤以C,D電場嚴重,因為煙塵經(jīng)過A,B電場后,比電阻增加,C,D電場平均電壓和電流一直處于一個很高的水平,且在非吹煉階段四個電場也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費。長時間滿負荷運行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時期電場工作在標準模式,在非吹煉階段電場即降低負荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場的電能消耗,且電場設(shè)備也不會一直工作在滿負荷狀態(tài)。根據(jù)對電場內(nèi)部的觀察和對C,D電場在標準模式下的電壓和電流的分析,認為在標準模式下,C,D電場提供的能量也遠超出工藝需求,所以針對這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對C,D電場的電壓和電流進行了限幅處理,進一步達到節(jié)能降耗的目的。
對高壓電場的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個電場工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實際情況在繼續(xù)進行第二步,在保證除塵效果的前提下,對工作在標準模式下的C,D電場電壓和電流進行優(yōu)化,進一步達到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號,并通過光纜將該信號傳輸?shù)街悄芸刂茊卧ㄟ^其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計算,來控制晶閘管的相位角,從而達到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當此時讓電場繼續(xù)工作在標準模式下,勢必會造成電能的巨大浪費。因此在非吹煉期間只要將電場的電流和電壓降低就可以實現(xiàn)電場的節(jié)能目的。
電場由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B兩個電場處于電場的進口,C,D電場處于電場的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場凈化后的煙氣到達C,D電場后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當收塵效率達到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強電能的注入,高比電阻值的粉塵將會產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強的電場,將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費,同時也造成電場內(nèi)部二次揚塵,造成除塵效率低下。圖2為電場電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對比,可以看出,即使電場電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當前C,D電場在正常模式下工作電壓可以達到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場除塵效果,將C,D電場的參數(shù)做適當?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時,C,D電場首先進入節(jié)能模式,A,B電場為收集濺渣護爐時的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護爐完畢后,A,B電場也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號來臨,四個電場恢復(fù)到高電壓模式。具體實施步驟如下。
(1)修改高壓電場控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場增加DB201.DBX0.4為電場模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場模式選擇,當DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時,模式選擇有效,同時DB201.DBB2給出當期電場需要工作的模式,為1時電場處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時電場處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實現(xiàn)在出鋼時,C,D電場進入工作模式2,濺渣護爐結(jié)束后,A,B電場進入工作模式2,即濺渣護爐結(jié)束后,四個電場全部進入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號到來,高壓電場恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場手自動切換,在自動狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動狀態(tài)下,可以實現(xiàn)高壓電場1,2模式的切換。
4.2 C,D電場參數(shù)優(yōu)化
C,D電場工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場的工作方式不僅造成電能的巨大浪費,同時也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達80 ℃,HV檢測單元因為高溫也經(jīng)常保護造成控制柜報光纜故障。為增強電場運行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對電場的控制參數(shù)進行修整,以適應(yīng)當前的工況。
4.3 運行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟效益十分明顯,同時有效的降低了設(shè)備的負荷,增加了設(shè)備運行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻
[1] 趙會良,羅承沐,覃穆,等.電除塵中的高壓供電技術(shù)[J].高電壓技術(shù),1996(1):66-69.
[2] 蒙騮.火電廠影響電除塵器性能的主要因素[J].2006,11.endprint
摘 要:通過高壓電場節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場 節(jié)能 靜電除塵器 滿負荷
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻一計”活動政策指引下,我們積極探索,不放過一個細節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗,對靜電除塵器電源系統(tǒng)進行優(yōu)化,有效降低電場的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B電場安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場收集,其余由C,D電場收集。A,B電場一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場投用的這兩年時間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場一直處于接近于滿負荷狀態(tài),尤以C,D電場嚴重,因為煙塵經(jīng)過A,B電場后,比電阻增加,C,D電場平均電壓和電流一直處于一個很高的水平,且在非吹煉階段四個電場也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費。長時間滿負荷運行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時期電場工作在標準模式,在非吹煉階段電場即降低負荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場的電能消耗,且電場設(shè)備也不會一直工作在滿負荷狀態(tài)。根據(jù)對電場內(nèi)部的觀察和對C,D電場在標準模式下的電壓和電流的分析,認為在標準模式下,C,D電場提供的能量也遠超出工藝需求,所以針對這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對C,D電場的電壓和電流進行了限幅處理,進一步達到節(jié)能降耗的目的。
對高壓電場的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個電場工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實際情況在繼續(xù)進行第二步,在保證除塵效果的前提下,對工作在標準模式下的C,D電場電壓和電流進行優(yōu)化,進一步達到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號,并通過光纜將該信號傳輸?shù)街悄芸刂茊卧?,通過其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計算,來控制晶閘管的相位角,從而達到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當此時讓電場繼續(xù)工作在標準模式下,勢必會造成電能的巨大浪費。因此在非吹煉期間只要將電場的電流和電壓降低就可以實現(xiàn)電場的節(jié)能目的。
電場由A,B,C,D四個電場組成,其中A,B兩個電場處于電場的進口,C,D電場處于電場的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場凈化后的煙氣到達C,D電場后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當收塵效率達到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強電能的注入,高比電阻值的粉塵將會產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強的電場,將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費,同時也造成電場內(nèi)部二次揚塵,造成除塵效率低下。圖2為電場電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對比,可以看出,即使電場電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當前C,D電場在正常模式下工作電壓可以達到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場除塵效果,將C,D電場的參數(shù)做適當?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時,C,D電場首先進入節(jié)能模式,A,B電場為收集濺渣護爐時的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護爐完畢后,A,B電場也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號來臨,四個電場恢復(fù)到高電壓模式。具體實施步驟如下。
(1)修改高壓電場控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場增加DB201.DBX0.4為電場模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場模式選擇,當DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時,模式選擇有效,同時DB201.DBB2給出當期電場需要工作的模式,為1時電場處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時電場處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實現(xiàn)在出鋼時,C,D電場進入工作模式2,濺渣護爐結(jié)束后,A,B電場進入工作模式2,即濺渣護爐結(jié)束后,四個電場全部進入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號到來,高壓電場恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場手自動切換,在自動狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動狀態(tài)下,可以實現(xiàn)高壓電場1,2模式的切換。
4.2 C,D電場參數(shù)優(yōu)化
C,D電場工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場的工作方式不僅造成電能的巨大浪費,同時也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達80 ℃,HV檢測單元因為高溫也經(jīng)常保護造成控制柜報光纜故障。為增強電場運行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對電場的控制參數(shù)進行修整,以適應(yīng)當前的工況。
4.3 運行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟效益十分明顯,同時有效的降低了設(shè)備的負荷,增加了設(shè)備運行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻
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